改善课题集(汇编案)·2产能提升类课件.ppt
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- 关 键 词:
- 改善 课题 汇编 产能 提升 课件
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1、二、产能提升类二、产能提升类应用应用IE方法,缩短康明斯方法,缩短康明斯B系列电喷曲轴制造周期系列电喷曲轴制造周期1.选题理由:(1)“强化制造保障,提高准时化生产水平”是锻造公司持续改进课题;(2)应用IE工具,通过周期的缩短、管理的提升,保障准时生产及库存的有效降低;(3)康明斯B系列电喷曲轴(简称165曲轴)是公司重点产品,在同类产品中具有代表性、易 推广。2.现状调查(1):165曲轴物流现状2.现状调查(2):利用道程表、低无附加价值分析、生产规格表、生产系统评价等等工具完成165曲轴现状调查,其中 L/T时间长达140.45H,管理点多达42个,其中停滞点占在库周期和管理点数量分别
2、为98.13%和55%。管理点=42点(其中停止点23)L/T=140.454H2.现状调查(3):前梁工区临时在库 现状:优点:生产批次按日组织,集中生产,有效减少工装更换及停工待料;缺点:库存高、周期长、易积压打硬度工序现状:优点:质量部集中检查,人员专业,可有效防止不良流入下道工序;缺点:物流路线及生产周期长,不利于锻造工序过程控制3.原因分析:1)前梁外临时在库原因分析:2)打硬度工序设定的原因分析:环料无材料中断应急机制材料异常消耗机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备备用设备不足修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员
3、不足进料人员不足换工装耗时环料无材料中断应急机制机人下料设备故障停料风险人员不足法备用料多无库存基准下料生产批次大成批进料集中下料下料设备对应多台锻造设备修理时间长异常甩料倒料时间长下料人员不足进料人员不足换工装耗时前梁外临时在库?材料送样机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确在线打硬度人员技能不足无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更机人设备配置人员配置法原发交方式不适用无工位定置工艺配置无相关工艺无打硬度设备设备不稳定锻造工序打硬度工位定置不明确无人员及工时配置无过程监督送样化验职能变更打硬度工序前移?4.对
4、策实施:5.改善效果:(1)确定线边在库基准,按班组织下料生产批次,做好材料信息反馈应急机制;(2)增加在线打硬度工位,完善工艺文件,培训打硬度人员。缩短卧加工序节拍提升缩短卧加工序节拍提升M-025壳体生产能力壳体生产能力1.选题理由选题理由(1)08年受全球性金融危机的影响,商用车市场的销售大幅萎缩特别是在08年12月降到了冰点,公司产销量只 有同期月份30,公司面临严峻的生存压力。(2)M系列能力提升将是09年公司/部门/班组核心工作(3)销售需求呈现井喷,从12月开始将无法满足需求,月差距2764台2.现状调查:现状调查:卧加粗精加工较集中有24步节拍长达2580 秒,-粗加工时间占5
5、0以上,工艺未充分分流 卧加工艺调查工艺较复杂有卧加工艺调查工艺较复杂有4项特点项特点3.要因解析:要因解析:1.卧加工序中-粗加工(粗铣取力面,粗镗轴承孔,精铣前后端面)完全可以参照J系列生产线已成熟工艺,工艺实现合理分流整体粗加工时间移出.大幅降低节拍,是课题改善先决条件。只有彻底粗加工分流才能降低卧加粗加工负荷,根本性改善工艺环境,保障高精瓶颈设备的稳定性-确保后续降节拍改善的推进 2.目前(11.30)卧加工序中-主要是半精/精加工,加工余量已大幅降低,工艺上受毛坯变形余量较大的约束彻底改观。加工过程(品质,成本,设备)都非常稳定。3.要因解析:要因解析:3.M系列生产线卧加瓶颈工序已
