高速铁路钢轨使用中出现的问题案例课件.ppt
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- 高速铁路 钢轨 使用 出现 问题 案例 课件
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1、高速铁路钢轨高速铁路钢轨使用中出现的问题案例使用中出现的问题案例目目 录录案例一、京津武清车站、京沪宿州钢轨擦伤案例一、京津武清车站、京沪宿州钢轨擦伤案例二、京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑(黑斑)案例二、京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑(黑斑)案例三、武广高铁晃车案例三、武广高铁晃车案例四、京沪高铁钢轨波磨案例四、京沪高铁钢轨波磨案例五、高铁钢轨和道岔轨磨耗案例五、高铁钢轨和道岔轨磨耗案例六、沪宁小半径曲线钢轨磨耗案例六、沪宁小半径曲线钢轨磨耗案例七、钢轨修理案例七、钢轨修理-道岔曲基本轨折断的处理道岔曲基本轨折断的处理3案例一、京津武清车站岔区、案例一、京津武清车站岔区、京沪宿州钢轨擦京沪宿州钢轨擦伤
2、伤伤轨位于站内岔区的下行右股,在距与基本轨的伤轨位于站内岔区的下行右股,在距与基本轨的铝热焊接接头(铝热焊接接头(K85+590)约)约7m左右开始的,连续左右开始的,连续3处,每处间隔处,每处间隔1.8m。钢轨为攀钢钢轨为攀钢07年生产的年生产的60kg/m U71Mn(K),炉号,炉号为为P07703257103A。京津武清车站岔区钢轨京津武清车站岔区钢轨宏观形貌宏观形貌第一处第一处第二处第二处第三处第三处第二处的伤损程第二处的伤损程度最明显,掉块度最明显,掉块最大深度约为最大深度约为1.51.7mm。5微观特征(a)(b)(A-A截面)白层的光学微观组织白层的光学微观组织显微硬度显微硬度
3、8原因分析在运营之前当具有三轴转向架和轴距为在运营之前当具有三轴转向架和轴距为1.8m 1.8m 的货运机车或的货运机车或调车机车在起动时由于驱动轮短时打滑空转,导致钢轨表面调车机车在起动时由于驱动轮短时打滑空转,导致钢轨表面擦伤,踏面局部形成厚度擦伤,踏面局部形成厚度1.4 1.4 的白层状马氏体。随后运的白层状马氏体。随后运营过程中在轮轨接触应力作用下逐渐形成龟纹状表面裂纹,营过程中在轮轨接触应力作用下逐渐形成龟纹状表面裂纹,局部发展为深度局部发展为深度2 2 的浅层状掉块。的浅层状掉块。马氏体是由于轮轨相对滑动造成接触面发生剧烈塑性变形,马氏体是由于轮轨相对滑动造成接触面发生剧烈塑性变形
4、,温度迅速升高到奥氏体化温度以上,又快速冷却所形成的。温度迅速升高到奥氏体化温度以上,又快速冷却所形成的。由于奥氏体化时间很短,珠光体中碳化物未来得及完全溶解由于奥氏体化时间很短,珠光体中碳化物未来得及完全溶解就被冷却到室温,因而形成了球状碳化物在马氏体基体中弥就被冷却到室温,因而形成了球状碳化物在马氏体基体中弥散分布的组织特征。散分布的组织特征。钢轨擦伤间距均为钢轨擦伤间距均为1.8m,与东风型内燃机车包括,与东风型内燃机车包括DF4、DF4B、DF4D、DF8B轴距对应。轴距对应。宿州东站钢轨擦伤打磨维修试验宿州东站钢轨擦伤打磨维修试验图图1:上行:上行k761+510西股钢轨顶面西股钢轨
