炼铁厂近期生产总结及操作创新课件.ppt
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- 炼铁厂 近期 生产 总结 操作 创新 课件
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1、炼铁厂近期生产总结与操作创新 影响高炉生产的因素 结合四大制度高炉采取的措施 近期改变的操作和创新 取得的成绩 存在的不足和下一步努力的方向 由于原燃料性质的变化引起,高炉应对不及时或不到位。由于冶炼操作参数的变动引起,主要包括炉温、料制、炉顶煤气CO2含量、煤比、富氧量、风速、理论燃烧温度等的变化。设备引起的故障,造成高炉布料不准、冷却壁烧坏炉型改变等。天气和气候原因引起。下雨、大气湿度变化等。操作管理引起,像亏料线作业,入炉料称量不准、大量粉末入炉、变料出现渣碱度波动大、连续塌滑料的处理、炉缸的活跃程度、炉渣渣相等。高炉四大操作制度高炉四大操作制度 装装 料料 制制 度度 送送 风风 制制
2、 度度 造造 渣渣 制制 度度 热热 制制 度度料批大小料批大小 煤气利用率煤气利用率料线高低使用焦丁使用焦丁装料制度的装料制度的主要内容主要内容炉喉焦层厚度炉喉焦层厚度软融带焦层厚度布料矩阵布料矩阵正装比例正装比例炉料配比炉料偏析炉料偏析溜槽影响中心焦的调整粒度应对布料原则:无钟形成边缘倒角+布料平台+中心漏斗的料面形状。双钟 合理控制炉内炉料的堆尖位置一个高炉就像一个有老中幼三代的家庭;边缘是家中的“老者”,应该“赡养”,边缘气流养不好,不利于炉型合理,高炉这个“家庭”不好和睦,炉子不稳;中心气流是家中的小孩,是祖国的希望,是家中大人生活中努力培养的寄托,必须朝气蓬勃,必须“劲如火炬,细而
3、有力”,只有有了这样的中心气流,高炉才可能长期稳定顺行。中间平台是家中的中年人,要承担家庭的重担,带负荷,这个家庭才可能“兴旺”,高炉才可能有指标。合适的矿批:小矿批是“药”,大矿批是“饭”,避开高炉矿批激变区,在缓变区、微变区寻求适合本高炉的合适矿批。1-5号高炉小矿批处理特殊炉况,6-9号高炉发挥无钟优势,适当增加矿批:例如进入2011年 6高炉 15t15.5t 15.8t 16t 16.2t;7高炉 15.5 t15.8t 16 t16.2t 16.5t 16.8t,产量在目前条件下不断刷新,6、7高炉日平均超产80-100t.合适的焦批:关注炉炉喉焦层厚度和喉焦层厚度和软融带焦层厚度
4、,控制“下限焦窗厚度”,由于确保了软熔带中的“焦窗”,减小煤气阻力,有利于强化冶炼,优化指标。布料矩阵:6高炉和9高炉中适当减小中心角角度,效果明显,6高炉解决了中心气流一直不畅,9高炉解决了压差长期偏高的问题。正装比例:小高炉双钟布料,要求正装比例在70%以上,确保中心气流,增强了高炉的抗波动能力。炉料偏析炉料偏析:6高炉炉顶布料高炉炉顶布料角,进行了变频角,进行了变频控制,转速由控制,转速由9.8转转/min改为改为8转转/min,减,减少了布料偏析,少了布料偏析,2小时变频倒一次转向,小时变频倒一次转向,6、7高炉原则上不再使用高炉原则上不再使用360烧结,减少烧结烧结,减少烧结矿种多带
5、来的炉料偏析。矿种多带来的炉料偏析。溜槽等设备影响:规定换溜槽前后测角度,溜槽等设备影响:规定换溜槽前后测角度,掌握角度变换情况,避免设备因素影响布掌握角度变换情况,避免设备因素影响布料。料。炉料配比:使用蛇纹石,提高烧结矿比例,炉料配比:使用蛇纹石,提高烧结矿比例,控制球团使用比例,一方面降低入炉料成控制球团使用比例,一方面降低入炉料成本,另一方面避免球团比例增加向中心滚本,另一方面避免球团比例增加向中心滚动量增加,影响中心气流。动量增加,影响中心气流。使用焦丁:随着矿批的增加,各个高炉都使使用焦丁:随着矿批的增加,各个高炉都使用了一定数量的焦丁,要求尽量混匀在矿用了一定数量的焦丁,要求尽量
