30降低计量交接中的原油损耗率课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《30降低计量交接中的原油损耗率课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 30 降低 计量 交接 中的 原油 损耗率 课件
- 资源描述:
-
1、 小组名称:集输生产小组名称:集输生产QCQC小组小组 发发 布布 人:人:李晓娜李晓娜汇汇 报报 提提 纲纲一、小组概况一、小组概况二、选题理由二、选题理由三、现状调查三、现状调查四、设定目标四、设定目标五、原因分析五、原因分析六、要因确认六、要因确认七、制定对策七、制定对策八、对策实施八、对策实施九、效果检查九、效果检查十、巩固措施十、巩固措施十一、总结和下一步打算十一、总结和下一步打算前前 言言 原油稳定就是原油密闭集输过程中,从原油中把轻质烃类C5及以下组分分离出来并加以回收利用。这样,既可以回收大量轻烃作为化工原料节约能源,也降低了油气挥发损耗,使之性质更加稳定,保证安全储运。原油稳
2、定,可使损耗率降低,废气排放减少,它是降低环境污染、节能降耗的治本办法。原油稳定程度好坏很大程度上影响了计量交接过程中的原油损耗率的高低。一、小组概况一、小组概况一、小组概况一、小组概况小组名称:集输大小组名称:集输大队集输生产队集输生产QCQC小组小组活动情况:活动情况:QCQC教育时间:教育时间:3030小时小时/人;人;人均活动次数人均活动次数1313次;活动出勤率次;活动出勤率96%96%课题名称:降低计量交课题名称:降低计量交接中的原油损耗率接中的原油损耗率小组特点:小组特点:本小组成员全部为本小组成员全部为现场技术人员现场技术人员注册编号:注册编号:CY-2010-102CY-20
3、10-102QCQC小组概况小组概况创建日期:创建日期:20102010年年3 3月月小组类型:现场小组类型:现场型型图图1 1:QCQC小组概况小组概况一、小组概况一、小组概况表表1 1:QCQC小组成员简介小组成员简介序号序号姓名姓名性别性别年龄年龄职称职称文化程度文化程度组内职务组内职务1尚立光男35工程师大学组长2李晓娜女25助工大学组员3孙 涛男26助工大学组员4黄 焱男25助工大学组员5王 宁男27助工大学组员6高 才男25助工大学组员7李 红女27助工大学组员8边庆浩男26助工大学组员9侯艳敏女23助工大学组员10李 楠女25助工大学组员二、选题理由二、选题理由原油在稳定时损耗过
4、大造成较大的能源原油在稳定时损耗过大造成较大的能源浪费是浪费是集输行业面临的共同问题集输行业面临的共同问题;油气损耗造成较大的环境污染,油气损耗造成较大的环境污染,不利于企业发展的不利于企业发展的环保要求环保要求 油气集输损耗率是上级组织油气集输损耗率是上级组织考核的重要指标。考核的重要指标。降低降低计量计量交接交接中的中的原油原油损耗损耗率率三、现状调查三、现状调查 王窑集中处理站建于王窑集中处理站建于19891989年,后经多次改造逐渐完善形成现有规模。年,后经多次改造逐渐完善形成现有规模。现有原油储罐现有原油储罐1212具,库容具,库容70000m70000m3 3,采油一厂,采油一厂8
5、0%80%以上的原油由此外输销售,以上的原油由此外输销售,配套采出水系统处理量为配套采出水系统处理量为2200m2200m3 3/d/d。本站两套稳定系统均采用微正压加热。本站两套稳定系统均采用微正压加热闪蒸稳定工艺,主要对王窑区块净化原油进行稳定,处理量为闪蒸稳定工艺,主要对王窑区块净化原油进行稳定,处理量为5050104吨吨/年年+70104吨吨/年年。轻油产量为。轻油产量为89408940吨吨/年,生产原油稳定气年,生产原油稳定气16516510104 4NmNm3 3/a/a。每套稳定系统主要设备有每套稳定系统主要设备有3500kw3500kw圆筒式高效加热炉一座,圆筒式高效加热炉一座
6、,RYRY型风冷式热油型风冷式热油泵泵4 4台,即净化泵和稳定泵各台,即净化泵和稳定泵各2 2台,其型号均为台,其型号均为RY100-65-315RY100-65-315。王窑站稳定损耗主要包括大罐脱水、大罐油气蒸发损耗、轻烃生产损耗王窑站稳定损耗主要包括大罐脱水、大罐油气蒸发损耗、轻烃生产损耗以及其他损耗四大部分。根据以及其他损耗四大部分。根据20092009年全年计量数据统计得出全年站内总损耗年全年计量数据统计得出全年站内总损耗为为1.0%1.0%,将各种损耗率平均值统计得出如下柱状排列图。,将各种损耗率平均值统计得出如下柱状排列图。三、现状调查三、现状调查图图2 2:损耗项目柱状排列图损