5、顶面图图3:上行:上行761+350西股钢轨西股钢轨图图6:宿州东站:宿州东站12#岔后第岔后第125号枕上东股钢轨号枕上东股钢轨图图4:上:上761+350东东股钢轨股钢轨修复试验为上行修复试验为上行k761+250东股,板号东股,板号12#岔岔125岔枕,岔枕,炉罐号炉罐号60U71MNK101,距离南端焊缝,距离南端焊缝7m。北端。北端30m无无焊缝。外观:轨顶面偏内侧长焊缝。外观:轨顶面偏内侧长60mm宽宽10mm深深0.1mm;其中严重处;其中严重处12mm7mm0.35mm(实测深度(实测深度约为约为0.5mm)。)。擦伤位置擦伤位置1 宏观擦伤处使宏观擦伤处使用夹板加固(有剥离掉
6、块)用夹板加固(有剥离掉块)擦伤位置擦伤位置2 宏观擦伤最宏观擦伤最严重处使用夹板加固(严重处使用夹板加固(有较大剥离掉块)有较大剥离掉块)擦伤位置擦伤位置3 宏观擦伤宏观擦伤较严重处有剥离掉块较严重处有剥离掉块擦伤位置擦伤位置4 宏观擦伤有局宏观擦伤有局部剥离掉块和显著擦伤条带部剥离掉块和显著擦伤条带擦伤位置擦伤位置5 宏观擦伤无剥离掉块宏观擦伤无剥离掉块但有显著擦伤条带但有显著擦伤条带擦伤打磨维修前,将连续擦伤分为擦伤打磨维修前,将连续擦伤分为5个区域,分别标记为位个区域,分别标记为位置置1-5。位置位置1处宏观擦伤严重,使用夹板加固,有剥离掉块;处宏观擦伤严重,使用夹板加固,有剥离掉块;
7、位置位置2处擦伤宏观擦伤最严重,有较大剥离掉块,深度约处擦伤宏观擦伤最严重,有较大剥离掉块,深度约0.5mm,使用夹板加固;,使用夹板加固;位置位置3处擦伤有局部剥离掉块和显著擦伤条带;处擦伤有局部剥离掉块和显著擦伤条带;位置位置4处擦伤有局部剥离掉块和显著擦伤条带;处擦伤有局部剥离掉块和显著擦伤条带;位置位置5有宏观擦伤条带但无剥离掉块。其中,位置有宏观擦伤条带但无剥离掉块。其中,位置4擦伤条擦伤条带较位置带较位置5显著。擦伤条带约为显著。擦伤条带约为60mm宽宽10mm深深0.1mm。位置位置12345打磨前打磨前643440504648422打磨后打磨后290、296275、321302
8、、316、293283、293、314327、324、307打磨后打磨后(平均值)(平均值)293298304297319表表1 打磨前后擦伤布氏硬度值(打磨前后擦伤布氏硬度值(HB)打磨前后未打磨到区域重合打磨前后未打磨到区域重合位置位置4右股打磨前后廓形比对右股打磨前后廓形比对打磨前后未打磨到区域重合打磨前后未打磨到区域重合位置位置4左股打磨前后廓形比对左股打磨前后廓形比对位置位置4左股打磨后廓形与左股打磨后廓形与京沪高铁预打磨设计廓形京沪高铁预打磨设计廓形位置位置4右股打磨后廓形与京沪右股打磨后廓形与京沪高铁预打磨设计廓形高铁预打磨设计廓形位置位置12#道岔后上道岔后上行左股行左股位置位
9、置5打磨量打磨量12#道岔后上道岔后上行右股行右股位置位置5打磨量打磨量12#道岔后上道岔后上行左股行左股位置位置4打磨量打磨量12#道岔后上道岔后上行右股行右股位置位置4打磨量打磨量深度深度(mm)0.460.390.550.41左股平均左股平均右股平均右股平均0.500.40表表2 位置位置4和和5处轨顶面打磨深度处轨顶面打磨深度(mm)打磨起始位置上行右股平直度打磨起始位置上行右股平直度1-3m打磨起始位置上行右股平直度打磨起始位置上行右股平直度4-7m结论结论(1)经过打磨维修,因擦伤形成的马氏体组织已经被)经过打磨维修,因擦伤形成的马氏体组织已经被打磨掉,打磨后硬度正常。打磨掉,打磨
10、后硬度正常。(2)本次打磨是按修复擦伤钢轨打磨策略打磨:重点)本次打磨是按修复擦伤钢轨打磨策略打磨:重点打磨擦伤部位,同时加大轨距角侧打磨量;打磨后左打磨擦伤部位,同时加大轨距角侧打磨量;打磨后左股廓形与设计廓形符合很好,右股钢轨廓形与设计廓股廓形与设计廓形符合很好,右股钢轨廓形与设计廓形基本符合。形基本符合。(3)左股钢轨轨顶打磨深度约为)左股钢轨轨顶打磨深度约为0.5mm,右股钢,右股钢轨轨顶打磨深度约为轨轨顶打磨深度约为0.4mm。(4)电子平直尺测试数据表明,在擦伤维修区域)电子平直尺测试数据表明,在擦伤维修区域左右股有焊接接头,打磨后高接头未达到左右股有焊接接头,打磨后高接头未达到0
