双子表面活性剂降压增注技术-课件.ppt
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1、双子表面活性剂降压增注技术双子表面活性剂降压增注技术LOGO2表活剂降压增注概述表活剂降压增注概述1双子的降压增注机理双子的降压增注机理2降压增注技术现场应用降压增注技术现场应用3降压增注技术推广前景降压增注技术推广前景4报报 告告 内内 容容3低渗透油田产量低渗透油田产量方式:方式:注水开采注水开采吸水能力差,且吸水能力不断下降吸水能力差,且吸水能力不断下降水注井能量扩散慢,注水压力不断上水注井能量扩散慢,注水压力不断上升升注水启动压力高,渗流阻力大注水启动压力高,渗流阻力大表活剂降压增注技术概述表活剂降压增注技术概述1近年来开展了解除堵塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗近年来开展了解除堵
2、塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗透油藏注水井系列增注技术透油藏注水井系列增注技术4注水井增注措施注水井增注措施酸化解堵酸化解堵化学解堵化学解堵地层造缝,效果好地层造缝,效果好效果好,成本低效果好,成本低效果好,成本低效果好,成本低处理半径小,只能处理近井地带处理半径小,只能处理近井地带为低渗透油田找到了一种新的增注方法为低渗透油田找到了一种新的增注方法表活剂增注表活剂增注效果好成本低效果好成本低 不仅处理近井地带堵塞不仅处理近井地带堵塞还能预防地层堵塞并提高洗油效率还能预防地层堵塞并提高洗油效率压压 裂裂5 降压增注技术原理降压增注技术原理 改善油、水渗流特性,减小渗流阻力,并配套酸化等工
3、艺改善油、水渗流特性,减小渗流阻力,并配套酸化等工艺措施,实现降压增注的目的。措施,实现降压增注的目的。1.1.抑制粘土膨胀抑制粘土膨胀2.2.降低界面张力降低界面张力小油小油滴滴降低残余油饱和度降低残余油饱和度降低毛管力降低毛管力提高水相渗透率提高水相渗透率 减小边界层,降低渗流阻减小边界层,降低渗流阻力力3.3.解除贾敏效应解除贾敏效应4.4.改变润湿性改变润湿性6 双子表面活性剂特点双子表面活性剂特点优异的润湿改变性能优异的润湿改变性能双子双子优势优势良好的水溶性良好的水溶性耐高温耐高温良好的界面性能良好的界面性能抗盐抗盐耐酸耐酸双子表面活性剂:一种性能优异的表面活性剂,双子表面活性剂:
4、一种性能优异的表面活性剂,能够解决水井能够解决水井注入压力高、欠注严重的问题。注入压力高、欠注严重的问题。7 降压增注技术应用降压增注技术应用 现场典型区块、井例现场典型区块、井例营营8DXY12-X244史深史深100史更史更104井井夏夏502JDXI504-1辛辛68DXX68-110面面14M14-6-X10381、区块特点现河史深100油藏埋深油藏埋深3150-3450m平均孔隙度平均孔隙度18.5平均渗透率平均渗透率13.3毫达西毫达西埋藏深、高压、低渗、埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏边水不活跃的岩性油藏史深史深100 史深史深100100地区水井总井地区水井总井3838
5、口,水井开井口,水井开井3535口,日配注总量口,日配注总量1205m1205m3 3/d/d,日日实注实注790m790m3 3/d/d,平均单井日注,平均单井日注22.5m22.5m3 3/d/d,层段合格率,层段合格率60%60%。欠注井。欠注井1414口,口,欠注水量欠注水量336m336m3 3/d/d。10史更史更104井基本数据井基本数据史更史更104井油层数据井油层数据典型井例典型井例史更史更104井降压增注实验井降压增注实验11史更史更104104井前期注水情况井前期注水情况措施前注水情况措施前注水情况 LOGO12作业井史分析及欠注原因分析作业井史分析及欠注原因分析 05年
