提高预制箱梁外观一次交验合格率QC小组课件.ppt
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1、提高预制箱梁外观一次交验合格率提高预制箱梁外观一次交验合格率中建三局基础设施建设投资有限公司 发布人:陈毅伟五路之星QC小组 2017年12月 提高预制箱梁外观一次交验合格率目 录1 工程概况2 QC小组介绍3 选题理由4 现状调查5 设定目标6 原因分析7 要因确认8 制定对策9 实施对策10 效果检查11 巩固措施12 总结及下一步打算目录提高预制箱梁外观一次交验合格率工程概况惠州市四环路南段(仲恺大道-惠南大道)道路工程位于惠州市南部,西起于现状仲恺大道,向东终于现状惠南大道。道路设计全长11.3km,按双向8车道的城市快速路标准建设(立交主线桥梁以及隧道部分按双向6车道设计),设计时速
2、80km/h,规划红线宽度60m,全线含立交桥4座,惠大铁路桥1座,跨线桥2座,隧道2座,人行天桥2座,工程总造价12.89亿元。1提高预制箱梁外观一次交验合格率本工程全线包含9座桥梁,其中本施工段内的惠南大道立交桥主梁采用35m后张法装配式预应力混凝土先简支后连续小箱梁,跨径布置为435+435m。采用多箱单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系,梁高1.8m。每跨横向左右幅均由4片小箱梁组成,全桥共64片。为了保证桥梁的平整,箱梁跨中向下设1.2cm的预拱度,在制作底模时就采用圆曲线或抛物线设置。工程概况1提高预制箱梁外观一次交验合格率QC小组介绍2小组名称五路之星QC小组
3、成立时间2017年3月课题类型现场型小组人数10人注册时间2017年3月培训课时42时/人注册登记号zjsjc024-2017活动课题提高预制箱梁外观一次交验合格率活动情况活动次数15次成员参与率100%活动时间2017年9月2017年12月小组制度1).小组每周活动不少于两次,每次活动时间不得小于1h;2).小组定期组织成员学习,坚持按PDCA循环程序办事;3).做好QC活动记录,积累原始资料;4).小组全体成员出勤率要达到95以上。小组活动宗旨攻坚克难,务实创新制表人:陈毅伟 审核人:李洪松 制表日期:2017年9月6日提高预制箱梁外观一次交验合格率五路之星小组成员概况序号姓名性别 年龄职
4、务职称学历小组职务小组分工1马学辉男40指挥长高级工程师本科组长全面负责2杜雄伟男37副指挥长高级工程师本科副组长策划组织3李洪松男35技术总工中级工程师本科副组长策划组织4朱康文男43工程部经理中级工程师本科组员策划组织5刘成钢男31计划经理助理工程师硕士组员制定计划6侯孝伟男29生产经理助理工程师本科组员现场负责7段久旭男29技术负责中级工程师本科组员资料收集8王飞男31质量总监助理工程师本科组员试验检测9郑灵瑞男24施工员助理工程师本科组员资料收集、数据整理10陈毅伟男24质检员助理工程师本科组员数据整理、成果编写制表人:陈毅伟 审核人:李洪松 制表日期:2017年9月6日QC小组介绍2
5、提高预制箱梁外观一次交验合格率7五路之星小组成员为保证海域深水区钢栈桥的顺利实施,以“提高海中深水钢管桩施工合格率”为课题深入研究,成效显著,曾荣获“2014年度全国工程建设优秀质量管理小组二等奖。年度全国工程建设优秀质量管理小组二等奖年度全国工程建设优秀质量管理小组二等奖QC小组介绍2五路之星五路之星QCQC小组荣誉称号小组荣誉称号1小组副组长杜雄伟同志荣获2015年度全国工程建设质量管理小组活动优秀推进者。质量管理小组活动优秀推进者质量管理小组活动优秀推进者22016年7月14日小组成员以“缩短海上高桩承台钢吊箱底板施工工期”为课题深入研究,荣获中国建筑业协会二零一六年全国工程建设优秀QC
6、小组活动成果二等奖。中建三局中建三局20162016年优秀年优秀QCQC小组二等奖小组二等奖3提高预制箱梁外观一次交验合格率2小组活动进度计划甘特图制表人:陈毅伟 审核人:李洪松 制表日期:2017年9月7日提高预制箱梁外观一次交验合格率 创优要求 工期要求 外观要求选题理由3123本工程质量目标:确保“广东省建设工程优质奖”,争创“国家市政金杯奖”。预制箱梁作为桥梁工程施工的重点、难点,施工质量直接关系质量创优目标能否实现,过程中需加强预制箱梁关键工序质量管理,确保施工质量一次成优,实现创优目标。惠南大道预制梁场共需预制惠南立交、惠大铁路小箱梁90片,施工工期为5个月,工期紧张,箱梁施工进度
