提高剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率课件.pptx
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1、提高剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率1目目 录录概况选择课题现状调查设定目标原因分析要因确认制定对策对策实施效果检查巩固措施总结及今后打算2概况概况1、工程概况山海城邦马街摩尔城一期工程位于昆明市西山区,由建筑群体构成,分为A1-1、A1-2、A1-3、A1-4、A2-1、A2-2、A2-3、A2-4、A3、A4地块组成。包括住宅、商业、酒店式公寓、办公、地下汽车库及配套公共服务用房。本工程建筑高度为90m140m,总建筑面积为127万,其中剪力墙结构门窗洞口数量近7万个。图1 工程效果图32、QC小组概况(1)山海城邦马街摩尔城QC小组成立于 2015 年 9 月,共计10人,由项目经理、
2、技术负责人、现场管理人员等组成现场型小组。请见表1:45(2)小组活动计划进度与实际进度完成情况见表26选择课题选择课题1、课题名称:提高剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率2、选题理由78(2)工程造价方面:本工程剪力墙结构门窗洞口数量近7万个,工程量非常大。A2-3地块19#楼地下室-1-3层剪力墙结构门窗洞口模板安装“样板引路”工程施工数量为210个,因质量达不到规范及评优要求,涉及到的返工直接工程费用见表4:如果大面积剪力墙结构门窗洞口模板安装质量仅同“样板引路”工程施工质量,涉及到返工费用将达41.2万元(70000个210个1235.2元=41.2万元)。图2 门窗洞口返工修补照片9
3、(3)工程工期方面:各单体工程要求工期仅为680日历天,工期要求十分紧迫。A2-3地块19#楼地下室“样板引路”工程因质量达不到规范及评优要求,涉及到的返工时间为1天。如果大面积剪力墙结构门窗洞口模板安装质量仅同“样板引路”工程施工质量,单栋返工时间为9.3316天(单栋剪力墙结构门窗洞口数19603360个210个1d=9.33-16天)。(4)现场实际情况:经现场检查发现,本工程已经施工的剪力墙结构门窗洞口混凝土成型质量非常差,出现了大量的阴阳角不方正、胀模、洞口异形以及洞口尺寸与设计不符等质量问题,严重影响到工程后续的施工。图3 剪力墙结构门窗洞口砼成型现场实际情况10基于上述理由,我们
4、确定了以“提高剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率”作为我们 QC小组的活动课题。11现状调查现状调查为了确保剪力墙结构门窗洞口砼成型的施工质量,项目部选定A2-3地块19#楼地下室-1-3层作为“样板引路”工程。样板引路工程施工完成后,项目部组织现场调查验收点数为300处,其中不良点数为58处。具体情况见表5:12根据“样板引路”工程现状调查的结果,小组对剪力墙结构门窗洞口砼成型质量问题进行统计,绘制统计表见表6:13阴阳角不方正异形洞口麻面胀模、蜂窝图5 门窗洞口砼质量问题照片汇总14结论:从排列图中可以看出:A、门窗洞口尺寸不良现象合格率较低,占总量的 60.34%,是影响剪力墙结构门窗洞
5、口成型质量的主要问题,但还要与目标分析对比后,才能确定。15设定目标设定目标1、目标:将剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率由80.67%提高到90%。16依据一:小组通过现状调查,找出了影响剪力墙结构门窗洞口砼成型质量的关键因素A、门窗洞口尺寸;占到了问题的60.34%。如果将这个问题解决了,就可以将剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率提高到92.33%(300-11-5-3-2-2)/300*100%=92.33%。如果上述问题仅仅解决80%(即门窗洞口尺寸合格率由30%提高到86%),剪力墙结构门窗洞口砼成型一次合格率也能够提高到90%(277-35*0.2)/300*100%=90%)。2
