非常好的精益生产案例值得借鉴课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《非常好的精益生产案例值得借鉴课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 非常好 生产 案例 值得 借鉴 课件
- 资源描述:
-
1、2022年12月8日星期四非常好的精益生产案例非常好的精益生产案例值得借鉴值得借鉴2小组介绍小组介绍小组名称:更多小组课题:提高 MORE产品产量成立时间:2007.08.01所属工序:One ASM 小组成员:10人会议次数:12次出 席 率:98%指导员:黎x我们的口号:组长发表员制表员指导员跟踪员实施员实施员工程师培训员IE人员郑xx许x谢xx黎x高xx吴xx廖x华x雷xx黄xx3装配装配烘干目检终检静态测试包装清洗2辅助入库动态测试ASM流程介绍流程介绍清洗1点胶下工装焊接金属支架上工装磁头上工装装配第一工位装配第一工位工序介绍工序介绍4主题选定主题选定(一一)项目项目评分评分紧急程度
2、解决能力参与范围影响力度期待效果上司方针合计分数提高产品产量 4 4 5 4 5 426 提高合格率 3 4 5 4 4 3 23减少车间违规 3 4 4 3 3 320控制辅料浪费 2 3 3 2 3 3 16通过二员表可看出提高产量的分数最高,由计划部的生产需求中得出,MORE产品的计划产量最大,因此我们选它做本次的主题!1反对5特别赞成4赞成3通过2不表态PLANACTLESSLOWMORE2 shiftDay10101.535.5Night99126TTL(team)19192.5511.53 shiftDay77411Mid66401Night7.57.53.521TTL(team)
3、20.520.511.533TTL TEAM39.539.514814.5WK32生产计划表:5主题选定主题选定(二二)由WK32 MORE 五条二班倒的线每天平均产量中可看出:65#机器、设备相对较稳定,在五条线中处于中间状态,于是选择提高65#产量为我们此次的主题!WK32 MORE各线每天平均产量:生产线52#79#65#80#74#WK32总产量(pcs)143731143614142286138903121870生产天数(天)66666平均每天产量(pcs)23955.17 23935.67 23714.33 23150.50 20311.67 机器、设备不稳定常修机常生产返修物料,
4、换料频繁6现状把握现状把握WK32 65#每天产量、工作时间及产能:日期8.058.068.078.088.098.10 平均实际生产时间(分)2205244024402440244024202397.5 实际产量(pcs)21813241452413224146241022394823714.3 修机耽搁产量(pcs)23000000150408.3 总生产时间(分)2440244024402440244024402440.0 产能(pcs)24113241452413224146241022409824122.7 24122.7 7目标:目标:65#65#平均平均每天产量从每天产量从WK3
5、2WK32的的24.1K24.1K提提高到高到WK43WK43的的26.5K26.5K目标设定目标设定工位生产时间(秒)单件工时(秒)产量(PCS)除充裕率1.15后产量平均产量ILS/K1464004.05需做辅助工作:每完成一盒36个需开盒子点胶1464004.9529575.76 25139.39 26514.19 26514.19 A2SK1464004.5432246.70 27409.69 焊接1464004.6131757.05 26993.49 下工装1464004.04需做辅助工作:每完成20个需翻转,100个需打包我们以各工位单件工时及充裕率1.15设定目标(ILS/K与下
6、工装工位因辅助工作较多不能以单件工时算)8活动计划活动计划:实际:计划活动步骤负责人WK 31WK 32WK 33WK 34WK 35WK 36WK 37WK 38WK 39WK 40WK 41WK 42WK 43WK 44WK 45WK 46WK 47WK 48WK 49小组介绍全体主题选定谢高现状把握谢吴目标设定全体活动计划高原因分析全体制定对策全体实施对策全体效果确认高谢巩固标准全体活动总结全体今后计划全体9料料机机人人Slider少数多情绪不佳精神不好换料频繁机器不稳定新操作员返修料单件工时过长来料不良多未合理利用时间TEAM CELL工装(pcs)公司计划工装数52#65#65#79
7、#78#74#85#76#负责人CELLA242020201920192020吴xxCELLB241920202020201919WK32各CELL的工装数量要因分析要因分析(一一)影响产量的因素工装少辅助工作多未合理合并同时操作other法法10要因分析要因分析(二二)65#各工位单件工时:由65#各工位的单件工时可以看出:H/A工位单件工时为最高,平均在4.95秒完成一个HGA。因此H/A工位是我们提高产量的最大障碍!时间:WK32地点:W-3 ASM负责人:黄xx工位12345678910平均ILS/K145.93秒/36个4.05 点胶4.764.975.255.134.644.855
