循环水查漏报告课件.ppt
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- 循环 漏报 课件
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1、 循环水系统泄漏物料的检测与排查循环水系统泄漏物料的检测与排查、目 录 1 1 物料泄漏的危害物料泄漏的危害 2 2 换热器泄漏的原因换热器泄漏的原因 3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法 4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程 5 5 泄漏设备的确认与处理泄漏设备的确认与处理5 6 系统管理采取的措施系统管理采取的措施 7 7 水质处理措施水质处理措施8 8 结结 论论5 泄漏设备确认与处理泄漏设备确认与处理1 1 物料泄漏的危害物料泄漏的危害u换热器是炼化企业生产中重要的设备,具有数量多,分布面广,材质差异大等特点,若其中一台出现物料泄漏,影响水质,造成系统内其它换热器加速腐蚀;u炼
2、油、化工、发电等生产装置连续运行周期长,同时,加工高硫原油比例上升,循环水系统换热器发生泄漏后,水质恶化,影响装置长周期高效运行。1 1 物料泄漏的危害物料泄漏的危害冷却器泄漏严重污染循环水:u 泄漏的危害:浊度、油、硫化物、悬浮物、COD值上升;换热器管内表面会被油膜所覆盖,这样循环水中的缓蚀阻垢剂就难以在金属表面形成连续的保护膜,并提供了丰富的营养源,使微生物和生物粘泥大量滋生,覆盖在换热器的金属表面,降低换热器冷却效果。u因为生物粘泥附着的地方,将成为垢下腐蚀及点蚀的部位,导致冷却器管束的泄漏。1 1 物料泄漏的危害物料泄漏的危害u为去除水中工艺物料,循环水系统需用大量新鲜水置换,造成水
3、资源的严重浪费。u循环水系统大量排出被工艺物料污染的水,对污水处理场日常运行造成冲击。u增加循环水运行成本(如药剂、补充水量等)。2 2 换热器泄漏的原因换热器泄漏的原因u换热介质腐蚀性较强,如原油中硫含量或酸值较高,引起换热器管束介质侧发生泄漏;u循环水的水质差,结垢或腐蚀,引起换热器管束水侧发生泄漏。u检修施工质量较差,换热器封头安装不到位,引起换热器泄漏。2 2 换热器泄漏的原因换热器泄漏的原因u垫片质量差,垫片损坏,引起换热器泄漏。u生产装置操作不平稳,介质压力突然升高,也会引起换热器泄漏。u生产装置长时间停工后,投入运行,也可能引起换热器泄漏。u循环水系统进行不停车清洗预膜后,也可能
4、因换热器表面腐蚀产物的脱落引起泄漏。3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法u循环水系统泄漏物料的排查方式 (1)人工取样分析与现场排查;(2)在线仪器检测与实时报警,结合人工分析与现场排查;(3)建立在线检测与分析系统网络,实现循环水自动监测与报警。其中,第二种方式具有初期发现早、覆盖面广、针对性强等特点。3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法u泄漏物料检测与方法排查手段:u油含量、余氯、浊度、COD、硫化物、PH、气味、粘泥及其它泄漏物料主要特征物。u水中油含量、粘泥量的在线检测;u余氯、浊度采用便携式仪表或比色计直接到现场检测等等;3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法uPH值监测方
5、法u 若泄漏物料有明显的酸碱性,可以利用PH值来确定冷却器是否发生泄漏。u油含量监测方法 如果泄漏物料为较重组分的油,如轻、重柴油等,通过冷却器出入口油含量的差值,判断冷却器是否发生泄漏。uCOD监测方法 COD的多少反映了循环水中有机物的含量,通过监测目标冷却器出、入口COD值能判断出冷却器是否发生泄漏。3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法 水中余氯监测法:当冷却水中有氨、硫化氢、二氧化硫、氢气等物质时,氯会与水中的这些物质发生反应,氯气的消耗量将会增加,在投加量不变的条件下,余氯会下降或监测不出。提高系统余氯控制值,监测目标换热器出入口余氯值,余氯值衰减量大的换热器可以判定为泄漏的换热