6、、目标设定依据17调查结果显示:以上门窗洞口尺寸控制平均合格率为88%(86%)。依据二:小组调查施工质量较好的类似工程剪力墙结构门窗洞口尺寸、蜂窝麻面一次合格率,汇总情况如下表7:18依据三:本工程质量目标是争创“省优质工程”,按照云南省建设工程质量优良等级评定管理办法,剪力墙结构门窗洞口砼成型合格率也应该大于90%。依据一依据二依据三由此可见,小组设定的目标是可以实现的。19原因分析原因分析2015年9月17日,小组成员围绕“门窗洞口尺寸”症结,运用头脑风暴法,从人、机、料、法、环、测六个方面进行原因关联分析,共找出16条末端因素。绘制关联图如下:20门门窗窗洞洞口口尺尺寸寸不不合合格格法
7、法测测料料人人测量工具误差测量工具误差测量工具未检定测量工具未检定测量工具不足测量工具不足模板模板加固问题加固问题检查力度不够检查力度不够缺少质量员缺少质量员责任划分不责任划分不明确明确施工技能差施工技能差技术技术交底无针对性交底无针对性质量奖罚制度实施质量奖罚制度实施不到位不到位质量意识差质量意识差模板破旧模板破旧砼不合格砼不合格砼塌落砼塌落度不合格度不合格机机砼插入式振捣棒性能砼插入式振捣棒性能差差振振捣机械不合格捣机械不合格环环模板安装现场材模板安装现场材料杂乱料杂乱高处作业未高处作业未采取措施采取措施加固材料不合格加固材料不合格作图人:刘靖 时间:2015年9月17日砼浇筑砼浇筑问题问
8、题砼浇筑顺序砼浇筑顺序不不合理合理砼砼振振捣不规范捣不规范砼一次浇筑砼一次浇筑高度太高高度太高图9 原因分析关联图砼插入式振捣棒砼插入式振捣棒数量不足数量不足模板加固方式不合理模板加固方式不合理21要因确认要因确认造成“门窗洞口尺寸不合格”的末端原因共有16项,QC小组针对这些末端因素制定了要因确认计划表。编号编号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法标准标准责任人责任人时间时间1混凝土塌落度不合格砼塌落度是否偏大、偏小试验检查砼坍落度在16020mm王宜江张杰2015-9-212模板破旧检查模板是否破旧现场检查胶合模板板材表面应平整光滑、无破损现象冮宏宇刘靖2015-9-213加固
9、材料不合格检查加固材料是否合格现场检查钢管规格为482.8、采用直径12对拉螺杆田署林范春伟2015-9-214砼振捣机械不合格砼振捣机械是否合格查看资料现场检查砼振捣机械具有合格证、现场振捣试验满足要求冉教红王俊景2015-9-225质量奖罚制度实施不到位对工程质量有无奖惩措施查看记录有实行质量奖罚制度且100%落实刘靖康涛义2015-9-226技术交底无针对性技术交底是否有针对性查看资料按照专项方案进行针对性的技术交底冮宏宇刘靖2015-9-227缺少质量员检查项目质量员人数是否满足要求查看资料成立质检部,配置不少于3名专职质检员王宜江张杰2015-9-23【表【表8 8】要因确认计划表要
10、因确认计划表22编号编号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法标准标准责任人责任人时间时间8责任划分不明确检查分工是否明确查看资料具有书面的岗位职责划分条例田署林范春伟2015-9-239砼浇筑顺序不合理砼浇筑顺序是否按要求执行现场检查门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑冉教红王俊景2015-9-2310砼振捣不规范砼振捣是否满足要求现场检查快插、慢拔,每次振捣2030s,振捣棒不与模板、钢筋及螺杆接触,振捣点间距3050cm。刘靖康涛义2015-9-2411砼一次浇筑高度太高砼是否一次浇筑高度过高现场检查第一层浇筑高度不超过0.5m,以后每次浇筑高度不应超过1.0m。王宜江张杰2015-9
11、-2412模板加固方式不合理模板加固是否满足施工要求现场检查模板加固完全满足施工要求冮宏宇刘靖2015-9-2413高处作业未采取措施高处作业是否采取相应措施现场检查操作人员安全措施、临边防护及外架皆符合规范及方案要求田署林范春伟2015-9-2414模板安装现场材料杂乱模板安装现场材料是否杂乱堆放现场检查模板安装现场材料无杂乱堆放现象刘靖康涛义2015-9-2515测量工具不足测量工具数量是否满足使用需求现场检查测量工具数量满足使用需求冉教红王俊景2015-9-2516测量工具未检定测量工具是否定期检定查看资料仪器定期校正合格且在有效期内冉教红王俊景2015-9-2523要因确认一要因确认一