6、年7月月30日检管增注日检管增注泵压泵压30 MPa油压油压35MPa日注日注50m31月月后,压力不变压力不变,日注日注17m305年年12月月27日换井口后开井日换井口后开井泵压泵压30 MPa油压油压35MPa日注日注15 m3 持续至持续至2006年年4月月15日日检管增注上作检管增注上作史更史更104井井2005年至今年至今3次检管增注作业次检管增注作业2次酸化次酸化措施效果不明显措施效果不明显欠注问题一直没有欠注问题一直没有有效解决有效解决2007年年5月月31日酸化增注日酸化增注泵压泵压30 MPa油压油压4MPa日注日注39 m3,20天内天内泵压不变,油压上升为泵压不变,油压
7、上升为30MPa日注日注33 m309年年9月月30日酸化增注日酸化增注泵压泵压29.5 MPa油压油压29.5MPa日注日注40m34天后,泵压、油压没降、天后,泵压、油压没降、日注下降到日注下降到17m3泵压油压微变下、日注一直在泵压油压微变下、日注一直在10m3左右左右检管增注作业:检管增注作业:降压效果差降压效果差 有效期短、有效期短、注入量不断下降注入量不断下降酸化作业:酸化作业:降压效果明显降压效果明显 压力上升快压力上升快 注入量下降快注入量下降快 有效期短有效期短LOGO13对岩石表面进行处理对岩石表面进行处理解除近井污染堵塞解除近井污染堵塞疏通地层,恢复油井供液能疏通地层,恢
8、复油井供液能力,实现该井的正常注水力,实现该井的正常注水。双子表双子表活剂增注活剂增注对该井最有效的措施对该井最有效的措施 LOGO14史更史更104104界面张力界面张力润湿性润湿性耐温、耐盐等耐温、耐盐等双子表活剂双子表活剂配伍性研配伍性研究究配方设计配方设计确确定定最最佳佳体体系系双子表面活性剂选型双子表面活性剂选型 15注注液液颧颧上上水水管管线线搅搅拌拌器器过过滤滤器器增增压压泵泵注注入入管管线线2011年年6月月18日,进行了双子表活性剂降压增注施工日,进行了双子表活性剂降压增注施工Oilfield设备简单、施工方便!设备简单、施工方便!16史更史更104104井注入曲线井注入曲线
9、2011-6-12011-6-1至至2011-11-232011-11-23作业后效果显著作业后效果显著双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,9个多月持续有效,累计注水量个多月持续有效,累计注水量8,442m3。低渗油藏史更低渗油藏史更104井,施工前日注水量井,施工前日注水量7m3,油压,油压28.6MPa,措施效果措施效果:油压:油压:28.6MPa下降为下降为21MPa,继续下降,继续下降4天后为天后为19.5MPa,前后压力下降了,前后压力下降了9.1MPa,降压率为,降压率为31.8%,日注水量:日注水量:7m3上
10、升为上升为40m3,注水量增加了,注水量增加了33m3,提高了,提高了5倍注水量!倍注水量!取得显取得显著增注效果。著增注效果。172、区块特点东辛营8含油层系为沙二段含油层系为沙二段油藏埋深油藏埋深2045-2680m细粒岩屑长石砂岩为主细粒岩屑长石砂岩为主储层为中高渗透率储层为中高渗透率具有油稠、粘土含量高的特点具有油稠、粘土含量高的特点 工作区块工作区块封闭断块封闭断块营营12-2312-23营营12-12112-121营营2 2营营6-226-22 营营8 8块开块开3939口水井,其中口水井,其中1313口欠注,占口欠注,占33.3%33.3%,欠注问题突出!,欠注问题突出!单井增注
11、施工:单井增注施工:DXY12-X244DXY12-X244、DXY12-X254DXY12-X254和和DXY12-X259DXY12-X259,3 3井组。井组。18Oilfield表表1 DXY12X244井基本数据井基本数据典型井例典型井例 DXY12X244降压增注实验降压增注实验表表2 DXY12X244井油层数据井油层数据19该井该井2011年年2月月14日酸化转注,初期油压日酸化转注,初期油压13.1MPa。日注。日注50m3。一周后。一周后注水量下降为注水量下降为0m3。后上增压泵。后上增压泵18MPa日注日注30m3左右。左右。3、前期注水情况 措施前注水情况措施前注水情况
