国家优秀QC小组成果案例(现场型)课件.ppt
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1、所属:机加工二课活塞、轴承系成立时间:2006.07.03课题注册:2006.07.05注册登记号:CG15QCC008课题类型:现场型活动次数:2次/月【活动主题活动主题】活动时间:2006/07 2006/12小组成员:12 人组长徐玉林实施朱忠家组员廖发珍指导卢韶思实施曾秋明组员何斯达陈汉辉组员江泽朗实施顾问蒙克雄曾皇玉实施张艳浩组员唐传钦组员计划实施作成:徐玉林 作成日期:06.07.06为了有效的开展活动,小组制定详细的为了有效的开展活动,小组制定详细的PDCAPDCA循环计划循环计划上轴承上轴承DCDC线加工流程简介线加工流程简介:工艺 流程设备 名称NC车床M/C辊光机平面磨精车
2、油沟机珩磨机抛光机加工设备加工 说明 粗加工端面/柄部/法兰面螺栓孔/阀座槽/段差/螺纹及攻丝阀座孔 辊光平面精 加工内径粗 加工内径油沟内径精加工抛光去毛刺从毛坯到成品从毛坯到成品经过经过NCNC、MCMC、辊光机、辊光机、平面磨、平面磨、精车、油沟机、精车、油沟机、珩磨机、抛光机珩磨机、抛光机八个八个工艺加工完工艺加工完成。成。螺栓孔螺栓孔5 5个个阀座孔阀座孔螺纹孔螺纹孔阀座槽阀座槽革新2008活动开展 质量彻底至上 Next Cell 生产革新在库低减 市场状况:压缩机供大于求 顾客需求:高品质、低价格的产品单位:千台部门返修不良分布部门返修不良分布(2006(2006年年1-61-6
3、月月)03冷04冷05冷06冷07冷上轴承返修不良是全课最高单位:%1 1、上轴承各线返修不良状况、上轴承各线返修不良状况(200(200年年1-61-6月月)2 2、上轴承、上轴承DCDC线返修不良分布线返修不良分布(2006(2006年年1-61-6月月)作成:徐玉林;作成日期:06.07.10;数据来源:SAP数据库泄漏不良分类泄漏不良分类图例与说明图例与说明产生设备产生设备危危 害害 性性不不 良良 项项 目目阀座槽毛刺MC与阀片配合间隙大造成泄漏不良阀座槽平行度MC阀座段差辊光机阀座槽有-有残留的毛刺阀座槽面平行度差异大以阀座槽面为基准阀座有高度差泄漏不良分类调查:泄漏不良分类调查:
4、20062006年年1 1月月6 6月不良状况月不良状况(单位:单位:%)%)上轴承DC线泄漏不良推移:泄漏不良分布:确定主攻方向确定主攻方向:单位:%必要性:必要性:下降下降61%61%设定依据设定依据目标值:目标值:单位:%单位:%上轴承各线泄漏返修不良数据来源:SAP数据库Next Cell 生产革新在库低减影响。-06年1月6月泄漏不良台数产能的下降、人力、物力的浪费影响。可行性:可行性:HR阀座孔加工工艺与DC阀座孔加工工艺。结论:加工设备结构设计、加工原理不一样轴承线品质保证与管理手法一致。结论:管理手法一致,设备结构设计不一致-设备改善空间大HR阀座完成品使用一台设备加工DC阀座
5、完成品使用两台设备加工M/C辊光机孔加工阀座槽加工不完全阀座槽走刀方式有错MC夹爪夹偏工件员工判断员工判断能力低能力低未调整到位误认为OK夹爪位置调整不当铣刀长度调整不当夹爪拉杆拉力不均工件倾斜阀座偏削出现夹紧时偏位加工工件中心不一致辊光量大加工尺寸变化大 刀具磨削力差容易磨损定位销材质不好工件放置不平衡加工量不完全刀具刀刃锋利度差阀座中心不一致1MC阀座加工程序不完善确认走刀方式是否影响品质现场确认+实操对品质无影响朱忠家8月6日2MC夹具夹爪磨损夹爪是否磨损新旧测试对比15.2 mm曾秋明8月7日3员工调整技能不足员工技能是否合格,是否持证上岗现场确认+实操持证上岗卢韶思8月9日4MC夹具
6、油压不稳定夹具油压是否稳定标准对比2.02.5MPa徐玉林8月11日5MC夹具夹爪残留铁屑卡盘夹爪是否有铁屑残留现场确认干净无铁屑吴志伦8月13日6MC阀座铣刀角度偏差铣刀是否符合规格实物与标准对比符合刀片图纸要求蒙克雄8月15日7MC阀座槽铣刀刃结构缺陷两刃铣刀加工精度是否影响现场确认阀座槽平行度0.03mm张艳浩8月17日8辊光机定位销磨损快定位销是否磨损新旧测试对比.mm陆汉辉8月19日9辊光机BP面残留铁屑BP面是否有铁屑残留现场确认BP面干净无铁屑唐传钦8月20日10辊光机辊刀角度偏差辊刀是否符合规格实物与标准对比符合刀片图纸要求何斯达8月22日 制定要因论证计划表:制定要因论证计划
