催化裂化事故判断[课件.ppt
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- 催化裂化 事故 判断 课件
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1、1催化裂化事故判断催化裂化事故判断胜胜 利利 炼炼 油油 厂厂炼炼 油油 实实 业业 部部2概概 述述催化裂化装置平稳操作的关键是掌握好三大催化裂化装置平稳操作的关键是掌握好三大平衡平衡物料平衡、压力平衡和热量平衡。物料平衡、压力平衡和热量平衡。由于催化裂化生产操作复杂,反应温度高,由于催化裂化生产操作复杂,反应温度高,产品易燃易爆,当发生严重的设备、电气、产品易燃易爆,当发生严重的设备、电气、仪表或公用系统故障时如处理不当极易引仪表或公用系统故障时如处理不当极易引发此生事故甚至是重大恶性事故。发此生事故甚至是重大恶性事故。3事故处理原则事故处理原则催化裂化装置事故处理一般原则是催化裂化装置事
2、故处理一般原则是(1)无论发生任何事故都要保证人身安全)无论发生任何事故都要保证人身安全第一,设备安全第二的原则。第一,设备安全第二的原则。(2)两器藏量不能压空。控制沉降器压力稍两器藏量不能压空。控制沉降器压力稍高于再生器,严禁主风串入沉降器,关闭高于再生器,严禁主风串入沉降器,关闭再生、待生滑阀切断两器流化。再生、待生滑阀切断两器流化。(3)控制好两器压力,防止超压损坏机组。控制好两器压力,防止超压损坏机组。4事故处理原则事故处理原则(4)防止两器超温损坏设备。(5)防止催化剂和泥。(6)切除进料后分馏系统油浆循环不能停,并且应提高上返塔量来保证催化剂洗涤效果。(7)主风中断后如果长时间不
3、能恢复,应考虑卸催化剂。5事故处理原则事故处理原则出现以下情况必须切进料。出现以下情况必须切进料。(1)原料中断,无法恢复。原料中断,无法恢复。(2)两器压差失控,可能造成催化剂倒流。两器压差失控,可能造成催化剂倒流。(3)反应温度(提升管中部温度)不能低于反应温度(提升管中部温度)不能低于450,不然应立即切断进料。,不然应立即切断进料。(4)斜管流化异常,藏量搬家失去控制。斜管流化异常,藏量搬家失去控制。(5)主风中断。主风中断。6事故处理原则事故处理原则出现以下情况必须切进料。出现以下情况必须切进料。(6)大面积停电,无法维持操作。大面积停电,无法维持操作。(7)DCS系统失灵,或者不显
4、示。系统失灵,或者不显示。(8)净化风中断,仪表失灵。净化风中断,仪表失灵。(9)公用系统中断无法维持操作。公用系统中断无法维持操作。(10)出现重大着火爆炸事故。出现重大着火爆炸事故。(11)其他岗位或者重大设备故障,无法维持其他岗位或者重大设备故障,无法维持操作。操作。71 1:事故经过:事故经过:20042004年年7 7月月2828日,日,0 0:0303分全厂全面分全厂全面大停电,主风自保同时动作,(现场所大停电,主风自保同时动作,(现场所有电器设备停运,循环水、除盐水中断,有电器设备停运,循环水、除盐水中断,照明停,照明停,1.0MPa1.0MPa蒸汽压力缓慢下降,非蒸汽压力缓慢下
5、降,非净化风、净化风中断)。反应切进料。净化风、净化风中断)。反应切进料。至至1 1:4040供电逐步恢复正常。供电逐步恢复正常。催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 8 2 2:经验教训:经验教训 本次停电事故为近本次停电事故为近1010年生产过程中出现的最紧年生产过程中出现的最紧迫的事故,在装置全部停电,公用系统瘫痪迫的事故,在装置全部停电,公用系统瘫痪的情况下,快速有效的将装置切除进料。没的情况下,快速有效的将装置切除进料。没有发生次生事故,为以后装置出现严重事故有发生次生事故,为以后装置出现严重事故提供了宝贵的经验和教训。提供了宝贵的经验和教训。(1 1)本次事故处理总体方向把