12、 20施工目的施工目的 清洗近井地带污清洗近井地带污染物染物提高基质渗透率提高基质渗透率清除近井地带残清除近井地带残余油余油提高水相渗透率提高水相渗透率改变油层润湿性改变油层润湿性21双子表活剂的现场应用双子表活剂的现场应用营营12-X24412-X244井注入曲线井注入曲线2011-8-12011-8-1至至2012-3-122012-3-12作业后效果显著作业后效果显著22作业后效果显著作业后效果显著措施前:油压措施前:油压18 MPa,日注,日注30m3措施后:措施后:油压:油压:18 MPa下降为下降为9 MPa,日注量上升为,日注量上升为82m3,注水后压力持续,注水后压力持续下降,
13、下降,11天后降为天后降为6 MPa,压力下降了,压力下降了12 MPa,降压率为降压率为66.7%。日注量:日注量:30m3上升为上升为87m3,注水量增加了注水量增加了57m3,提高了,提高了3倍注水量,倍注水量,取得显著增注效果。取得显著增注效果。目前注水压力目前注水压力11.5MPa,日注水量上升为日注水量上升为95m3。13个月持续有效,累计注水量个月持续有效,累计注水量31000m3,双子表活剂体系增注后效果十,双子表活剂体系增注后效果十分显著!分显著!23作业后效果显著作业后效果显著 三口井的有效期分别为三口井的有效期分别为14个月、个月、8个月和个月和13个月,累计注水量分别为
14、个月,累计注水量分别为40598 m3、16000 m3和和31000 m3,效果十分显著!,效果十分显著!243、区块特点临盘夏502油藏埋深油藏埋深3400多米多米平均孔隙度平均孔隙度13.7%平均渗透率平均渗透率4.2毫达西毫达西埋藏深、高压、低渗、埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏边水不活跃的岩性油藏史深史深100夏夏502502块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!该块的注水压力为该块的注水压力为27MPa,18口注水井只有口注水井只有2口正常注水,特别是新投产的口正常注水,特别是新投产的503沙四油沙四油层,层,3口注水井投产即注不进。口
15、注水井投产即注不进。单井增注施工:单井增注施工:JDXI504-1、510-X7和和510-x4 ,3 3井组。井组。25典型井例典型井例 JDXI504-1降压增注试验降压增注试验JDXI504-1基本数据基本数据JDXI504-1油层数据油层数据26措施前注水情况措施前注水情况 JDXI504-1JDXI504-1前期注水情况前期注水情况作业井史分析及欠注原因分析 l 此井在此井在2007.9.232007.9.23和和2011.9.102011.9.10进行了进行了2 2次酸化增注次酸化增注l 20112011年年9 9月月1010日酸化增注,开注初期,泵压油压皆为日酸化增注,开注初期,
16、泵压油压皆为26MPa26MPa,日注,日注28m28m3 3;1010月月3030日油压日油压26.5MPa26.5MPa,日注量下降到,日注量下降到1m1m3 3,无法注入。,无法注入。酸化作业:酸化作业:没有降压效果没有降压效果 注水量迅速下降注水量迅速下降 有效期短(有效期短(50天)天)27作业后效果显著作业后效果显著低渗油藏低渗油藏JDXI504-1,施工前日注水量,施工前日注水量1m3,油压,油压26.5MPa,措施效果措施效果:日注水量:日注水量:1m3上升为上升为26m3,60天后注水量增加为天后注水量增加为33m3,取得显著取得显著增注效果。目前注水量为增注效果。目前注水量
