降低G系列车刀单件消耗费用(参加市优版)-(NXPowerLite)课件.ppt
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- 降低 系列 车刀 消耗 费用 参加 市优版 NXPowerLite 课件
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1、项目名称:降低项目名称:降低G系列车刀单件消耗费用系列车刀单件消耗费用 指导顾问:黄敏丽 负 责 人:俞卫全 团队成员:刘守忠/刘荣云/覃怀远/黄燕华/廖其光/罗荣解 推进期间:2008.032008.08铸造铸造事业部事业部 机模前进机模前进组组柳工柳工 20082008年年 QCQC项目项目小组介绍小组介绍小组简介小组简介本项目成员本项目成员小组名称小组名称机模前进机模前进组组小组长小组长刘守忠刘守忠成立时间成立时间2008.032008.03本年度小组活动项目数本年度小组活动项目数1 1到现在小组活动总项目数到现在小组活动总项目数1 1本次活动项目名称本次活动项目名称降低轮毂车刀单件消耗
2、费用降低轮毂车刀单件消耗费用项目负责人项目负责人俞卫全俞卫全指导顾问指导顾问黄敏丽黄敏丽项目类型项目类型现场型现场型活动时间活动时间2008.32008.32008.82008.8注册时间注册时间2008.032008.03注册编号注册编号序号序号姓名姓名性别性别学历学历职务职务/岗位岗位组内分工组内分工备注备注1 1俞卫全俞卫全男男大专大专助理工程师助理工程师工作协调与指导工作协调与指导2 2刘守忠刘守忠男男初中初中技师技师组织策划组织策划3 3刘荣云刘荣云男男大专大专计划员计划员数据统计数据统计4 4覃怀远覃怀远男男初中初中职员职员活动实施活动实施5 5黄燕华黄燕华男男中技中技职员职员活动
3、实施活动实施 6 6廖其光廖其光男男中技中技职员职员 活动实施活动实施7 7罗荣解罗荣解男男中技中技职员职员 活动实施活动实施产品介绍产品介绍轮毂毛坯,本次活动涉及的产品本部门负责粗加工。驱动桥装载机G系列车刀本次活动的对象轮毂活动计划为活动的顺利开展,制定如下计划为活动的顺利开展,制定如下计划制作:俞卫全日期:2008年3月10日 时时间间 项目项目20082008年年地点地点负责人负责人3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月P P选择课题选择课题办公室全全 员员现状调查现状调查现场刘守忠刘守忠目标设定目标设定办公室全全 员员原因分析原因分析办公室全全 员员主因确定主因
4、确定现场全全 员员对策制定对策制定办公室全全 员员D D对策实施对策实施现场全全 员员C C效果检查效果检查办公室刘荣云刘荣云A A巩固措施巩固措施办公室俞卫全俞卫全总结体会总结体会办公室全全 员员全员讨论计划计划执行执行一、选择课题一、选择课题G系列车刀用于轮毂的粗加工,消耗用量将随今年轮毂需求量的大幅上升而上升。G系列刀系列刀具消耗具消耗占第一占第一位位降低降低G系列车刀单件消耗费用系列车刀单件消耗费用刀具消耗费用占本部门总消耗费用的55%,是影响本部门成本的关键问题。要求持续开展革新活动,降低制造成本课 题工序现状车间现状事业部要求二、现状调查二、现状调查-1G系列车刀的单件消耗费用平均
5、高达:2.682.68元元/件件时间:2008年3月14日调查人:刘荣云07年9月10月11月12月08年1月2月平均月加工量(件)4533495804934716733019G车刀消耗费用(元)1501.41207.11177.61530.9971.51707.58096.0 单件费用(元)3.31 3.46 2.03 3.11 2.06 2.54 2.68 调查调查内容内容图表图表分析分析数据来源:生产报表、刀具领用记录表数据来源:生产报表、刀具领用记录表结 论二、现状调查二、现状调查-2主要问题是刀片主要问题是刀片崩角开裂和磨损崩角开裂和磨损,占到占到G G系列系列车刀消耗类型的车刀消耗
6、类型的98.5%98.5%,确定为主攻方向。,确定为主攻方向。时间:2008年3月14日调查人:刘守忠07年年9月月 08年年2月报废的月报废的G系列车刀共系列车刀共275把,分类如下:把,分类如下:项目项目崩角开裂崩角开裂磨损磨损其它其它合计合计报废数量192794275单件费用(元)1.870.77 0.04 2.68 调查调查内容内容图表图表分析分析结 论三、目标设定三、目标设定25%20%1.降低制造成本。降低制造成本。目标可行目标可行!依据二:可行性依据二:可行性依据一:必要性依据一:必要性2.车间要求车间要求,车刀消耗车刀消耗费用降低费用降低25%。3组内讨论后,大家认为以我们的经