11、.3mm,其它位置平直度在其它位置平直度在0.2mm内;未发现修复擦伤钢轨内;未发现修复擦伤钢轨打磨引起周期性不平顺。打磨引起周期性不平顺。上行上行k761+250西股西股(修复试验),图(修复试验),图8图图8:12#岔后第岔后第125号枕西股钢轨顶面擦伤号枕西股钢轨顶面擦伤 12#岔后第岔后第125号枕西股钢轨顶面擦伤打磨一年后号枕西股钢轨顶面擦伤打磨一年后图图7:上:上k761+350东股钢轨擦伤东股钢轨擦伤 上上k761+350东股钢轨擦伤打磨一年后东股钢轨擦伤打磨一年后图图1:上行:上行k761+510西股钢轨顶面擦伤西股钢轨顶面擦伤 上行上行k761+510西股钢轨顶面打磨一年后西
12、股钢轨顶面打磨一年后图图2 2:上行:上行k761+510k761+510东股钢轨顶面擦伤东股钢轨顶面擦伤 上行上行k761+510k761+510东股钢轨顶面打磨一年后东股钢轨顶面打磨一年后图图10:下行:下行k760+540西股钢轨顶面擦伤西股钢轨顶面擦伤 下行下行k760+540西股钢轨顶面擦伤打磨一年后西股钢轨顶面擦伤打磨一年后 到到2012年底,广州工务段管辖的武广高铁发现擦伤年底,广州工务段管辖的武广高铁发现擦伤200多处,大部分打磨或换轨了;长沙工务段管辖的武广高铁发多处,大部分打磨或换轨了;长沙工务段管辖的武广高铁发现擦伤现擦伤80多处,换轨多处,换轨28处;武汉工务段管辖地段
13、的发现擦伤处;武汉工务段管辖地段的发现擦伤9处,换轨处,换轨2处。处。武广高铁钢轨擦伤武广高铁钢轨擦伤钢轨擦伤一般分为两种:钢轨擦伤一般分为两种:一种为启动擦伤,具有左右对称、擦伤深度较深、一种为启动擦伤,具有左右对称、擦伤深度较深、擦伤缺陷有固定间隔的特点,多数发生在上坡,尤擦伤缺陷有固定间隔的特点,多数发生在上坡,尤其在铺轨作业时容易发生。在工务提前介入时应仔其在铺轨作业时容易发生。在工务提前介入时应仔细重点予以检查。细重点予以检查。另一种擦伤为下坡滑行擦伤,具有连续分布、擦伤另一种擦伤为下坡滑行擦伤,具有连续分布、擦伤深度较浅的特点。深度较浅的特点。30处理措施处理措施对于钢轨擦伤,根据
14、擦伤的深度进行不同的处理。对于钢轨擦伤,根据擦伤的深度进行不同的处理。深度在小于深度在小于0.5mm范围,可结合钢轨大机打磨处理;范围,可结合钢轨大机打磨处理;对于深度较大的擦伤,如深度在对于深度较大的擦伤,如深度在0.51mm范围内的范围内的,可可以采用人工打磨方式结合大机打磨处理,或采用铣磨;以采用人工打磨方式结合大机打磨处理,或采用铣磨;而对深度大于而对深度大于1mm的,原则上应进行换轨处理。的,原则上应进行换轨处理。打磨后应采用便携式硬度计测试钢轨轨面硬度,保证打磨后应采用便携式硬度计测试钢轨轨面硬度,保证打磨后硬度不大于打磨后硬度不大于350HB。或打磨后采用着色探伤,。或打磨后采用
15、着色探伤,确保擦伤处的异常组织清除干净。确保擦伤处的异常组织清除干净。打磨后钢轨几何尺寸和平顺性应满足标准的要求。打磨后钢轨几何尺寸和平顺性应满足标准的要求。处理措施处理措施案例二、案例二、京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑轨面麻坑轨面麻坑(黑斑(黑斑)宏观形貌宏观形貌京沪线京沪线陇海线陇海线案例二、案例二、京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑京津、京沪宿州钢轨轨面麻坑京津钢轨京津钢轨轨面麻坑轨面麻坑(黑斑(黑斑)上行上行K22右股右股观测时间:观测时间:2010年年6月月2日日 2010年年11月月3日日 京津城际铁路京津城际铁路钢轨伤损钢轨伤损发展规律跟踪研究发展规律跟踪研究J20
