降低喷涂件不良率张勇课件.ppt
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1、1企业名称企业名称海信(山东)空调海信(山东)空调有限公司有限公司地址地址山东青岛平度市南村镇驻地山东青岛平度市南村镇驻地部门部门制造部结构车间制造部结构车间QCQC平均平均培训时间培训时间150150小时小时小组名称小组名称静电静电QCQC小组小组成立时间成立时间2003.032003.03课题名称课题名称降低一次喷涂件不良率降低一次喷涂件不良率登记编号登记编号HK/QC0902HK/QC0902课题类型课题类型现场型现场型目标值类型目标值类型指令指令型型课题起止期课题起止期2010.01-2010.062010.01-2010.06活动次数活动次数3737次次活动人数活动人数8 8人人出勤
2、率出勤率99%99%小小 组组 成成 员员 概概 况况序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄文化程度文化程度职务职务(工种工种)组内分工组内分工TQCTQC培训培训(小时小时)1 1王晓林王晓林男男3030本科本科车间主任车间主任组长、课题方案、策划组长、课题方案、策划2002002 2高正琪高正琪男男3333本科本科现场工艺主管现场工艺主管顾问、现场指导、技术支持顾问、现场指导、技术支持1801803 3张勇张勇男男2929大专大专粉房喷涂粉房喷涂书记、整理资料、跟踪落实书记、整理资料、跟踪落实1501504 4徐海全徐海全男男2929大专大专班长班长现场调查、组织对策实施现场调查、组织对策实施1
3、201205 5王书华王书华男男3030中专中专前处理前处理对策实施、参与策划对策实施、参与策划1201206 6张丽张丽女女2525中专中专下件检查下件检查对策实施、参与策划对策实施、参与策划1301307 7彭水凤彭水凤女女2424中专中专质检员质检员对策实施、参与策划对策实施、参与策划1201208 8王磊春王磊春男男3232中专中专上件检验上件检验对策实施、参与策划对策实施、参与策划110110 小组简介小组简介2降低一次喷涂件不良率 选题理由选题理由3 通过统计喷涂线通过统计喷涂线0909年年3-63-6月份、月份、1010年年1-31-3月份不良数据得出喷涂线现状不良为月份不良数据
4、得出喷涂线现状不良为1.8%1.8%。组装线喷涂件上机不良率为组装线喷涂件上机不良率为0.3%0.3%将两者相加得出喷涂件不良率为将两者相加得出喷涂件不良率为2.1%2.1%,经小组讨论,经小组讨论主要将喷涂件变形、损伤不良通过小组改善进行降低就有可能达到主要将喷涂件变形、损伤不良通过小组改善进行降低就有可能达到1.2%1.2%的目标值。的目标值。活动目标活动目标2.1%1.1%4 目标可行性分析目标可行性分析 小组对小组对20092009年年3-63-6月喷涂不良进行了统计分析,如图,其中变形不良、损伤不良占比月喷涂不良进行了统计分析,如图,其中变形不良、损伤不良占比84%84%。小组认。小
5、组认为通过改善只要将变形与损伤进行改善降低前两项不良即可达成目标。为通过改善只要将变形与损伤进行改善降低前两项不良即可达成目标。5变形不良、损伤采购部采购部叉车搬叉车搬运造成运造成变形变形外协冲外协冲压件摆压件摆放不规放不规范范叉车运叉车运输速度输速度过快,过快,工件挤工件挤压碰撞压碰撞外协冲外协冲压件二压件二次修复次修复不良不良外协件外协件无防护无防护摆放规摆放规则则无返修无返修件检验件检验标准标准上件操作上件操作人员漏检人员漏检变形工件变形工件上挂上挂激励激励机制机制不健不健全全标准标准把握把握不到不到位位没有没有针对针对变形变形辨识辨识相关相关培训培训挂具不挂具不合格产合格产生变形生变形
6、不良不良挂具挂挂具挂钩更换钩更换不及时不及时挂具摆挂具摆放无标放无标准准前处理异前处理异常因素工常因素工件坠落件坠落喷嘴脱落造喷嘴脱落造成压力不均成压力不均衡工件坠落衡工件坠落喷嘴堵塞造喷嘴堵塞造成压力不均成压力不均衡工件坠落衡工件坠落检验标准检验标准执行不到执行不到位位喷嘴挂钩断喷嘴挂钩断裂裂缺乏标准执缺乏标准执行奖罚制度行奖罚制度喷嘴挂喷嘴挂钩检验钩检验更换无更换无标准标准物流运物流运输环节输环节变形变形物流容物流容器状态器状态不合格不合格工件存工件存储数量储数量不规范不规范仓储容仓储容器破损器破损仓储数仓储数量不合量不合理理外部因素外部因素内部因素内部因素原因分析原因分析6要因确认计划表