6、握较好,几大)本次事故处理总体方向把握较好,几大步骤迅速完成,反应切断流化、切断进料、步骤迅速完成,反应切断流化、切断进料、两器撤压。两器撤压。催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 9 (2 2)UPSUPS开始供电,时间大约开始供电,时间大约4040分钟,分钟,这次在停车基本处理完后,除留一台显这次在停车基本处理完后,除留一台显示器外其它均停用,使供电时间大大延示器外其它均停用,使供电时间大大延长,共供电长,共供电2 2小时小时4040分钟。分钟。(3 3)前期装置的事故处理预案编制一定)前期装置的事故处理预案编制一定要切实有效,才能在发生事故时按事故要切实有效,才能在发生事故时按事
7、故处理预案有条不紊的进行处理。处理预案有条不紊的进行处理。催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 10(4 4)净化风中断后,)净化风中断后,DN300DN300,DN400DN400放火放火炬阀失去动力必须现场手摇动作。炬阀失去动力必须现场手摇动作。(5 5)因)因UPSUPS随时有停电危险,将双动改至随时有停电危险,将双动改至现场点动,全开。反应蒸汽均改为副线,现场点动,全开。反应蒸汽均改为副线,并适当降低蒸汽量,最后除并适当降低蒸汽量,最后除FIC101FIC101开大,开大,其余蒸汽只过量即可。其余蒸汽只过量即可。催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 11(6 6)因害怕
8、长时间停电,床温过低,所以提前关主)因害怕长时间停电,床温过低,所以提前关主风事故蒸汽,开始闷床,致使在开起机风事故蒸汽,开始闷床,致使在开起机101101后,无后,无法顺利并入再生器,耽误大量时间。如有下次类似法顺利并入再生器,耽误大量时间。如有下次类似事故,应提早进行卸剂。事故,应提早进行卸剂。(7 7)当时主风无法并入再生器,采用的措施:)当时主风无法并入再生器,采用的措施:主主风机切除后,投主风自保,给大事故蒸汽硬顶,然风机切除后,投主风自保,给大事故蒸汽硬顶,然后关小蒸汽,自保复位,主风并入,同时蒸汽小范后关小蒸汽,自保复位,主风并入,同时蒸汽小范围来回开关。围来回开关。大量卸剂,这
9、次估计共卸出大量卸剂,这次估计共卸出100100吨吨以上。以上。通过大型卸料线向烧焦罐鼓风。通过大型卸料线向烧焦罐鼓风。通过炉通过炉101101看窗往外放催化剂看窗往外放催化剂 催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 12(8 8)主风并入再生器后,因床温已很低,迅速安排)主风并入再生器后,因床温已很低,迅速安排喷油,由于喷油较快,催化剂床层温度下降不大。喷油,由于喷油较快,催化剂床层温度下降不大。(9 9)开始汽提段催化剂向再生器转剂时,)开始汽提段催化剂向再生器转剂时,WIC101WIC101、DI 102ADI 102A同步下降,但同步下降,但WIC101WIC101由由3535降
10、至降至1717后,后,无论待生滑阀开度多大,无论待生滑阀开度多大,WIC101WIC101、DI102ADI102A均不变化。均不变化。分析为汽提段下格栅(分析为汽提段下格栅(100100100100)被焦块堵住。采)被焦块堵住。采用的措施:关死待生滑阀,降低反应压力,开大待用的措施:关死待生滑阀,降低反应压力,开大待生滑阀上的反吹蒸汽(生滑阀上的反吹蒸汽(DN80DN80),开大锥体松动蒸汽),开大锥体松动蒸汽FIC1131FIC1131,用蒸汽向上顶。但,用蒸汽向上顶。但WIC101WIC101、DI102ADI102A均不均不变化,分析可能变化,分析可能WIC101WIC101指示的指示
