QC小组活动报告课件.ppt
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1、1.公司简介主要产品介绍主要产品介绍:风扇离合器水泵体机油泵体气缸头盖总成V6机油盘V6正时链壳体XXXX汽车零部件有限公司汽车零部件有限公司成立日期成立日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx地址:地址:出出 资资 者者:中 方:xxxx有限公司(22.5%)日 方:爱信精机(株)(74.5%),丰田通商(株)(3%)主营产品:主营产品:机油泵、水泵、硅油风扇离合器、气缸头盖、正时链壳体、机油盘等汽车零部件2001 年10月取得ISO14001认证;2004 年 6 月取得ISO/TS16949:2002认证。2、组介绍组名组名:阳光阳光QCQC小组小组 组长组长:xx:xx组训组训:众
2、志成城、挑战一切众志成城、挑战一切活动区域:活动区域:制造部加工区制造部加工区活动期间:活动期间:20052005年年1 1月月3 3月底止月底止发表人:发表人:xxxx组长:xx兴趣:旅游 部属:制造科组员:xx兴趣:电脑 部属:保全科组员:xx兴趣:唱歌 部属:技术科组员:xx 兴趣:看书 部属:技术科组员:xx 兴趣:羽毛球 部属:制造科副组长:xx 兴趣:集邮 部属:制造科组员:xx 兴趣:体育 部属:制造科组员:xx 兴趣:集邮 部属:制造科3.3.活动课题活动课题:活动动机:我们要找出可能性的原因,采取有效对策来实施,达到“效率更高、品质更稳定、操作更轻松”。如何提高MAW01可动
3、率4-1.选题理由(一)2004年可动率一直达不到年度目标项目7月8月9月10月11月12月合计生产数(个)23934538490356421473132020314总时间(H)116.13214.08232.05270.2777.9364.6975.06可动率(%)72.1374.273.9573.0766.1471.5272.93月份2004年年7月月12月的可动率查检表月的可动率查检表0 01010202030304040505060607070808090901001007月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月72.1374.273.0773.95根据根据712月份
4、数据月份数据登入查检每个月可登入查检每个月可动率都达不到年度动率都达不到年度目标目标.选题理由一选题理由一;66.1471.542平均可动率72.93%年度目标年度目标:79.82%4-2.选题理由(二)不良项目停止时间(M)不运转时间比例设备故障675642.66产品调试330620.88清扫288218.19质量检查196712.41其它9265.84合计158372004年年7月月12月的不运转时间查检表月的不运转时间查检表42.6642.6620.8820.8818.1918.1912.4112.415.845.840 010102020303040405050606070708080
5、9090100100设备故障设备故障清扫清扫其它其它设备故障不运设备故障不运转时间比例占转时间比例占42.66%,选,选定理由二定理由二产品调试产品调试质量检查质量检查5.5.产品加工流程产品加工流程1.铣大平面铣大平面2.钻孔钻孔3.加工内径加工内径4.清洗清洗5.试漏试漏6.外观检查外观检查加工现场,加工现场,一个流生产一个流生产从毛坯到成从毛坯到成品品6个工序个工序主要加工部主要加工部位:轴承孔、位:轴承孔、水封孔水封孔6.6.活动计划活动计划计划实绩whatwhatwhowhowhenwhenwherewherehowhow实施事项实施事项担当者担当者1 1月月2 2月月3 3月月场所
6、场所方法方法P主题选定主题选定全员全员活动室活动室会议会议现状把握现状把握组长、副组长组长、副组长活动室、现活动室、现场场生产日报、质量管理板生产日报、质量管理板目标设定目标设定全员全员活动室活动室现场目标现场目标D要因分析要因分析全员全员活动室、现活动室、现场场全员意见特性要因图全员意见特性要因图要因验证要因验证全员全员现场现场现场确认现场确认对策提出对策提出全员全员活动室活动室意见提出意见提出对策实施对策实施全员全员现场现场相关人员实施相关人员实施C效果确认效果确认全员全员现场现场生产日报、推移图生产日报、推移图A标准化标准化组长组长活动室活动室5W1H(文件实施)(文件实施)反省及今后作