7、耗项目柱状排列图 根据王窑站最近5年内上述四方面损耗数据记录,大罐油气损耗最低值为0.3%,大罐脱水和轻烃生产损耗最低值均为0.2%。四、设定目标四、设定目标王窑站稳定系统损耗率王窑站稳定系统损耗率目前为目前为1.0%1.0%,根据现状,根据现状调查、生产状况以及历调查、生产状况以及历史损耗最低情况,研究史损耗最低情况,研究确定本次活动的目标值确定本次活动的目标值为为0.85%0.85%。图图:3:3:活动目标图:活动目标图五、原因分析五、原因分析 针对原油稳定系统损耗率较高的现状,针对原油稳定系统损耗率较高的现状,QCQC小组成员召开会议,小组成员召开会议,进行了广泛的分析讨论,应用进行了广
8、泛的分析讨论,应用“头脑风暴法头脑风暴法”对此问题各抒已见,对此问题各抒已见,集思广义,并在现场采取如调整净化油泵及稳定泵的排量、控制加集思广义,并在现场采取如调整净化油泵及稳定泵的排量、控制加热炉温度、调整空冷冷量、控制外输干气温度、高效利用换热器等热炉温度、调整空冷冷量、控制外输干气温度、高效利用换热器等措施,从一系列的调整试验中查找影响油气损耗的原因。并绘制因措施,从一系列的调整试验中查找影响油气损耗的原因。并绘制因果图:果图:五、原因分析五、原因分析因因 果果 分分 析析 图图降低稳降低稳定损耗定损耗率率机机环环进装置的净化油含水率高运行参数控制不当仪表传输误差轻烃生产损耗脱水开关不及
9、时现场管理水平低操作技能低井口至稳定装置流程不密闭拱顶罐油气损耗严重脱水等流程均不密闭法法料料人人责任心不强干气外输损耗图4:因果分析图六、要因确认六、要因确认 对末端因素进行逐一确认。表表2 2:要因确认计划表:要因确认计划表序号序号 末端因素末端因素确认内容确认内容确定方法确定方法确认标准确认标准负责负责人人完成完成时间时间1进装置的净化油含水率高运行中净化油含水率为多少取样化验分析含水率超过0.5%导致的损耗高于0.9%王宁2010.082脱水开关不及时脱水开关是否及时现场调查轻烃脱水彻底,脱出水不含轻烃李晓娜2010.083干气外输损耗干气外输损耗现场计量生产每吨轻烃或液化气损耗原油不
10、超1.8吨。尚立光2010.084仪表传输误差大参数调节是否处于最佳运行状态现场调查流程切换后20分钟内将系统调至最佳运行状态黄炎2010.085操作技能低所有操作人员是否都受过专门培训并达标现场调查有轻烃装置操作工和集输工证,月度考核70分以上。孙涛2010.086责任心不强操作不及时、不标准对损耗的影响现场调查按照标准作业流程及切换要求及时操作高才2010.087净化罐脱水等流程不密闭大罐脱水及污油池对损耗影响现场调查密闭集输流程的脱水零损耗桂静2010.088拱顶罐油气损耗严重拱顶罐量油孔、通光孔、大小呼吸损耗现场调查不高于0.4%侯艳敏2010.08六、要因确认六、要因确认要因确认一:
11、进稳定装置的净化油含水率高要因确认一:进稳定装置的净化油含水率高 按照原油稳定系统设计要求,进入稳定装置的原油要求含水率不高于0.5%,而根据实际运行测定,平均原油含水率超过1.0%的概率为0.7h/d,但是由于倒罐等流程切换操作需要重新调整稳定系统参数耗时2-3小时/次。然而根据净化泵进口流量计、稳定泵出口流量计以及油水分离器脱水表计量统计得知,此时损耗率仅为0.05%。非要非要因因结论一结论一六、要因确认六、要因确认要因确认二:脱水开关不及时要因确认二:脱水开关不及时确认二:确认二:通过对油水分离器脱水连续测定一个月,发现其脱水阀门处于常开状态,操作人并没有根据进入装置净化油含水率的测定进
12、行调节或现场监督脱水操作。平均脱水6m3/d左右,而携带轻组分至少0.9m3/d脱至敞口污水池,烃气挥发至大气中,无法回收,直接加大了稳定过程中的损耗率,约占总损耗的16%。结论二:脱水开关不及时是要因。六、要因确认六、要因确认要因确认三:温变等传输误差大要因确认三:温变等传输误差大 操作人员调节不及时主要包括两方面:一是倒罐操作后,各参数波及调整不及时;二是由于温变、压变等二次仪表传输不准确导致操作人员调节滞后,缩短了系统处于最佳运行状态的时间。根据活动期间后两个月统计,平均0.6h/d系统处于温度、压力超高或超低的运行状态。但由于时间较短,不足以对损耗产生重要影响。非要非要因因结论三:结论
13、三:温变等仪表传输误差大温变等仪表传输误差大不是主要原因。不是主要原因。六、要因确认六、要因确认要因确认四:操作技能低要因确认四:操作技能低 稳定及轻烃回收系统共有员工21人,经查实:18人均为高级集输工或技师,从事该岗位年限较长,受过良好的培训,懂得系统运行调节及小型事故的紧急处置。结论四:操作技能低不是主要原因。非非要要因因六、要因确认六、要因确认要因确认五:责任心不强要因确认五:责任心不强 活动期间对稳定系统四个班8名操作人员进行跟踪测定,发现操作人员可做到及时巡检、准确录入数据,对系统主要控制点进行了有效监控。结论五:责任心不强不是主要原因。非非要要因因六、要因确认六、要因确认要因确认
展开阅读全文