6、混匀在矿批中,批中,改善料柱透气性改善料柱透气性,降低焦比。,降低焦比。料线高低:亏料线“以变应变”,双钟要视情况退正装,无钟要相应缩角度,遵守工艺纪律规定,必要时控风撵料线。粒度应对:对于返矿量偏高的间隔搭配入炉;原燃料条件变差,特别是510mm粉末增多,出现气流分布和温度失常时,临时改用边缘相对发展的装料制度,保高炉顺行。在确保顺行的基础上小高炉煤气利用率全面刷新,全部在42.55%以上,燃料比有所降低,特别是1高炉3月燃料比达到508kg/t。Company L送风制度理论燃烧温度鼓风动能风量、风温、富氧率、喷煤量、顶压等风口圆周工作均匀程度风口长度、角度、面积等尺寸参数优化参数优化参数
7、实际风速风口布局高顶压大富氧理论燃烧温度 全风温 确保回旋区长度,吹透炉缸中心,活跃炉缸,确保高炉的生命力中心气流。采取:1)小高炉要求全风作业率,保证正常风速。2)使用长风口,6、7高炉先后增加1个长风口由230mm 260mm,增加燃烧带长度。3)缩风口。7高炉缩了一个风口114mm100mm,8、9高炉缩了数个风口,适当提高风速,减少炉缸死料柱区域。渣铁液通道回旋区断面富氧率f0+a%富氧率f0死料柱截面由上图可知:回旋区上部疏松,利于渣铁液渗透,回旋区长度增加,中心死料柱占炉缸的面积减少,利于高炉活跃炉缸。渣铁液通道回旋区断面富氧率f0+a%富氧率f0死料柱截面 全风温:目前小高炉全部
8、关死混风大闸,全风温操作。一方面风温充分利用了热能资源,有利于提高炉缸渣铁物理热;另一方面风温增加,实际风速增加,鼓风动能增加,回旋区长度增加,利于减少炉缸死料柱区域。风口布局:2高炉调整了风口布局,圆周工作均匀程度有所好转,炉况比以前有所稳定。理论燃烧温度:6高炉风温不高,为了控制合理的风口理论燃烧温度,富氧量达到5000m3/h6000m3/h,3月份富氧率达到5.51%,弥补了风温的不足。高顶压:随着风速的增加,煤比的提高,炉腹煤气量的增加,高炉都提高了顶压,保持合适的压差,做到上下部调剂的互相匹配。6高炉顶压由95kPa提高到125kPa左右,顺行和低Si率都提高较多。Company
9、L量化MgO/Al2O3配料计算以R3为主关注渣比控制合适的S8座高炉在操作方针中逐步量化渣中 MgO/Al2O3比控制区间针对烧结中MgO有所提高和波动大,炉渣操作控制以三元碱度为主 在低成本战略运行下,增加蛇纹石后,计算渣比,关注渣比对高炉的影响计算入炉硫负荷,及时调整碱度,保证S在0.015%0.030%随着烧结矿中大量进口粉矿的加入,安钢烧结中Al2O3不断攀升,再加之进口块矿的入炉,最终造成高炉渣中Al2O3含量升高,炉渣中Al2O3超过15%后,其粘度升高,流动性变差,将会直接影响高炉顺行。渣中增加 MgO的作用:MgO是熔点高的化合物,增加MgO使矿石熔点升高,软融带下移,利于提
10、高渣铁物理热;(MgO)不超过15%,改善渣的流动性,利于脱硫;软融带下移后,滴落带高度降低,抑制Si的还原,利于低Si铁冶炼。高炉配加蛇纹石(SIO2含量35%,MgO含量38%),提高低成本的烧结矿配比,增加(MgO),渣中 MgO/Al2O3控制在0.70.75较为合适 MgO/Al2O3太低不利于改善渣的流动性和渣铁物理热,太高造成高炉渣比升高,不利于降低焦比。随着烧结中MgO增加和波动,量化控制MgO/Al2O3更重要。7高炉2010年12月2011年3月MgO/Al2O3变化趋势 高炉操作方针中明确R3控制范围,应对原料中MgO的波动,再通过 MgO/Al2O3控制,稳定炉渣成分,
11、减少造渣制度波动,特别是杜绝高碱度造成炉缸堆积。高碱度不利于高炉排碱金属。(MgO)超过15%,炉渣粘度会增加,不利于高炉脱硫。目前高炉炉渣中MgO含量在8.511%。渣比太高,入炉品位低,高炉焦比高。渣比太高,高炉铁口不好维护,影响出铁均衡率,高炉容易铁前憋风。渣比太高,小高炉出两渣罐,炉前劳动强度增加。控制合适的渣比,反推合适的入炉综合品位。炉温适宜,吃含硫高的海南矿、焦炭中硫增加硫负荷增加,适当提高碱度配料计算。S太低容易发生炉缸石墨碳沉积,影响炉缸活跃性。目前硫负荷在5kg/t,不易再增加。Company L “理念优于制度,制度重于技术”。理念是一个高炉的重要突破,我 们 更 新 了
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