QC一等奖提高数控车床一次加工合格率.ppt
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1、QC一等奖提高数控车床一次加工合格率 第第2页页成立背景1小组概况2选题理由3现状调查4确定目标5原因分析6要因确认7制定对策8对策实施9效果检查10巩固措施11今后打算12 第第3页页 机械公司机械公司XXXX分公司自分公司自19981998年开始从事石油套管加工业务,由于该产年开始从事石油套管加工业务,由于该产品执行品执行APIAPI(美国石油学会)美国石油学会)标准,因此对螺纹质量要求极严。为了向油标准,因此对螺纹质量要求极严。为了向油田提供高质量的套管产品,分公司从田提供高质量的套管产品,分公司从20002000年起就成立了年起就成立了“持续改进套管持续改进套管加工质量加工质量QCQC
2、小组小组”,重点开展螺纹加工质量的持续改进工作。,重点开展螺纹加工质量的持续改进工作。分公司生产的套管分公司生产的套管分公司产品分公司产品APIAPI认证证书认证证书 第第4页页小组名称小组名称持续改进套管加工质持续改进套管加工质量量QCQC小组小组小组人数小组人数7 7小组类型小组类型攻关型攻关型出勤率出勤率100%100%TQCTQC教教育程度育程度5050学时学时/人人活动次数活动次数12课题课题提高数控车床螺纹加工合格率提高数控车床螺纹加工合格率注册编号注册编号JXGZ-2011-02注册时间注册时间2011年年10月月序号序号姓名姓名年龄年龄学历学历行政职务行政职务小组职务小组职务小
3、组分工小组分工1 1XXXXXX42专科专科技术部负责技术部负责组长组长组织、制定方案组织、制定方案2 2XXXXXX40本科本科总工艺师总工艺师副组长副组长技术指导技术指导3 3XXXXXX38本科本科质安科科长质安科科长组员组员提出改进计划提出改进计划4 4XXXXXX25本科本科技术员技术员组员组员分析原因查找问题分析原因查找问题5 5XXXXXX33专科专科技术员技术员组员组员分析原因查找问题分析原因查找问题6 6XXXXXX31本科本科车间主任车间主任组员组员实施协调实施协调7 7XXXXXX31高中高中检验班长检验班长组员组员数据收集、效果检查数据收集、效果检查 第第5页页1010
4、月月1111月月1212月月12.112.1月月 12.212.2月月 12.312.3月月 12.412.4月月 12.512.5月月 12.612.6月月选定课题选定课题现状调查现状调查目标设定目标设定原因分析原因分析要因确认要因确认制定对策制定对策对策实施对策实施效果检查效果检查巩固措施巩固措施今后打算今后打算进度进度QCQC小组活动时间进度表小组活动时间进度表(2011.102011.10月月2012.62012.6月)月)时间时间实际进度实际进度计划进度计划进度制表人:制表人:XXX XXX 时间:时间:2011.10.122011.10.12 第第6页页新安装的数控车床新安装的数控
5、车床螺纹加工中的不合格品螺纹加工中的不合格品新安装的数控车床套管螺纹加工合格率低!新安装的数控车床套管螺纹加工合格率低!第第7页页序号序号 套管套管规格规格套管套管 根数根数(根)(根)合格合格 头数头数(头)(头)不合格不合格头数头数(头)(头)加工加工合格率合格率(%)195/8 56098713388.13%2 103/4 3105388286.77%3 133/8 40568912185.06%合计合计1275221433686.82%2011.9 2011.9月螺纹加工合格率调查表月螺纹加工合格率调查表选定课题选定课题提高数控车床套管螺纹加工合格率提高数控车床套管螺纹加工合格率现状现