16、08G005位置:下行位置:下行K21+960左股左股 轨枕号轨枕号3011+7观测时间:观测时间:2010年年6月月2日日 2010年年11月月3日日 下行下行K21+960右股右股 轨枕号轨枕号3018观测时间:观测时间:2010年年6月月2日日 2010年年11月月3日日 图图3:上行:上行k761+490站内正线钢轨表面麻点站内正线钢轨表面麻点 上行上行k761+490站内正线钢轨顶面打磨一年后站内正线钢轨顶面打磨一年后宿州东站内上行宿州东站内上行k761+490东股东股这种麻坑的形成原因主要与钢轨的生产工艺有关这种麻坑的形成原因主要与钢轨的生产工艺有关。钢轨踏面麻坑是一种小型轧疤缺陷
17、,是因为在轧。钢轨踏面麻坑是一种小型轧疤缺陷,是因为在轧制过程中轧辊粘钢或氧化铁皮压入到钢轨轨头踏面制过程中轧辊粘钢或氧化铁皮压入到钢轨轨头踏面而造成。京津城际铁路这批钢轨是攀钢早期生产的而造成。京津城际铁路这批钢轨是攀钢早期生产的客专钢轨,攀钢在发现问题后,在客专钢轨,攀钢在发现问题后,在2007年通过优化年通过优化除鳞工艺和优化轧辊材质,已显著降低了钢轨的轧除鳞工艺和优化轧辊材质,已显著降低了钢轨的轧疤缺陷。疤缺陷。处理措施:处理措施:无需特殊处理。无需特殊处理。原因分析及处理措施原因分析及处理措施案例三、武广高铁晃车案例三、武广高铁晃车2010年年2月月20日,日,CRH3025动车组执
18、行动车组执行G1037武汉至广州南站武汉至广州南站客运任务,下行方向运行到汨罗东至长沙南之间客运任务,下行方向运行到汨罗东至长沙南之间K1567+500处时,处时,TC02车一位转向架构架横向振动加速度超标(报车一位转向架构架横向振动加速度超标(报173D故障)、触发最大常用制动使动车组停车,随车机械师和添故障)、触发最大常用制动使动车组停车,随车机械师和添乘人员下车检查未见机械故障后清除故障限制、以乘人员下车检查未见机械故障后清除故障限制、以215km/h限速继续运行,动车组晚点限速继续运行,动车组晚点63分钟到达广州南站。入库检查分钟到达广州南站。入库检查该转向架未见异常并更换了该构架横向
19、振动加速度传感器,该转向架未见异常并更换了该构架横向振动加速度传感器,22日该动车组下行运行到日该动车组下行运行到k1552+127处时该位构架再次发生处时该位构架再次发生173D报警。报警。基本情况基本情况2月月21日,日,CRH3028动车组执行动车组执行G1029武汉至广州南站客武汉至广州南站客运任务,下行方向运行到运任务,下行方向运行到K1552+618处时,处时,TC07车二位构架车二位构架横向振动加速度超标(报横向振动加速度超标(报173E故障)、触发最大常用制动使故障)、触发最大常用制动使动车组停车,随车机械师和添乘人员下车检查未见机械故障动车组停车,随车机械师和添乘人员下车检查
20、未见机械故障后清除故障限制、以后清除故障限制、以215km/h限速继续运行,动车组晚点限速继续运行,动车组晚点53分钟到达广州南站。入库检查该转向架未见异常并更换该构分钟到达广州南站。入库检查该转向架未见异常并更换该构架振动加速度传感器,架振动加速度传感器,22日该动车组两次下行运行到汨罗东至长沙南区间该位构日该动车组两次下行运行到汨罗东至长沙南区间该位构架又发生架又发生173E报警。报警。基本情况基本情况2月月2025日,动车组入库下载的运行数据中,发现日,动车组入库下载的运行数据中,发现CRH3025、CRH3026、CRH3028、CRH3029、CRH3034均有均有173B/173C
