六西格玛经典案例课件.ppt
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- 六西格玛 经典 案例 课件
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1、大家好大家好2部部 门门 :杭发公司铸造厂杭发公司铸造厂项目负责人项目负责人 :丁树良丁树良 何帅伟何帅伟 王慧勇王慧勇项项 目目 周周 期期 :2009年年6月月-12月月降低气缸体水套芯磕碰伤率降低气缸体水套芯磕碰伤率3 1.1.项目陈述项目陈述:水套芯是水套芯是影响发动机铸件性能影响发动机铸件性能的关键砂芯,由于其具有薄壁、形状复杂、易变形等特点,因此的关键砂芯,由于其具有薄壁、形状复杂、易变形等特点,因此在生产、运输过程中的磕碰伤就一直成为制约产能和质量的主要瓶颈,对后续的造型、浇注、铸件的在生产、运输过程中的磕碰伤就一直成为制约产能和质量的主要瓶颈,对后续的造型、浇注、铸件的清理、机
2、加工等工序以及铸件质量和由此引起的发动机售后服务等都造成了很大的影响。采取有效手清理、机加工等工序以及铸件质量和由此引起的发动机售后服务等都造成了很大的影响。采取有效手段迅速改进水套芯磕碰伤,对于提升发动机铸件质量具有重要意义。段迅速改进水套芯磕碰伤,对于提升发动机铸件质量具有重要意义。2.项目范围项目范围:3.现状及目标现状及目标:项目授权书项目授权书 项目编号项目编号:项目名称项目名称:部部 门门:杭发公司铸造厂杭发公司铸造厂 绿绿 带带:丁树良丁树良 何帅伟何帅伟 王慧勇王慧勇4.开始日期开始日期:2009年年6月月 结束日期结束日期:2009年年12月月45.内部、外部顾客需求内部、外
3、部顾客需求:在气缸体造型时,经常发现水套芯有裂纹,涂料被部分擦落掉,严重者部分地方已擦落到砂子甚至导致砂芯的报废等磕碰伤,必须经现场修补才能使用。是延误生产、引起铸件发生铁夹砂、粘砂、组织疏松、表面光洁度降低等缺陷的一个原因,影响后道工序直通率的主要原因。清理气缸体时,经常发现气缸体水套底部有铁夹砂缺陷存在,需多次返工才能清理干净,清理不掉的将导致报废,加重了清理工人的劳动强度以及人力、动力、机器设备等的浪费。对公司的铸件质量、整体的发动机质量、产品的售后服务和声誉等产生重要影响。项目授权书项目授权书6.项目预计收益项目预计收益:水套芯的磕碰伤率由破损率(12.5%)和缺陷率(87.5%)组成
4、,破损直接导致水套芯的报废,有缺陷的水套芯必须在造型前进行现场修补方可使用,但可能会引起铸造缺陷,降低铸件的铸造质量。A、硬性收益硬性收益:通过铸造厂07、08年及09年15月份的气缸体造型总数223254只,每月平均25个工作日测算出,日均需生产水套芯352个,气缸体水套芯的破损率由12.5%降低至2%,减少水套芯的生产数为:352(12.5-2)%251211088(个/年)。每个水套芯的平均生产成本为32.58元。每年节约成本约:1108832.58361247.04元。根据07、08年统计,由于水套芯铁夹砂造成的气缸体报废数为813个,平均每年有407个,气缸体铸件单重268Kg,气缸
5、体商品价10900元/吨,扣除可回收材料费4500元/吨,则:4070.268(10900-4500)=698086.4元。故每年可节约:361247.04+698086.4=1059333.44元。B、软性收益软性收益:气缸体水套芯的缺陷率由87.5%降低至1%,可明显提高水套芯在造型时的一次完好率,减少砂芯的现场修补及后续的造型、浇注、清理等工序的工时损失和动力、刀具、机器设备耗损等的浪费;对后面各工序的连续性生产提供了基本保障;同时,铸件由于水套芯的磕碰伤所引起的铁夹砂、粘砂、组织疏松等缺陷可得到显著性的改善,对发动机的质量、公司的产品声誉、售后服务等都会带来巨大的无形收益。7.团队成员
6、:团队成员:5D-1:项目选定项目选定D-2:与战略关系与战略关系D-3:顾客及顾客及CTQD-4:项目范围项目范围D-5:Y及缺陷定义及缺陷定义D-6:基线及目标陈述基线及目标陈述D-7:效果及成本预算效果及成本预算D-8:人力组织人力组织D-9:推进计划推进计划D 阶段目录阶段目录I CAM 6D-1:项目选定项目选定 根据公司反馈,5月31日,在我公司售后服务处,连续发生多起因气缸体水道有铸砂将水箱堵死,水箱散热效果差,导致发动机高温而要求更换发动机的严重事故,引起公司及分厂领导的高度重视:更换的发动机编号及客户追偿清单王总在 现 场给分厂 领 导的短信I CAM 7制定制定对策对策D-