11、的1717均是焦块,实际均是焦块,实际汽提段已没有一点催化剂。于是决定缓慢向提升管汽提段已没有一点催化剂。于是决定缓慢向提升管转剂,事实证明推断是正确的。两器流化逐渐正常。转剂,事实证明推断是正确的。两器流化逐渐正常。催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 13(1010)分馏油浆在)分馏油浆在200200时未安排倒引中压蒸汽加热,时未安排倒引中压蒸汽加热,到到170170时倒引中压蒸汽加热时,油浆泵多次抽空,时倒引中压蒸汽加热时,油浆泵多次抽空,因循环量小,倒加热效果差,形成恶性循环。因循环量小,倒加热效果差,形成恶性循环。(1111)为保证两器差压,停电后双动滑阀未全开撤压,)为保证
12、两器差压,停电后双动滑阀未全开撤压,当时反应压力在当时反应压力在60Kpa60Kpa左右,控制再生压力在左右,控制再生压力在50Kpa50Kpa,为带出沉降器中油气,提升管和沉降器各路蒸气全为带出沉降器中油气,提升管和沉降器各路蒸气全开。开。2020分钟后,考虑到油气基本被带出,双动滑阀分钟后,考虑到油气基本被带出,双动滑阀全开,再生器撤压至零。由于烟机入口碟阀关不严,全开,再生器撤压至零。由于烟机入口碟阀关不严,再生压力未及时撤至零,烟机在停电后一直低速运再生压力未及时撤至零,烟机在停电后一直低速运转,机组润滑油系统高位油罐在转,机组润滑油系统高位油罐在5 5分钟左右即空,分钟左右即空,润滑
13、油系统停运,造成机组轴瓦出现磨损,导致机润滑油系统停运,造成机组轴瓦出现磨损,导致机102102盘不动车。主要原因为再生器撤压过晚,今后盘不动车。主要原因为再生器撤压过晚,今后类似事故再生器要在类似事故再生器要在5 5分钟内撤压至零分钟内撤压至零催化装置大面积停电事故催化装置大面积停电事故 14 事故经过:事故经过:2002年年4月月19日中午日中午12:35电器操作人员在检查电器操作人员在检查UPS工作情况时将工作情况时将UPS切换至备用切换至备用UPS供电,因备用供电,因备用UPS供电故障导致供电故障导致DCS控制器失电,控制器失电,DCS黑屏。当黑屏。当班操作人员立即将启动主风自保,关闭
14、提升管各进班操作人员立即将启动主风自保,关闭提升管各进料阀门和各滑阀,检查各自保阀动作情况。分馏和料阀门和各滑阀,检查各自保阀动作情况。分馏和稳定岗位操作员按照主风中断事故处理,并立即去稳定岗位操作员按照主风中断事故处理,并立即去现场盯住各主要液面,各产品改不合格线。因为正现场盯住各主要液面,各产品改不合格线。因为正值中午电器车间技术员下班时间,直至值中午电器车间技术员下班时间,直至20分钟后分钟后DCS才恢复供电。才恢复供电。17点反应恢复进料。期间未发生点反应恢复进料。期间未发生此生事故。此生事故。UPS供电故障供电故障DCS失电导致装置停工失电导致装置停工 15经验教训:经验教训:这次这
15、次DCS失电故障是所有的事故处理过程失电故障是所有的事故处理过程中最危险的一次。中最危险的一次。DCS备用电源是两路供电,备用电源是两路供电,正常情况下一路出现故障,另外一路还能保正常情况下一路出现故障,另外一路还能保证正常供电。证正常供电。DCS失电后所有显示全无,现失电后所有显示全无,现场控制阀失去信号输入,所有操作都是在摸场控制阀失去信号输入,所有操作都是在摸索的状态下进行的。需要操作工到现场检查索的状态下进行的。需要操作工到现场检查自保动作状态和各关键参数,稍有疏忽就会自保动作状态和各关键参数,稍有疏忽就会造成严重的次生事故。虽然这次事故没有造造成严重的次生事故。虽然这次事故没有造成严
