手机电池盖模具设计经验总结课件.ppt
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- 手机电池 模具设计 经验总结 课件
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1、目录总结总结案例案例1 1:电池盖改善实例:电池盖改善实例案例案例2 2:改善骨位印实际案例:改善骨位印实际案例 案例案例3 3:改善表面困气实际案例:改善表面困气实际案例1 1、入水点与流道参数、入水点与流道参数2 2、排位设计参数、排位设计参数3 3、段差设计要点、段差设计要点4 4、顶出设计要点、顶出设计要点5 5、排气设计要点、排气设计要点6 6、注意事项要点、注意事项要点厚薄胶位产生光影剖示图原因:厚薄胶位落差时,斜面过度弧面不顺滑.且此材料为”ABS”,对厚薄光影所产生应力很敏感.红色线为更改前斜面过度.绿色线为更改后斜面过度.剖示图改善对策:将斜面度过斜度加大,如上图所示,试模后
2、改善OK.改善光影实际案例产生熔接痕的原因 型腔压力提高斜顶受压变形型腔压力撤销斜顶钢料回弹压缩胶位形成内应力改善后结果 OK钢件受注塑压力后变形,压力撤销后钢件回弹再次压缩胶位,形成产品光影证明确实存在。改善光影实际案例产生熔接痕的原因 1.电池盖外观光影,喷涂后无法庶住。A、产品厚薄胶位交接位置不够平缓(下图红色面位置)。在跟客户确认把段差改平缓不影响装配后,对产品进行优化,把产品改平缓过渡处理。B、后续在模具设计初期发现有此类问题后,要及时向客户反映。对产品进行优化处理。圈内位置过渡做平缓,改善光影现象改善光影实际案例产生熔接痕的原因 电池盖此处厚胶位1.25MM,薄厚胶位0.95MM,
3、落差0.3MM,过渡部份的胶只有3.0MM.电池盖后工艺是免喷涂,表面有光影.3.0MM0.95MM1.25MM7.0MM后来把过渡部份的胶改到7.0MM,表面的光影消除了.从中可以得出免喷涂的产品要消除表面光影,落差胶厚与过渡部份的胶长比要达到1:25改善光影实际案例产生熔接痕的原因 在产品胶厚比较薄时,大于D3.0的圆顶针有出现光影的风险,可以用D5或者D6,在旁边切一个小平位,产品就不会有光影,原因是在注塑时可以防止在左右方向晃动改善光影实际案例产生熔接痕的原因 顶针光影的形成原因及解决办法:1:顶针在受到注塑机的注塑压力时弹性弯曲后退(如有图1所示),保压完成后弹回。造成此顶针区域局部
4、高应力表现为光影。有时显得有些略微顶高。解决办法:尽可能的采用直径较大顶针 选用硬度HRC58-60度的全硬顶针。如高速钢材质顶针。2:曲面上的圆顶针即是使用全硬顶针有时也会出现光影。原因是曲面上的顶针即使我们杯头定位做的非常准确它受压时一样会径向扭动变形(如图2所示),保压完成后依然弹回形成光影。解决办法:使用全硬顶针同时在模仁上面做D字形定位防止扭动变形(如右图3所示),这样就可以彻底防止顶针光影。弹性弯曲变形径向扭动变形图一图二图三改善光影实际案例产生熔接痕的原因 产品肉厚1MM,红色区域为高亮区域原产品刻字,日期章及位置!此产品原来的设计时刻字日期章及检测针(其中一支)在产品高亮面的背
5、面,产品外观晒纹,及高亮面处理好后,试模发现刻字偷胶位,日期章产生光影!此类有高亮面的产品,在高亮面的背面尽可以避免晒字,放置日期章,及顶针!改善光影实际案例产生熔接痕的原因 问题点:图示骨位有落差的成型后全部有骨位印,喷高光油漆盖不住.原因:胶位落差导至改善方案:与客户沟通结构后,如图示,将所有有落差的胶位全部加胶或减胶做平接顺.改善结果:试模OK总结:所有胶位有急骤落差的都会有骨位印,光面时像缩水,纹面时发亮,因此有外观要求的,将急骤落差的胶位过渡接顺.改善骨位印实际案例产生熔接痕的原因 困气两点进胶此类模具,新模设计时困气位置可以预测得到,因此新模设计时应该做好,避免增加不必要的改模费用
6、.加排气镶件改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 改善表面困气实际案例加辅助排气装置产生熔接痕的原因 加一排排气镶件,使气体从镶件排出,从而达到排气效果。改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 困气增加排气槽改善后OK.改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 排气镶件下面增加抽气结构,从被动排气转换为主动排气,对降低注塑压力有帮助,可以放大注塑机成型窗口改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 说明:实际产品容易困气处是两浇口熔合的区域。建议改善方案:建议以后的后模镶件,只做比容易困气的区域略大的排气镶件,这样就能省下空间设计顶针或水路等其他的结构,顶针也可以适当的排气。改善表面困气实际案例产生熔接痕
7、的原因 分型面开排气,我司标准是要求是在离产品最大边缘4MM开一圈R3的排气槽,并且4MM范围要求减0.01MM的钢料,方便排气,但是我发现我们同事大多都没按要求做,只做了R3的排气槽并没有减0.01MM的钢料,这样开了排气槽又有什么用呢?气都排不出去,难怪电池盖老是困气,后模开一大堆排气镶件,以至于电池盖2次外观丑得要死此模具红色面就已经减下去0.01MM,周圈还有R3的排气槽,并且在进胶口对面还有0.025MM的方形导气槽方便进胶是把气排出去,就这么一点差别,这就是电池为什么有些困气多有些困气少的原因,有些排气镶件都不要开或者有些排气镶件开的少就能搞定困气,2次外观夹线就少的多改善表面困气
8、实际案例产生熔接痕的原因 总结:结合线要与排气镶件垂直或形成夹角,不能与排气片平行,才能有效排气走胶末端困气,图示结合线明显改善前:图示横向加开排气,结合线在非排气区域改善后:图示红色区域竖向加开排气,结合线去除改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 总结:对于大面积平板的免喷涂件模具,PL面周圈加开排气,可以改善困气和亮印;可见排气系统对产品外观改善很重要 外观面免喷涂件有亮印改善2:如图周圈加开排气,彻底改善亮印改善1:单单此两角开排气无法改善亮印外观面免喷涂件有亮印改善表面困气实际案例产生熔接痕的原因 在做牛角进胶的时候,胶口附近一定要下顶针,不要离得太远,越近越好防止水口位被拉凹。在牛角
9、胶口的附近增加一支顶针,拉凹现象改善。改善表面拉凹实际案例产生熔接痕的原因 电池盖产品进胶点经常有气纹、产品拉凹、少数进胶点处有脱层现象 此处胶厚保证最小有1.0厚胶厚1.2产品胶厚大于1.2厚的情况下进胶点位置做凸点偷胶胶厚小于1.2厚不做凸点偷胶改善表面拉凹气纹实际案例产生熔接痕的原因 进胶点处明显气纹进胶点改为冲骨位侧壁,不对着产品外观面注塑改善表面气纹实际案例产生熔接痕的原因 进胶点处做弯角缓冲,无气纹,无光影改善表面拉凹气纹实际案例手机模具设计之电池盖手机模具设计之电池盖模号:R80551、入水点与流道产品模仁横流道45唧嘴流道单边0.51顶端大小为33.5PL梅花头作用是藏冷料和倒
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