国华港电-锅炉防磨防爆总结汇报解析课件.ppt
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1、2022-11-19一、设备概况一、设备概况二、二、#1#1锅炉高再泄漏分析锅炉高再泄漏分析三、历次检修发现问题及处理措施三、历次检修发现问题及处理措施四、吹灰经验共享四、吹灰经验共享五、五、下步工作策划下步工作策划六、希望公司协助解决问题六、希望公司协助解决问题 港电公司2660MW燃煤锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、型露天布置、固态排渣、全钢架悬吊结构。#1、2机组分别于2011.08.30 和 2011.12.31通过168h试运行,并分2012.02.02和2012.02.09正式并网发电,截至目前分别累计运行23716h、2
2、5207h。一、一、设备概况设备概况二、二、#1#1锅炉高再泄漏分析锅炉高再泄漏分析1 1、事件经过:、事件经过:2015年01月21日9:53,1号炉炉膛泄露监视报警40号测点能量实时值报警。炉膛泄露监视报警40号测点位于高温再热器进口集箱中心线向后约0.4m、锅炉炉膛中心线向扩建端约2m。锅炉人员现场检查,通过听声确认存在平稳过流声音,声音不尖锐,使用铝板堵住管口,5分钟后铝板内面存在细小水珠,初步判断存在轻微泄漏点。经专业组讨论,#1锅炉监视运行。锅炉专业进行专项巡检,并进行专项记录。同时启动锅炉受热面管泄漏处置预案,采取定负荷避免压力温度波动造成爆管。2015年01月30日,经申请于2
3、2:00停机,进行内部检查处理。2015年02月4日15:30经检修后机组并网。2022-11-192、处理情况:2015年01月30日22:00停机,2月2日晚19点进入内部检查。发现高温再热器进口集箱33排#10管座与弯管对接焊缝呈环形裂纹。处理过程:a、切开焊口后打磨坡口,重新焊接,检验合格。b、对第11至40排的#10管座与弯管对接焊缝进行RT检查,检查全部合格,并对第33排#1至#10管座与弯管对接焊缝进行RT检查,检查全部合格。2022-11-191号10号3、历史检修记录 2014年05月,#1锅炉首次检查性修理水压试验检查发现高再入口集箱左起第3屏第3根、第19屏第3根、第25
4、屏第5根、第39屏第5根位于集箱管座与弯管处焊口漏水,检查为焊口热影响区存在裂纹;水压试验压力为额定压力5.93MPa。放水后割除高再入口集箱左起第3屏第3根、第25屏第5根焊口,打磨消缺后对口焊接(管道规格为57.24.5,材质12Cr1MoV,采用R31焊丝进行焊接)焊口检查合格;高再入口集箱左起第19屏第3根、第39屏第5根割管将裂纹焊口及热影响区管道送检,更换新管长约200mm(管道规格为57.24.5,材质12Cr1MoV,采用R31焊丝进行焊接)焊口MT检查合格。针对以上问题,针对以上问题,5 5月份委托国电电科院对月份委托国电电科院对#1#1锅炉高再进口集箱管座与弯管对锅炉高再进
5、口集箱管座与弯管对接焊缝(共计接焊缝(共计820820道)全部进行道)全部进行小管径共相导波检测小管径共相导波检测,检测未发现缺陷。,检测未发现缺陷。4、原因分析:a、在2014年0月#1炉首次检查性修理水压试验前焊缝可能已存在极其微小裂纹或气孔、夹渣等原始缺陷,但因为极其微小而水压和超声检测均未能发现。b、在2014年0月#1炉首次检查性修理水压试验中,由于水的密度比蒸汽大很多,受热面管排向下受力过程中导致此类型焊缝出现细小裂纹。C.此后,#1炉又运行8个月,期间3次启停,焊缝因多次温度交变,逐渐扩大引发泄漏。5、采取措施 a、#1炉高再入口集箱管座对接焊缝泄漏处理时,对同类型焊缝利用RT抽
6、检10%,未发现缺陷。b、#2炉春节临停期间,对高再、高过联箱相同部位焊缝利用RT抽检10%,未发现缺陷。C、计划利用#1机组2015年五一临停机会,对剩余高再、高过联箱相同部位焊缝100%RT检测。d、在以后的防磨防爆检查工作中此项工作作为逢停必检工作一直开展,每次抽检。e、二次汽系统不再进行水压试验,改为压缩空气查漏。三、历次检修发现问题及处理措施三、历次检修发现问题及处理措施 港电公司严格坚持锅炉受热面防磨防爆管理“逢停必检”的原则,自两台机组投产至今,已进行了8次搭设升降平台或吊篮的炉膛防磨防爆检查,进行了16次尾部受热面防磨防爆检查。港电#1锅炉在2015年1月30日发生高温再热器进
7、口联箱33排#10管接头与过渡段管子对接焊缝泄漏1次;#2锅炉运行至今未发生因锅炉受热面泄漏导致的非/强停,安全运行25207h。1 1、燃烧器喷口隔板变形、脱落、燃烧器喷口隔板变形、脱落 锅炉在停机检查中每次均发现燃烧器一次风喷口隔板普遍存在变形和掉落现象,存在砸伤甚至砸漏斜坡水冷壁的隐患。原因分析:原因分析:磨煤机停运后没有冷却风通至喷口进行冷却,喷口隔板在长期高温下产生受热变形和脱落,尤其是上层一次风喷口更加严重。处理措施:处理措施:(1)采用更换喷口隔板的方法,但更换寿命仅为6-8个月。(2)现行措施:变形严重的更换,且在磨煤机停运后,不关闭冷风隔绝门在磨煤机停运后,不关闭冷风隔绝门,
8、冷风调门控制漏风量保证喷口不超温,冷风调门控制漏风量保证喷口不超温;从现场检查情况看,此方法效果较好,燃烧器喷口隔板变形较小。1、燃烧器喷口隔板变形、脱落 变形隔板冷却风量2、后屏过热器蒸汽冷却定位管变形及三通裂纹 港电#2炉出现屏过热器区的蒸汽冷却定位管变形偏离设计位置750mm(由于热态下强度不够变形),且后屏标高61430的炉左侧第一根蒸汽流体定位管三通经过着色发现三通正下方存在长35mm左右裂纹。2、后屏过热器蒸汽冷却定位管变形及三通裂纹原因分析:原因分析:定位管固定卡块脱开无支撑,导致定位管下垂,引起三通焊口焊缝长期受力形成裂纹。处理措施:处理措施:1、拉起定位管,矫正定位管,恢复固
9、定卡块。2、更换定位管三通组件,检测合格。3、在顶棚上定位管位置做滑动支撑,避免管子受热变形下垂。2022-11-192、后屏过热器蒸汽冷却定位管变形及三通裂纹3、灰斗水冷壁磨损及硬伤a、水冷壁垂直段和灰斗段交叉处磨损严重,磨损至6.5mm厚(原厚度7.2mm);b、灰斗水冷壁下收口磨损至6.8mm(原厚度7.2mm);c、结焦掉落砸伤灰斗水冷壁和基建遗留硬伤;2022-11-193、灰斗水冷壁磨损及硬伤原因分析原因分析:a、燃烧的煤灰顺着水冷壁灰斗管壁流动时,流动方向发生改变,导致垂直转斜坡处、水冷壁灰斗下收口处、前后与侧墙转角磨损;c、结焦掉落砸伤灰斗水冷壁和基建遗留硬伤;处理措施:处理措
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