7、直接关系到惠大铁路桥的拉通,直接影响后续大填方段施工。在工期紧、任务重的情况下,预制箱梁施工质量更难控制。预应力混凝土箱梁作为连续梁桥重要的组成部分,其外观质量的好坏将直接透视出整个桥梁工程质量的可靠性和安全性,更反映项目的管理水平与施工技术。经调查,现场箱梁存在的外观质量缺陷较多,质量难以保障。外观质量作为分部工程中的必检项目,必须加大重视程度。通过以上分析,指挥部通过以上分析,指挥部QCQC小组决定以小组决定以“提高预制箱梁外观一次交验合格率提高预制箱梁外观一次交验合格率”作为本次作为本次QCQC小组课题开展活动,希望通过本次活动的开展,有效提高预制箱梁的外观质量,提高小组课题开展活动,希
8、望通过本次活动的开展,有效提高预制箱梁的外观质量,提高QCQC小组成员的综合素质能力。小组成员的综合素质能力。2提高预制箱梁外观一次交验合格率现场调查4QC小组组员根据城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ2-2008)及混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015)的相关标准,对惠南立交预制梁场9月8日9月18日施工的小箱梁进行外观质量检查,共检查240个点,合格率为87.08。经统计、汇总、绘成调查表、统计分析表、排列图如下:序号序号检查项目检查项目检测点数检测点数合格点数合格点数合格率(合格率(%)1水纹4028752沾污4030753孔洞4036904麻面4038955蜂窝
9、4038956其他403997.57总计24020987.08制表人:陈毅伟 审核人:李洪松 日期:2017年9月19日预制箱梁外观质量缺陷调查表预制箱梁外观质量缺陷调查表预制箱梁外观质量缺陷统计分析表预制箱梁外观质量缺陷统计分析表制表人:陈毅伟 审核人:李洪松 日期:2017年9月19日序号检查项目频数(点)累计频数(点)频率(%)累计频率(%)1水纹121238.7138.712沾污102232.2670.973孔洞42612.9083.874麻面2286.4590.325蜂窝2306.4596.776其他1313.23100.007总计31/100.00/提高预制箱梁外观一次交验合格率预
10、制箱梁外观质量缺陷排列图4制图人:陈毅伟 审核人:李洪松 日期:2017年9月19日提高预制箱梁外观一次交验合格率从统计分析表以及排列图可以看出,“水纹”和“沾污”的影响程度达到了70.97%,因此这两个影响预制箱梁外观质量的症结是我们QC小组攻关的主要对象。如果采取措施,解决这两个症结的95%,那么提高预制箱梁外观一次交验合格率可达到:87.08%+(100-87.08)%70.97%95%=95.79%QC小组通过对惠州市政五路其他项目同类工程现状调查,统计预制箱梁外观一次交验合格率如下:项目工程名称箱梁外观一次合格率平均合格率小金河01标小金河大桥95.2%95.65%惠新02标新青年河
11、桥96.1%根据调研结果可知,预制箱梁外观一次交验合格率达到95%的目标设定是可行的。同时,本次QC小组由专业技术人员及现场管理人员组成,小组成员文化素质高,攻关能力强。设定目标5提高预制箱梁外观一次交验合格率二阶段数据柱状图5制图人:郑灵瑞 审核人:李洪松 日期:2017年9月20日鉴于以上现状调查分析,我们小组有信心进行详细的研究和分析,找出更加科学、更加合理的方法来解决预制箱梁外观质量缺陷问题,提高预制箱梁外观一次交验合格率。提高预制箱梁外观一次交验合格率针对影响预制箱梁外观质量的主要症结“水纹”和“沾污”,QC小组对惠南大道预制梁场箱梁施工现场进行反复调查,并进行了多次小组会议讨论。运
12、用头脑风暴法广泛收集意见,结合本工程实际情况以及施工图纸,利用5M1E科学方法分析可能造成预制箱梁“水纹”、“沾污”的原因,并进行整理汇总。原因分析6多次召开QC小组讨论会提高预制箱梁外观一次交验合格率末端因素关联图6制图人:陈毅伟 审核人:李洪松 日期:2017年10月水纹沾污工人操作不熟练腹板波纹管处混凝土流动性差模板加工处理不当混凝土存在过振现象存梁过程中锈水污染技术交底未全覆盖缺乏对工人培训考核混凝土配合比不符合要求混凝土粗骨料粒径过大钢筋、波纹管安装定位不准确钢模未进行打磨处理涂刷脱模剂不均匀顶板裸露钢筋锈蚀混凝土振捣工具选用不合理混凝土坍落度过小提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确