7、要因确认计划表序序号号末梢原因末梢原因确认内容确认内容确认方法确认方法标标 准准负责人负责人完成时间完成时间1 1叉车运输速度过快,工件挤压碰撞叉车速度现场查看叉车运行速度叉车运行速度小于10公里/小时王晓林王晓林 张丽张丽2010-01-52010-01-52 2外协件无防护摆放规则外协件防护摆放方法现场查看外协件情况工件防护与摆放有法可依张勇张勇 王磊春王磊春2010-01-72010-01-73 3无返修件检验标准返修件检验标准返修件检验方法返修件检验标准明确高正琪高正琪 彭水凤彭水凤2010-01-82010-01-84 4激励机制不健全激励机制执行情况现场调查激励奖罚分明条例清晰张勇
8、张勇 王书华王书华2010-02-072010-02-075 5 没有针对变形辨识相关培训现场员工变形辨识情况工件防错法变形件挑选合理准确徐海全徐海全 张丽张丽2010-02-082010-02-086 6挂具挂钩更换不及时挂具挂钩损坏情况查看挂钩完好率挂钩完好率100%王晓林王晓林 髙正琪髙正琪2010-02-082010-02-087 7挂具摆放无标准挂具摆放情况现场查看验证挂具摆放整齐无变形高正琪高正琪2010-02-092010-02-098 8挂具清洗无标准挂具清洗状态现场查看挂具清理不过早或延时彭水凤彭水凤2010-02-102010-02-109 9喷嘴挂钩检验更换无标准喷嘴挂钩
9、更换情况现场验证喷嘴挂钩无断裂、脱落王磊春王磊春2010-02-102010-02-101010喷嘴堵塞检验无标准标准奖罚是否健全现场查看奖罚分明,执行有效王磊春王磊春 彭水凤彭水凤2010-02-112010-02-111111仓储容器破损仓库笼破损情况现场随机抽样查看仓储容器无破损高正琪高正琪 张勇张勇2010-02-112010-02-11 针对11项末端原因,小组制作了要因确认计划表,明确了确定内容、确定方法、判定标准,并落实到责任人和具体的完成时间。7要因验证(一)要因验证(一)叉车运输速度过快,工件挤压碰撞叉车运输速度过快,工件挤压碰撞 通过现场调查叉车运行速度,发现叉车在运送工件
10、过程中速度始终控制在规定行使速度,但在现场查验毛培件状态中因运输速度造成工件塌落的状态存在但不是造成工件变形的主要因素。非非 要要 因因8要因验证(二)要因验证(二)外协工件无摆放防护标准外协工件无摆放防护标准 通过现场调查外协件防护与摆放发现外协件的防护与摆放极不规范,在对外协件变形挑选试验中对其中一架进行挑选,由于因防护摆放不到位造成的变形110件挑选出9件,此种状况造成毛培件直通率下降的主要因素。是是 要要 因因9要因验证(三)要因验证(三)没有针对变形辨识相关培训,标准掌握不到位没有针对变形辨识相关培训,标准掌握不到位 通过现场变形件防错法试验,分别将不同直径,不同深度的变形件夹杂在毛
11、培件中进行上件检验试验,结果发现在大直径,大深度的变形件能够顺利检出,而对于小直径小深度变形则检出率极低,随后通过现场调查上件检验普遍反映对于较小变形很难区分是否为合格放行。非非 要要 因因10要因验证(四)要因验证(四)无返修件检验标准无返修件检验标准上件挑选上件挑选毛配件毛配件变形不良变形不良 下件挑选下件挑选变形不良变形不良 通过对返修件的不良率调查发现,因对变形不良的工件厂家通过返修又再次进行上件喷涂,由于毛培件与返修件的不同工况,造成上件检验人员对返修件的识别困难,造成部分返修件打磨痕漏检,经第二次喷涂后大量打磨痕不良出现。现场调查统计此种现象占比不良率较低。非非 要要 因因11要因
12、验证(五)要因验证(五)检验岗位互检激励机制不健全检验岗位互检激励机制不健全 通过对喷涂线的闭环检验进行测试发现,由于对不良工件的互检激励设置不健全,导致不合格工件在检验的每一个环节都出现不同程度的漏检,因互检的不利因素造成毛培件不良最终流到喷粉件下件工位,给喷涂线下件及组装前拆包工位带来严重质量隐患。09年5月份变形不良各工位检出量统计工位上件检验粉房前避附下件检验拆包数量768106074057142是是 要要 因因12要因验证(六)要因验证(六)挂具挂钩更换不及时挂具挂钩更换不及时 通过对挂具的现场调查,发现在每次挂具清洗完毕后大量挂具挂钩由于清洗过程中酸碱的腐蚀造成挂钩变软脱落,由于更
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