比亚迪-质量改善报告书)课件.ppt
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- 关 键 词:
- 质量 改善 报告书 课件
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1、比亚迪-螺母脱落不良改善报告书作成会签审核核准区国良作成日期品质改善报告书品质改善报告书page page 2 2A 分析分析 I 改善改善 C管理管理螺母脱落改善螺母脱落改善-D-DD 定义定义 M 测量测量 D1.问题述问题述::客户投诉:比亚迪品 名:外壳_BYD10033D_SECC_RoHS 250PCS订单投诉内容:产线投产螺母脱落比率达到10%,客户端使用存在很大的 隐患,按照正常 处理,应该把贵司250PCS壳体全部退货,找到不良原因,措施验证OK再生 产使用,但是客户交期不允许,其中风险由贵司承担,从问题反馈到现在已 经7天过去了,贵司还未给出不良原因以及改善措施,在我司多次
2、督促下,仍未 改善.:D 定义定义 品质改善报告书品质改善报告书page page 3 3A 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 D2.问题述问题述-临时对策临时对策 :5.41%2.70%不良率改善改善对策实施后对策实施后-效果统计效果统计虚焊位置错误*客户投投诉有螺母脱落异常,加焊后依然没有杜绝“螺母脱落”的不良问题。*品质/工程/生产再次讨论新的方案。D 定义定义 D 定义定义 改善后:加焊产生虚焊-螺母脱落图片改善后-不良统计数据螺母脱落改善螺母脱落改善-D-D品质改善报告书品质改善报告书page page 4 4A 分析分析 I 改善改善 C管理管理D 定义定义 M 测量
3、测量 D3.团队团队::D 定义定义 项目工程师:项目工程师:常磊常磊生产主管:生产主管:谢雄强谢雄强IE工程师:工程师:陈桂平陈桂平市场部:市场部:陈喻陈喻生产班长:生产班长:陈辉陈辉项目组长(品质经理项目组长(品质经理-)QC:陈陈QE工程师:工程师:区国良区国良职责:提供技术支持,更新图纸、与客户工程沟通改善可行性职责:负责改善过程数据的收集,改善过程跟踪和确认,标准化的推广职责:分析制造过程产生不良的原因、改善对策的实施和验证职责:改善过程的参与,标准化的推广职责:改善过程参与,与客户沟改善过程和成果职责:分析制造过程产生不良的原因、改善对策的实施和验证职责:收集相关数据,测量改善后的
4、产品,建立DATA,改善成果验证;参与改善D 定义定义 D 定义定义 螺母脱落改善螺母脱落改善-D-D品质改善报告书品质改善报告书page page 5 5A 分析分析 I 改善改善 C管理管理D 定义定义 M 测量测量 D4.目标树立目标树立::D 定义定义 5.41%2.70%不良率改善对策改善对策-效果统计效果统计虚焊位置错误螺母螺母改善前不良率改善前不良率8.11%0%0%不良率改善对策改善对策-效果统计效果统计虚焊位置错误改善后不良目标0%性能品质,必须保证“0”不良!D 定义定义 D 定义定义 螺母脱落改善螺母脱落改善-D-D品质改善报告书品质改善报告书page page 6 6A
5、 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 M1.不良实物不良实物 :D定义定义 M 测量测量 M 测量测量 螺母脱落改善螺母脱落改善-M-M焊接不良焊接不良-虚焊导致螺母脱落虚焊导致螺母脱落品质改善报告书品质改善报告书page page 7 7A 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 M2.作业流程作业流程 :D定义定义 M 测量测量 M 测量测量 步骤 工程名关键控制(过程&质量)特性可能发生质量问题主要原因管理123其它人员机器/治具原料作业方法其它检验频率输出DATA1数冲底孔大小底孔尺寸NG底孔有毛刺底孔变形设计错误治具用错次/H首件/巡检报告2压铆机器-安装力安装力
6、不足,推力NG安装力不足,扭力NG3加焊螺母脱落改善螺母脱落改善-M-M品质改善报告书品质改善报告书page page 8 8A 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 M3.特性要因解析特性要因解析 :D定义定义 M 测量测量 主要原因:次要原因:不涉及或无影响:脱焊人机料法环设备性能(可靠性/稳定性)设备操作便利 设备状态 板材 焊接材料 技能 100%按标准作业 精神状态 测作业步骤和顺序是否明确定义各步骤的技术参数是否适用测试/检验标准是否明确作业环境是否有规定且被认证作业环境是否满足作业要求作业环境对人的心理或生理、情绪是否有影响检测工具是否经校准和量测系统分析,测试QC持证
7、上岗按测试标准规定的频率、工具、方法执行检测对焊接品质要求不熟悉没 有 焊工 证:NO焊接工作经验不足1年 没有焊接BYD产品经历未接受专业品质培训通常接习惯作业,忽略标准作业纪律性差:NO作业员自律性不强监督不到位教育训练不足设备未调试到适宜状态NO设备有故障:NO设备性能达不到焊接要求NO设备不稳定NO保养不到位未方法认识不深入未按要求调整作焊接电流:未持续按SOP作业 检验员质量重点把握不到位检验员不足,时间不充分:检验过程用时较长 主要原因:次要原因:不涉及或无影响:脱焊人机料法环设备性能(可靠性/稳定性)设备操作便利 设备状态 板材 焊接材料 技能 100%按标准作业 精神状态 测作
8、业步骤和顺序是否明确定义各步骤的技术参数是否适用测试/检验标准是否明确作业环境是否有规定且被认证作业环境是否满足作业要求作业环境对人的心理或生理、情绪是否有影响检测工具是否经校准和量测系统分析,测试QC持证上岗按测试标准规定的频率、工具、方法执行检测焊接异常特性要因分析图示本图只针对“主要原因”进行二次解析螺母脱落改善螺母脱落改善-M-M品质改善报告书品质改善报告书page page 9 9A 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 M4.头脑风暴头脑风暴-G&E矩阵矩阵 :D定义定义 M 测量测量 M 测量测量 改善小组成员,每个人都提出产生不良原因的重要的前3项,由小组长汇总建立G
9、&E矩阵:序号 重 要 程 度10Y*101输 入(X)螺母脱落(Y)得 分2工程图面底孔过大9903数冲冲孔过大9904压铆安装力不足9905压铆机异常9906焊接电流不足9907焊接技术不娴熟6608原材上有异物(油污/污渍)6609101112131415螺母脱落改善螺母脱落改善-M-M品质改善报告书品质改善报告书page page 1010A 分析分析 I 改善改善 C管理管理M 测量测量 M5.复原失效过程复原失效过程 验证失效原因验证失效原因 :D定义定义 M 测量测量 M 测量测量 螺母脱落改善螺母脱落改善-M-M一、材料为1.0电解板,底孔为5.4MM。二、材料为1.0电解板,
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