13、认7小组成员根据因果分析,采取查阅资料、现场验证和比较分析的方法,对各末端因素进行了逐个确认,详情见末端因素分析表:序号末端因素确认方法确认标准确认人确认时间1技术交底未全覆盖核查三级交底记录按施工技术方案要求进行三级交底,交底率100%,签字齐全。陈毅伟2017.10.52缺乏培训考核核查工人的教育考核记录对班组工人的教育培训参与率100%,组织相关培训考试,考核合格率90%。郑灵瑞2017.10.53混凝土配合比不符合要求核查混凝土报告检查每批次混凝土是否均有混凝土合格证、检验报告。陈毅伟2017.10.64混凝土坍落度过小现场验证现场预制箱梁混凝土浇筑时坍落度控制在180200mm。马程
14、飞2017.10.75钢筋、波纹管安装定位不准确现场检查现场抽查钢筋、波纹管安装是否准确,安装偏差符合规范要求。刘成钢2017.10.9要因确认表(一)要因确认表(一)提高预制箱梁外观一次交验合格率序号末端因素确认方法确认标准确认人确认时间6混凝土粗骨料粒径过大验算确认腹板混凝土浇筑是否存在粗骨料被筛分的现象。陈毅伟2017.10.127钢模未进行打磨处理现场检查现场模板打磨彻底,无锈迹。郑灵瑞2017.10.138涂刷脱模剂不均匀现场检查钢模脱模剂涂刷均匀。朱康文2017.10.139混凝土振捣工具选用不合理现场检查确保箱梁每个位置的混凝土充分振捣,且不过振。刘成钢2017.10.1610顶
15、板裸露钢筋锈蚀现场检查存梁过程中,顶板裸露钢筋是否存在锈蚀。陈毅伟2017.10.20要因确认表(二)要因确认表(二)制表人:李洪松 审核人:李洪松 日期:2017年10月22日要因确认7提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确认一:技术交底未全覆盖7确认方法核查三级交底记录确认人员陈毅伟确认标准按施工技术方案要求进行三级交底,交底率100%,签字齐全。确认时间2017.10.5确认内容三级交底资料 技术交底会议 QC小组成员陈毅伟对预制箱梁各级交底记录进行检查,检查结果为:已进行预制箱梁一、二、三级技术交底,交底具有针对性,签字齐全,交底率100%。确认结论 提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确
16、认二:缺乏培训考核7确认方法核查工人的教育考核记录确认人员郑灵瑞确认标准对班组工人的教育培训参与率100%,组织相关培训考试,考核合格率100%确认时间2017.10.5确认内容施工班组课时培训 工人教育培训记录 QC小组成员郑灵瑞对预制箱梁施工班组培训考核情况检查。培训资料齐全,劳务班组工人参与率100%,培训考核合格率达到100%,考试平均成绩80.07分。确认结论 提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确认三:混凝土配合比不符合要求7确认方法核查混凝土报告确认人员陈毅伟确认标准检查每批次混凝土是否均有混凝土合格证、检验报告。确认时间2017.10.6确认内容混凝土检验报告齐全 QC小组成员陈
17、毅伟核查项目混凝土配合比相关检验报告情况。经核查:每批次浇筑混凝土出厂合格证、产品质量合格证齐全、配合比设计报告、原材检验报告完整,且对商混供应商进行实地核查,生产设备先进、生产工艺符合相关要求确认结论 提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确认四:混凝土坍落度过小7确认方法现场验证确认人员马程飞确认标准现场预制箱梁混凝土浇筑时坍落度控制在180mm200mm。确认时间2017.10.7确认内容现场坍落度试验 混凝土坍落度确认 QC小组成员马程飞对现场箱梁混凝土坍落度进行核查。检查结果:现场每车到场混凝土均有进行坍落度试验检测,通过合理添加外加剂等方式,有效将混凝土坍落度控制在180mm200mm
18、之间,并对不符合质量要求的混凝土进行退场处理。确认结论 提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确认五:钢筋、波纹管定位不准确7确认方法现场检查确认人员刘成钢确认标准 现场抽查钢筋、波纹管安装是否准确,安装偏差符合规范要求。确认时间2017.10.9确内容 钢筋、波纹管定位筋定位 钢筋、波纹管定位偏差抽查记录 QC小组成员刘成钢根据设计图纸及规范要求,对现场已安装钢筋、波纹管抽查检测,经检查:现场钢筋、波纹管安装定位偏差均在要求范围内。确认结论 提高预制箱梁外观一次交验合格率要因确认六:混凝土粗骨料粒径过大7确认方法 验算确认 确认人员 陈毅伟确认标准混凝土浇筑是否存在腹板波纹管处粗骨料被筛分,骨料
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