7、验和能力,经努力后是能够做到的。组内讨论后,大家认为以我们的经验和能力,经努力后是能够做到的。2主要问题是刀片崩角开裂和磨损主要问题是刀片崩角开裂和磨损,占缺陷类型占缺陷类型的的98%;如果问题都解决了如果问题都解决了30%,就可以达到目标:,就可以达到目标:2.68*(1-98%*30%)=1.90,小于目标值小于目标值2.00;如果问题都解决了如果问题都解决了45%,就可以完成挑战目标:,就可以完成挑战目标:2.68*(1-98%*45%)=1.50,小于挑战目标值小于挑战目标值1.601 由现状调查得知由现状调查得知,有两个月的数据跟目有两个月的数据跟目标值很接近。标值很接近。07年年1
8、1月月2.0308年年01月月2.06,结 论四、原因分析四、原因分析自制刀片的质量差撞刀刀片受力大培训不足刀片残留应力大加工过程零件移位设备故障丝杠磨损松动毛坯材质太硬进刀量过大刀片磨损刀片崩角开裂操作不当退火炉的工作温度偏低钎焊预热操作不当工件夹不紧退火温度偏低人员技能欠缺退火处理效果差刀片偏脆共找到共找到7个个末端因素。末端因素。硬度偏高不均匀序号序号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法标准标准负责人负责人完成时间完成时间1 1进刀量过大进刀量过大吃刀量是否过大吃刀量是否过大现场实测现场实测小于小于5mm5mm黄燕华黄燕华2008.3.192008.3.192 2毛坯材质太硬
9、毛坯材质太硬毛坯硬度是否合格毛坯硬度是否合格调查硬度检验调查硬度检验记录记录HB 135HB 135230230刘守忠刘守忠2008.3.192008.3.193 3钎焊预热操作不当钎焊预热操作不当刀片钎焊的预热操作刀片钎焊的预热操作现场调查现场调查均匀预热至均匀预热至完全红透完全红透刘守忠刘守忠2008.3.212008.3.214 4退火炉的工作温度退火炉的工作温度偏低偏低退火炉的工作温度退火炉的工作温度现场实测现场实测350350450 450 刘荣云刘荣云2008.3.212008.3.215 5工件夹不紧工件夹不紧工件夹紧情况工件夹紧情况现场调查现场调查工件夹紧工件夹紧黄燕华黄燕华2
10、008.3.212008.3.216 6丝杠磨损松动丝杠磨损松动丝杠是否有磨损松动丝杠是否有磨损松动现场调查现场调查不磨损松动不磨损松动覃怀远覃怀远2008.3.182008.3.187 7培训不足培训不足技能培训考核成绩技能培训考核成绩调查培训考核调查培训考核记录记录考核合格考核合格俞卫全俞卫全2008.3.182008.3.18五、要因确认五、要因确认针对找出的针对找出的末端因素制定了末端因素制定了要因确认计划表:要因确认计划表:制作:俞卫全日期:2008年3月17日全员讨论五、要因确认五、要因确认确 认 内 容末端原因验证结果确认方法:现场实测内容:进刀量是否过大结论在拔模斜度最大处的吃
11、刀量达到810mm负责人:黄燕华 2008年3月19日要因非要因810mm硬度合格。在HB135230的规格范围内。进刀量过大进刀量过大毛坯材质太硬毛坯材质太硬标准:进刀量小于5mm确认方法:调查硬度检验记录内容:硬度是否合格结论负责人:刘守忠 2008年3月19日标准:硬度HB135230斜度最大处的吃刀量mm平均70A0087轮毂8.88.58.78.68.6 8.68.38.48.771A0331轮毂9.29.99.49.79.69.59.39.89.6五、要因确认五、要因确认确 认 内 容末端原因验证结果要因要因确认方法:现场调查内容:刀片钎焊的预热操作结论钎焊预热不均匀,导致硬度偏高
12、,且分布不均匀。刀具硬度抽检结果(规格要求7075HRC)1号位2号位3号位4号位平均1号样76.875.875.774.475.7 2号样74.678.175.275.775.9 3号样77.179.977.177.9 78.0 确认方法:现场实测内容:退火炉的工作温度负责人:刘荣云 2008年3月21日结论退火炉工作温度不能满足工艺要求,造成刀片应力消除不充分。负责人:刘守忠 2008年3月21日钎焊预热操作不当钎焊预热操作不当退火炉的工作温度偏低退火炉的工作温度偏低标准:均匀预热至完全红透标准:温度350350450 450 测温仪显示退火炉的最高工作温度仅约310310火焰仅仅烘烤刀头
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