12、末端因素:混凝土塌落度不合格标准:混凝土塌落度控制在160mm20mm之间实测:2015年9月21日由王宜江、张杰分别对现场浇筑砼进行坍落度试验检查以及混凝土合格证中塌落度值进行核对,检查情况如下表9。检查序号检查序号剪力墙砼塌落度现场检查值(剪力墙砼塌落度现场检查值(mmmm)剪力墙砼合格证塌落度值(剪力墙砼合格证塌落度值(mmmm)11651601802168160180制表人:张杰 审核人:王宜江 时间:2015年9月21日【表【表9 9】砼塌落度砼塌落度检查检查表表24从检查表中可以看出,剪力墙砼塌落度现场检查值以及剪力墙砼合格证塌落度值皆控制在160mm20mm之间,符合要求。结论:
13、不是主要原因。图图10 塌落度现场测量照片塌落度现场测量照片25要因确认二要因确认二末端因素:模板破旧标准:胶合模板板材表面应平整光滑、无破损现象实测:2015年9月21日,QC小组决定由冮宏宇、刘靖到现场对模板破旧的情况进行现场检查,检查结果如下表10:检查楼号检查楼号模板表面平整、光滑情况模板表面平整、光滑情况模板是否破损模板是否破损模板陈旧程度是否满足施工要求模板陈旧程度是否满足施工要求19#楼模板表面平整、光滑模板完整,无破损现象皆为新模版21#楼模板表面平整、光滑模板完整,无破损现象模板周转不足3次,满足要求22#楼模板表面平整、光滑模板完整,无破损现象模板周转不足3次,满足要求制表
14、人:冮宏宇 审核人:王宜江 时间:2015年9月21日【表【表10】模板破旧情况模板破旧情况检查检查表表26从检查表可以看出,模板表面皆平整光滑、模板无破损、模板陈旧程度满足施工要求。结论:不是主要原因。图图11 11 现场现场使用模板使用模板图片图片27要因确认三要因确认三末端因素:模板加固材料不合格标准:加固钢管规格为482.8、采用直径12对拉螺杆实测:2015年9月21日由田署林、范春伟分别检查了施工现场模板加固采用的钢管规格及对拉螺杆型号,检查结果见表11。检查检查楼号楼号加固钢管规格加固钢管规格对拉螺杆型号对拉螺杆型号19#楼482.81221#楼482.81222#楼482.81
15、2【表【表11】模板加固材料模板加固材料检查检查表表制表人:范春伟 审核人:王宜江 时间:2015年9月21日28从检查表中可以看出,模板加固所用的钢管、对拉螺杆皆满足要求。结论:不是主要原因。图图12 对对拉拉螺杆直径、加固钢管壁厚测量照片螺杆直径、加固钢管壁厚测量照片29要因确认四要因确认四末端因素:砼振捣机械不合格标准:砼振捣机械具有合格证、现场振捣试验满足要求实测:2015年09月22日由冉教红、王俊景对砼振捣机械进行了现场检查,检查情况如下表12。砼插入式振捣棒砼插入式振捣棒是否具有出厂合格证是否具有出厂合格证现场振捣试验效果现场振捣试验效果19#楼具有出厂合格证满足要求21#楼具有
16、出厂合格证满足要求22#楼具有出厂合格证满足要求【表【表1212】砼振捣机械砼振捣机械检查检查表表制表人:王俊景 审核人:王宜江 时间:2015年9月22日30检查结果表明,混凝土插入式振捣棒具有出厂合格证,且现场振捣试验效果能够满足施工要求。结论:不是主要原因。图图13 振捣棒合格证照片振捣棒合格证照片31要因确认五要因确认五末端因素:质量奖罚制度实施不到位标准:有实行质量奖罚制度且100%落实实测:2015年09月22日由刘靖、康涛义分别检查了项目部及施工班组的质量奖罚制度实施及落实情况,检查结果见表13。【表【表1313】质量】质量奖罚制度实施及落实情况检查表奖罚制度实施及落实情况检查表
17、制表人:刘靖 审核人:王宜江 时间:2015年9月22日检查项目检查项目是否制定是否制定是否实施是否实施是否落实是否落实项目部奖罚制度项目部奖罚制度是是否施工班组奖罚制度施工班组奖罚制度否否否32从检查表中可以看出,虽然项目部为了剪力墙结构门窗洞口的施工专门制定并实施了质量奖罚制度,但是却并没有因为施工质量的好坏对施工班组进行奖罚,奖罚制度没有兑现、落实。从而导致施工班组放任操作人员施工,没有针对操作人员制定质量奖罚制度,项目部也没有督促施工班组制定并实施质量奖罚制度。结论:是主要原因。图图14 14 项目项目部质量奖罚部质量奖罚制度制度及及整改通知单整改通知单33要因确认六要因确认六末端因素
