提高超高层核心筒剪力墙预制钢筋笼整体吊装一次合格率.pptx
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1、提高超高层核心筒剪力墙预制钢筋笼整体吊装一次合格率7月有限公司 工程概况PART 1小组简介PART 2选择课题PART 3现状调查PART 4设定目标PART 5分析原因PART 6PART 7PART 8PART 9PART 10PART 11PART 12确定主要原因制定对策对策实施效果检查制定巩固措施总结及今后打算PDCAPART 1工程概况1.1 项目概况质量管理目标:项目简介:竣工验收一次合格率达100%;杜绝质量事故;争创“鲁班奖”!项目地址:核心区建筑高度:303m建筑面积:30.6万工程造价:约为20亿结构形式:内部核心筒+外部钢框架地下结构:地下7层逆作法施工地上结构:北塔
2、59层,南塔58层双塔项目1.2 工程概况双塔项目塔楼结构模型两个塔楼结构形式均为内部核心筒+外部钢框架,核心筒为钢筋混凝土剪力墙。针对剪力墙施工,当地习惯根据深化图纸将剪力墙钢筋分块预绑扎成钢筋笼,然后将钢筋笼整体吊装至作业面进行安装。工程概况:墙体钢筋预绑扎核心筒总高度:326.77m地下部分高度:23.77m地上部分高度:303m核心筒钢筋强度:D16mm,Fy=420MPaD13mm,Fy=520MPa钢筋笼整体吊装安装标准层高度:4.8m 预制钢筋笼高度:5.65mPART 2小组简介小组名称“”QC小组课题名称提高超高层核心筒剪力墙预制钢筋笼整体吊装一次合格率成立日期课题类型现场型
3、小组注册号课题注册号QC教育每周五课题活动时间小组成员姓名性别职务职称组内分工顾问男分公司总工高级工程师QC顾问、技术指导顾问男局海外部项目PD高级工程师QC顾问、技术指导组长男项目经理中级工程师策划组织、统筹协调副组长男项目总工高级工程师组织协调、技术管理课题负责人男质量工程师助理工程师课题实施、质量管理组员男技术工程师中级工程师方案编制、技术指导组员男技术工程师助理工程师技术实施、数据记录组员男专业工程师助理工程师现场实施、记录数据组员男技术工程师助理工程师效果检查、数据整理组员男技术工程师助理工程师效果检查、记录数据组员男技术工程师助理工程师BIM模型绘制、数据整理组员男安全总监中级工程
4、师安全检查、过程安全管控组员男专业工程师助理工程师现场实施、记录数据组员男技术工程师助理工程师数据计算、课题总结2.1 小组简介2.1 小组简介小组成立以来,先后获得优秀QC成果一等奖两项,二等奖1项,局级优秀QC成果2项,公司级QC成果一等奖2项。2.2 小组活动计划进度表 小组活动计划进度表 02.0108.31阶段2月3月4月5月6月7月8月负责人P选择课题现状调查目标设定原因分析确定要因制定对策D实施对策C检查效果A巩固措施总结备注计划时间实施情况“”“”QCQC小组小组小组小组活动人员活动人员1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141
5、415151616出勤率出勤率序号姓名18.2.518.2.2518.3.318.8.1818.4.218.4.2818.5.518.5.1718.6.718.6.1518.6.2718.7.2118.7.2718.8.218.8.1318.8.281刘嘉东100%294%3董明会94%4王兴俊94%5王靖文94%6任子昂100%7张二永100%8秦基辉100%994%10 94%备注:正常出勤;请假;缺勤;制表人:完成日期:8月27日小组活动出勤情况统计表表2-32.3 小组活动出勤统计表PART 3选择课题提高剪力墙钢筋验收一次通过率,可避免质量整改导致的工期延误。项目工期紧张在印尼雅加达
6、地区,当地施工习惯依据钢筋深化图纸将核心筒剪力墙钢筋分块预绑扎,然后将剪力墙钢筋笼整体吊装安装,钢筋笼整体吊装和安装容易变形,质量问题较多。本项目为雅加达地标项目,为“一带一路”沿线国家重点建设项目,受印尼政府关注度比较高,社会影响力较大。印尼政府关注度高,社会影响大项目质量管理目标争创“海外鲁班奖”!对工程质量控制比较严格。项目质量要求严格3 选择课题结合对印尼雅加达当地项目的考察以及本项目施工过程中出现的问题分析,因此小组最终决定以“提高超高层核心筒剪力墙预制钢筋笼整体吊装一次合格率”作为本次QC活动课题。PART 4现状调查4.1 现状调查活动课题确定以后,首先将剪力墙钢筋笼划分区块,对
