内防喷工具经验分享课件.ppt
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- 内防 工具 经验 分享 课件
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1、内防喷工具使用经验分享 该井是一起严重的内防喷工具使用不当造成的井喷失控吐孜吐孜1 1井是吐孜勒克构造上的一口预探井,该井由第四勘井是吐孜勒克构造上的一口预探井,该井由第四勘探公司总包,探公司总包,6015960159队承钻。队承钻。本着本着“先治漏再压井先治漏再压井”的施工原则,采取正循环泵入堵的施工原则,采取正循环泵入堵漏泥浆堵漏,受钻头水眼影响,堵漏材料的浓度和体积受到漏泥浆堵漏,受钻头水眼影响,堵漏材料的浓度和体积受到限制,限制,;然后配制浓度为;然后配制浓度为40%40%的从环空堵漏浆的从环空堵漏浆反挤堵漏。反挤堵漏。反挤堵漏前,立压反挤堵漏前,立压1.5-6.5MPa,1.5-6.
2、5MPa,套管压力套管压力6.2-6.5MPa6.2-6.5MPa,堵,堵漏施工时,关闭方钻杆下旋塞,施工中无法观察立压变化。漏施工时,关闭方钻杆下旋塞,施工中无法观察立压变化。2929日反挤堵漏压井后,开下旋塞,立压日反挤堵漏压井后,开下旋塞,立压9MPa9MPa,套压套压4.3MPa4.3MPa1010分钟后立压升至分钟后立压升至14MPa,14MPa,抢抢,立立压上升至压上升至24MPa24MPa将一号泵将一号泵保险凡尔销子蹩断保险凡尔销子蹩断,强大的气流冲出造强大的气流冲出造成成。事故直接原因:在不了解钻杆内压力的情况下,事故直接原因:在不了解钻杆内压力的情况下,。在带压情况下,方钻杆
3、下旋塞又无法关闭。在带压情况下,方钻杆下旋塞又无法关闭。抢险经过抢险经过 :1 1、关闭方钻杆下旋塞,发现已经刺坏。、关闭方钻杆下旋塞,发现已经刺坏。2 2、关方钻杆上旋塞,液压扳手、关方钻杆上旋塞,液压扳手680kg.m680kg.m的扭矩无法关闭。的扭矩无法关闭。3 3、反循环压井,由于无法控制钻杆回压失败。、反循环压井,由于无法控制钻杆回压失败。4 4、采用、采用。下旋塞编号:下旋塞编号:97090129709012,9797年年9 9月出厂产品月出厂产品图中,该下旋塞开关内六方孔呈图中,该下旋塞开关内六方孔呈痕迹,痕迹,。分析认为,该下旋塞在分析认为,该下旋塞在吐孜吐孜1 1井发生钻具
4、内井井发生钻具内井喷后,在开关工具有磨喷后,在开关工具有磨损和钻具损和钻具内的条件下,进行的条件下,进行。后来后来在抢险中尽管最后在抢险中尽管最后将旋塞将旋塞,但球,但球体、上阀座等已先期刺体、上阀座等已先期刺坏,坏,。旋塞、球体、阀座旋塞、球体、阀座上旋塞编号:上旋塞编号:96030179603017,是,是9696年年3 3月出厂产品。月出厂产品。图中,图中,分析认为,该上旋塞长期分析认为,该上旋塞长期处于大半开位置使用,旋处于大半开位置使用,旋塞球腔与钻具内泥浆窜通,塞球腔与钻具内泥浆窜通,泥浆中的泥浆中的使旋塞几乎没有使旋塞几乎没有旋转空间,导致开关旋塞旋转空间,导致开关旋塞的摩擦阻力
