芳烃抽提溶剂环丁砜教学课件.ppt
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- 芳烃抽提 溶剂 环丁砜 教学 课件
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1、一、技术开发的背景一、技术开发的背景二、环丁砜劣化机理研究二、环丁砜劣化机理研究三、在线净化脱酸技术路线三、在线净化脱酸技术路线四、工业净化脱酸效果四、工业净化脱酸效果五、工业实施条件五、工业实施条件l1、芳烃生产与环丁砜、芳烃生产与环丁砜l2、长期使用的环丁砜存在的问题、长期使用的环丁砜存在的问题l3、劣化环丁砜对生产的影响、劣化环丁砜对生产的影响乙烯产量由80年代不足100万吨/年提高至目前800万吨/年以上;裂解汽油年产量约在500万吨以上,加氢后的裂解汽油成为最主要的芳烃原料,重整油是芳烃生产的另一重要原料;芳烃产品市场需求不断稳定扩大,芳烃装置经济效益一直较好,生产规模不断扩大;芳烃
2、萃取溶剂大多采用环丁砜。1)对)对C6C11芳烃溶解能力比相应的非芳烃大,族芳烃溶解能力比相应的非芳烃大,族选择性好、芳烃收率高;选择性好、芳烃收率高;2)环丁砜具有较高的比重,常温下为)环丁砜具有较高的比重,常温下为1.26,便于与,便于与烃类分离;烃类分离;3)有较低的比热,常温下为)有较低的比热,常温下为0.32,200 下为下为0.40.4千卡千卡/千克千克 K K,蒸发潜热小,蒸发潜热小,过程热负荷少,能耗过程热负荷少,能耗低;低;4 4)沸点高,为)沸点高,为285285,有利于回收重芳烃;,有利于回收重芳烃;5 5)热稳定性和化学稳定性好。)热稳定性和化学稳定性好。易降解劣化,易
3、降解劣化,主要污染物为腐蚀产主要污染物为腐蚀产生的固体颗粒和氧化降解产生的酸性物生的固体颗粒和氧化降解产生的酸性物质、焦油状粘稠液体。质、焦油状粘稠液体。1)溶剂的)溶剂的PH值降低值降低 氧化降解产生酸性物质氧化降解产生酸性物质 PHPH值要求值要求5.5,5.5,但实际最低可达但实际最低可达3.53.5 通常注入单乙醇胺抑制通常注入单乙醇胺抑制PHPH下降下降2 2)系统腐蚀加剧)系统腐蚀加剧 设备、管线、阀门、控制阀腐蚀严设备、管线、阀门、控制阀腐蚀严重,导致泄漏重,导致泄漏 ;影响装置运行周期和安全生产。影响装置运行周期和安全生产。3 3)溶剂的性能下降)溶剂的性能下降 溶剂污染严重,
4、影响了溶剂的选择溶剂污染严重,影响了溶剂的选择性和溶解度,使操作困难,产品质量不性和溶解度,使操作困难,产品质量不稳定。稳定。最根本、最经济的措施是在溶剂损最根本、最经济的措施是在溶剂损失最低的前提下将污染物去除。失最低的前提下将污染物去除。4 4)能耗加大)能耗加大 腐蚀和降解产物使换热器结垢,影腐蚀和降解产物使换热器结垢,影响换热效率。一方面溶剂温度升高,加响换热效率。一方面溶剂温度升高,加速溶剂降解,影响溶剂的选择性,影响速溶剂降解,影响溶剂的选择性,影响产品质量;另一方面造成汽提塔进料温产品质量;另一方面造成汽提塔进料温度低,降低了汽提效率;度低,降低了汽提效率;水、电、蒸汽等消耗不断
5、增大,同水、电、蒸汽等消耗不断增大,同时检维修难度和费用增加。时检维修难度和费用增加。5 5)剂耗升高)剂耗升高 污染物的积聚,严重影响溶剂质量;已有的再生措施,不能解决根本问题,只能靠大量补充新剂来维持操作,最终导致剂耗升高,成本增加;国内环丁砜单耗在0.2 0.4Kg/t进料,高于国外的0.1 0.15Kg/t进料。整个系统溶剂选择性、溶解度等性能下降,,易产生抽提塔混相、汽提塔闪蒸等非正常现象。系统溶剂脏,颜色变深,各种聚合物、胶质、杂质等明显增多。抽余油质量下降,有时混浊,沉积后有白色粉未或黑色杂质,油中环丁砜含量也经常超标(5ppm)。水系统有时会出现大量的黑或灰色聚合物等脏物。设备
