QC中化二建减少储罐焊接不合理变形课件.pptx
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- QC 中化二建 减少 焊接 不合理 变形 课件
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1、小组名称:马鞍山立白1039项目储罐焊接QC小组中化二建中化二建2011.11.252011.11.25 马鞍山立白日化8.25万吨/年油脂水解、皂成型项目是中化二建集团公司2010年重点项目。该项目主要分为中和成型车间、水解车间、罐区二、罐区三等四个主要装置。其中罐区二为该工程的原料油储存区,罐区二主要包括V=3300m3、16000mm*16500mm储罐四台,V=1695m3、12000mm*15000mm储罐两台等。储罐均为碳钢设备,设备壁厚为=6mm。储罐焊接采用手工电弧焊打底、填充、盖面,由于罐体上层壁及底板板薄,焊接变形大,难控制,特成立QC小组开展一系列的PDCA活动。课题名称
2、课题名称减少储罐焊接不合理变形减少储罐焊接不合理变形小组名称成立时间活动时间活动次数培训学习小组成员接受TQC学习培训课题类型序号姓名性别职称文化程度组内职务接受教育课时1男组长2男副组长3男组员4男组员5男组员6男组员7女组员 本项目中罐区二储罐采用碳钢板材(Q235B),储罐所用板材厚度多为=6mm,且为对接焊接,焊接变形大。如何合理有效的控制储罐焊接变形是我们研究和解决的重要问题。因此,我们成立专项QC小组,通过QC活动,摸索总结施工经验,达到减少焊接变形、提高储罐施工质量和施工效率、提升企业信誉的目的和意义1 1、现状调、现状调查查 根据工程实际情况,召集小组人员开展储罐焊接变形分析活
3、动,因缺乏储罐施工的相关数据、我们经过查阅相关资料、对兄弟单位在施工的、施工完毕的储罐项目调查参观,对40台已完工储罐的过程控制资料进行查阅,并把项目中影响储罐焊接变形的各施工环节进行收集、整理,就影响因素进行了统计(施工中储罐的不合理变形可通过铆工的后期纠正而符合国家规范),见调查图表1:序号序号储罐焊接环节储罐焊接环节不合理变形频不合理变形频数数(台)(台)累计频数累计频数累计频率累计频率1底板焊缝121230%2壁板环缝92152.5%3壁板纵缝82972.5%4顶板焊缝43382.5%5清扫孔和人孔焊缝43792.5%6工艺管口焊缝340100%不合格率:16.7%30%52.5%72
4、.5%82.5%92.5%100%0%20%40%60%80%100%120%02468101214底板焊缝壁板环缝壁板纵缝顶板焊缝清扫孔和人孔焊缝工艺管口焊缝不合理变形频数累计频率根据调查表1绘制排列图1 经实际调查和分析得出储罐焊接变形的主要部位集中在:底板、壁板环缝、壁板立缝、工艺管口、清扫孔和人孔。结合本工程的设计情况(管壁接管最大为DN100、罐顶采用为搭接焊接)只要降低底板、壁板立缝及壁板环缝的焊缝焊接变形不合格率,将可以控制储罐的焊接变形量。因此,我们将把这三个因素作为QC活动的主攻方向。我们此次施工的预期目标为:储罐验收时罐底的局部凹凸变形深度不大于变形长度的2%,且不应大于3
5、0mm;储罐罐壁焊缝的角变形不大于12mm;罐壁的局部凹凸变形不大于15mm。施工过程中储罐焊接变形不合格率不大于12%不利因素有力因素该项目是公司开辟日化市场的第一步,得到了公司各级领导的重视,在人力、财力、物力等方面都给与大力支持有充分时间进行焊接试验,利于焊接参数的正确选择焊接过程中由焊接工程师进行现场跟踪与指导,全程把关储备焊工人数较多、培训时间长质量控制点多工程量大工程工期紧经小组分析得出结论:完全能够保证我们既定目标的实现经小组分析得出结论:完全能够保证我们既定目标的实现1 1、因果分析、因果分析 从表1可以看出、容易发生焊接变形不合理的环节有:底板与壁板纵还焊缝。我们从人员、设备
6、、材料、工艺流程和环境等方面进行分析,见因果分析图:2 2、确定要因、确定要因 结结合因果分析合因果分析图我图我们对末端因素展开分析们对末端因素展开分析:序号序号末端因素末端因素确定分析确定分析确认方法确认方法确认标准确认标准责任人责任人日期日期是否是否要因要因1员工技能操作不熟练采用同材质罐材料对选用的焊工进行技能考核,经挑选的30名焊工有20未通过现场考核达到规范质量要求且操作时间与碳钢罐基本相同,可上岗是2质量意识不强无论何时,施工质量是企业生存根本,必须强化管理必保项目质量管理体系是3执行标准规范不严调查项目部内部技术交底及各项试化验,符合标准规范要求现场验证GB50128-2005
7、立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范非4度量工具不精确检查度量工具及询问项目部人员,工具均为新工具,符合要求现场调查现场外观检查及合格证检查非5读数有误差为不可抗拒因素调查分析符合施工要求非6设备老化检查焊接设备及询问项目部人员,设备均为设备处新设备,满足施工条件现场调查现场外观检查及试焊检测非7二次导线过长现场通过焊机房位置的移动,可以减小二次导线的长度现场调查现场试焊检测电缆实际长度是否影响工艺参数非序号序号末端因素末端因素确定分析确定分析确认方法确认方法确认标准确认标准责任人责任人日期日期是否是否要因要因8线膨胀系数大为不可抗拒因素调查分析符合施工图要求非9焊材保管使用不当加强管理,严格
8、烘干制度,可以满足施工要求调查分析质量管理体系非10工艺参数不当利用常规工艺参数进行实测,超过施工标准现场测量实测焊件的变形量,与规范对比是11焊接顺序选择不当利用常规工艺参数进行实测,超过施工标准现场测量实测焊件的变形量,与规范对比是12未用反变形或使用不当现场试焊,对变形进行实测现场验证实测焊件的变形量,与规范对比是13工装卡具使用不当或未使用现场试焊,对变形进行实测现场验证实测焊件的变形量,与规范对比是14现场施工场地不好通过施工人员的集思广益可以使其影响控制在最小调查分析 与现场人员进行现场分析比较非15照明不够项目部照明充足,电源符合安全施工要求现场调查现场安全管理非16露天作业经差
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