5、增大,在抢险的摩擦阻力增大,在抢险过程中过程中上旋塞开上旋塞开关的关的2006年9月16日迪那迪那2-9井教训井教训 在对现场井控装备检查过程中发现,许在对现场井控装备检查过程中发现,许多井队对于内防喷工具台账记录混乱、班组多井队对于内防喷工具台账记录混乱、班组活动保养维护记录不清晰;备用内防喷工具活动保养维护记录不清晰;备用内防喷工具放置区离井口太近,以至于在起下钻时泥浆放置区离井口太近,以至于在起下钻时泥浆会喷在内防喷工具上,长时间不清理会造成会喷在内防喷工具上,长时间不清理会造成泥浆凝固,会严重影响使用性能。泥浆凝固,会严重影响使用性能。内防喷工具使用中存在问题内防喷工具使用中存在问题1
6、 1、现场对内防喷工具维护保养不到位、现场对内防喷工具维护保养不到位内腔严重锈蚀内腔严重锈蚀 塔里木油田内防喷工具管理规定塔里木油田内防喷工具管理规定对于如何正确使用内防喷工具已有详尽的对于如何正确使用内防喷工具已有详尽的说明,但现场依然存在不规范的动作:备说明,但现场依然存在不规范的动作:备用旋塞开关处于半开半关状态,极易进入用旋塞开关处于半开半关状态,极易进入泥浆凝固以至于备用旋塞活动不灵活;箭泥浆凝固以至于备用旋塞活动不灵活;箭型回压阀的顶开装置未打开;顶开装置的型回压阀的顶开装置未打开;顶开装置的顶开杆倒装。顶开杆倒装。2 2、现场人员对内防喷工具使用不正确、现场人员对内防喷工具使用不
7、正确干裂的泥浆颗粒干裂的泥浆颗粒 内防喷工具使用中存在问题内防喷工具使用中存在问题 如果现场存在上述情况,则会造成整如果现场存在上述情况,则会造成整个井口震荡幅度较大,钻具摆幅增大,个井口震荡幅度较大,钻具摆幅增大,势必会加大方钻杆上部接头处的承受力,势必会加大方钻杆上部接头处的承受力,过早引起上旋塞产生交变应力疲劳发生过早引起上旋塞产生交变应力疲劳发生刺漏。刺漏。3 3、现场钻机安装不正,井口偏斜幅度大、现场钻机安装不正,井口偏斜幅度大,增加了增加了 旋塞本体承受的交变应力旋塞本体承受的交变应力交变应力疲劳交变应力疲劳 内防喷工具使用中存在问题内防喷工具使用中存在问题 个别井队钻井参数与邻井
8、相差较大,在摸个别井队钻井参数与邻井相差较大,在摸索阶段中持续时间较长,对内防喷工具使索阶段中持续时间较长,对内防喷工具使用方法没有充分了解,间接的缩短了其使用方法没有充分了解,间接的缩短了其使用寿命;钻具组合对于浮阀起着至关重要用寿命;钻具组合对于浮阀起着至关重要的总用,如果安装浮阀部位形成一个瓶颈的总用,如果安装浮阀部位形成一个瓶颈段,在钻进过程中交变应力就会集中在浮段,在钻进过程中交变应力就会集中在浮阀上,加快疲劳破坏阀上,加快疲劳破坏 。4 4、钻井参数或钻井组合选择不合理、钻井参数或钻井组合选择不合理浮阀公接头断裂浮阀公接头断裂哈哈15-215-2井井 浮阀浮阀 内防喷工具使用中存在
9、问题内防喷工具使用中存在问题内防喷工具失效情况分析内防喷工具失效情况分析 2010年年6月月1日至日至12月月10日内防喷工具总共累计日内防喷工具总共累计报废报废48只,其中非正常报只,其中非正常报废废27只,占总报废比例为只,占总报废比例为56.3%:22只为试压不合只为试压不合格,格,5只为内防喷工具部件只为内防喷工具部件损坏。损坏。1 1、失效综述、失效综述2 2、失效汇总表、失效汇总表名名 称称规格型号规格型号 失效数量失效数量上旋塞上旋塞 6 5/8-203mm-70MPa 6下旋塞下旋塞 5 1/2-178mm-105MPa 05 1/4-178mm-70MPa 15-168mm-