6、状分公司另一条生产线加工合格率在分公司另一条生产线加工合格率在97%97%以上以上横向比较横向比较 第第8页页造成加工合格率低造成加工合格率低的原因是什么呢的原因是什么呢?第第9页页2011.92011.9月螺纹加工中的不合格品分布情况月螺纹加工中的不合格品分布情况合格率低的合格率低的原因找到了原因找到了!螺纹牙型台阶是造成螺纹加工合格率低的主要原因!螺纹牙型台阶是造成螺纹加工合格率低的主要原因!制图人:制图人:XXX XXX 时间:时间:2011.10.212011.10.21 第第10页页 5.1确定目标值确定目标值目标值目标值活动前活动前 小组活动目标:小组活动目标:将套管螺纹一次将套管
7、螺纹一次加工合格率的由加工合格率的由86.82%86.82%提高到提高到95%95%!第第11页页 5.2目标值可行性分析目标值可行性分析人员素质人员素质小组成员为技术管理人员,具备较强的专业素小组成员为技术管理人员,具备较强的专业素质和工作能力。质和工作能力。技术支持技术支持有机械公司的支持和厂家的配合有机械公司的支持和厂家的配合横向比较横向比较分公司另一条生产线加工合格率在分公司另一条生产线加工合格率在97%97%以上,螺以上,螺纹牙型台阶占不合格品比率在纹牙型台阶占不合格品比率在18%18%以下。以下。理论测算理论测算有信心将螺纹牙型台阶占不合格品比例控制在有信心将螺纹牙型台阶占不合格品
8、比例控制在25%25%以内。以内。则套管螺纹加工合格率可提高到:则套管螺纹加工合格率可提高到:1-1-(336-253336-253)/0.75/2550=95.7%/0.75/2550=95.7%将套管螺纹加工一次合格率提高到将套管螺纹加工一次合格率提高到95%95%的目标是可行的!的目标是可行的!第第12页页员工对新设备使用不当员工对新设备使用不当法法机机卡爪夹不牢管体卡爪夹不牢管体螺螺纹纹台台阶阶不不合合格格品品率率高高料料液压站设计不合理液压站设计不合理卡爪设计不合理卡爪设计不合理卡爪位置调整不当卡爪位置调整不当光管在辅机跳动大光管在辅机跳动大前后卡爪压力不能分别调节前后卡爪压力不能分
9、别调节卡爪与管子配合不好卡爪与管子配合不好卡爪牙型太宽卡爪牙型太宽车床辅机稳定性差车床辅机稳定性差车床辅机刚度较差车床辅机刚度较差切削参数制定不合理切削参数制定不合理原料光管直线度差原料光管直线度差F卡爪夹不牢管体是指加工螺纹时,在卡爪夹紧状态下,管子和卡爪之间有微量相对移动。卡爪夹不牢管体是指加工螺纹时,在卡爪夹紧状态下,管子和卡爪之间有微量相对移动。因果分析树图因果分析树图人人 第第13页页1员工对新设备使用不当员工对新设备使用不当2前后卡爪压力不能分别调节前后卡爪压力不能分别调节3卡爪与管子配合不好卡爪与管子配合不好4卡爪牙型太宽卡爪牙型太宽5卡爪位置调整不当卡爪位置调整不当7原料光管直
10、线度差原料光管直线度差6车床辅机刚度较差车床辅机刚度较差8切削参数制定不合理切削参数制定不合理末端因素统计末端因素统计哪个是哪个是要因呢要因呢?序号序号末端因素末端因素确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准负责人负责人完成完成时间时间1员工对新设备员工对新设备使用不当使用不当员工是否达到新员工是否达到新设备操作要求设备操作要求查记录查记录现场确认现场确认达到新设备的达到新设备的操作要求操作要求XXXXXX2011.2011.10.3010.302前后卡爪压力前后卡爪压力不能分别调节不能分别调节液压站对卡爪压液压站对卡爪压力是否分别控制力是否分别控制现场查验现场查验前后卡爪压力前后卡爪
