掘进机液压故障维修课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《掘进机液压故障维修课件.pptx》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 掘进机 液压 故障 维修 课件
- 资源描述:
-
1、1.系统内进入例如空气,在换油后短时间内有部分动作慢或者爬行2.马达内泄3.多路阀内泄4.系统流量不足解决思路1.考虑到更换液压油之前所有运行都正常,判断最大的可能性是考虑到更换液压油之前所有运行都正常,判断最大的可能性是系统内进空气的影响,遂在泄漏口等出油管拧开,并缓慢动作辅系统内进空气的影响,遂在泄漏口等出油管拧开,并缓慢动作辅助排除空气,虽然星轮缓慢动了起来,但是速度较慢,调节了流助排除空气,虽然星轮缓慢动了起来,但是速度较慢,调节了流量调节螺杆,速度基本恢复正常,但同时开启一运和星轮都很慢,量调节螺杆,速度基本恢复正常,但同时开启一运和星轮都很慢,压力憋死能达到压力憋死能达到22左右。
2、左右。2.设备刚使用设备刚使用6个月,进口马达,且换右前正常,马达内泄基个月,进口马达,且换右前正常,马达内泄基本可排除本可排除3.多路阀内泄或卡滞有可能,但是难以处理,于是先多路阀内泄或卡滞有可能,但是难以处理,于是先检查了液压油量和温度等,都正常,因滤芯也刚更换,打开检查了液压油量和温度等,都正常,因滤芯也刚更换,打开过滤器检查了,发现吸油和供油都正常过滤器检查了,发现吸油和供油都正常3.遂将一运更换到另外一组多路阀上,一运星轮由两个泵供油,遂将一运更换到另外一组多路阀上,一运星轮由两个泵供油,基本恢复正常使用基本恢复正常使用4.后又仔细检查了高压过滤器,发现时由于高压过滤器后又仔细检查了
3、高压过滤器,发现时由于高压过滤器进出口位置装反,致使滤芯被压碎堵在过滤器进油口内,进出口位置装反,致使滤芯被压碎堵在过滤器进油口内,导致系统流量不足,遂将过滤器重新按正确位置安装,导致系统流量不足,遂将过滤器重新按正确位置安装,并更换了高压滤芯,将原来的管路恢复,并更换液压油并更换了高压滤芯,将原来的管路恢复,并更换液压油后,设备恢复正常。后,设备恢复正常。排故体会总结:过滤器上标有箭头表示和油路一致的方向,新设备开机一定要注意检查,避免因设备出厂时的错误或者不合格的装配造成不必要的早期故障。1.多路阀堵塞2.LS口检查是否有堵塞现象3.液压油质存在问题1、先打开LS口检查是否有堵塞现象,经检
4、查没有发现堵塞可以排除LS口问题。2、在打开LS口时发现油质正常,可以排除为油质问题。3、进一步检查了发现多路阀有卡死现象。可以判断为多路阀卡造成。排故方法解决思路:1、先把升降油缸液控手柄管路和铲板液控手柄管路调换,调换后操作后铲板有动作,证明升降油缸液控手柄正常。2、然后把截割升降油缸管路和后支撑油缸管路调换,调换后后支撑油缸无动作,截割升降油缸有动作压力正常,证明截割升降油缸正常。3、确定五联阀的截割升降油缸换向阀芯有问题,把截割升降油缸换向阀阀芯拆卸下来用液压油清洗,清洗完安装后截割升降油缸正常,证明换向阀芯卡死。排故体会:故障要按照顺序逐步排除,首先要排除液控手柄是否存在故障,再检查
5、油缸是否存在问题,在排除液控手柄和油缸不存在问题后,故障就在换向阀上了,最后再检查换向阀。故障现象,油泵启动后,截割部自动右转、自动下落,设备各部件动作缓慢。1、阀芯密封损坏。2、回转油缸导管挤压扭曲变形,造成回油不畅3、四向操作手柄底盘开裂变形,出现窜油现象,影响截割部运转4、大泵压力过低,最大压力 14MPa,待命压力低。故障分析9故障原因1.平衡阀密封损坏2.平衡阀芯损坏3.双路液压先导控制阀损坏截割部自动右转、自动下落原因分析10各部件动作缓慢原因分析为1.设备压力截断值过小2.系统待命压力过小3.油路不畅,液压油内有杂4.考虑流量问题排故方法3.四向操作手柄底盘开裂变形,出现窜油现象
6、,四向操作手柄底盘开裂变形,出现窜油现象,更换四向操作手柄后,截割部运转正常,自更换四向操作手柄后,截割部运转正常,自动右转和自动下降的现象已消除。动右转和自动下降的现象已消除。2.检查先导控制阀的回油管,发现被回转油缸检查先导控制阀的回油管,发现被回转油缸挤压扭曲变形造成回油不畅,更换先导控制挤压扭曲变形造成回油不畅,更换先导控制阀的回油管。阀的回油管。1.检查截割回转平衡阀、截割升降平衡阀,发检查截割回转平衡阀、截割升降平衡阀,发现阀芯密封损坏,更换密封圈。现阀芯密封损坏,更换密封圈。排故体会 此类故障与设备液压油有最直接的关系,保持液压油的油质、油位、油温正常是设备正常工作的根本。4、由
