重氮化工艺安全知识-课件.ppt
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- 重氮化 工艺 安全 知识 课件
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1、重氮化工艺安全知识重氮化工艺安全知识重氮化工艺简介重氮化工艺简介 一级胺与亚硝酸在低温下作用,生成重氮盐的反应。脂肪族、芳香族和杂环的一级胺都可以进行重氮化反应。涉及重氮化反应的工艺过程为重氮化工艺。通常重氮化试剂是由亚硝酸钠和盐酸作用临时制备的。除盐酸外,也可以使用硫酸、高氯酸和氟硼酸等无机酸。脂肪族重氮盐很不稳定,即使在低温下也能迅速自发分解,芳香族重氮盐较为稳定。重氮化工艺危险特点重氮化工艺危险特点(1)重氮盐在温度稍高或光照的作用下,特别是含有硝基的重氮盐极易分解,有的甚至在室温时亦能分解。在干燥状态下,有些重氮盐不稳定,活性强,受热或摩擦、撞击等作用能发生分解甚至爆炸。若酸用量不足,
2、生成的重氮盐容易和未反应的芳胺偶合,生成重氮氨基化合物。在酸量不足的情况下,重氮盐容易分解,且温度越高分解越快。不可逆自偶合反应重氮化工艺危险特点(续)重氮化工艺危险特点(续)(2)重氮化生产过程所使用的亚硝酸钠是无机氧化剂,175时能发生分解、与有机物反应导致着火或爆炸;理论:一个氨基需一分子的亚硝酸;实际:必须保持亚硝酸稍过量,否则也会引起自偶合反应;加料速度过快,溶液中产生的大量亚硝酸会分解或产生其他副反应。鉴定亚硝酸过量的方法是用淀粉-碘化钾试纸试验 过量的亚硝酸通常会影响下一步反应,所以,通常加入尿素或氨基磺酸以分解过量的亚硝酸。重氮化工艺危险特点(续)重氮化工艺危险特点(续)(3)
3、反应原料具有燃爆危险性。例如:2,6-二氯对三氟甲基苯胺 邻氨基苯磺酸重氮化典型工艺重氮化典型工艺(1)顺法 将芳胺溶解于无机酸中,在搅拌下滴加亚硝酸钠水溶液,生成的亚硝酸迅速与游离芳胺反应。主要反应 对氨基苯磺酸钠与2-萘酚制备酸性橙-II染料;芳香族伯胺与亚硝酸钠反应制备芳香族重氮化合物等。重氮化典型工艺(续)重氮化典型工艺(续)(2)反加法 将芳胺与亚硝酸钠水溶液互溶后,在搅拌下滴加入无机酸溶液中,生成的亚硝酸迅速与生成游离芳胺反应。主要反应 间苯二胺生产二氟硼酸间苯二重氮盐;苯胺与亚硝酸钠反应生产苯胺基重氮苯等。重氮化典型工艺(续)重氮化典型工艺(续)(3)亚硝酰硫酸法 将二氧化硫通入
4、到硫酸和硝酸中,发生氧化还原反应,硝酸被还原为亚硝酸,二氧化硫被氧化为三氧化硫,生成的亚硝酸与三氧化硫结合成亚硝酰硫酸与芳胺发生重氮化反应。主要反应 2-氰基-4-硝基苯胺为原料制备蓝色分散染料等。重氮化典型工艺(续)重氮化典型工艺(续)(4)硫酸铜触媒法 将氨基苯酚类溶解于碱溶液中,与亚硝酸溶液一起加入溶有硫酸铜的弱酸(如乙酸)溶液中,发生重氮化反应。主要反应 邻、间氨基苯酚用弱酸(醋酸、草酸等)或易于水解的无机盐和亚硝酸钠反应制备邻、间氨基苯酚的重氮化合物等。重氮化典型工艺(续)重氮化典型工艺(续)(5)盐析法 首先将偶氮化合物加碱溶解,然后盐析,使全部成为偶氮体的钠盐。析出沉淀过滤,加入
5、亚硝酸钠溶液、迅速倒入盐酸和冰水的混合物中,使重氮化反应得以实现。主要反应 氨基偶氮化合物通过盐析法进行重氮化生产多偶氮染料等。事故案例事故案例-联化公司联化公司“11.27”爆炸事故爆炸事故 2019年11月27日10时20分,江苏省响水县江苏联化科技有限公司(以下简称联化公司)五车间分散蓝79#滤饼重氮化工序B7厂房,重氮盐生产过程中发生爆炸,造成8人死亡、5人受伤(其中2人重伤),直接经济损失约400万元。事故案例事故案例-联化公司联化公司“11.27”爆炸事故爆炸事故(续)(续)事故发生经过:11月27日6时30分,联化公司5车间当班4名操作人员接班,在上班制得亚硝酰硫酸的基础上,将重
6、氮化釜温度降至在25;6时50分,开始向5000升重氮化釜加入6溴2,4二硝基苯胺,先后分三批共加入反应物1350千克;9时20分加料结束后,开始打开夹套蒸汽对重氮化釜内物料加热至37;9时30分关闭蒸汽阀门保温。按照工艺要求,保温温度控制在352,保温时间4-6小时;事故案例事故案例-联化公司联化公司“11.27”爆炸事故爆炸事故(续)(续)10时许,当班操作人员发现重氮化釜冒出黄烟(氮氧化物),重氮化釜数字式温度仪显示温度已达70,在向车间报告的同时,将重氮化釜夹套切换为冷冻盐水;10时6分,重氮化釜温度已达100,车间负责人向联化公司报警并要求所有人员立即撤离;10时9分,联化公司内部消
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