350MW超临界机组直流锅炉启动节能优化课件.ppt
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1、350 MW超临界机组直流锅炉启动节能优化一、小组简介一、小组简介六、六、实施方案实施方案七、七、可行性分析可行性分析二、选题理由二、选题理由三、现状调查三、现状调查四、预期目标四、预期目标五、原因分析五、原因分析目录八、八、效果检查效果检查九、九、效益分析效益分析十、十、措施总结措施总结电厂的安全、高效运行一直以来都是电厂的安全、高效运行一直以来都是我们开展各类生产作业活动的基础,也是我们开展各类生产作业活动的基础,也是我们追求效益最大化的基本要求,而机组我们追求效益最大化的基本要求,而机组前 言在启动或停运的过程中,所消耗的能源介质又是在启动或停运的过程中,所消耗的能源介质又是整个生产过程
2、中最大的一部分,尤其是对于整个生产过程中最大的一部分,尤其是对于350MW超临界机组直流锅炉而言,其启动时间长、超临界机组直流锅炉而言,其启动时间长、能耗指标高,为了尽可能的降低直流锅炉启动过能耗指标高,为了尽可能的降低直流锅炉启动过程中的能源消耗,我们成立了程中的能源消耗,我们成立了350MW超临界机组超临界机组启动节能优化岗位创新技术攻关小组。启动节能优化岗位创新技术攻关小组。二、二、项目选题理由项目选题理由1铝电两台机组启动调试初期,机组启停较为频繁,启动能耗铝电两台机组启动调试初期,机组启停较为频繁,启动能耗损失较大。损失较大。2直流锅炉在启动时,要进行冷态冲洗,期间消耗的除盐水量直流
3、锅炉在启动时,要进行冷态冲洗,期间消耗的除盐水量较大,排放损失率较高。较大,排放损失率较高。3铝电铝电#1、2号机组共用号机组共用1台电动给水泵,一台机组启动时,需台电动给水泵,一台机组启动时,需退出运行机组的电泵备用条件,存在较大的风险,且高压给水系退出运行机组的电泵备用条件,存在较大的风险,且高压给水系统的频繁切换也增加了操作的风险,不利于安全稳定运行。统的频繁切换也增加了操作的风险,不利于安全稳定运行。4电动给水泵功率较大,机组启动电量消耗较高。电动给水泵功率较大,机组启动电量消耗较高。三三.项目实施前现状调查项目实施前现状调查1、通常情况下,、通常情况下,超临界机组在启动时,锅炉冷态冲
4、洗采用一边补水一边排水超临界机组在启动时,锅炉冷态冲洗采用一边补水一边排水的换水方式,直到化验水质合格转为闭式循环,所消耗的时间和换水量较大,除盐的换水方式,直到化验水质合格转为闭式循环,所消耗的时间和换水量较大,除盐水用量大。统计水用量大。统计2013年年12月至月至2014年年4月,月,#1、2机组启停机组启停4次,每次机组启动,次,每次机组启动,除盐水的消耗量约为除盐水的消耗量约为40005000吨,其中约有近吨,其中约有近1/3的水量在冷态冲洗的过程中直的水量在冷态冲洗的过程中直接进行了排放,造成了一定量的优质水浪费。接进行了排放,造成了一定量的优质水浪费。3%7%40%15%15%冷
5、态开式冲洗闭式冲洗热态冲洗机组疏放水汽水损失其他用水15%从以上的统计数据可以从以上的统计数据可以看出,造成看出,造成 350MW机组启动机组启动用水量偏高的主要原因是启用水量偏高的主要原因是启动初期冷态开式冲洗耗水。动初期冷态开式冲洗耗水。三三.项目实施前现状调查项目实施前现状调查2、按照通常的操作方法,、按照通常的操作方法,350MW机组锅炉启动一般均采用电动给水泵上水,机组锅炉启动一般均采用电动给水泵上水,我厂电动给水泵为我厂电动给水泵为10KV转机,功率为转机,功率为8300KW,采用电动给水泵向锅炉上水和冷,采用电动给水泵向锅炉上水和冷态冲洗,消耗的电能较高,经济性较差。态冲洗,消耗