7、反省及今后作法法全员全员活动室活动室意见提出意见提出发表发表刘孝辉刘孝辉活动室活动室产生人选产生人选效果跟踪效果跟踪组长组长3月开始月开始现场现场统计确认统计确认7.7.现状把掌现状把掌七月八月九月十月十一月十二月合计设备故障(M)11271870174026379466568976产品调试(M)32773611839163121923666清 扫(M)1622772883601091061302质量检查(M)21122719610014885967其他(M)1152042202546865926合计(M)19423314362743671583110415837总时间(M)696812845
8、13923162164676387658504可动率(%)72.1374.273.9573.0766.1471.5272.93项目不运转时间(M)不运转率(%)不运转率累计 (%)影响度(%)影响度累计(%)设备故障(897615.3415.3456.6756.67产品调试36666.2721.6123.1579.82清 扫13022.2323.848.2288.04质量检查9671.6525.496.1194.15其他9261.5827.075.85100合计1583727.07100运转总时间58504不运转率(%)累计影响度(%)提高MA-W01可动率 柏拉图分析100%79.82%02
9、55075设备故障产品调试清 扫质量检查其他04268101214161820222426A、设备故障B、产品调试累计影响度超过79.82%的前二项为:收集者:xxx收集时间:2005年1月5日对2004年712月份 影响W01可动率的项目进行调查根据AB两项进行要因分析8、制定目标、制定目标设备故障(%)争取争取产品调试不运转率(%)设备故障率目标:到3月底下降到8%,12底下降到0。产品调试不运转率的目标:到3月底下降到5%,12底下降到1%现状可动率是72.93%,目标到2005年3月底达到80%,争取到12月底达到85%.可动率(%)为何设备故障多人人设备设备材料材料方法方法刀具不能交
10、换试漏机漏气试漏机漏气夹具漏气试漏机夹具密封不良螺帽松动尺寸不稳定操作不当工作不够工作不够认真认真9-1、要 因 分 析心情不好工资太低跟领导闹别扭产品没放好程序修改失误没遵守标准培训不够试漏机夹具钢试漏机夹具钢性不好性不好设备保养不够设备保养不够没定期保养没遵守标准制度不够完善没时间生产比较忙装夹不当装夹不当新员工操作培训不够没遵守标准刀具调整频繁试漏机漏气加工中停止停电、电压不稳异常报警夹具更换而夹具更换而程序没及时程序没及时切换切换工作不够仔细培训不够加工中心中途停止加工中心中途停止气压不稳定异常报警主要因有:1、刀具不能交换 2、试漏机夹具密封不良材料杂质多9-2、要 因 分 析找工具
11、时间长为何产品调试间长人人材料材料换刀频繁心情不好能力、技术不够培训不到位数据搞错操作失误刀具更换时间长刀具无库存工具置场不合理无工作经验工作时间短毛刺多刀具不合格材料不合格杂质多材料变形工具混乱没定期确认设备设备方法方法夹具更换频繁尺寸不稳定刀具磨损碰杂质没有定期更换设备故障多设备保养不够夹具更换无标准沟通有问题维修不够彻底工作时间长493水泵钻斜孔夹具不好夹具易进铝屑夹具并帽容易掉计划变更频繁换产品时铣床主轴高度不好调产品种类较多而基准不一样没有对照的基准有多余的动作夹具易卡死主要因有:1、并帽固定处短 2、铝屑堆积 3没有对照的基准 4、工具混乱铝屑堆积并帽固定处短10.问题点一:加工中
12、心中途刀具不能交换问题点一:加工中心中途刀具不能交换人法机为何加工中心不能刀具交换技术不到位新人员要因分析要因分析效果确认效果确认加工中心刀具加工中心刀具经常换不过来经常换不过来到底是什么原到底是什么原因因?主要因有:主要因有:1、接触器动作不良 2、刀臂刹车不良要因验证要因验证1:检查刀臂正反转对应:检查刀臂正反转对应的接触器触点有烧结现象的接触器触点有烧结现象 2:检查刀臂刹车发现刹:检查刀臂刹车发现刹车片磨损现象车片磨损现象综合考虑使用效果和综合考虑使用效果和价格,采用变频器来价格,采用变频器来代替接触器和辅助刹代替接触器和辅助刹车。车。主轴夹放异常碟形弹簧破损刀臂动作不畅接触器动作不良
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