16、重的影响,应该说中间侥幸的成份非常成严重的影响,应该说中间侥幸的成份非常大。大。UPS供电故障供电故障DCS失电导致装置停工失电导致装置停工 16当天正值催化当天正值催化5班当班,班长处理果断、班组班当班,班长处理果断、班组人员多、技术力量强,车间技术人员及时赶人员多、技术力量强,车间技术人员及时赶到现场都是保证事故处理的关键因素。在处到现场都是保证事故处理的关键因素。在处理催化大停电、理催化大停电、DCS故障等重大事故时,务故障等重大事故时,务必要保证人员充足。同时事故处理组织者要必要保证人员充足。同时事故处理组织者要冷静,考虑要全面。各岗位操作员要抓住所冷静,考虑要全面。各岗位操作员要抓住
17、所属岗位的关键参数,重点监控。第三是要保属岗位的关键参数,重点监控。第三是要保证好现场的通讯联系,出现问题及时协调处证好现场的通讯联系,出现问题及时协调处理。第四是制定详细的事故预案,并加强技理。第四是制定详细的事故预案,并加强技术练兵。术练兵。UPS供电故障供电故障DCS失电导致装置停工失电导致装置停工 17事故经过:事故经过:20042004年年1111月月5 5日日1919:3030,油浆上返塔控制阀(,油浆上返塔控制阀(FIC-FIC-205205)副线阀泄漏。立即降低反应压力,并从油浆泵)副线阀泄漏。立即降低反应压力,并从油浆泵出口集合管处截流,降低油浆循环量。分馏塔压力出口集合管处
18、截流,降低油浆循环量。分馏塔压力由正常的由正常的155Kpa155Kpa降至降至75Kpa75Kpa。至。至 1616日日2 2:1010分,因现分,因现场不具备带压堵漏条件,被迫停油浆循环,油浆系场不具备带压堵漏条件,被迫停油浆循环,油浆系统从换热器后给汽扫进分馏塔,分馏塔压力降至统从换热器后给汽扫进分馏塔,分馏塔压力降至50Kpa50Kpa。同时油浆泵开单台通过出口拿油线外甩油浆。同时油浆泵开单台通过出口拿油线外甩油浆。泄漏点无油气后先进行带压堵漏,随后进行补板。泄漏点无油气后先进行带压堵漏,随后进行补板。至至8 8:5050分,泄漏点补板处理完毕,才开始逐步恢复分,泄漏点补板处理完毕,才
19、开始逐步恢复油浆循环,逐步提高进料。油浆循环,逐步提高进料。油浆系统泄漏事故处理油浆系统泄漏事故处理 18经验总结:经验总结:此次事故的处理,是车间第一次在不切除进料的情此次事故的处理,是车间第一次在不切除进料的情况下停油浆循环,为以后油浆系统问题处理提供了况下停油浆循环,为以后油浆系统问题处理提供了宝贵的经验。宝贵的经验。(1 1)当油浆循环停时,反应油气带的大量的热)当油浆循环停时,反应油气带的大量的热量无法取出,必然会导致分馏塔底温度超高。这时,量无法取出,必然会导致分馏塔底温度超高。这时,首先要降低处理量,首先要降低处理量,减少分馏塔底的热负荷。减少分馏塔底的热负荷。(2 2)同时将回
20、炼油下返塔提大来代替油浆循环)同时将回炼油下返塔提大来代替油浆循环上返塔,用原料补分馏塔底降低分馏塔底的温度。上返塔,用原料补分馏塔底降低分馏塔底的温度。2009-20102009-2010年处理油浆系统泄漏事故时,借用了回炼年处理油浆系统泄漏事故时,借用了回炼油过滤器排渣线返塔流程,采取了用二中补分馏塔油过滤器排渣线返塔流程,采取了用二中补分馏塔底的方法来降低塔底温度。底的方法来降低塔底温度。油浆系统泄漏事故处理油浆系统泄漏事故处理 19经验总结:经验总结:(3 3)油浆外甩不能长时间中断,以维持塔底油浆外甩不能长时间中断,以维持塔底油浆系统固体含量不会超高。油浆系统固体含量不会超高。(4