6、的电能较高,经济性较差。统计统计2014年年4月份之前的机组启月份之前的机组启动,平均每次启动,电动给水泵的电动,平均每次启动,电动给水泵的电能消耗量约为能消耗量约为14.0万万kwh,约占机组,约占机组启动厂用电量的启动厂用电量的40%。电泵消耗的功率电泵消耗的功率总厂用电量总厂用电量项目实施前机组启动用水量、用电量统计项目实施前机组启动用水量、用电量统计2013年年12月至月至2014年年4月,月,#1、2机组启动用除盐水总量以及电泵用电量统计表机组启动用除盐水总量以及电泵用电量统计表序号序号日期日期机组机组除盐水消耗量(除盐水消耗量(t t)用水量平均值用水量平均值电泵用电量电泵用电量(
7、kwh)(kwh)用电量平均值用电量平均值1 120142014年年1 1月月2 2日日#1#1机组机组4800480014.5614.56万万2 220142014年年1 1月月1616日日#1#1机组机组456045604772t4772t12.2512.25万万14.0414.04万万15.3315.33万万3 320142014年年3 3月月2222日日#2#2机组机组521052104 420142014年年4 4月月1414日日#2#2机组机组4520452014.0514.05万万一一.活动小组简介活动小组简介四、预计项目实施后达到效果四、预计项目实施后达到效果降低能耗降低除盐水
8、量降低厂用电量我们的目标是我们的核心目标降低机组降低机组350MW机组直流锅炉启动期间的能量消耗机组直流锅炉启动期间的能量消耗降低除盐水用量降低机组启动期间锅炉冷态冲洗的除盐水用量,目标:每次启动降低除盐水用量降低机组启动期间锅炉冷态冲洗的除盐水用量,目标:每次启动降低除盐水用量1500t降低厂用电量降低机组启动期间厂用电消耗量目标:每次启动降低厂用电量降低机组启动期间厂用电消耗量目标:每次启动降低厂用电量10.0万万kwh五五.机组启动能耗较高的原因分析机组启动能耗较高的原因分析5%运行操作准备不充分运行操作准备不充分启动时间延长启动时间延长设备缺陷影响设备缺陷影响10%5%锅炉冷态冲洗时间
9、长锅炉冷态冲洗时间长除盐水排放量大除盐水排放量大40%主要主要辅助助设备启动方式安排不合理方式安排不合理40%通过以上的现状调查和统计分析,通过以上的现状调查和统计分析,电动给水泵上水、冲洗电动给水泵上水、冲洗消耗电能高消耗电能高我们认为在我们认为在350MW机组启动过程中,机组启动过程中,能耗居高不下的主要原因有以上几个能耗居高不下的主要原因有以上几个方面:方面:五五.主要原因确定主要原因确定序号序号123影响启动能耗的因素影响启动能耗的因素冷态冲洗时间长、除盐水排放量大冷态冲洗时间长、除盐水排放量大电动给水泵上水、冲洗,消耗电能高电动给水泵上水、冲洗,消耗电能高运行操作准备不充分运行操作准
10、备不充分确认方法确认方法调查统计调查统计调查统计调查统计观察分析观察分析是否要因是否要因是要因是要因是要因是要因非要因非要因备注备注456设备缺陷影响设备缺陷影响操作方法不当操作方法不当其他原因其他原因现场调查现场调查观察分析观察分析观察分析观察分析非要因非要因非要因非要因非要因非要因六六.项目实施方案和对策项目实施方案和对策1、针对以上的分析结论和既定目标,我们调动小组成员集思广益,针对以上的分析结论和既定目标,我们调动小组成员集思广益,对直流锅炉冷态冲洗过程进行研究、分析,提出利用整炉换水的冲洗对直流锅炉冷态冲洗过程进行研究、分析,提出利用整炉换水的冲洗方式,即:方式,即:锅炉冷态启动首次
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