7、墙体钢筋笼进行编号,每个塔楼标准层各包含26块。北塔楼核心筒标准层1245376811910131214151617181920212223242526南塔楼核心筒标准层1245376811910131214151617181920212223242526核心筒墙体钢筋笼编号4.1 现状调查并且对B6和B5层范围内的104片墙体钢筋笼吊装一次合格率进行检查,现场共检查出不合格点20处,一次合格率为(104-20)104=80.77%。并且对不合格的点位进行统计和分析:核心筒墙体钢筋笼吊装问题统计表 楼层问题 B6B5累计频率(%)累计频率(%)钢筋笼变形64105050钢筋搭接长度不够3252
8、575箍筋间距不符合要求101580钢筋笼上下对位不准确101585相邻两片钢筋笼错位101590钢筋笼主筋弯曲101595钢筋笼尺寸偏差1015100合计146201001004.2 数据分析通过运用问题对比排列图分析,我们可以得出“钢筋笼变形”、“钢筋搭接长度不够”这两个问题是钢筋笼整体吊装施工中存在的主要质量问题。5111115075808590951000102030405060708090100012345678钢筋笼变形钢筋搭接长度不够箍筋间距不符合要求钢筋笼上下对位不准确相邻两片钢筋笼错位钢筋笼尺寸偏差钢筋笼主筋弯曲累计频率(%)频数(个)频数累计频率PART 5设定目标5 设定
9、目标80.77940102030405060708090100活动前活动后活动目标通过对调查结果进行分析,“钢筋笼变形”、“钢筋搭接长度不够”两个关键问题占总不合格率的75%,如果能解决这两个关键问题的95%,同时再巩固其他环节,整体吊装一次合格率便可上升至94.47%。80.77%+(1-80.77%)x 75%x 95%=94.47%经过QC小组成员的讨论分析,结合项目质量目标及印尼工人的技术水平,确定了本次QC活动的目标为:将钢筋笼整体吊装一次合格率提高到94%。1.目标分析2.设定目标12通过对当地项目的调研,当地项目预制墙体钢筋笼整体吊装一次合格率平均为85%,但是本小组有一定的QC
10、 活动经验和技术、质量、创新管理能力,解决质量问题的同时可节省工期,业主和印尼合作方也大力支持。PART 6分析原因针对剪力墙钢筋笼整体吊装施工质量问题,小组从“人、机、料、法、环、测”六方面开展末端因素分析研讨会,运用头脑风暴法进行原因分析,并绘制关联图:6 分析原因施工人员责任心不强钢筋搭接长度不够钢筋笼变形测量仪器缺少检测与维护钢筋质量不达标扎丝质量不达标钢筋笼预绑扎后堆放不当爬模架体上空间狭小、操作困难钢筋笼临时定位点不准确钢筋搭接区的加工方法不当临时固定措施设置不当起吊点位置选择不当钢筋笼起吊时未加固工人与管理人员工作不到位材料质量不合格施工机具质量不合格施工环境差施工方法不当测量不
11、准确技术交底不到位6 分析原因 通过分析,QC小组共找出12条导致“钢筋笼变形”、“钢筋搭接长度不够”的末端因素。序号影响因素分类1施工人员责任心不强人2技术交底不到位3测量仪器缺少检测与维护机4钢筋质量不达标料5扎丝质量不达标6钢筋笼预绑扎后堆放不当法7起吊点位置选择不当8钢筋笼起吊时未加固9临时固定措施设置不当10钢筋搭接区的加工方法不当11爬模架体上空间狭小、操作困难环12临时定位点不准确测PART 7确定主要原因针对12条末端因素,QC小组召开“要因分析研讨会”,运用5W1H分析法,制定要因确认计划表:7 确认主要原因序号末端因素确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点1施工人员责任
12、心不足是否具有责任心,钢筋笼预绑扎质量是否符合要求调查分析操作工人都应有较强的责任心,有约束制度。钢筋笼预绑扎质量符合要求。05-10施工现场2技术人员交底不到位是否进行技术方案交底调查分析施工前进行技术方案100%交底05-05办公室3测量仪器缺少检测与维护测量仪器精度是否满足要求现场验证设专人负责设备的管理,定期检查确保仪器设备在有效期内,能保证测量精度05-05施工现场4钢筋质量不达标钢筋刚度是否满足设计要求资料考核进场钢筋材料抽样检测报告合格05-10办公室5扎丝质量不达标扎丝质量是否满足要求资料考核进场扎丝材料抽样检测报告合格05-10办公室6钢筋笼预绑扎后堆放不当预绑扎钢筋笼是否堆