7、1:项目选定项目选定 铸造厂领导及时组织相关部门研究分析问题,决定成立项目改铸造厂领导及时组织相关部门研究分析问题,决定成立项目改善小组,尽最大努力减少铸件的粘砂等缺陷善小组,尽最大努力减少铸件的粘砂等缺陷。I CAM 8 经多方研究及论证,认为水套部位残留余砂极有可能是有磕碰伤的水套芯经多方研究及论证,认为水套部位残留余砂极有可能是有磕碰伤的水套芯流入型腔浇注后造成的粘砂,在机加工工部没有清洗干净而导致的(铸造没有流入型腔浇注后造成的粘砂,在机加工工部没有清洗干净而导致的(铸造没有铸件内腔清洗手段)。由于受到铸件内腔清洗手段)。由于受到传统工艺传统工艺及生产条件的限制,水套芯在生产及及生产条
8、件的限制,水套芯在生产及转运过程中一直存在较为普遍的磕碰伤状况。因此项目组决定突破传统工艺和转运过程中一直存在较为普遍的磕碰伤状况。因此项目组决定突破传统工艺和思维限制,运用六西格玛工具和方法论有效降低水套芯的磕碰伤难题。思维限制,运用六西格玛工具和方法论有效降低水套芯的磕碰伤难题。D-1:项目选定项目选定存在磕存在磕碰伤的碰伤的水套芯水套芯I CAM 9D-2:与战略联系与战略联系公司经营战略公司经营战略 在产能不断在产能不断扩大的同时,不扩大的同时,不断提高发动机的断提高发动机的质量,提升公司质量,提升公司的行业竟争力。的行业竟争力。部门经营战略部门经营战略GB 项目项目 SINO TRU
9、K SINO TRUK 一步到位一步到位 步步到位步步到位市场需求市场需求 我国经济我国经济的持续高速发的持续高速发展展,以及国家的以及国家的四万亿基础设四万亿基础设施建设投入,施建设投入,使得市场对重使得市场对重型车的需求持型车的需求持续增长,重型续增长,重型发动机的市场发动机的市场供不应求。供不应求。为公司提供为公司提供优质的气缸体铸优质的气缸体铸件。件。气缸体水套芯气缸体水套芯磕碰伤率的降低,磕碰伤率的降低,可以有效减少铸造可以有效减少铸造缺陷,提高气缸体缺陷,提高气缸体铸件质量。铸件质量。I CAM 10D-3:顾客与顾客与CTQ造型工序造型工序内部顾客内部顾客大件线造型时,发现水套芯
10、普遍存大件线造型时,发现水套芯普遍存在因磕碰引起的涂料损伤等缺陷,在因磕碰引起的涂料损伤等缺陷,需现场修补才能使用,不但加重造需现场修补才能使用,不但加重造型工的劳动强度以及修补工时、材型工的劳动强度以及修补工时、材料等浪费,还影响生产节拍。料等浪费,还影响生产节拍。清理工序清理工序清理气缸体铸件时,经常发现气缸清理气缸体铸件时,经常发现气缸体水套底部有夹砂缺陷存在,需多体水套底部有夹砂缺陷存在,需多次返工才能清理干净,否则将导致次返工才能清理干净,否则将导致报废,加重了清理工的劳动强度以报废,加重了清理工的劳动强度以及人力、能源、机器设备等的浪费。及人力、能源、机器设备等的浪费。因磕碰引起的
11、涂料损伤响应部位的夹砂缺陷外部顾客外部顾客I CAM 11D-3:顾客与顾客与CTQ项目项目CTQ:综上所述综上所述:气缸体水套芯的磕碰伤对内、外顾客的影响都很大,气缸体水套芯的磕碰伤对内、外顾客的影响都很大,通过降低磕碰伤率,可显著提高铸件质量。通过降低磕碰伤率,可显著提高铸件质量。I CAM 12D-4:项目范围项目范围宏观流程图宏观流程图原砂原砂树脂树脂与项目密切相关的流程与项目密切相关的流程流程均在项目组可控范围内流程均在项目组可控范围内I CAM 13D-5:Y及缺陷定义及缺陷定义缺陷缺陷定义定义Y定义定义小小Y定义定义I CAM 14D-6:基线及目标陈述基线及目标陈述Baseli
12、neGoalEntitlement目标目标:破损率破损率 2%缺陷率缺陷率 1%潜在最佳值潜在最佳值:破损率破损率 1%缺陷率缺陷率 0.5%基线基线:破损率破损率 12.5%缺陷率缺陷率 87.5%(100-3)/(100-1.5)10098.48不不改改善善改善达改善达成目标成目标I CAM 15D-7:效果及成本预算效果及成本预算共节约有效金额共节约有效金额106万元万元RMB 通过铸造厂通过铸造厂07、08年及年及09年年15月份的气月份的气缸体造型总数缸体造型总数223254只,每月平均只,每月平均25个工作日个工作日测测算出,日均需生产水套芯算出,日均需生产水套芯352个,气缸体水