21、的故障提示记录。的故障提示记录。2010年年2月月22日,为了处理武广晃车事件,在铁道部日,为了处理武广晃车事件,在铁道部运输局副局长康高亮的主持下,有关方面包括铁科院运输局副局长康高亮的主持下,有关方面包括铁科院、铁路局相关人员,专门成立了工务和车辆两个专业、铁路局相关人员,专门成立了工务和车辆两个专业调查分析组,对晃车原因进行调查分析。调查分析组,对晃车原因进行调查分析。基本情况基本情况工务组对晃车区段的线路情况包括轨底坡、轨道静态几工务组对晃车区段的线路情况包括轨底坡、轨道静态几何尺寸、焊接接头的平直度等进行了系统的的调查,结果何尺寸、焊接接头的平直度等进行了系统的的调查,结果表明:轨道
22、静态几何尺寸良好;线路轨底坡符合要求;扣表明:轨道静态几何尺寸良好;线路轨底坡符合要求;扣件齐全、无失效,轨枕挡肩完好,扣件密贴合格率达件齐全、无失效,轨枕挡肩完好,扣件密贴合格率达97%以上,符合要求。以上,符合要求。主要问题是光带不良。主要问题是光带不良。工务组原因分析工务组原因分析图图 3-1 3-1 出现晃车的下行出现晃车的下行k1549+700k1549+700的上股钢轨光带(两条光的上股钢轨光带(两条光带:第带:第1 1条距离轨距角条距离轨距角5 515mm;第;第2 2条距离轨距角条距离轨距角353555mm55mm。该光带为再。该光带为再次打磨前打磨车的测试光带)次打磨前打磨车
23、的测试光带)图图 3-3 3-3 出现晃车的下行出现晃车的下行K1544K1544680680的上股钢轨光带的上股钢轨光带(桥上小阻力扣件,光带总宽度(桥上小阻力扣件,光带总宽度55mm55mm)抽查发生横向加速度超限的汩罗东抽查发生横向加速度超限的汩罗东-长沙南间长沙南间下行线下行线钢轨光钢轨光带有带有33.3%明显不良。有的出现二条光带:一条靠近轨距角明显不良。有的出现二条光带:一条靠近轨距角,另一条靠近轨头踏面中心;有的光带宽度较宽,总宽度达,另一条靠近轨头踏面中心;有的光带宽度较宽,总宽度达到到50-55mm;有的沿钢轨长度方向,光带宽度变化较大。;有的沿钢轨长度方向,光带宽度变化较大
24、。而上行线未见晃车,钢轨光带居中,宽度约为而上行线未见晃车,钢轨光带居中,宽度约为20-30mm,经查,光带不良的下行晃车区段钢轨系由国内经查,光带不良的下行晃车区段钢轨系由国内A厂生产,钢厂生产,钢轨本身轨冠不够饱满(即轨顶轨本身轨冠不够饱满(即轨顶R300区域较为平坦),而上行区域较为平坦),而上行线钢轨由线钢轨由B厂生产,轨冠饱满度符合要求,导致在同样打磨程厂生产,轨冠饱满度符合要求,导致在同样打磨程序下,下行线轨距角部位打磨不够,造成钢轨光带不良。序下,下行线轨距角部位打磨不够,造成钢轨光带不良。K1498下行右股(左图)、左股(右图)下行右股(左图)、左股(右图)再打磨后的光带(再打
25、磨后的光带(20100317142)图图11下行线路下行线路K1543.732K1550.657打磨前后打磨前后CRH3025 2车和车和1车车横向加速度横向加速度波形比较波形比较图图1212打磨前后打磨前后垂加垂加对比图(对比图(K1548+700-K1549+000K1548+700-K1549+000,灰色为打磨前波形,红色为打磨后波形)灰色为打磨前波形,红色为打磨后波形)图图1313打磨前后打磨前后水加水加对比图(对比图(K1548+600-K1549+100K1548+600-K1549+100,灰色为打磨前波形,绿色为打磨后波形)灰色为打磨前波形,绿色为打磨后波形)测试结果充分说明
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