13、放合理现场验证钢筋笼预绑扎后堆放合理,无导致钢筋笼变形因素05-15施工现场序号末端因素确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点7起吊点位置选择不当起吊点位置是否合理现场验证起吊时钢筋笼整体受力均匀,保证钢筋笼不变形05-15施工现场8钢筋笼起吊时未加固起吊时是否有加固措施现场验证吊点区域钢筋不被拉扯变形,保证钢筋间距不变05-15施工现场9临时固定措施设置不当临时固定措施是否能将钢筋笼固定不变形现场验证临时固定措施能将钢筋笼固定并保证钢筋笼不变形05-15施工现场10钢筋搭接区的加工方法不当钢筋搭接区加工方法是否有利于钢筋笼搭接现场验证按照钢筋深化图纸施工并保证钢筋搭接区长度符合要求05-
14、15施工现场11爬模架体上空间狭小、操作困难爬模架体上空间是否满足施工需要现场验证爬模架体上操作平台空间能满足工人绑扎钢筋笼的需要05-15施工现场12临时定位点不准确临时定位点是否准确现场验证临时定位准确,上下片钢筋对位准确,相邻两片钢筋对位准确05-15施工现场针对12条末端因素,本QC小组召开“要因分析研讨会”,运用5W1E分析法,制定要因确认计划表:7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点是否具有责任心,钢筋笼预绑扎质量是否符合要求调查分析操作工人都应有较强的责任心,有约束制度。钢筋笼预绑扎质量符合要求。秦基辉05-10施工现场影响程度结论非要因末端因素1:施工人员责
15、任心不足1.通过调查发现:工人与班组之间签订质量奖罚协议,操作工人普遍有较强的责任心。2.对预绑扎的钢筋笼进行实测实量检查,发现钢筋的牌号、规格、数量、位置符合要求,预绑扎质量控制良好。因工人责任心不足导致钢筋笼尺寸不符合要求1处,仅占不合格率5%。非要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点是否进行技术方案交底调查分析施工前进行技术方案100%交底05-05办公室影响程度结论非要因末端因素2:技术人员交底不到位经调查分析,针对钢筋笼预绑扎整体吊装项目部技术管理人员制定了较为详尽的技术交底。同时结合现场施工情况对相应班组做了技术交底。现场对交底效果进行抽查,工人对交底内容理
16、解到位。技术方案交底率100%,会议影像资料及签到表留存记录完整。非要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点测量仪器精度是否满足要求现场验证设专人负责设备的管理,定期检查确保仪器设备在有效期内,能保证测量精度05-05施工现场影响程度结论非要因末端因素3:测量仪器缺少检测与维护2月20日小组成员王靖文在现场检查发现,现场水准仪、全站仪等仪器状态良好,检测维护资料完整。工人卷尺配备齐全,测量精度完全符合规范要求。因为测量仪器缺检测、维护导致导致钢筋笼定位偏差有0处,占不合格率0%。非要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点钢筋质量是否满足设计要求资料考
17、核进场钢筋材料抽样检测报告合格05-10办公室影响程度结论非要因末端因素4:钢筋质量不达标项目上有严格的钢筋检查规范及使用流程:原材进场检查现场取样送检交付第三方独立实验室试验检测检验合格后才能交付现场使用。经调查,现场使用钢筋检验报告均合格,使用过程中无质量问题发生,钢筋强度满足设计要求。非要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点扎丝质量是否满足要求资料考核进场扎丝材料抽样检测报告合格05-10办公室影响程度结论非要因末端因素5:扎丝质量不达标非要因项目上有严格的扎丝检查规范及使用流程:原材进场检查现场取样送检交付第三方独立实验室试验检测检验合格后才能交付现场使用。经检
18、查发现,检验报告均合格,并且现场工人使用扎丝绑扎钢筋牢固,满足设计要求。7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点预绑扎钢筋笼是否堆放合理现场验证钢筋笼预绑扎后堆放合理,无导致钢筋笼变形因素05-15施工现场影响程度结论非要因末端因素6:钢筋笼预绑扎后堆放不当非要因经现场验证,现场设有钢筋笼堆放区,堆放区域地势平坦。钢筋笼预绑扎后按照不同类型、吊装顺序堆放整齐,L形钢筋笼设有斜向支撑,确保钢筋笼无变形。叠加堆放时,下方钢筋笼亦无影响质量的变形。钢筋笼预绑扎后堆放合理,无导致钢筋笼变形因素7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点起吊点位置是否合理现场验证起吊时钢