13、套芯个,气缸体水套芯的破损率由的破损率由12.5%降低至降低至2%,减少水套芯的生,减少水套芯的生产数为:产数为:352(12.5-2)%251211088(个(个/年)。每个水套芯的生产成本为年)。每个水套芯的生产成本为32.58元。元。每年节约成本约:每年节约成本约:1108832.58361247.04元。元。根据根据07、08年统计,由于水套芯铁夹砂造成的气年统计,由于水套芯铁夹砂造成的气缸体报废数为缸体报废数为813813个,平均每年有个,平均每年有407407个,气缸体个,气缸体铸件单重铸件单重268Kg,气缸体商品价,气缸体商品价10900元元/吨,扣吨,扣除可回收材料费除可回收
14、材料费4500元元/吨,则:吨,则:4070.268(10900-4500)=698086.4元。元。故每年可节约:故每年可节约:361247.04+698086.4=1059333.44元。元。气缸体水套芯的缺陷率由气缸体水套芯的缺陷率由87.5%降低至降低至1%,可明显提高水套芯在造型时的完好率,可明显提高水套芯在造型时的完好率,减少砂芯的现场修补及后续的造型、浇,减少砂芯的现场修补及后续的造型、浇注、清理等工序的工时损失和动力、刀具注、清理等工序的工时损失和动力、刀具、机器设备耗损等的浪费;对后面各工序、机器设备耗损等的浪费;对后面各工序的连续性生产提供了基本保障;同时,铸的连续性生产提
15、供了基本保障;同时,铸件由于水套芯的磕碰伤所引起的夹砂、粘件由于水套芯的磕碰伤所引起的夹砂、粘砂、组织疏松等缺陷可得到显著性的改善砂、组织疏松等缺陷可得到显著性的改善,对发动机的质量、公司的产品声誉、售,对发动机的质量、公司的产品声誉、售后 服 务 等 都 会 带 来 巨 大 的 无 形 收 益。后 服 务 等 都 会 带 来 巨 大 的 无 形 收 益。I CAM 16D-8:人力组织人力组织Champion:刘念煌刘念煌 丁树良丁树良 GB:何帅伟何帅伟 王慧勇王慧勇指导指导:成成 伟伟部门部门:技术技术科科核心人员核心人员:王伟春王伟春部门部门:质保科质保科核心人员核心人员:王慧勇王慧勇
16、部门部门:铸一车间铸一车间核心人员核心人员:江晓明江晓明职责职责:组织工艺组织工艺 方案的设方案的设 计、实施计、实施 部门部门:铸一车间铸一车间核心人员核心人员:丁树良丁树良贡献率贡献率:80%贡献率贡献率:80%贡献率贡献率:40%贡献率贡献率:40%职责职责:工艺方案工艺方案 设计、论设计、论 证证 职责职责:开展实验开展实验 收集数据收集数据职责职责:开展实验开展实验 收集数据收集数据部门部门:技术技术科科核心人员核心人员:何帅伟何帅伟贡献率贡献率:80%职责职责:工艺方案工艺方案 设计、论设计、论 证证评审评审:陈建华陈建华部门部门:铸一车间铸一车间核心人员核心人员:彭国江彭国江贡献
17、率贡献率:40%职责职责:开展实验开展实验 收集数据收集数据I CAM 17D-8:人力组织人力组织项目组成员合影项目组成员合影I CAM 18D-9:推进计划推进计划I CAM 项目已完成项目已完成19M 阶段目录阶段目录M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析M-2:Y的流程能力分析的流程能力分析M-3:鱼骨图鱼骨图M-4:C&E矩阵矩阵M-5:失效模式分析失效模式分析(FMEA)M-6:快速改善措施快速改善措施M-7:快速改善后的快速改善后的 2nd FMEAM-8:M 阶段小结阶段小结20M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析(离散型离散型)结论结论:本测量系统可信赖。本测量系统可信赖。
18、检验员自身 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)每个检验员与标准 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)检验员之间 评估一致性验数 符数 百分比 95%置信区间 30 30 100.00 (90.5
19、0,100.00 所有检验员与标准 评估一致性验数 符数 百分比 95%置信区间 30 30 100.00 (90.50,100.00)测量内容:水套芯的破损与有缺陷(离散数据)样本数量:共30个 测量环境:铸造厂测 量 者:王慧勇、江晓明、彭国江 记 录 者:何帅伟测量方法:目测:对于30个水套芯,其中有3件破损其余有缺陷的样本进行测量系统分析。808021M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析(连续型连续型)量具量具 R&R 研究变异%研究变%公差来源 标准差(SD)(6*SD)异(%SV)(SV/Toler)合计量具 R&R 0.0052226 0.031335 10.95 7.18 重