17、为25m3。28作业后效果显著作业后效果显著夏夏502502块实施效果对比块实施效果对比双子表活剂双子表活剂双子表活剂双子表活剂JDXI510-X7增注效果增注效果JDXI504-1增注效果增注效果294、区块特点东辛辛68辛辛68断块构造含油面积图断块构造含油面积图含油面积含油面积2.88km2.88km2 2 地质储量地质储量837x10837x104 4t t可采储量可采储量217.6x10217.6x104 4t t采收率采收率25.9%25.9%空气渗透率空气渗透率4594591010-3-3m2m2地面原油密度地面原油密度0.944g/cm0.944g/cm3 3原油粘度:地面原油
18、粘度:地面 (800.6-8500)(800.6-8500)mpa.smpa.s;地下(;地下(13-66 mpa.s13-66 mpa.s)油层原始压力油层原始压力21.3-23.34Mpa21.3-23.34Mpa压力系数压力系数1.01.0饱和压力饱和压力5.7Mpa5.7Mpa油藏类型:断块油藏油藏类型:断块油藏 综合来说,辛综合来说,辛6868沙二沙二1-141-14单元是一个典型的多油层、中高单元是一个典型的多油层、中高渗、常温、常压、低饱和、稀稠间互,以稠油为主的复杂断块渗、常温、常压、低饱和、稀稠间互,以稠油为主的复杂断块油藏。油藏。30 辛辛6868断块目前开注水井断块目前开
19、注水井2020口,口,其中欠注其中欠注8 8口,欠注比例口,欠注比例40%40%。欠注井中受油稠。欠注井中受油稠影响井共影响井共7 7口,占总欠注井的口,占总欠注井的87.5%87.5%。稠油欠注稠油欠注开展杂双子降压增注技术开展杂双子降压增注技术4、区块特点东辛辛68原因分析:原因分析:受油稠影响,流体流度低(受油稠影响,流体流度低(10),地层启动压力高,水井注不进;),地层启动压力高,水井注不进;31 问题:油稠欠注,常规酸化增注效果差,有效期短问题:油稠欠注,常规酸化增注效果差,有效期短酸化酸化 常规酸化施工压力由常规酸化施工压力由22MPa22MPa降至降至16MPa,16MPa,初
20、初期日注期日注5050方方/天,但有效期仅天,但有效期仅2222天。天。低效原因分析:原因一是受油稠影响,液流阻力大,驱替压差高;低效原因分析:原因一是受油稠影响,液流阻力大,驱替压差高;二是近井地带存在死油堵塞孔喉,降低了渗透率。而常规增注未充二是近井地带存在死油堵塞孔喉,降低了渗透率。而常规增注未充分考虑稠油油层的渗流特点,针对性不足,导致增注效果差。分考虑稠油油层的渗流特点,针对性不足,导致增注效果差。层位层位ESES2 27 71 1,地下原油粘度地下原油粘度63mpa.s63mpa.s4、区块特点东辛辛68324、区块特点东辛辛68深层稠油降压增注、改善水驱开发效果技术思路深层稠油降
21、压增注、改善水驱开发效果技术思路第一步通过杂双子第一步通过杂双子+酸化,扩大处理半径,提高近井地带渗流酸化,扩大处理半径,提高近井地带渗流能力,减少近井地带压降幅度,解决注得进的问题;能力,减少近井地带压降幅度,解决注得进的问题;第二步从改善稠油油藏渗流能力考虑,通过活性水驱提高流动第二步从改善稠油油藏渗流能力考虑,通过活性水驱提高流动能力,降低驱替压差,提高驱替效率,从而提高水驱采收率。能力,降低驱替压差,提高驱替效率,从而提高水驱采收率。1.1.增溶油降低粘度增溶油降低粘度2.2.降低界面张力降低界面张力大油大油滴滴小油小油滴滴提高水相渗透率,提高水相渗透率,降低注入压力降低注入压力 3.
22、3.解除贾敏效应解除贾敏效应4.4.改变润湿性改变润湿性杂双子降压注水原理杂双子降压注水原理井组对应油井见效情况井组对应油井见效情况沙二沙二10-1110-11井网图井网图兼兼兼兼兼兼兼兼老油井老油井老水井老水井新油井新油井新水井新水井合采井合采井分注井分注井完钻水平井完钻水平井钻投新油井钻投新油井钻投新水井钻投新水井Y12X254Y12X244Y12X25912.2611.58.27实施后,井区对应实施后,井区对应8 8口油井平口油井平均动液面回升均动液面回升5454米,日油由米,日油由9.79.7吨吨上升到上升到15.315.3吨,含水由吨,含水由82.6%82.6%下降下降到到73.8%
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