11、压力应分别控制应分别控制XXX2011.10.303卡爪与管子配卡爪与管子配合不好合不好卡爪夹紧时,与卡爪夹紧时,与管子是否有间隙管子是否有间隙用塞尺检查用塞尺检查卡爪与管子卡爪与管子的间隙的间隙夹紧时,贴合夹紧时,贴合面不能有间隙面不能有间隙XXX2011.11.254卡爪牙型太宽卡爪牙型太宽牙型太宽,是否牙型太宽,是否不利于夹紧不利于夹紧现场查验现场查验与拧扣机牙与拧扣机牙型对比型对比牙型应稍尖,牙型应稍尖,利于夹紧利于夹紧XXX2011.11.25 第第14页页 7.1.1要因确认计划要因确认计划QC小组针对找出的8个末端因素,制定了要因确认计划:序号序号末端因素末端因素确认内容确认内容
12、确认方法确认方法确认标准确认标准负责人负责人完成完成时间时间5卡爪位置调整卡爪位置调整不当不当卡爪夹紧后位置卡爪夹紧后位置行程是否合理行程是否合理现场测量卡现场测量卡爪夹紧时的爪夹紧时的内径内径夹紧时,应比夹紧时,应比管子外径小管子外径小2mm以上以上XXXXXX2011.10.306辅机刚度较差辅机刚度较差辅机在加工时是辅机在加工时是否颤动否颤动现场查验现场查验辅机应有足够辅机应有足够的稳定性的稳定性XXX2011.11.257光管直线度差光管直线度差光管直线度是否光管直线度是否超标超标现场抽检光现场抽检光管直线度管直线度符合符合API标准标准XXX2011.11.258切削参数制定切削参数
13、制定不合理不合理是否因切削参数是否因切削参数不合理造成打刀不合理造成打刀现场查验现场查验符合加工工艺符合加工工艺标准标准XXX2011.11.25 第第15页页 7.1.2要因确认计划要因确认计划制表人:孙振强制表人:孙振强 时间:时间:2011.102011.10月月 1111月月姓名姓名王王师傅师傅齐齐 师傅师傅张张 师傅师傅武武 师傅师傅安安 师傅师傅考核考核成绩成绩(分)(分)9693959392 第第16页页要因确认要因确认1 1:员工对新设备使用不当员工对新设备使用不当姓名姓名王王师傅师傅齐齐 师傅师傅张张 师傅师傅武武 师傅师傅安安 师傅师傅培训培训时间时间20117月月2011
14、7月月20117月月20117月月20117月月培训培训课时课时120120120120120 考试考试成绩成绩(分)(分)9590939190Q1334Q1334操作培训情况操作培训情况2011.10.15 Q13342011.10.15 Q1334技能考核情况技能考核情况 我们现有我们现有5 5名数控车工名数控车工,均具备相应资质等级证书,均具备相应资质等级证书,其培训档案显示,其培训档案显示,5 5人均于人均于20112011年年7 7月参加了月参加了QK1334QK1334操作操作培训。培训。2011 2011年年1010月月1515日,我们日,我们又对数控车工进行了技能考又对数控车工
15、进行了技能考核,从考核情况看出,核,从考核情况看出,5 5人均人均达到了设备操作要求。达到了设备操作要求。非要因非要因 第第17页页要因确认要因确认2 2:前后卡爪压力不能分别调节前后卡爪压力不能分别调节QK1334QK1334原液压站正视原液压站正视 QK1334QK1334机床液压站只有一个出油管,在往机床前后卡爪油缸供油时,机床液压站只有一个出油管,在往机床前后卡爪油缸供油时,液压油通过一个三通管件分流,因此前后卡爪压力一致,不能分别调节液压油通过一个三通管件分流,因此前后卡爪压力一致,不能分别调节。出油管出油管回油管回油管要因要因QK1334QK1334原液压站侧视原液压站侧视套管套管
