事故案例及原因分析课件.ppt
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1、事故案例及原因分析事故案例及原因分析三期铁厂运行车间三期铁厂运行车间案例一:唐山港陆钢铁有限公司案例一:唐山港陆钢铁有限公司“1224”煤气中毒重大事故煤气中毒重大事故l2008年12月24日8点30分左右,唐山港陆钢铁有限公司2号高炉重力除尘器泄爆板爆裂,致使煤气大量泄漏,发生人员伤亡重大事故。此起事故共造成伤亡44人,其中死亡17人,中毒27人。“1224”煤气中毒重大事故煤气中毒重大事故经过:经过:2001年原唐钢建安公司(现河北钢铁建设集团)承揽了原遵化市恒威钢铁有限责任公司(现唐山港陆钢铁有限公司)2号高炉的建设工程项目,并将重力除尘器的制造、安装承包给阜新工业设备安装公司,项目于2
2、002年5月建成投产。投产时2号高炉原有效容积191 m3,2005年经企业自行改造,将高炉有效容积扩为233 m3。2008年12月24日零点后,2号高炉炉况逐渐变差,出现滑尺现象,3点高炉开始加入质量较差覆有冰雪的落地矿,炉况进一步恶化,6点30分以后,产生局部气流,出现频繁滑尺,7点至7点20分虽减风处理,但局部气流和频繁滑尺仍未得到“1224”煤气中毒重大事故煤气中毒重大事故经过:经过:有效控制。7点30分,乙班(夜班)和丙班(白班)交接班时,乙班工长向丙班工长把炉况进行了交待,但丙班仍未采取有效措施。8点30分,高炉形成管道行程,发生严重崩料,料线超过3米,顶温达到400度以上,炉顶
3、超压(正常工作压力为6065kpa,布袋除尘器煤气入口压力显示为120 kpa,工长未看到炉顶压力的具体数值),导致重力除尘器上锥体安装的泄爆板爆裂,大量煤气泄出。重力除尘器位于出铁场北侧,大量煤气飘向高炉作业区。此时,正值炉前出渣出铁,大量水蒸气弥漫,炉台噪音大,烟尘多,炉台现场人员未发觉煤气泄漏。“1224”煤气中毒重大事故煤气中毒重大事故经过:经过:8点45分,丙班工长发现操作室内CO报警仪报警,便跑到操作室南门外,发现8、9号风口附近有人倒地,于是回操作室打电话向调度室汇报有人煤气中毒,随即进行休风操作,并给热风炉警示信号,之后佩戴空气呼吸器出来救人,发现风口冒火,以为风口灌渣,便进行
4、回风操作,致使煤气持续泄出,至9点30分完全休风,导致多人煤气中毒。“1224”事故原因分析:事故原因分析:l1、直接原因l(1)2号高炉丙班工长杨军保违反唐山港陆钢铁有限公司炼铁厂高炉技术操作规程中“失常炉况的判断和处理”一节中对“连续崩料”、“管道行程”两种异常炉况的有关规定,没有及时减风消除局部气流和频繁滑尺,致使高炉炉况逐步恶化,形成管道行程,发生大崩料,使顶压大幅上升,造成重力除尘器泄爆板爆裂。泄爆板爆裂之后,又处置不当,致使煤气持续泄出。l(2)高炉重力除尘器不应设置泄爆板,但唐山港陆钢铁有限公司(原遵化市恒威钢铁有限责任公司)聘请的工程负责人赵玉民要求阜新工业设备安装公司在2号高
5、炉重力除尘器上增设了泄爆板。工业企业煤气安全规程(GB 6222-86)和炼铁安全规程(冶金工业部84冶安字第1号)均未要求重力除尘器设置泄爆装置,只在工业企业煤气安全规程(GB 6222-86)中有对布袋除尘器箱体安装泄爆装置的要求。另外,泄爆板安装位置不合理,开口朝向炉台作业区域,且高度较低,与炉台距离较近(经现场测量,高炉平台与重力除尘器水平距离9.3米,垂直高差9.3米),爆裂后煤气较易扩散到炉台作业区域。“1224”事故原因分析:事故原因分析:l2、间接原因l(1)当高炉顶压超过设计工作压力,高炉本体及除尘器顶部放散阀应该冲开泄压,但该高炉本体及除尘器顶部放散阀因增加配重致使配重过大
6、(高炉炉顶每个放散阀多加配重258kg,约超设计30%;重力除尘器放散阀多加配重73.5kg,约超设计40%)未被冲开。l(2)唐山港陆钢铁有限公司(原遵化市恒威钢铁有限责任公司)2号高炉的建设过程中,未经设计院进行设计,而是采用了一套其它单位用过的图纸。港陆公司对增设泄爆板可能导致的后果认识不足,没有制定炉顶顶压异常升高时,对泄爆板进行现场检查维护的有关规定,致使泄爆板爆裂后,不能及时发现并采取有效措施。“1224”事故原因分析:事故原因分析:l间接原因:l(3)唐山港陆钢铁有限公司2号高炉自2002年投产以来,炼铁厂主要负责人已更换四次,有关技术资料的管理混乱,相关人员流动性较大,技术工作