8、.055.214.794.824.95 A2SK4.584.354.674.624.384.524.584.474.734.484.54 焊接4.454.694.564.384.464.674.734.824.714.664.61 下工装404.25秒/100个4.04 11原因分析原因分析(一一)-H/A-H/A工位工位时间:WK33地点:W-3 ASM负责人:黄xx最长长单件工时最短短单件工时由H/A的单件工时中可以看出:同一时间单件工时不稳定,在点胶时间不变,拿放工装每个只存在0.3秒以下的情况下,工装放入基座后脚踩踏板的配合存在较大的差异!H/A工位操作流程:左手拿起工装左手把工装放入
9、基座中脚踩踏板夹具固定工装点胶右手从机座中拿出工装右手把工装放入工作台 0.18秒 0.41秒 3.57秒0.53秒点胶时操作(0.22秒)0.26秒12原因分析原因分析(一一)-H/A-H/A工位工位脚踩踏板为什么脚踩踏板与手的配合会存在差异呢?由图中所示:当左手把工装放入机座后,应立即脚踩踏板为最快速度!由于工作时间长以及操作员身高差异,容易产生疲劳,造成单件工时不稳定的状态.1、工作时间长(两班倒生产时间为:610分钟)2、员工身高及H/A机和椅子高度时间:WK33地点:W-3 ASM负责人:谢xx总总:12:12小时小时13改善行动改善行动(一一)-1.1 H/A-1.1 H/A工位脚
10、踏板工位脚踏板脚踏板改为自动(短路)状态。措施一:机器异常时及换胶试胶时无法实行!脚踏板改为自动与手动两种状态。措施二:正常时自动状态,异常时手动状态。时间:WK33地点:W-3 ASM负责人:谢xx前前改善后后针对H/A工位我们采取措施二:脚踏板用脚踩正常正常时脚踏板固定压住,自动状态.异常异常及换胶试换胶试胶胶时改为脚踩脚踏板左手拿起工装左手把工装放入基座中脚踩踏板夹具固定工装点胶右手从机座中拿出工装右手把工装放入工作台自动 0.18s 0.41s 3.57s0.53s点胶时操作已改善0.26秒总总:4.69s脚踩踏板改为自动后:是否可以把脚踏板的动作变为自动呢?14改善行动改善行动(一一
11、)-1.2 H/A-1.2 H/A工位操作工位操作时间:WK33 地点:W-3 ASM 负责人:黄xx/谢xx机器夹具固定工装点胶:3.57 s左手把工装放入机器机座:0.53s从上工位拿工装0.22s右手从机座中拿出工装0.41sTOTAL TaktTime:0.53s+3.57s+0.41s=4.51s4.51s合并操作后:合并操作后:M-M-chart(人(人-机机 图)图)机器夹具固定工装点胶:3.57 s左手把工装放入机器机座:0.53s从上工位拿工装0.22s右手从机座中拿出工装0.41s把工装传下工位0.18sTOTAL TaktTime:0.53s+3.57s+0.41s+0.
12、18s=4.69s4.69s脚踩踏板改为自动后:脚踩踏板改为自动后:M-M-chart(人(人-机机 图)图)脚踩踏板改为自动后,我们再在此基础上把工装传下工位合并到点胶时操作!把工装传下工位0.18s把工装传下工位0.18s15实验跟踪实验跟踪(一一)-H/A-H/A工位改善后工位改善后经过我们的改善:H/A工位单件工时已由改善前的不稳定平均在4.954.95秒秒,脚踏板改为自动及合并操作后较稳定下降到4.514.51秒秒!16效果确认效果确认(一一)WK34 65#每天产量、工作时间及产能:日期8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 平均实际生产时间(分)175019552240
13、219024352114实际产量(pcs)179922018323032224732498921733.8耽搁产量(pcs)7050485020502600503320总生产时间(分)244024402440244024402440产能(pcs)250422503325082250732503925053.825053.817原因分析原因分析(二二)65#各工位单件工时(秒):工位12345678910平均操作类型占单件工时比例ILS/K146.52秒/364.07 手动100%H/A4.484.524.474.564.494.494.514.554.514.534.54.51 1 机器机器8
14、5%85%A2SK4.434.534.444.464.694.574.654.584.614.524.54.55 5 机器机器90%90%SBB4.564.694.564.494.824.714.664.744.674.734.64.66 6 机器机器95%95%下工装402.78秒/100个4.03 手动100%由65#各工位的单件工时及操作类型可以看出:主要为机器操作的H/A、A2SK、SBB工位单件工时为最高,要提高产量必需降低三个工位的机器设备单件工时!时间:WK35地点:W-3 ASM负责人:黄xx18改善行动改善行动(二二)时间:WK35地点:W-3 ASM负责人:华x措施:所有H
15、/A速度超过4.5秒的找维修调整!措施:所有A2SK速度超过4.2秒的找维修调整!时间:WK35地点:W-3 ASM负责人:华x时间:WK35地点:W-3 ASM负责人:华x措施:所有SBB机速度超过4.1秒的找维修调整!时间:WK35地点:W-3 ASM负责人:华x-H/A工位速度加快-A2SK速度加快-SBB速度加快19实验跟踪实验跟踪(二二)-H/A-H/A、A2SKA2SK、SBBSBB单件工时单件工时65#各工位单件工时(秒):由65#主要为机器操作的三个工位单件工时可以看出:H/A、A2SK、SBB工位单件工时速度都得到了改善,控制在4.2秒以下!时间:WK35地点:W-3 ASM
展开阅读全文