7、于设备各部件运转缓慢,检查了大泵的压力,最大压力为 14MPa,调节压力截止阀后,泵的最大压力上升为25Mpa,此时设备各部件运转依然缓慢。5、系统的待命压力为 2MPa,经调节泵的 LS 阀后待命压力上升为 3MPa。系统的待命压力是调解变量缸的主要参数,也就是说调解变量速度。设备各部件运转恢复正常。设备一运不能动作、单独操作星轮运行缓慢、甚至不动作。同时操作行走与星轮控制阀,星轮运行正常。故障现象141、掘进机维修工在出现一运无力时更换过一个五联阀块。2、启动设备,操作发现设备五联阀上的油缸运行缓慢,压力正常,操作一运手柄,一运压力只有 5 到8Mpa,压力太低。3、一运调解未、一运调解未
8、设定,但维修设定,但维修工只更换了五工只更换了五联阀,大五联联阀,大五联阀控制一运,阀控制一运,可否定为油路可否定为油路故障。故障。4、停机后对液压系统进行检查。由于更换过阀块,首先对油管的接法进行了检查,发现维修工将五联阀的 LS 油管与先导油管接反了。故障分析1、启动设备,五联阀上的油缸运行缓慢,操作一运手柄,一运压力只有 5 到 8Mpa,压力太低。2、维修工更换过五联阀块,能存在油管接错现象导致星轮运行不正常。3、二次溢流阀与 LS 阀未设定可能导致一运不运行。故障原因故障排除方法:1、将油管对调后,重新启动设备,星轮运行正常,但一运还是不能正常工作。2、再次停机,对控制一运的五联阀块
9、进行检查,发现五联阀的二次溢流阀与 LS 阀都未进行设定,重新对二次溢流阀与 LS 阀过行设定后,设备运行正常,故障排除。在发现问题是先须了解是否存在更换部件后存在遗留问题,并根据各现象逐一排除。排故体会故障分析 二联阀首联 Z,出来的先导油压力有 5MPa,正常值为3MPa,压力过高可能导致五联阀油控头被冲坏。19故故障障原原因因排排故故方方法法排排故故体体会会二联阀 ls 回路减压阀损坏导致液压油将固定油控头的螺丝冲断,导致油控头与阀体接触面 O 型圈损坏以及油控头边缘变形。1、检查发现二联阀首联 Z,出来的先导油压力有 5MPa。实际此处压力油压力应为 23.5MPa,因先导油压力过高导
10、致五联阀油控头被冲坏多次。2、更换二联阀,故障解决。液压故障的排除须考虑压力方面的因素。故障故障现象现象 EBZ160 掘进机上二联阀的总压力无法调上去,最大只能调整到 14MPa,无法达到正常工作要求。故障故障分析分析 故障原因可能是大七联阀内溢流阀出现故障或者大泵的压力反馈回路出现问题,最大的可能就是负载敏感阀有问题。故故障障原原因因排排故故方方法法排排故故体体会会大泵的负载敏感阀损坏导致总压力调不上去。1.检查系统的主要系统压力,调整及清洗大泵上的 LS 阀,压力仍然无法调上。2.调整及清洗二联阀上的溢流阀,没有效果。3.判断是大泵的负载敏感阀损坏,更换完负载敏感阀后,设备正常。此故障第
11、一步就是检查系统的主要系统压力,在系统压力正常的情况下才能按各执行元件的数据要求进行调整。1.有可能是配有盘、柱塞套等损坏;2.有可能内部机械损坏;3.有可能后端回路溢流阀损毁。23 根据小泵振动不正常且后端有油渗漏,及调换回路判断。原因为油泵内部结构损坏。故障原因 1、检查泵的各油路油管没有发现问题;2、将正常的大泵回路与小泵对调,发现原本的大泵回路 没有动作但小泵回路正常,故确定小泵已经损坏;3、更换了小泵之后,设备恢复正常。排故方法小泵控制回路无动作,先要考虑油路油管是否存在问题;如没有问题,则要检测小泵是否存在损坏。此现象是在双联泵同一型号下可行。排故体会故障现象:启动一运负载稍大,卡
12、链、运转缓慢。故障分析:一运联压力低、一运左侧马达发热,使得内泄造成压力下降。故障原因:马达内部安装不达标,使得内泄造成压力下降造成马达损坏。排故方法1、检查一运单联压力为 10MPa,查看大泵出来的其它的。执行元件的压力都在规定值、说明泵的输出压力正常;2、调节一运 LS 溢流阀压力无变化保持 10MPa 把一运的 A、B,与回转的对调,结果是回转压力为 10MPa,一运运转正常,压力在规定值范围内,说明一运此联阀块无问题。3、查看一运马达,发现左侧马达比右侧马达要热,试单个马达的压力,右侧马达压力在规定值范围,而左侧马达压力始终保持为 10MPa。更换马达,故障排除。液压件安装要标准化,否
13、则容易造成其他件的损坏。一运不正常则先查看压力,如压力无问题,刚需考虑马达是否出现损坏。排故体会故障分析:故障分析:1、通过油泵阀块上的 LS 调节钮来调节初始压力,压力只能徘徊在 9-11 兆帕之间;2、经仔细查看设备后发现,操作台后,涨紧装置旋钮一直处在行走涨紧的位置,由于旋钮长杆被去掉,涨紧旋钮即使被旋转,也很不明显。故障现象:故障现象:稍有障碍,设备便无法前行,压力表显示最高压力为 24兆帕,启动油泵电机前泵压力表初始压力达到 9 兆帕。29 涨紧装置旋钮位于行走涨紧位置,导致压力不正常。故障原因 将涨紧装置旋钮重新调节到中位后,压力表初始压力恢复到 2.5 兆帕,行走的负载能力也恢复
展开阅读全文