变压器初级耐压QC小组1课件.ppt
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1、从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越一、小组简介变压器车间为集团公司下属的顺德市格兰仕元器件有限公司的车间,主要生产微波炉专用变压器。飞跃QC小组成立于2003年1月8日。是由车间负责质量、工艺的主要生产骨干人员组成,组员均接受过TQM的教育培训,分析、解决问题的能力较强,属于攻关型QC小组。从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越表表1 1:小组成员概况表:小组成员概况表小小组组名名称称飞飞跃跃 QC小小组组小小组组类类型型攻攻关关型型本本次次活活动动日日期期2003 年 1 月-3 月课课题题名名称称降降低低初初级级耐耐压压报报废废率率注注册册登登记记时时间间2 20 00 03 3年年1 1月月
2、课课题题登登记记号号QC0301姓姓名名职职务务组组内内分分工工接接受受 TQM 教教育育时时间间孙孙国国伟伟质质控控员员组组长长,全全面面跟跟踪踪与与指指导导120 小小时时以以上上林林文文秀秀质质控控员员分分析析,内内部部协协调调与与培培训训120 小小时时以以上上陆陆定定强强带带班班长长内内部部协协调调与与跟跟进进120 小小时时以以上上杜杜胜胜章章报报废废员员提提供供原原始始记记录录资资料料,对对不不合合格格品品统统计计与与汇汇总总120 小小时时以以上上黄黄显显标标工工艺艺员员安安装装线线的的协协调调与与培培训训120 小小时时以以上上梁梁佩佩成成工工艺艺员员安安装装线线的的协协调调
3、与与培培训训120 小小时时以以上上从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越二、选题理由二、选题理由2003年初,公司对变压器成品合格率质量分解目标作调整,由2002年的99.80%提高到99.86%。但2002年10、11、12这三个月的成品合格率分别为:99.80%、99.82%和99.82%,若不作改进则不可能达标。从10月至12月的不合格品统计可看出,初级耐压不合格是影响成品不达标的主要原因(详见表2和图1),所以我们将降低初级耐压报废率作为本次QC小组活动的课题。从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越表表 21:2002年年 10-12 月变压器车间质量统计表月变压器车间质量统计表10月月11
4、月月12月月小计小计累计台数累计台数累计百分比累计百分比初级耐压初级耐压7586957272180218034.23%预检电流预检电流4883923701250343053.86%灯丝耐压灯丝耐压4273243321083451370.86%次级高压次级高压213187190590510380.14%次级冷阻次级冷阻196140149485558887.75%其它其它1932593287806368100%总产量总产量1156875107699711576923391564合格数合格数1154600107500011555963385196总废数总废数2275199720966368合格率合格
5、率99.80%99.82%99.82%99.81%表表 22:2002年年 10-12 月变压器初级报废情况表月变压器初级报废情况表10月月11月月12月月平均平均初级耐压初级耐压758695727726.67所占报废率所占报废率655PPM645PPM628PPM643PPM初级线圈实物100%53.86%70.87%80.14%87.75%34.23%0100020003000400050006000初级耐压 预检电流灯丝耐压次级高压次级冷阻 其它0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%N=6368图1:活动前变压器不合格品排列图累计不良率报废数从从 优优 秀秀
6、到到 卓卓 越越三、目标确定和可行性分析1、活动目标:降低初级耐压报废到300PPM。6436433003000 010010020020030030040040050050060060070070080080090090010001000现状现状目标目标报废率P P M报废率P P M(2)小组成员对产品的制造非常熟悉,因此,我们有信心完成这个课题,实现小组指标。图2:目标柱状图 制图:林文秀 2003.1.112、可行性分析:(1)经统计,2002年1月份车间初级耐压报废率曾达到270PPM,因此降到300PPM的目标应可以达到。初级耐压从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越四、因果分析小组成
7、员针对初级耐压报废的原因,于2003年1月11日召开“诸葛亮”会议,采用系统图进行分析,详见图3。初初级级耐耐压压不不合合格格人员人员材料材料方法方法新人多,工作经验少新人多,工作经验少技能培训不足技能培训不足绝缘纸材料过软绝缘纸材料过软E芯内槽不平齐芯内槽不平齐初、次级线圈大初、次级线圈大初级装偏初级装偏初级线圈夹破绝缘纸初级线圈夹破绝缘纸绝缘纸对口不整齐绝缘纸对口不整齐冲压员工检查不到位冲压员工检查不到位冲压工序量具不足冲压工序量具不足绕线机线夹没拧紧绕线机线夹没拧紧绕线员工检查不到位绕线员工检查不到位少放、漏放线卡少放、漏放线卡线圈整理时引线伸入内框线圈整理时引线伸入内框安装绝缘纸操作不
8、规范安装绝缘纸操作不规范E、I块焊接员工漏检初级夹纸和装偏块焊接员工漏检初级夹纸和装偏绕线员工对质量要求不明确绕线员工对质量要求不明确工艺操作无此要求工艺操作无此要求图图3:初级耐压不合格分析系统图:初级耐压不合格分析系统图从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越五、要因确认五、要因确认表表3-1:3-1:要因确认表要因确认表序号要因验证地点验证方法验证结果责任人 是否主因1技能培训不足现场调查安放线卡、初级安装、E、I 块焊接检查和分流片检查四岗位员工的技能。多数新员工技能考核不达标梁佩成主因2绝缘纸材料过软检验科检查近期绝缘纸进货检验报告绝缘纸符合质量要求,每批进货均合格。陆定强非主因3冲压工序
9、量具不足冲压工段到冲压工序了解其量具、样板的数量及使用情况。两把卡尺、两把深度尺,通过合理分配检查时间能满足要求林文秀孙国伟非主因4绕线机线夹没拧紧的现象多绕线工序现场检查绕线机线夹是否拧紧,连续 3天,每天上午 9:00,下午 4:00 各一次。所有机台线夹符合要求杜胜章非主因从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越序号要因验证地点验证方法验证结果责任人 是否主因5绕线员工对岗位质量要求不明确生产现场向员工了解岗位质量要求。所有员工对岗位的质量要求熟悉。林文秀孙国伟非主因6少放、漏放线卡生产现场试装一边少放线卡和两边均不放线卡及两边均放线卡变压器各 10 台,了解其装偏情况。少放、漏放线卡导致爬电
10、距离偏小,两边均放线卡的产品全部符合要求梁佩成黄显标主因表表3-2正确放线卡少放线卡少放线卡导致爬电距离小从从 优优 秀秀 到到 卓卓 越越序号要因验证地点验证方法验证结果责任人 是否主因7工艺未明确要求初级线圈引体不许伸入内框办公室查找相关工艺文件,了解其工艺要求内容。工艺无此要求或类似要求,员工不明确。梁佩成黄显标主因8初级线圈安装员工操作不规范生产现场到现场观察该岗位操作者的工位掌握情况。员工熟练掌握岗位要求及操作技巧林文秀孙国伟陆定强非主因9E、I 块焊接检查员工漏检初级夹纸、装偏。生产现场连续两天对每条线各用 1 小时观察 E、I 块焊接检查漏检初级夹纸和装偏情况。漏检情况严重孙国伟
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