消除烟气监测(cems)预处理系统安全隐患提高环保效率参考模板范本.doc
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1、消除烟气监测(CEMS)预处理系统安全隐患提高环保效率 【摘 要】本文针对烟气连续监测系统中预处理部分不能满足对样气的处理功能,导致分析仪异常,影响环保数据的问题,进行研究和改造,以及改造后取得的效果。【关键词】CEMS 预处理 烟气监测 样气 冷凝Continuous Emission Monitoring System Reform【Abstract】In this paper, part of flue gas monitoring system can not meet the pre-processing functions of the sample gas, leading to
2、 abnormal analyzer, the issue of environmental data, research and reform, and the results obtained after transformation.【Key Word】CEMS pre-processing flue gas monitoring the sample gas Condensation【引言】:“十二五”期间我国将加大节能减排力度,电力行业成为节能减排的主战场,火电厂烟气污染物排放受到严格的控制。过去的几年中全国各大火电厂投入了巨大的人力物力来降低烟气污染物排放。为了能对污染源大气污染物
3、排放浓度及排放总量进行连续检测,给各级环保部门监督检测污染物排放浓度及排放总量提供科学依据,烟气连续排放监测系统(CEMS)被广泛的应用于各火电厂及冶金化工等行业。一、设备及系统概况国家电投吉林电力股份有限公司白城发电公司660MW超临界空冷发电机组脱硫塔烟气在线监测采用的是某公司生产的PS型烟气排放连续监测分析系统,该系统由以下部分组成:样气取样装置;样气传输装置;样气冷凝装置;冷凝物排放装置;分析仪器等。主要设备包含:气体冷凝器;气体抽气泵;蠕动泵;膜式过滤器(带湿度报警);流量计(带流量报警);电磁阀;取样探头;电加热取样管道等。该系统的工作流程是:启动系统后抽气泵工作,烟气从取样探头处
4、被抽出,先经过探头过滤器过滤掉粉尘等杂质,然后由加热管道到达分析柜,通过采样电磁阀,进入气体冷凝器进行冷凝脱水,冷凝下来的水经过一台蠕动泵定时排掉。干燥后的样气经过一个样气过滤器后到达抽气泵,再从抽气泵到三通电磁阀和五通切换阀,最后通过膜片过滤器进入分析仪。见图一。 图一二、 改造前CEMS系统存在的问题2.1、 探头过滤器过滤孔径大,过滤效果差,部分细小颗粒物无法过滤掉,进入取样管路后附着在取样管壁上,造成管路阻塞,减小了抽气量,造成分析仪测量数据不准确,甚至流量低至报警值后,CEMS系统将停止工作,从而引起烟气参数异常。而且样气中含有的颗粒物进入分析仪后,对分析仪的损害也是很大的,轻则影响
5、测量传感器的准确度,导致烟气数据不准确,重则损坏分析仪。2.2 、原样气中含水多,部分酸性气体融入水中后形成强酸液体,腐蚀性极强,而原气体冷凝器通流部件采用的是不锈钢材质,很容易就被腐蚀掉,因此导致空气漏入样气管路污染样气,从而引起烟气参数异常。2.3、 样气中含水多,经常导致膜片过滤器湿度报警,由于要保护分析仪表的安全,湿度报警后分析柜内抽气泵立即停止工作,分析仪不再通气,烟气无法分析,烟气数据异常。2.4 、样气的品质差,含水和杂质多,进入分析仪后,分析仪测量传感器老化快、易损坏。反映到分析仪就是零点和满量程漂移大、测量不稳定,标定时测量值与标气值偏差大,数据不稳定,跳变大,精确度低,两次
6、标定的时间间隔很短,否则无法保证测量数据的准确性,所以需经常标定。经过对现有CEMS系统的多次检测和分析,问题的关键在于系统的样气处理单元,预处理设备已不能保证进入分析仪的样气是干燥、洁净的烟气,从而导致了上述的一系列问题的产生,CEMS系统可用率达不到环保要求,不仅造成较大的经济损失,也带来了较多的负面影响。三、改造方案及实施针对该系统存在的问题,从提高烟气样气品质、降低样气含水率、防止取样管路堵塞、减少设备腐蚀入手,对样气处理单元进行如下改造:3.1、 更换原取样探头过滤器,采用过滤细度更小的过滤器(2m 孔隙),过滤掉烟气中的粉尘和其它颗粒物,减少进入样气管路样气的杂质含量,避免在管壁上
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