21、4)因为泄漏部位无法切除,反应系统大幅)因为泄漏部位无法切除,反应系统大幅度降量降压,从油浆泵拿油线外甩油浆。分度降量降压,从油浆泵拿油线外甩油浆。分馏给汽向塔内扫线,待泄漏点具备条件后进馏给汽向塔内扫线,待泄漏点具备条件后进行带压堵漏。随后再进行补板或者包盒子处行带压堵漏。随后再进行补板或者包盒子处理。这时外甩油浆温度高,联系罐区应注意理。这时外甩油浆温度高,联系罐区应注意油浆罐脱水,防止突沸。油浆罐脱水,防止突沸。油浆系统泄漏事故处理油浆系统泄漏事故处理 20事故经过:事故经过:20032003年年4 4月月1717日因为三机组现场控制盘失电(造成三机组联日因为三机组现场控制盘失电(造成三
22、机组联锁停机,主风低流量自保动作。锁停机,主风低流量自保动作。2020:3030备机开机后,主风并备机开机后,主风并入系统,开始单容器流化。在未喷油的时候两器流化能够维入系统,开始单容器流化。在未喷油的时候两器流化能够维持,待生路线稍有下料不畅的现象,但同时汽提段密度失灵。持,待生路线稍有下料不畅的现象,但同时汽提段密度失灵。1818日日0 0:3030组织进料后发现两器藏量逐渐减少,直到再生器组织进料后发现两器藏量逐渐减少,直到再生器藏量无法维持。为了防止催化剂大量跑损造成装置无法恢复藏量无法维持。为了防止催化剂大量跑损造成装置无法恢复开工。开工。1 1:5050将进料切除。在多次活动滑阀和
23、汽提蒸汽后,将进料切除。在多次活动滑阀和汽提蒸汽后,8 8:0000,系统藏量的总和逐渐从,系统藏量的总和逐渐从8080吨增加到大约吨增加到大约120120吨,再生吨,再生器藏量又恢复正常。再次重新建立两器流化并组织了二次进器藏量又恢复正常。再次重新建立两器流化并组织了二次进料,但是又发生了同样的现象:再生器藏量在进料后逐渐全料,但是又发生了同样的现象:再生器藏量在进料后逐渐全空。空。2020:0000开始组织进行停工。开始组织进行停工。反应系统结焦脱落导致再生斜管流化异常反应系统结焦脱落导致再生斜管流化异常 21分析处理:分析处理:1818日日1:501:50切除进料后,在调整过程中,车间发
24、现当下汽切除进料后,在调整过程中,车间发现当下汽提蒸汽提降时,汽提段藏量随之变化明显(但是表量指提蒸汽提降时,汽提段藏量随之变化明显(但是表量指示还在正常范围内),车间分析为汽提段有东西挡住了示还在正常范围内),车间分析为汽提段有东西挡住了待生催化剂的输送路线,引起藏量和密度表的正负差压待生催化剂的输送路线,引起藏量和密度表的正负差压随着蒸汽量的变化而发生了变化,此时的藏量测量值已随着蒸汽量的变化而发生了变化,此时的藏量测量值已经无法反映其实际藏量,从而造成催化剂大量藏在沉降经无法反映其实际藏量,从而造成催化剂大量藏在沉降器中,在多次活动滑阀和汽提蒸汽后,在没有启用大型器中,在多次活动滑阀和汽
25、提蒸汽后,在没有启用大型加料的情况下,到加料的情况下,到1818日早上日早上8 8:0000,再生器、汽提段和,再生器、汽提段和烧焦罐各部分藏量的总和逐渐从烧焦罐各部分藏量的总和逐渐从8080吨增加到大约吨增加到大约120120吨,吨,再生器藏量又恢复正常,证明大量的催化剂确实是藏在再生器藏量又恢复正常,证明大量的催化剂确实是藏在了反应器中而不是催化剂跑损跑掉了。了反应器中而不是催化剂跑损跑掉了。反应系统结焦脱落导致再生斜管流化异常反应系统结焦脱落导致再生斜管流化异常 22打开反再人孔后发现在沉降器、内集气室结焦比较打开反再人孔后发现在沉降器、内集气室结焦比较严重,同时大量焦块脱落造成汽提段隔
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