高温油泵事故分析及应对措施分享课件.ppt
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1、焦炭塔框架焦炭塔框架焦炭塔焦炭塔事故后的焦炭塔事故后的焦炭塔事故后塔顶框架事故后塔顶框架基本情况 原因分析应对措施高温油泵着火事故原因分析及应对措施高温油泵着火事故原因分析及应对措施(一)(一)总体概况总体概况2 2、泵生产厂家分布、泵生产厂家分布1966台高温油泵生产厂共有117家 6家占总台数的家占总台数的75%其他占其他占17%进口占进口占8%3、机械密封生产厂家分布、机械密封生产厂家分布四家产品占四家产品占98%占占2%丹东东升丹东凯铭丹东一正丹东赛林丹东波纹管四川华山成都一通凤 城沈阳皮拉合肥通用SH乐和进口密封华阳密封丹东东升丹东凯铭丹东一正丹东赛林丹东波纹管四川华山成都一通凤 城
2、沈阳皮拉合肥通用上海乐和进口密封华阳密封4、高温油泵的故障原因分布图、高温油泵的故障原因分布图泵故障主要原因泵故障主要原因:1、密封辅助系统故障23%2、维修质量差22%3、操作波动频繁20%4、备件质量差13%泵故障:密封泄漏占第一位 振动过大占第二位 近年来高温油泵密封泄漏着火事故时有发生,近年来高温油泵密封泄漏着火事故时有发生,20192019年连续发生了年连续发生了5 5次,次,给装置安全运行及生产任务的完成带来了严重影响。给装置安全运行及生产任务的完成带来了严重影响。(二)(二)近期事故情况近期事故情况 经过:经过:2019年3月18日 8:34 因为P2117B电机故障,切换到泵P
3、2117A运行。9:00,保运人员巡检记录显示,泵振动烈度(水平/垂直)高达9.7/8.6mm/s。9:30,装置设备员投用蒸汽压力1.0MPa的蒸汽背冷,关闭原冷却水,。12:00,操作工检测到泵垂直振动烈度高达13.9mm/s,严重超标,达停机要求。14:00,保运人员发现驱端轴承箱温度较高(约60)。14:40,装置设备员关闭背冷蒸汽,重新投用冷却水。15:34 操作工发现P2117A位置的泵廊区冒烟着火,因火势大未能停泵和关闭进出口阀门。20:45,火势扑灭,着火5小时11分。1、GZ:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117/A1、GZ:800万吨万吨/年常
4、减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117/A泵轴严重弯曲泵轴严重弯曲1、GZ:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117/A飞出10.3米外的膜片联轴器1、GZ:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117/A进出口管线法兰螺栓松脱(16套只剩34套螺栓)泵支座螺栓松脱(4套只剩1套)1、GZ:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117A发生事故时泵体剧烈振动发生事故时泵体剧烈振动1、GZ:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵泵区管廊上方遮雨用的瓦楞板,初期加剧了火势向两侧蔓延,减缓消防效果1、GZ
5、:800万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117/A2、SH:600万吨万吨/年常减压装置减底泵年常减压装置减底泵P104/C经过:2019年7月25日凌晨2:40左右,值班长从监视屏上看到2#常减压泵区出现火光,立即通知操作人员去现场查看,发现减底泵P-104C密封处介质泄漏着火,立即组织全体班组人员去现场灭火2:55分将火扑灭,同时装置紧急停工。着火时间15分钟。机械密封动环断裂该泵由温州嘉利特制造机械密封由丹东克隆制造2、SH:600万吨万吨/年常减压装置年常减压装置 减底泵减底泵P104/C波纹管内结焦2、SH:600万吨万吨/年常减压装置减底泵年常减压装置减底泵P
6、104/C原因主因:主因:机械密封动环断裂,导致密封失效泄漏。促成因素:促成因素:长期在27%的低负荷下运行,存在抽空现象,振动大、故障率高,两台泵五年大修19次。机械密封质量差,机械密封动环断裂。维修质量存在问题,安装比压不当。冲洗油不稳定,波纹管内部出现结焦现象。3、MM:加氢裂化装置脱丁烷塔底泵加氢裂化装置脱丁烷塔底泵P104B经过:经过:2019年8月5日13:32时,正在巡检的操作人员突然发现P104B后端密封有白雾状油烟喷出,开消防蒸汽掩护,并通知附近的操作人员帮忙切换备用泵。13:42时,当备泵开起后,操作人员停泵P104B,在准备全关进出口阀时泵密封漏点突然着火。消防队接警后立
7、即赶到现场进行灭火处理。13:52时火势得到控制。13:58时着火点熄灭。着火时间16分钟。该泵由新日本造机生产,1980年随装置进口,1982年投用。泵密封采用日本PILLA 泵区上方仪表槽盒内的仪表线缆部分烧损。该泵进出口等附属管线的保温烧损;泵密封、轴承、油杯等损坏。现场抢修主要项目有:更换着火烧损的仪表信号电缆(约1300米);P104B解体大修;P104B附属进出口管道保温修复。装置非计划停工7天。3、MM:加氢裂化装置脱丁烷塔底泵加氢裂化装置脱丁烷塔底泵P104B损失情况3、MM:加氢裂化装置脱丁烷塔底泵加氢裂化装置脱丁烷塔底泵P104B原因:主因主因:机械密封严重磨损失效。促成因
8、素促成因素:密封自冲洗油过滤网破损,大量杂质进入密封腔导致密封环磨损失效。过滤器破损过滤器破损4、TJ:1000万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P2117A2019年年10月月9日,减三线泵密封泄漏着火。日,减三线泵密封泄漏着火。4、TJ:1000万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P203B经过经过4、TJ:1000万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P203B 着火后,梯子通道被火封住,操作人员从P203B泵入口阀操作平台西侧翻过护栏跳到地面后,用对讲机通知内操人员将减三线的塔壁抽出快速切断阀关闭,报火警,消防队员到场后,7:20火被扑灭。着火
9、20分钟。阀门位置逃生通道被火封住4、TJ:1000万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P203B4、TJ:1000万吨万吨/年常减压装置减三线泵年常减压装置减三线泵P203B原因:主因:主因:机械密封动静环破裂失效。促成因素:促成因素:机械密封存在质量问题。维修安装质量不过关,仅运行16天。5、YZ:450万吨万吨/年常减压装置常压塔底泵年常减压装置常压塔底泵P2115B经过经过5、YZ:450万吨万吨/年常减压装置常压塔底泵年常减压装置常压塔底泵P2115B损失情况 泵区上方控制电缆损坏 6000m电缆桥架损坏 60m过火机泵2台部分管线、阀门损坏联轴器:膜片扭断,联轴器脱落
10、。驱动端:轴弯曲,轴承箱从支架上脱落,轴承损坏。机械密封:动环和静环缺失。泵轴弯曲泵轴弯曲5、YZ:450万吨万吨/年常减压装置常压塔底泵年常减压装置常压塔底泵P2115B原因原因主因:主因:轴承抱轴、密封面破裂泄漏。促成因素:促成因素:维修质量差,大修后运行仅仅43天。长期在小于60%的负荷下运行,振动持续偏高。巡检不认真,未发现抱轴前期征兆。保运人员没有泵的振动和检查记录。加剧因素加剧因素:电机设定值过大,没有发出过载信号,更不会及时停泵。6、WH:2#常减压装置减二线及减一中回流泵常减压装置减二线及减一中回流泵P1015/B经过经过24日日10:00-13:30流量波动较大流量波动较大6
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