某公司精益生产总结课件.ppt
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- 关 键 词:
- 某公司 生产 总结 课件
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1、精益生产 2009 年度总结制造部一、09年车厢部精益推进目标二、以目标为导向的精益标准建设三、工作业绩及收获四、推进不足及原因分析五、对2010年精益推进的展望内容介绍目标方向:以动厢物流持续改进为目标。继续提高动厢车间的节拍化和准时化程度车厢目标WORK SHOP 以动厢物流持续改进为目标 继续提高动厢车间的节拍化和准时化程度产量40万辆产品交验合格率95%降本300万元 5S 90分 改善提案1条/人年目标分解一、09年车厢部精益推进目标二、以目标为导向的精益标准的建设三、工作业绩及收获四、推进的不足及原因分析五、对2010年精益推进的展望内容介绍量 质 本 5S 创新改善数字化信息统计
2、系统产能建设Q CTPM容 器目标导向工作介绍VSM改善提案5 S降本产能建设货店与焊接线合并容器的配套作业标准与定置牌焊机上架 配以桥架试点二线特点改善后改善前电线改造前后改善线路 消除隐患改善后改善前工件盛放改善前后定容定量 降低库存改善后改善前焊接工装改善对比工艺改良 质量提升改善后改善前焊机上线前后对比摆放整齐 利用率高改善后改善前货店的调整减少搬运 缩短物流100改善前改善后二线改造前后对比90缩短物流路线45m,节约占地面积99日 产 能台数据来源:车厢二线改造报告一五三四试点推广自动线调整改善之前 焊接六线 电能浪费 整体混乱480340改善前改善后调整前后单车厢焊接时间S数据来
3、源:车厢工时文件未调整前的钳工区钳工区域 现场混乱 物流距远 浪费空间钳工区调整钳工区焊接一线改善后改善前钳工区调整前后现场整齐 物流缩短未调整前的异型线异型区域 混乱之源异型线调整改善后改善前异型区调整前后白皮定置 面积增加 500数据来源:车厢异型调整报告下料区的调整员工小时别计划实物单件流程图下料区域定置及定置图16区区下料区设备人员布局图冲床四区小时别及单件流Q C五月六月七月选定主题选定主题现状把握现状把握设定目标设定目标分析原因分析原因确定要因确定要因制定对策制定对策实施对策实施对策效果验证效果验证标准化标准化向后计划向后计划QC工作计划涂装流挂QC严格执行 公司QC 管理标准21
4、571改善前改善后流挂改善前后缺陷率PPM数据来源:车厢QC报告5000直接降低的返修成本数据来源:车厢QC报告QC课题改善成果奖课题改善成果奖500元取得的成绩提高白皮车厢当班交付准时化率95%99.5%降低1.7米车厢纵梁在制品量5.18T3.24T降低标牌孔错位不良率53.2%23.7%QC改善前后对比数据来源:车厢QC报告降低降低涂装杂质QC600ppm388ppm降低1.7米车厢专用件在制品量34.3T27.6TQC改善前后对比数据来源:车厢QC报告降本原材料管控及在制品降低措施在制品原材料钢材油漆辅材钢材消耗及利用率2139297424222944钢材消耗97.98%98.12%9
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