QCC降低白化不良活动资料课件.ppt
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1、1课题:降低遮阳板挂钩课题:降低遮阳板挂钩xxxxxxxxxx白化不良白化不良发表人发表人:发表时间发表时间:2011:2011年年6 6月月3030日日开拓者开拓者备注备注:由于部份资由于部份资料涉及公司料涉及公司机密机密,部位用部位用XXX代替代替,或或者没有动画者没有动画效果效果.2我们的客户我们的客户3团队介绍团队介绍开拓者小组名称:组员介绍:姓名姓名性别性别所属部门所属部门职务职务QCQC职务职务XXX男品管课课长组长XXX男品管课技术员组员XXX男品管课技术员组员XXX女品管课技术员组员XX男成形课技术员组员XX男模具课主任组员小组口号:组员分工:品质至上,精益求精!本组目标的设定
2、、运行管理品质标准再审视品质标准书面化试作结果评价和分析数据统计和分析未然防止对策制定成形不良情报收集,标准化成形条件设定方法成形工序管理完善提案模具结构优化改善模具保养实际确认和执行模具修理方案提案数据统计和分析未然防止对策制定品质标准培训和教育组长组长:XXX:XXXXXXXXXXXXXXXX4 一、课题选定理由(一、课题选定理由(1)一一:背景背景公司方针公司方针:遵守规定遵守规定,不做不良品不做不良品,我的下一工程就是我的客户我的下一工程就是我的客户,二二:选定理由选定理由不良品不流到下一工程不良品不流到下一工程!上图为上图为20102010年年内工程内不良排在前年年内工程内不良排在前
3、5 5位的产品,位的产品,其中其中 XXXXXXXXXX排在排在第一位第一位,所以,所以XXXXXXXXXX是我们的首要改善对象。是我们的首要改善对象。5一、课题选定理由(一、课题选定理由(2)XXXXX各类不良所占比例图表三三:选定理由选定理由降低遮阳板挂钩降低遮阳板挂钩XXXXX白化不良白化不良课题课题症结所在,症结所在,改善重点改善重点。6二、活动计划二、活动计划PDCA3月第1周3月第2周3月第3周3月第4周4月第1周4月第2周4月第3周4月第4周5月第1周5月第2周课题选定全员活动计划全员现状把握全员目标设定XXX要因分析全员要因确定全员要因对策全员C效果确认全员标准化全员反省总结全
4、员时间循环A进程担当PD7 三、现状把握(三、现状把握(1)以下为以下为2010年全年内年全年内XXXXX不良项目分类不良项目分类.2010年ZA53白化不良率为9.96%。2010年年XXXXX白化白化不良率为不良率为9.96%.8白化的定义:白化的定义:XXXXX白化不良全部集中在图示部位在注塑成形中,材料在模腔内流动时产生的白色流纹称为白化。不良部位明确:不良部位明确:XXXXX实际装车位置 三、现状把握(三、现状把握(2)9四、目标设定四、目标设定9.96%0.50%我们开拓者小组的目标:我们开拓者小组的目标:到到5 5月底,月底,XXXXXXXXXX白化不白化不良率要降低到良率要降低
5、到0.50%0.50%以下以下。(公司规定,单项不良超过公司规定,单项不良超过0.5%0.5%是要进行品质改善是要进行品质改善)10五、要因分析五、要因分析未按标准条件生产未按标准条件生产模具水路不畅模具水路不畅排气不良排气不良射出速度设定不当射出速度设定不当机机人人炮筒温度设定不当炮筒温度设定不当料料法法色粉色粉材料未干燥材料未干燥各模号水口不一致各模号水口不一致白化不良模具模具11 标准成形条件标准成形条件六、要因确定(六、要因确定(1)关联因素关联因素:未按标准条件生产,产品品质不稳定。未按标准条件生产,产品品质不稳定。条件确认条件确认确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认
6、时间确认时间确认状况确认状况4月月11日日 2010年所有的生产记年所有的生产记录都与标准条件一致录都与标准条件一致 XX结结 论论所有的生产所有的生产记录均与标记录均与标准条件一致准条件一致现场写真:现场写真:非要因非要因标标准准条条件件生产条件记录生产条件记录12关联因素关联因素:模具水路不畅通模具水路不畅通,导致模腔内温度升高导致模腔内温度升高,可能产生白化可能产生白化结结 论论 确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况现场确认现场确认4月月15日日压水机注水实验压水机注水实验,标准标准水压达到水压达到20kgf/20kgf/c c以以上为上为OK