7、表:组员在工具室对夹具夹爪是否磨损进行确认。夹爪磨损量标准:到寿命期时夹爪尺寸(14.2 mm14.3mm)到寿命期交换的夹爪尺寸均在标准范围内序号12345678910日期11.111.16 11.3012.212.712.181.21.161.282.5尺寸14.25 14.22 14.23 14.24 14.25 14.23 14.25 14.27 14.26 14.25判定OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK 夹具夹爪未磨损,对阀座槽、段夹具夹爪未磨损,对阀座槽、段差不良产生无影响差不良产生无影响1、组员对MC加工程序进行现场加工确认(确认要点:对品质是否影响),在三个班次各取样1
8、00台工件进行确认。班次生产机种加工部位生产台数不良台数不良率判定1班7021017全检1001919%NG2班1001717%NG3班1001616%NG加工程序存在缺陷加工程序存在缺陷,导致阀座槽加,导致阀座槽加工后有残留的毛刺。工后有残留的毛刺。现场查看确认作业人员对于设备的操作方法及调整方法明确、熟悉中期考核:优标准;月度培训,考核优秀岗位资格证:岗位资格证:员工对设备调整及品质调整能满员工对设备调整及品质调整能满足要求,不会因此产生不良。足要求,不会因此产生不良。人才育成:岗前培训合格上岗 组员在不同时段,对设备油压进行确认。标准油压:2.02.5MPa 连续10天所测油压均在标准压
9、力范围内 夹具夹爪油压稳定,对阀座段差夹具夹爪油压稳定,对阀座段差及阀座槽平行度不良产生无影响及阀座槽平行度不良产生无影响序号12345678910日期8.58.68.78.108.128.158.208.228.258.30上午2.22.22.12.22.12.32.22.12.12.2下午2.22.22.12.22.12.22.22.02.22.2判定OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK验证五:验证五:MCMC治具治具BPBP面残留铁屑面残留铁屑1 1、现场验证:、现场验证:切削液水压:0.2Mpa标准:0.1Mpa0.25Mpa现场有标准化的管理2 2、喷量确认喷量确认:3 3、冲洗
10、后的治具、冲洗后的治具BPBP面面治具治具BPBP面没有残面没有残留的铁削,对片削留的铁削,对片削不良产生无影响不良产生无影响验证六:验证六:MCMC阀座铣刀角度偏差阀座铣刀角度偏差 组员在工具室对阀座铣刀角度进行确认。阀座铣刀角度标准为R1.5。序号12345678910日期2.32.62.112.203.13.53.254.54.94.15角度R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5R1.5判定OKOKOKOKOKOKOKOKOKOK 辊光机辊刀角度全在规格以内,并辊光机辊刀角度全在规格以内,并且经过检查合格后出货;因此对段差不且经过检查合格后出货;因此对段
11、差不良产生无影响。良产生无影响。R1.5R1.5(阀座铣刀)验证验证八:八:辊光机夹具定位销磨损快辊光机夹具定位销磨损快 组员在不同时段,对夹具定位销进行确认。标准尺寸:6.5(-0.02+0.02)mm由于辊光机定位销与工件螺栓孔硬碰由于辊光机定位销与工件螺栓孔硬碰硬;导致定位销磨损快,工件夹紧时偏硬;导致定位销磨损快,工件夹紧时偏位产生段差不良。位产生段差不良。1、组员对MC加工阀座槽进行现场加工确认,在四台MC各取样10台工件进行确认。机台第1台第2台第3台第4台第5台第6台第7台第8台第9台第10台判定MC1#NGOKOKNGOKOKNGOKOKOK30%MC2#NGOKOKOKNGO
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