18、:技术交底无针对性标准:按照专项方案进行针对性的技术交底实测:2015年9月22日由冮宏宇、刘靖分别检查了项目部及施工班组的技术交底资料是否具有关于剪力墙结构门窗洞口尺寸控制的详细内容,检查结果见表14。【表【表1414】技术交底情况检查表技术交底情况检查表制表人:冮宏宇 审核人:王宜江 时间:2015年9月22日 检查项目检查项目是否有技术交底是否有技术交底技术交底是否技术交底是否包含剪力墙结构包含剪力墙结构门窗洞口尺寸控制门窗洞口尺寸控制的详细内容的详细内容项目部对班组长交底项目部对班组长交底有有游平建游平建班组班组对操作人员的交底对操作人员的交底有有34从检查表中可以看出,项目部针对班组
19、长的技术交底内容具有很强的针对性,包含了剪力墙结构门窗洞口尺寸控制的详细内容。而施工班组长向操作工人传达了项目部的交底内容,并在项目部的技术交底内容之上又进行了更具详细的现场交底。结论:不是主要原因。图图15 15 项目部项目部技术交底照片技术交底照片35要因确认七要因确认七末端因素:缺少质量员标准:成立技术质量部,配置不少于3名专职质检员实测:2015年09月23日由王宜江、张杰对项目部组织机构及专职质检员配置情况进行了检查。检查情况如下表15。检查项目检查项目项目组织机构是否包含技术质量部项目组织机构是否包含技术质量部专职质检员配置情况专职质检员配置情况检查情况组织机构包含了技术质量部专职
20、质检员配置人数为4人【表【表1515】项目部组织机构及专职质检员配置项目部组织机构及专职质检员配置情况情况检查表检查表制表人:张杰 审核人:王宜江 时间:2015年9月23日36检查结果表明,项目部组织机构包含了技术质量部,且专职质检员配置人数为4人,皆能够满足工作要求。结论:不是主要原因。图图16 项目组织机构图项目组织机构图37要因确认八要因确认八末端因素:责任划分不明确标准:具有详细的管理人员岗位职责划分条例实测:2015年09月23日由田署林、范春伟对管理人员岗位职责划分情况进行了检查,检查情况如下表16。管理人员岗位名称管理人员岗位名称是否具有详细的管理人员岗位职责划分条例是否具有详
21、细的管理人员岗位职责划分条例施工员具有质检员具有安全员具有实验员具有【表【表16】岗位职责划分岗位职责划分情况情况检查表检查表制表人:范春伟 审核人:王宜江 时间:2015年9月23日38检查结果表明,项目部具有详细的管理人员岗位职责划分条例,满足相关要求。结论:不是主要原因。图图17 岗位职责划分岗位职责划分39要因确认九要因确认九末端因素:砼浇筑顺序不合理标准:门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑实测:2015年09月21日24日由冉教红、王俊景对门窗洞口两侧剪力墙混凝土浇筑工艺进行了现场检查,详情见表17。检查检查楼号楼号门窗洞口两侧剪力墙砼是否对称浇筑门窗洞口两侧剪力墙砼是否对称浇筑19#19
22、#楼楼门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑21#21#楼楼门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑22#22#楼楼门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑门窗洞口两侧剪力墙砼对称浇筑【表【表17】门窗洞口两侧剪力墙混凝土浇筑门窗洞口两侧剪力墙混凝土浇筑情况情况检查表检查表制表人:王俊景 审核人:王宜江 时间:2015年9月24日40检查结果表明,门窗洞口两侧剪力墙混凝土皆采用对称浇筑的施工工艺施工,符合要求。结论:不是主要原因。图图18 现场混凝土浇筑照片现场混凝土浇筑照片41要因确认十要因确认十末端因素:砼振捣不规范标准:快插、慢拔,每次振捣2030s,振捣棒不与模板
23、、钢筋及螺杆接触,振捣点间距3050cm。实测:2015年09月21日24日由刘靖、康涛义对现场混凝土浇筑时,振捣情况进行了现场核实,详情见表18。检查检查楼号楼号混凝土振捣是否混凝土振捣是否快插、慢拔快插、慢拔每个点振捣时间是否每个点振捣时间是否为为2030s2030s振捣棒是否与模板、振捣棒是否与模板、钢筋及螺杆接触钢筋及螺杆接触振捣点间距是否为振捣点间距是否为3050cm3050cm19#19#楼楼快插、慢拔快插、慢拔振捣时间符合要求振捣时间符合要求振捣棒不与其接触振捣棒不与其接触振捣点间距满足要求振捣点间距满足要求21#21#楼楼快插、慢拔快插、慢拔振捣时间符合要求振捣时间符合要求振捣
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