7、OK 全组员全组员用压水机对模具注水用压水机对模具注水实验,水压测得实验,水压测得21.5 21.5 kgf/ckgf/c,达到公司标达到公司标准,证明水路是畅通准,证明水路是畅通现场写真:现场写真:非要因非要因水管接在模具进水口水管接在模具进水口和模具回水口和模具回水口,压水压水入模具后,水从模具入模具后,水从模具回水口顺畅流出回水口顺畅流出模具水模具水路畅通路畅通六、要因确定(六、要因确定(2)13关联因素关联因素:各模号水口尺寸不一致导致注胶不平衡各模号水口尺寸不一致导致注胶不平衡结结 论论从测量数从测量数据分析各据分析各模号水口模号水口一致一致现场写真:现场写真:非要因非要因对个四个模
8、对个四个模号流道的宽号流道的宽度和深度进度和深度进行测量行测量对水口流道的宽度及对水口流道的宽度及深度进行测量深度进行测量水口尺寸测量水口尺寸测量确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况4月月15日日 全组员全组员 流道平衡流道平衡DF1DF2DF3DF4六、要因确定(六、要因确定(3)14关联因素关联因素:模具排气不良,导致模腔内高温可能产生白化模具排气不良,导致模腔内高温可能产生白化结结 论论排气良好排气良好确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况现场确认现场确认4月月15日日打开模具查看排气槽打开模具查看排气
9、槽 全组员全组员每个模号都有排气槽每个模号都有排气槽,前后模排气均良好前后模排气均良好现场写真:现场写真:非要因非要因后模排气良好后模排气良好前模排前模排气良好气良好六、要因确定(六、要因确定(4)15 材料需干燥材料需干燥资料确认资料确认确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况4月月17日日 XX结结 论论此材料未干此材料未干燥与产品白燥与产品白化不良没有化不良没有关系关系现场写真:现场写真:非要因非要因 经确认资料实际上均经确认资料实际上均有按标准干燥材料,有按标准干燥材料,我们将材料未干燥进我们将材料未干燥进行试作,白化不良率行试作,白化不良率仍有
10、仍有9.90%9.90%关联因素关联因素:材料未干燥材料未干燥,材料未干燥可能产生白化材料未干燥可能产生白化干燥材料领用表干燥材料领用表六、要因确定(六、要因确定(5)16关联因素关联因素:色粉本身不一致色粉本身不一致,拌料后可能产生白化拌料后可能产生白化现场试作现场试作确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况4月月19日日POMPOM原材料原材料+色粉成形色粉成形确实用确实用POMPOM原材料加原材料加色粉进行成形。色粉进行成形。再现试验:再现试验:直接用直接用POMPOM原材料成原材料成形,可以看到产品表形,可以看到产品表面仍有白色流纹面仍有白色流纹
11、,不不良率良率11.3%11.3%全组员全组员结结 论论色粉对白化色粉对白化没有影响没有影响现场写真:现场写真:非要因非要因六、要因确定(六、要因确定(6)17关联因素关联因素:射出速度设定不当可能引起白化不良射出速度设定不当可能引起白化不良现场试作现场试作确认方式确认方式确认依据确认依据确认担当确认担当确认时间确认时间确认状况确认状况4月月21日日标准成形条件的射出标准成形条件的射出速度速度标准条件射出速度为标准条件射出速度为一段一段20mm/s,20mm/s,量产实量产实际为一段际为一段20mm/s.20mm/s.试作试作:具体变更参数见右框具体变更参数见右框,不良率降低至,不良率降低至0
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