6、、管线、仪表等腐蚀泄漏现象严重。操作参数严重偏离正常值,如溶剂温度超标,溶剂比远大于设计值,抽提塔界面较低,产品质量出现严重波动,能耗明显加大。环丁砜和单乙醇胺耗量加大,“三剂”成本提高。l 最早通过分析齐鲁石化劣化环丁砜和装置沉淀物的详细组成,研究了劣化的化学过程和影响因素,研究了对溶剂进行脱酸净化再生处理的方法,并在实验室进行了实验和评估。性性 质质指指 标标测定方法测定方法密度(39oC),g/ml1.25 1.26GB/T1884、1885硫,m%26 27ASTM D941水分,m%2.5ASTM D1364灰分,m%0.1ASTM D1119热稳定性,SO2mg/250ml.h 1
7、5UOP 599-65蒸馏试验,m%在282回收 在290回收595GB/T6536环丁烯砜,m%0.2UOP 608-65异丙基环丁砜基醚,m%0.3UOP 608-65性性 质质指指 标标测定方法测定方法密度(20oC),g/ml1.26GB/T1884PH值5.18GB/T259-88硫,m%23.48GB/T387-90水分,m%1.42GB/T260灰分,m%0.014GB/T508-91热稳定性,SO2mg/250ml.h276.3UOP 599-65蒸馏试验,m%在272回收 274 275 275 275 277530507095干点GB/T255-88实际胶质,mg/100m
8、l40.3GB/T509-88Fe+,PPm1060环丁烯砜,m%0.007UOP 608-65lPH值低,酸性物质多,是腐蚀的主要原因。l5%馏出温度远282,整个馏程温度偏低,总硫远26%,说明环丁砜杂质多,纯度低。l实际胶质300PPm,是颜色变深的原因之一。l腐蚀产生的铁离子含量高,也是颜色变深的原因之一。l微量化合物有:l 甲苯、乙苯、间二甲苯、二甲苯、碳九芳烃、苯甲醛、双环戊二烯、苯乙醇、甲基苯甲醛、苯乙酮、甲基二氢呋喃酮、甲基苯乙醇、二甲基二氢呋喃酮、四氢化-2H-吡喃-2-酮、2-甲基-苯甲醇、四氢化-1,1-二氧化噻吩、Fe2+、萘等稠环芳烃及部分有机胺类、铁及乙醇胺的磺酸盐
9、等。l 1、有苯甲醛,对溶剂性能和外观有较大影响,易氧化生成醌类等杂质。l2、稠环芳烃、醇、酮类物质是影响色度的因素。l3、磺酸盐类物质的存在是酸性物质的作用结果。2 2、固体沉积物、固体沉积物 来源来源设备、管线腐蚀设备、管线腐蚀检修后设备管线清洗不彻底检修后设备管线清洗不彻底环丁砜降解产物环丁砜降解产物不饱和烃的聚合产物不饱和烃的聚合产物危害危害加剧了环丁砜降解加剧了环丁砜降解造成设备堵塞造成设备堵塞加剧了设备、管线的磨损加剧了设备、管线的磨损影响抽提效果影响抽提效果l 我们对齐鲁石化在用的环丁砜中固我们对齐鲁石化在用的环丁砜中固体沉积物进行了分析。固体沉积物含量体沉积物进行了分析。固体沉
10、积物含量为为0.136%0.136%,固体颗粒元素分析为,固体颗粒元素分析为FeFe、C C、O O、S S、H H、N N,含量分别为,含量分别为34.75%34.75%、21.62%21.62%、28.17%28.17%、9.81%9.81%、4.21%4.21%、1.42%1.42%,主要成分为主要成分为磺酸铁盐及单乙醇胺的磺酸磺酸铁盐及单乙醇胺的磺酸盐,盐,由此分析:固体颗粒主要为腐蚀产由此分析:固体颗粒主要为腐蚀产物和环丁砜降解、聚合产物。物和环丁砜降解、聚合产物。l 1、UOP工艺组的研究结论l UOP工艺组认为氧化分解是环丁砜劣化最主要的原因,PH值若降至大约4的水平,将达到动态
11、平衡(生成的酸和转化、中和的酸达到平衡),为证实此说,他们在实验室中使用惰性气体,升温至200也没从环丁砜形成酸。他们认为关键之处是在环丁砜本身袭击,伴随着开环和排出SO2,SO2又和不饱和醛进行可逆反应,形成腐蚀性极强的酸,它在蒸馏环境下也分解,还可以再产生聚合物和酸性聚合物(弱酸),聚合物在环丁砜中只能部分溶解,并在较高的浓度时会出现固体物质。UOP工艺组推测的溶剂氧化分解图(部分)OHCHCCHHCHHCHCCHHCOSCHCCHCHHOSOHOOOHOOSOCCHCHCHOOHOOSCHCHCHCHOOSCHCHCHCHOH/|/|/|/|/|/|2222222223222222222
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