16、规格规格套管套管公称公称外径外径mm套管套管实际实际外径外径mm卡爪卡爪压力压力MPa 端部端部最大最大间隙间隙mm端部端部 最小最小间隙间隙mm51/2*9.17N139.71404.00.30.37*9.19N177.81783.50.30.395/8*10.03N 244.52452.50.40.3103/4*8.89J273273.52.00.50.4133/8*9.65J339.73412.00.40.3 第第18页页卡爪夹紧时与套管间隙调查表卡爪夹紧时与套管间隙调查表要因确认要因确认3 3:卡爪与管子配合不好卡爪与管子配合不好卡爪夹紧时与套管存在间隙示意图卡爪夹紧时与套管存在间隙示
17、意图 QCQC小组于小组于2011.10.212011.10.2110.2510.25随机抽取不同规格的套管各随机抽取不同规格的套管各3030根,用塞尺检测卡根,用塞尺检测卡爪在夹紧时与套管贴合情况,结果发现卡爪端部与管子存在爪在夹紧时与套管贴合情况,结果发现卡爪端部与管子存在0.30.30.5mm0.5mm间隙间隙。要因要因 第第19页页要因确认要因确认4 4:卡爪牙型太宽卡爪牙型太宽 拧扣机卡爪牙型拧扣机卡爪牙型通过图片对比,可以看出:拧扣机的牙型比较尖通过图片对比,可以看出:拧扣机的牙型比较尖(夹紧管体效果良好夹紧管体效果良好),实测其,实测其牙顶宽度仅为牙顶宽度仅为2 22.5mm2.
18、5mm;而;而QK1334QK1334卡爪的牙型比较钝,牙顶宽度为卡爪的牙型比较钝,牙顶宽度为5 56mm6mm。QK1334QK1334原卡爪牙型原卡爪牙型牙型较尖的好处是:在相同压力下夹紧管体时接触面压强就大,甚至可以使牙型较尖的好处是:在相同压力下夹紧管体时接触面压强就大,甚至可以使卡爪牙顶微微嵌入管体表面,从而增大摩擦力,有利于将管子夹持牢固。卡爪牙顶微微嵌入管体表面,从而增大摩擦力,有利于将管子夹持牢固。要因要因 第第20页页要因确认要因确认5 5:卡爪位置调整不当卡爪位置调整不当套管套管规格规格(in)(in)套管套管外径外径(mm)夹紧夹紧 内径内径(mm)是否是否合格合格51/
19、2”140136合格合格7”178173.5合格合格95/8”245239合格合格103/4”273.5268合格合格133/8”341335合格合格卡爪夹紧最小内径调查表卡爪夹紧最小内径调查表 QCQC小组于小组于2011.10.272011.10.27日对日对Q1334Q1334卡爪夹紧时的最小内径卡爪夹紧时的最小内径进行了测量,从图表可以看出:进行了测量,从图表可以看出:各种规格的卡爪夹紧时的最小各种规格的卡爪夹紧时的最小直径均小于套管外径直径均小于套管外径2mm2mm以上,以上,证明卡爪的位置调整符合要求。证明卡爪的位置调整符合要求。确认标准确认标准:(套管外径(套管外径夹紧内径)夹紧
20、内径)2mm非要因非要因 第第21页页要因确认要因确认6 6:辅机刚度较差:辅机刚度较差 月份月份8910调查人调查人螺母松螺母松动次数动次数5116XXX辅机地脚螺母松动调查表辅机地脚螺母松动调查表Q1334Q1334辅机机架辅机机架 Q1334 Q1334辅机机架为槽钢焊辅机机架为槽钢焊接而成,在加工套管时,机接而成,在加工套管时,机架有明显震感。架有明显震感。通过查看通过查看8 81010月份设月份设备检查记录发现机架底座备检查记录发现机架底座固定螺母固定螺母有多次出现松动的有多次出现松动的情况,这会造成在加工套管情况,这会造成在加工套管时,辅机中心与车床主机中时,辅机中心与车床主机中心
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