6、实施充分工序分流,只有10次精加工工步,加工余量大幅减小,半精/精加工累计余量在0.8-1.2mm,加工时设备/刀具受冲击力降低,品质控制风险彻底改观,综合制造条件非常稳定 在高速加工中浅切深在高速加工中浅切深带来低切削力和很薄的带来低切削力和很薄的铁屑。速度和进给可以铁屑。速度和进给可以得到很大的提高。得到很大的提高。半精/精加工刀片Vc小于标准,精刀片fz却出现大于标准0.16会出现刀片磨损加快。且转速低下Vf进给速度低下,导致工进时间延长,是刀具工艺参数匹配不合理。根据现状分析其余刀具也存在同样问题。4.对策实施:对策实施:1J系列组合卧铣进刀方向改善进刀方向220220布局调整实施6序
7、分流1.对策35个轴承孔半精镗/精镗工艺采用非标复合镗刀 -刀具改善 (团队成员与刀具厂家共同设计具备专利设计)4.对策实施:对策实施:2 非标复合镗刀(半精镗+精镗+倒角)一次进给镗孔 57S2.内开裆刮面刀具改善-整体复合刮刀加工复合刮刀一次进给刮两内侧面94S (粗精各一次)3.支点螺栓孔/面整体复合琥钻加工三角琥三角琥凹凹面面 5.改善效果改善效果6.标准化标准化利用组合刀具提高支架二线生产能力利用组合刀具提高支架二线生产能力1.选题理由:由于产量的持续攀升,车间部分生产线的班产能力不能满足现生产的需要,导致部分员工长期连班2.现状调查:瓶颈工序通过对各线节拍调查,支架节拍最慢,是影响
8、现生产的瓶颈。为了确保支架二线员工不再长期加班,我们根据最高排产记录,将支架二线的生产节拍由现在的1.06分钟/件要提升到0.75分钟/件。支架二线各序节拍统计支架二线各序节拍统计3.原因分析:支架二线支架二线9090序作业分解表:序作业分解表:从90序的作业分解中,我们可以看出,在每一个主体作业的循环中,作业员需要最少完成10 个分解动作,这其中包含两次刀具更换(顺序4、顺序7:占用0.18分钟)和两次停机等待(顺 序3、顺序6:占用0.24分钟),共占用主体作业时间的(0.18+0.24)/0.95)44.2%,占用T 单时间的39.6%。所以,我们认为,90序作业步骤过于复杂,停机等待和
9、频繁换刀是导致其成为 瓶颈工序的主要原因。支架二线支架二线9090序承担着钻孔、倒角、攻丝的加工任务,为了搞清楚二线瓶颈形成的真正原因,我们对二线序承担着钻孔、倒角、攻丝的加工任务,为了搞清楚二线瓶颈形成的真正原因,我们对二线9090序的作业进行了分解。序的作业进行了分解。4.对策实施:把现有的刀杆进行改制,实现由原来的分次钻孔、倒角、攻丝变为一次进给完成钻孔、倒角、攻丝倒角刀片改制刀杆结构简图改制刀杆结构简图内套外套钻攻复合刀5.改善效果:改善前后作业动作的分解对比改善前后作业动作的分解对比07、08年度的同期产量和加班时间对比年度的同期产量和加班时间对比缩短左右转向节生产周期缩短左右转向节
10、生产周期1.选题理由:(1)工厂要求前桥总成生产周期由19.62小时下降到16小时以满足市场需求(2)作为前桥总成配件的转向节生产周期为18.37小时,不能满足生产2.现状调查:对转向节生产线从物流路径、在制品、人员分工、作业姿势、节拍和设备、品质等问题点进行把握。问题点:1.工序长达26个2.整条生产线在制品为383件,零件从投料到产出成品需要18.37小时3.各工序的生产节拍很不均衡,第一瓶颈工序在60序,其次为170序4.根据07年16月份转向节不良品形态调查,排列在第一位的不良为“磕碰”。上半年不合格品共计480件,生产线返工返修品数量多,返修时间长。要因验证二要因验证二:3.原因分析
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