19、筋笼整体受力均匀,保证钢筋笼不变形02-20施工现场影响程度结论要因末端因素7:起吊点位置选择不当经现场验证,对于一字型钢筋笼,起吊时容易导致主筋弯曲。吊点选择不当容易导致钢筋笼受力不均匀,夹角变化,钢筋笼变形。因起吊点设置不当导致主筋弯曲1处、钢筋笼变形3处,共占不合格率20%。要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点钢筋笼起吊时是否有加固措施现场验证吊点区域钢筋不被拉扯变形,保证钢筋间距不变02-20施工现场影响程度结论5要因末端因素8:钢筋笼起吊时未加固经现场验证,发现现场钢筋笼起吊时,加固措施不明确,实施效果差。若钢筋笼起吊时无加固措施,吊点区域箍筋极易被拉变形,
20、钢筋间距大小不一,工人需解绑箍筋后重新调整间距。另外,更严重时可能会导致钢筋笼变形、散架,造成更为严重的后果。要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点临时固定措施是否能将钢筋笼固定不变形现场验证临时固定措施能将钢筋笼固定并保证钢筋笼不变形王兴俊05-15施工现场影响程度结论要因末端因素9:临时固定措施设置不当经现场验证,现场有5处因为加固不及时、加固措施少、加固措施作用不到位等原因导致钢筋笼变形量较大。若一次加工钢筋笼过高,钢筋笼不易加固,更易出现变形。钢筋笼变形受临时固定措施的影响较大,占不合格率50%,临时固定措施起决定性作用,要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认
21、标准责任人完成时间地点钢筋搭接区加工方法是否有利于钢筋笼搭接现场验证按照钢筋深化图纸施工并保证钢筋搭接区长度符合要求05-15施工现场影响程度结论要因末端因素10:钢筋搭接区的加工方法不当经现场验证,上片钢筋笼安装时易与下方钢筋笼钢筋碰撞冲突,特别是下方钢筋笼钢筋较密时,钢筋笼难以下放。因钢筋搭接区的加工方法不当导致钢筋搭接长度不够质量问题5处,占不合格率的25%。要因7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点爬模架体上空间是否满足施工需要现场验证爬模架体上操作平台空间能满足工人绑扎钢筋笼的需要王兴俊05-15施工现场影响程度结论非要因末端因素11:爬模架体上空间狭小、操作困难
22、经现场验证,爬模架体上操作平台宽度为1m,钢筋笼整体吊装时,两侧平台空间满足工人绑扎钢筋笼的需要。非要因1m1m7 确认主要原因确认内容确认方法确认标准责任人完成时间地点临时定位点是否准确现场验证现场测量放样吊装点准确无误,上下片钢筋对位准确,相邻两片钢筋对位准确05-15施工现场影响程度结论非要因末端因素12:临时定位点不准确经现场验证,现场测量放样吊装点准确无误。钢筋笼利用塔吊吊装,工人牵拉钢筋笼容易调整并将其下放至准确位置。为便于安装,相邻两片钢筋笼预绑扎时不预留伸出搭接钢筋,吊装安装时,相邻两片影响较小。因钢筋笼临时定位不准确导致钢筋笼上下对位不准确1处、相邻两片钢筋笼错位1处,各占不
23、合格率的5%。非要因7 确认主要原因PART 8制定对策要因一对策方案评估选定对策有效性可实施性经济性可靠性时间性起吊点位置选择不当对吊点位置进行优化,并利用吊装扁担吊装,增加起吊点合理设置起吊点可减小钢筋起吊时主筋的最大弯矩,增加起吊点能使荷载分布更加均匀,减小单个吊点的集中荷载,减小钢筋变形重新绘制起吊点位置图纸,重新交底。可实施性强更换吊点不额外增加材料费,需加工吊装扁担梁,增加吊索数量,但可以重复使用,经济性强操作简便,易于理解,易落实,可靠性高1天内完成,可操作性强选用钢筋笼内设置支撑骨架,吊点设置在骨架上钢筋笼内设置支撑骨架可以有效将钢筋笼重量均匀分配在骨架上,而骨架整体刚度大,不
24、易产生变形绑扎过程中需要提前安装支撑骨架,且不同位置的钢筋笼或钢筋笼的钢筋间距变化后可能不再适用。吊装完成后不易拆除骨架要选用槽钢或工字钢等刚度较大的材料制作,造价较高需进行支撑架计算、现场实施过程中需要根据实际情况调整骨架分布需要1到2天完成,太占用时间不选针对要因,我们小组采用头脑风暴法提出多项对策,并从有效性、可实施性、经济性、可靠性、时间性进行对策评价:8.1 提出方案并进行方案评价对策分析评价表要因二对策方案评估选定对策有效性可实施性经济性可靠性时间性钢筋笼起吊时未加固在起吊点额外绑扎加固钢筋,并在每个钢筋笼的表面增加“X”型钢筋剪刀撑起吊点额外增加的钢筋可以将吊点集中荷载均匀传递到
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