6、器。这种监测方法快速、简洁,判断准确。3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法u粘泥监测箱存集气体监测 安装在线粘泥监测箱。轻组分介质泄漏会在系统存集大量气体,将粘泥监测箱密封好,在上部开一采样孔,当粘泥监测箱内原存集的空气被泄漏的轻组分置换完全后,用双联球采样器采集箱内气体,用色谱分析气体组分,确定泄漏的组分,定位泄漏的冷却器。u该方法要求粘泥监测箱密封要好,同时要将箱内的空气置换干净之后再采集气样,否则会干扰组分的判断。3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法u在循环水系统应用 高精度在线油份监测仪,安装在生产装置循环水热水总管,检测水中油;u 2005年6月份,某炼油厂分别在供水车间、催
7、化、常减压、二联合等装置循环水回水管上安装u便携式高精度在线油份监测仪;排查重点换热器;3 3 泄漏物料排查方法泄漏物料排查方法u排查步骤:(1)初期异常情况报告或检测仪器报警;(2)泄漏物料性质判断;(3)重点装置片区判断;(4)逐台换热器排查;(5)重点换热器检测;(6)泄漏换热器确认;(7)泄漏换热器切换与检修。4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u初期异常报告 (1)通过循环水回水总管在线油份分析仪报警;(快)(2)岗位认真细致巡检,发现循环水水质直观状态、回水余氯变化是有异常情况;(中)(3)日常控制分析数据出现大幅波动,如浊度、余氯、PH、油含量、COD、氨氮、硫化物等单一或多
8、个参数出现异常。(慢)4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u泄漏物料性质判断(1)轻柴油冷却器泄漏的判断 轻柴油不溶于水,遇水易发生乳化。轻柴油漏入循 环水中,即发生乳化,能从循环水中析出黄白色的油 沫,使循环水的颜色灰白。(2)汽油换热器泄漏 汽油为C4C20的组分,里面含有少量的轻组分,出现泄漏后,循环水面的颜色呈五彩色。汽油的挥发性强,通过凉水塔能挥发出较浓的汽油气味。4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u泄漏物料性质判断 (3)轻组分换热器泄漏 压缩富气、液化气均为轻组分,以C1C4组分为 主,在常温常压下以气体的状态存在,发生泄漏后,压缩富气、液化气中均含有如H2S的含硫化合
9、物,其中压缩富气的硫化物含量较高,300023000mg/l,液 化气中硫化物含量略低些,15002500mg/l。这两种介 质泄漏一段时间后,循环水的硫化物含量上升,COD 上升,硫细菌将循环水中硫化物转化为硫酸,循环水 的碱度、PH值下降。4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u案例一:2006年1月,某炼油厂二催化裂化循环水系统 油含量变化不大,浊度、悬浮物略有上升,粘泥上升 明显,碱度、PH值明显下降,碱度最低降至80.2mg/l,PH值最低降至6.7,循环水中硫化物含量达到 0.968mg/l,最后查出换311泄漏、换302A泄漏以及换 203C循环水进水阀内漏(漏除盐水),切除漏
10、点后,系统逐渐恢复正常。其中,换311内的工艺介质为压缩富气。4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u泄漏物料性质判断 (4)苯类物料的泄漏 苯类物料换热器发生泄漏后,最明显的征兆是循环水水质变红,各项水质指标如浊度、悬浮物、COD、腐蚀速率等相应上升。在投加非氧化性杀菌剂1227之后,循环水颜色恢复正常,但若漏点不切除,根据泄漏量的多少,循环水的颜色在不等的时间又会变红。4 4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u案例二:2002年9月份某循环水场水质变红,某循环水场向乙苯、MTBE、烷基化、气分、汽油加氢等装置供水,乙苯车间换热器的换热介质中有苯类物质,查找乙苯车间换热器,确定E106二乙
11、苯换热器发生泄漏,切除后,循环水水质恢复正常。4 泄漏物料排查过程泄漏物料排查过程u泄漏物料性质判断 (5)酸性水汽提部分换热器泄漏 “酸性水”是指催化裂化车间分流塔顶油气分离器分离出来的污水,污水中硫化物、氨氮的含量较高,均达20006000mg/l,PH值1113。酸性水汽提部分换热器发生泄漏后,在最初阶段表现为碱度、PH值上升,但泄漏一段时间后,水中的硫细菌将循环水中的硫化物转化为硫酸:H2S+O2 H2O+2S 2S+3O2+2H2O2H2SO4 硝化细菌将循环水中的氨态氮转化为硝酸:2NH3+4O2 2HNO3+H2O 循环水的碱度、PH均会明显下降,COD、粘泥上升。4 4 泄漏物
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