20、复性 0.0052226 0.031335 10.95 7.18 再现性 0.0000000 0.000000 0.00 0.00 测量者 0.0000000 0.000000 0.00 0.00部件间 0.0473892 0.284335 99.40 65.15合计变异 0.0476761 0.286057 100.00 65.54可区分的类别数=12测量内容:气缸体水套芯紧实率测试(连续数据)样本数量:共8个测量机器:台秤测 量 者:王慧勇、江晓明、彭国江 记 录 者:何帅伟测量方法:用台秤分别对8个样品测试两次并记录结果。判定基准:P/TV30、%P/T 30、明显分类数551、P/TV
21、=10.95%302、P/T=7.18%302、明显分类数=125 结论结论:本测量本测量系统可信赖系统可信赖30%22M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析(连续型连续型)量具量具 R&R 研究变异%研究变%公差来源 标准差(SD)(6*SD)异(%SV)(SV/Toler)合计量具 R&R 0.0071285 0.042771 23.99 5.55重复性 0.0070760 0.042456 23.82 5.51再现性 0.0008640 0.005184 2.91 0.67测量者 0.0008640 0.005184 2.91 0.67部件间 0.0288406 0.173043 97.
22、08 22.47合计变异 0.0297085 0.178251 100.00 23.15可区分的类别数=5测量内容:气缸体冷芯盒水套芯常温强度测试(连续数据)样本数量:共10个测量机器:液压式万能强度试验仪测 量 者:沈林粉、陈红铭、白丽娜 记 录 者:江贤波测量方法:用液压式万能强度仪分别对10个样品测试两次并记录结果判定基准:P/TV30、%P/T 30、明显分类数530%51、P/TV=23.99%302、P/T=5.55%302、明显分类数=5 5 结论结论:本测量本测量系统可信赖系统可信赖23M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析(离散型离散型)结论结论:本测量系统可信赖。本测量系统
23、可信赖。检验员自身 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)每个检验员与标准 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)检验员之间 评估一致性验数 符数 百分比 95%置信区间 30 30 100.00 (
24、90.50,100.00 所有检验员与标准 评估一致性验数 符数 百分比 95%置信区间 30 30 100.00 (90.50,100.00)测量内容:气缸体水套芯转运的平稳度测试(离散数据)样本数量:共30个 测量环境:铸造厂测 量 者:王慧勇、江晓明、彭国江 记 录 者:何帅伟测量方法:目测:对于30车水套芯的转运,当转运后每车的报废数1或者发生涂料等擦落的 水套芯数50%即为平稳度好的样本进行测量系统分析。808024M-1:Y的测量系统分析的测量系统分析(离散型离散型)结论结论:本测量系统可信赖。本测量系统可信赖。检验员自身 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明
25、 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)每个检验员与标准 评估一致性检验员 验数 符数 百分比 95%置信区间江小明 30 30 100.00 (90.50,100.00)彭国江 30 30 100.00 (90.50,100.00)王慧勇 30 30 100.00 (90.50,100.00)检验员之间 评估一致性验数 符数 百分比 95%置信区间 30 30 100.00 (90.50,100.00 所有检验员与标准 评估一致性验数 符数 百分比 95
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