7、交接不严密,泄爆板日常维护保养不到位。l(4)当天气温低(-11.8),风速小(0.9m/s),出铁时水蒸气弥漫,噪音大,烟尘多,高炉作业现场环境差,炉台作业人员未及时发觉煤气泄漏点。“1224”事故性质:事故性质:l在承压容器上安装泄爆板,是防止超压造成设备损坏的一项安全保护措施,但在距离炉台操作人员较近,盛有一氧化碳有毒有害气体的重力除尘器上装设泄爆板,且没有采取泄爆板爆裂后一氧化碳高空放散等相关措施,是重力除尘器制造安装过程中存在的一个严重缺陷。泄爆板爆裂之后,当班高炉工长处置不当,没有及时休风,致使煤气持续泄出,造成多人煤气中毒伤亡。这是一起因对炉况判断失误、操作处置不当,导致设备缺陷
8、显现而发生的重大安全生产责任事故。案例二:普阳钢铁有限公司案例二:普阳钢铁有限公司“14”煤气中毒重大事故煤气中毒重大事故l2010年年1月月4日日10时时50分左右,河北普阳钢铁有分左右,河北普阳钢铁有限公司发生煤气中毒重大事故,造成限公司发生煤气中毒重大事故,造成21人死亡,人死亡,9人中毒。该公司总资产人中毒。该公司总资产85亿元,共有员工亿元,共有员工9000余人,下设炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、带钢厂、余人,下设炼铁厂、炼钢厂、宽厚板厂、带钢厂、焊管厂、高速线材厂、热轧卷板厂等焊管厂、高速线材厂、热轧卷板厂等14个分厂,个分厂,年设计能力为生铁年设计能力为生铁600万吨,钢万吨,钢60
9、0万吨,钢材万吨,钢材600万吨,主要销售产品有宽厚板、热轧卷板、万吨,主要销售产品有宽厚板、热轧卷板、中宽带钢、高速线材及焊管等。中宽带钢、高速线材及焊管等。2006年以来,每年以来,每年销售额超过百亿元,年上缴利税年销售额超过百亿元,年上缴利税6亿多元,为亿多元,为中国企业中国企业500强,河北省百强企业。强,河北省百强企业。“14”煤气中毒重大事故经过:煤气中毒重大事故经过:2009年年12月月23日左右,三叶公司向普阳南坪炼钢分厂提出日左右,三叶公司向普阳南坪炼钢分厂提出割除割除3#风机和风机和2#风机煤气入柜总管间的盲板,将风机煤气入柜总管间的盲板,将3#风机煤风机煤气管道和原煤气管
10、道连通,以便工程完工结算。气管道和原煤气管道连通,以便工程完工结算。2010年年1月月3日日8时时13时,为完成时,为完成1号天车钢丝绳更换和割除盲板作业,号天车钢丝绳更换和割除盲板作业,普阳钢铁普阳钢铁1#转炉停产。转炉停产。8时时30分左右,南坪炼钢分厂运转工分左右,南坪炼钢分厂运转工段长王用生电话通知三叶公司现场负责人刘建华,在段长王用生电话通知三叶公司现场负责人刘建华,在1#转炉转炉停产期间可以进行盲板割除作业。约停产期间可以进行盲板割除作业。约10时时30分,在盲板切割分,在盲板切割出约出约500mm500mm的方孔后,发生的方孔后,发生2人死亡事故,三叶人死亡事故,三叶公司施工人员
11、随即停工。事故现场处置后,南坪炼钢分厂副公司施工人员随即停工。事故现场处置后,南坪炼钢分厂副厂长武保成安排当班维修工封焊厂长武保成安排当班维修工封焊3#风机入柜煤气管道上的人风机入柜煤气管道上的人孔(未对盲板上切开的方孔进行焊补),王用生安排当班风孔(未对盲板上切开的方孔进行焊补),王用生安排当班风机房操作工李康给机房操作工李康给3#风机管道风机管道U型水封进行注水,李康见溢型水封进行注水,李康见溢流口流出水后,关闭上水阀门。流口流出水后,关闭上水阀门。1月月3日日13时左右时左右1#转炉重转炉重新开炉生产。新开炉生产。“14”煤气中毒重大事故经过:煤气中毒重大事故经过:l从从1月月3日日13
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