10、70MPa 13 1/2-135mm-105MPa 03 1/2-135mm-70MPa 6箭型止回阀箭型止回阀5-168mm-70MPa 13 1/2-127mm-70MPa 4浮阀浮阀 5-168mm-70MPa 14 3/4-121mm-70MPa 13 1/2-127mm-70MPa 43 1/2-127mm-35MPa 2内防喷工具失效情况分析内防喷工具失效情况分析非正常失效内防喷工具主要为旋塞,占51.8%内防喷工具非正常失效主要原因为 内部部件被卡死,占41%失效失效原因原因旋钮旋钮卡死卡死 阀芯卡阀芯卡死死 密封密封失效失效 阀盖损阀盖损坏坏 本体刺本体刺漏漏 试压不试压不合格
11、合格 失效失效数量数量1165212内防喷工具失效情况分析内防喷工具失效情况分析哈哈15-215-2旋塞刺漏旋塞刺漏DN2-9DN2-9球阀刺坏,内六方变形球阀刺坏,内六方变形克深克深7 7井旋塞本体断开井旋塞本体断开旋塞阀技术改进旋塞阀技术改进在本体位置加向内球腔注油孔,减少泥浆进入该腔,防止泥浆在本体位置加向内球腔注油孔,减少泥浆进入该腔,防止泥浆进入该腔引起腐蚀及泥浆固化后旋塞无法打开进入该腔引起腐蚀及泥浆固化后旋塞无法打开在球阀和与本体间添加橡胶,占据泥浆位置,防止泥浆固化后在球阀和与本体间添加橡胶,占据泥浆位置,防止泥浆固化后无法打开无法打开密封面及弹簧采用进口件,阀座密封面焊接特殊
12、合金材料(密封面及弹簧采用进口件,阀座密封面焊接特殊合金材料(HRC3740),球阀经镀铬和热处理(),球阀经镀铬和热处理(HRC4852)所有产品均在塔里木油田进行气密封检测,达到了国家标准所有产品均在塔里木油田进行气密封检测,达到了国家标准弹簧材质及性能问题阀芯橡胶密封问题哈哈7-47-4井弹簧失效井弹簧失效大北大北5 5井盘根密封失效井盘根密封失效采用加粗进口不锈钢弹簧丝,经采用加粗进口不锈钢弹簧丝,经2万多次开关试验,弹簧没万多次开关试验,弹簧没有出现疲劳现象,其抗冲蚀和抗腐蚀能力也有很大提高有出现疲劳现象,其抗冲蚀和抗腐蚀能力也有很大提高阀盖上密封面焊镶硬质合金环,提高其抗冲蚀及抗腐
13、蚀能力阀盖上密封面焊镶硬质合金环,提高其抗冲蚀及抗腐蚀能力将阀体内孔密封环骨架改成具有一定锥度,进而改变泥浆喷将阀体内孔密封环骨架改成具有一定锥度,进而改变泥浆喷射角度,防止泥浆冲蚀弹簧和支架,提高浮阀使用寿命射角度,防止泥浆冲蚀弹簧和支架,提高浮阀使用寿命1 阀芯体阀芯体 2 密封圈密封圈 3 阀座阀座 4 阀板阀板 5 定位针,带定位针复位弹簧定位针,带定位针复位弹簧6 减震圈减震圈 7 销子销子 8 复位弹簧复位弹簧 在高密度泥浆钻井作业中,箭型阀接入钻具使用,阀芯容易冲在高密度泥浆钻井作业中,箭型阀接入钻具使用,阀芯容易冲蚀刺坏,因此箭型阀一般是在起下钻中发生溢流时使用蚀刺坏,因此箭型
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