质量改进QC活动实例课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《质量改进QC活动实例课件.ppt》由用户(ziliao2023)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 改进 QC 活动 实例 课件
- 资源描述:
-
1、一、小组简介一、小组简介XXXQCXXXQC小组小组成立时间:小组类型:攻关型注册登记号:小组成员共8人,平均接受TQM教育42小时姓 名性别职务和职称组内职务学历小组成员共8人,平均接受TQM教育42小时姓 名性别职务和职称组内职务学历本课题每周活动1次,每次平均活动时间2小时,共活动22次二、选题理由二、选题理由市场需求与包装工序不匹配公司发展需要由于市场拉动,现有设备状况难以满足市场需求现有包装能力达20吨/天,现装药能力只有13吨/天选定课题提高某型XXX药柱装药速度公司十一五规划提出过明确要求生产原理:生产原理:(粉状)XXX药柱是通过气流工艺或轮碾联合工艺生产不同成分主装药,装入不
2、同规格的塑料壳体中,压入带雷管孔的盖,再用热熔胶或热焊方式进行密封,经包装后形成的产品。三、现状调查三、现状调查本工序共有装药机10台,10个工作日测试各装药机装药速率Y。如下表(单位:S/发)日期时间4.34.44.74.84.94.104.114.214.224.23Y总体均值:88S19091868893958986858589284868989909087918886883838890918583909087868748990908886889087898888589868586889395898388886879188898990908789908979090879091858390
3、8986888858587848983858688908698886889087898889899088108786878390898790918387按现有88秒/发的装药速度每天产能为10台机(166060)秒2/发=13吨88秒/发按包装线生产能力及市场需求,每天产能需达20吨,则装药速度应达到10台机(166060)秒2/发 =58秒/发20000kg四、目标确定及目标可行性分析四、目标确定及目标可行性分析 1、确定目标、确定目标88秒/发58秒/发现状目标确定目标2、目标可行性分析、目标可行性分析A:同行业同品种产能已达到该水平B:我们有其它工业炸药装药工序经验,积累了一些同类型设备
4、的改造经验。C:XXX药柱所在分厂有注册质量工程师5人,工艺工程师及机械工程师20余人及充足的技术储备,加之分厂领导重视,有信心通过努力,达到目标。采用头脑分暴法分析原因,绘制因果图如下:(共找出末端因素8个)螺杆粗叶片厚装装药药速速度度低低人螺杆转速低螺旋设计不合适螺面角不合适素质缺乏经验及培训内装药药质量内装药流散性差壳体质量体积大壳体变形填充底料方法不恰当机料法五、原因分析五、原因分析六、要因确认六、要因确认现场验证:现场考查操作熟练程度,查培训记录,发现人员操作熟练,培训记录完备,但实际装药速度无明显差异。验证人:缺乏经验及培训结论:非要因1螺面角度不合适对比试验:委托化工机械厂设计计
5、制造两套螺面角度分别为20度和30度的螺杆进行对比模拟装药,装药速度分别为55秒和86秒,效果显著验证人:结论:是要因2现场检查:从理论上讲,减小叶片厚度及螺杆直径。就增加了装药的体积,单位时间装药量增大,装药速度增加。验证人:螺杆粗叶片厚结论:是要因3螺杆电机转速低 现场检查:组织计量部门及电力设备部门对螺杆电机转速进行校对后,装药速度无显著提高验证人:结论:非要因4对比试验:将结块内装药与未结块的内装药分别投料装药,未结块内装药装药速度明显提高30S,效果显著。验证人:内装药流散性差结论:是要因5壳体变形现场检查:检查天华公司送入我生产现场的壳体无变形现象,装药速度未见提高验证人:结论:非
6、要因6现场检查:检查壳体体积,均在验收合格范围内,装药速度未见提高验证人:壳体体积大结论:非要因7填充底料方法不恰当 对比试验:对比不同量的填充料及填充方法,装药速度相差不大,效果不明显验证人:结论:非要因8因此,影响某型XXX药柱装药速度的主要原因有:螺杆螺面角度不合适螺杆粗、叶片厚内装药流散性差七、制定对策七、制定对策序号要因现 状目标对策内容责任人完成时间1螺杆螺面角不合适螺面角度为30度,药粉输送不及时使药粉及时输送利用理论公式,经过实际反复验证测算最佳螺面角度为20度2螺杆粗、叶片厚螺旋叶片厚度3,螺杆直径20,装药的体积小增大螺旋内的容积将叶片厚度减为1.5mm,螺杆直径减为16m
7、m.增大螺旋内容积580cm,加大单位时间输药量3内装药流散性差炸药流散性差,差异大,易结块成团增大药粉堆积密度加强内装药半成品的过程控制针对要因针对要因1:我们用理论公式测算后,经过多次模拟以输送过程中药粉不在管内积存、单位出药量最大为目的,反复调试,将螺面角定为20度,测试对照情况如下表:螺面角角度(度)35302520151051分钟出药量(g)1143136316801846184518421845由上表可以看出:螺面角度降为20度,出药量最大,继续降低无明显变化,综合安全方面的考虑,将螺面角度定为20度。八、对策实施八、对策实施针对要因针对要因2:综合考虑安全等到各方面因素,委托宏图
展开阅读全文