催化裂化长周期运行因素分析课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《催化裂化长周期运行因素分析课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 催化裂化 周期 运行 因素 分析 课件
- 资源描述:
-
1、催化裂化长周期运行因素催化裂化长周期运行因素分析分析 2017本报告对催化裂化装置增产汽油进行了概要介绍。对影响长周期运行的反应沉降器翼阀磨损、干气再吸收塔带液做重点分析。不当之处,请批评指正。第一部分催化裂化装置增产汽油 催化裂化最初的运行就是以柴油组分为原料,以生产汽油为目标。为满足不断变化的市场需求,催化裂化装置经历过增产液化气、增产柴油等阶段。催化裂化到目前发展较为成熟,增产汽油也有较多的经验。本报告中仅是列举其中的一些方法。1.1增加催化装置的原料增加常减压渣油进催化裂化装置的数量,焦化原料转变为催化原料。途径有:蒸馏装置的深拔、渣油溶剂脱沥青(脱沥青油)、渣油加氢、直接掺炼性质较好
2、的减压渣油。从经济效益测评看,这些措施的效益也是显著的。1.2提高催化装置的汽油收率催化裂化装置的主要产品就是液化气、汽油和柴油,提高汽油收率,意味着减少液化气和柴油收率。但液化气中碳组分通过MTBE装置和烷基化装置,又变成了高辛烷值汽油组分,丙烯是高价值产品。因此,根据加工流程的效益测算,为增加催化汽油收率而降低液化气收率未必是明智的。1.2提高催化装置的汽油收率降低催化裂化装置柴油的收率,可以通过催化剂的配方和操作条件进行调整。众所周知,增加催化装置的转化率,柴油的收率是一直下降的,而汽油的收率有一个极值。干气和焦炭的收率随着转化率的增加而增加。因此,在通过操作条件调整增产汽油,要特别关注
3、干气的收率不能增加太多,否则在经济效益角度上是划不来的。第二部分催化裂化装置长周期运行影响因素催化裂化裂化装置长周期运行是一项系统工程,涉及到工艺管理、设备管理、人力资源管理等方方面面。经过长周期运行攻关,目前国内多数装置实现了三年一修。但一些常见故障仍对装置的长周期运行造成威胁,例如结焦、催化剂跑损、烟机结垢等。本报告仅对影响催化装置长周期运行部分典型故障问题进行论述。2.1反应再生系统典型故障(1)反应系统结焦的位置有:提升管喷嘴区域(后果是提升管压降大,催化剂循环量提不起来);沉降器稀相(后果是焦块脱落堵塞汽提段或者待生斜管入口,催化剂循环停止);顶旋内部升气管结焦(后果是一旦脱落,堵塞
4、料腿,催化剂大量跑损)。()催化剂跑损。(原因有新鲜催化剂破碎、系统内有喷嘴或者取热泄漏等高速部位冲刷、旋分器的料腿下料不畅、内集气室有穿孔、料腿开裂、翼阀故障等。()三旋结垢,导致烟机入口粉尘超标,磨损烟机()烟机叶片断裂、烟机结垢。()烟气脱硫脱硝除尘装置,环保排放不达标。2.2 反应沉降器顶旋分翼阀的稀相磨损翼阀磨损问题是目前催化裂化装置还没有完全解决的疑难问题之一。很多装置在停工检修时,发现反应沉降器顶旋分器翼阀都有磨损。但从停工前的运行来看,对旋分器的效率有一些影响,造成油浆固体含量偏高,但多数还不至于造成停工。少数装置因翼阀磨损严重后,反应系统跑剂而停工抢修。2.2.1翼阀阀板磨损
5、情况三种()翼阀阀板磨损剧烈,阀板穿孔,催化剂倒窜扰流甚至将阀板对面的阀体磨穿。通常已经引起催化剂的跑损问题。()翼阀上部磨损后,正常时甚至通过上部磨损产生的空隙就可满足催化剂排料需求,阀板长期不动作,翼阀底部有结焦情况且不磨损。()阀板在整个椭圆性阀口一周均有磨损,下部相对严重些。翼阀阀板上部磨损和结焦情况翼阀阀板上部磨损和结焦情况2.2.2翼阀磨损的原因分析从翼阀阀板磨损的情况看,应该是在较高的气速携带催化剂颗粒磨损所致。反应沉降器旋分器的翼阀绝大多数处于稀相区域,少数放置于密相。因汽提段的密度较大,翼阀放置于沉降器密相时,要对沉降器的料位和上部密度有较仔细的监控。否则因密度过大将导致翼阀
6、开启不正常而跑剂。对于再生器的翼阀,因密相的密度不大,多数放置于密相。部分采用环形二密床加烧焦罐再生形式再生器,二级旋分器翼阀放置于稀相。2.2.2翼阀磨损的原因分析对比反应器翼阀放置于密相与稀相的情况,放置在密相的翼阀没有磨损的现象。而放置与稀相的翼阀则经常出现翼阀磨损情况。与同样放置于稀相的再生器二级旋分器翼阀对比,而放置再生器稀相翼阀鲜有磨损。2.2.2翼阀磨损的原因分析对于翼阀磨损的原因分析,也有众多不同的意见。采取的措施也有多种,例如将料腿缩径、采用耐磨翼阀等等。石油大学利用软件和冷模试验都验证了翼阀的磨损是源于翼阀打开时,外部气体反窜至料腿内部造成的。几个相关问题()处于稀相的翼阀
7、是不断开关变化中,还是基本维持不动?从翼阀的静态试验中观察到,翼阀一旦打开就无法再关闭严实,会少量泄漏出来。但从上方倾倒催化剂情况下,翼阀阀板处于开启和关闭的摆动之中。()翼阀上方料腿内密度是多少?根据已有工业装置再生二级实测数据,当翼阀在密相时,为600650Kg/m3,翼阀在稀相时,为500550Kg/m3。说明翼阀在稀相时,相比密相存在少量气体倒串情况。(3)翼阀放置于稀相,对旋分器的效率是否影响?从工业装置调整料位控制反应翼阀放置于稀相与密相比较,密相时效率更高,两者均可以满足油浆固体含量控制要求。2.2.3翼阀磨损的机理推测()翼阀阀板在开启前,存在一个压力平衡。推动力侧是料腿内蓄集
8、一定高度的催化剂。阻力侧则是料腿内外的压差阀板的阻力。()从压力平衡看,单级或者两级旋分器的压降都作用于二级料腿翼阀的阀板上,料腿内催化剂料位高度随压力平衡而变化。即旋分器的压降越大,翼阀打开之前,料腿内累积密相催化剂越多。()阀板重量或者角度对料腿内料位影响非常小。在翼阀的冷态试验中,内外空间无差压情况下,打开翼阀需要催化剂的数量只有1.55公斤(89425直径),相当于料位高度不超过20cm。因此料腿内催化剂料位高度主要由旋分器的压降控制。2.2.3翼阀磨损的机理推测()当翼阀阀板打开后,理论上催化剂排放出来,料腿内催化剂料位降低到一定程度,根据压力平衡阀板将关闭。但在惯性作用下,阀板会继
展开阅读全文