安全生产案例分析课件.ppt
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1、安全生产案例分析安全生产案例分析培训讲解:培训讲解:2013年年06月月05日日图片展示图片展示1:物品叠放过高,物品叠放过高,堆放不稳堆放不稳事故分析原因:事故分析原因:2003年2月13日上午7时10分,在某工程二期施工现场,钢筋班工人准备将堆放在基坑边上的钢筋原料移至钢筋加工场,钢筋工刘等3名工人在钢筋堆旁作转运工作。由于堆放的钢筋不稳,刘站在钢筋堆上不慎滑倒,被随后滚落的一捆钢筋压伤。7时25分刘被送到医院,经抢救无效于12时20分死亡。直接原因:直接原因:场地狭小,钢筋材料堆放困难,堆放不整齐,不稳。间接原因:间接原因:1、工人自我保护意识不强,对工作场所情况不了解。2、吊装管理不到
2、位。n事故教训:事故教训:1、加强对工人的安全教育,提高安全素质和技能,增强安全意识。2、对于场地狭小的现场,应进行科学的文明施工组织设计,合理安排场地,物料堆放必须整齐有序。图片展示图片展示2煤气中毒及有煤气中毒及有毒物质含量超标毒物质含量超标事故分析原因事故分析原因2:2002年6月10日上午,某花园二期B栋的一个构造坑进行墙面防水施工,由于事发前几天一直下雨,坑底部积水,赵等两人负责抽水工作。负责防水作业的工人到场时水尚未完全抽干,防水工彭等两人下到构造坑里面清理墙面,做涂装前准备工作。由于墙面潮湿,工人用煤气喷灯对墙面进行烘烤约20分钟。之后,彭等人用小桶盛装氯丁胶粘结剂,携进坑里面开
3、始进行防水涂装工作,约10分钟左右,在坑槽里面的赵、彭等人晕倒,经医院抢救无效死亡。直接原因:1、涂装作业使用的氯丁胶粘结剂苯含量是标准要求的133.4倍,严重超标。2、涂装前用煤气喷灯烘烤墙面,造成构造坑内氧气不足。间接原因:1、管理制度不健全,没有严格执行ISO9000管理体系,无原材料采购、进场、入库和使用管理制度。2、涂装作业前无安全技术交底,工人未使用个人防护用具。3、没有严格执行涂装作业安全规程,入坑前未作气体检测,无通风换气措施。事故教训:1、建立健全各项安全管理制度并严格执行。2、严格执行ISO9000管理体系,严格执行原材料采购、进场、入库和使用管理制度,把好原材料产品质量关
4、。3、涂装作业严格执行涂装作业安全规程,进入密闭空间(或有限空间)前一定要作气体检测,采取通风换气措施。图片展示图片展示3:安全隐患未革除,安全隐患未革除,漏电身亡漏电身亡事故原因分析事故原因分析3:2002年年9月月11日,因台风下雨,某工程人工挖孔桩施工停工,天晴雨停后,工人日,因台风下雨,某工程人工挖孔桩施工停工,天晴雨停后,工人们返回工作岗位进行作业,约们返回工作岗位进行作业,约15时时30分,又下一阵雨,大部分工人停止作业返分,又下一阵雨,大部分工人停止作业返回宿舍,回宿舍,25号和号和7号桩孔因地质情况特殊需继续施工(号桩孔因地质情况特殊需继续施工(25号由江号由江等两人负等两人负
5、责),此时,配电箱进线端电线因无穿管保护,被电箱进口处割破绝缘造成电责),此时,配电箱进线端电线因无穿管保护,被电箱进口处割破绝缘造成电箱外壳、箱外壳、PE线、提升机械以及钢丝绳、吊桶带电,江线、提升机械以及钢丝绳、吊桶带电,江触及带电的吊桶遭电触及带电的吊桶遭电击,经抢救无效死亡。击,经抢救无效死亡。直接原因:直接原因:1、电源线进配电箱处无套管保护,金属箱体电线进口处也未设护套,使电线磨、电源线进配电箱处无套管保护,金属箱体电线进口处也未设护套,使电线磨损破皮。损破皮。2、重复接地装置设置不符合要求,接地电阻达不到规范要求。、重复接地装置设置不符合要求,接地电阻达不到规范要求。3、电气开关
6、的选用不合理、不匹配,漏电保护装置参数选择偏大、不匹配。、电气开关的选用不合理、不匹配,漏电保护装置参数选择偏大、不匹配。间接原因:间接原因:1、现场用电系统的设置未按施工组织设计的要求进行。、现场用电系统的设置未按施工组织设计的要求进行。2、现场施工用电管理不健全,用电档案建立不健全。、现场施工用电管理不健全,用电档案建立不健全。事故教训:事故教训:1、加强施工现场用电安全管理。、加强施工现场用电安全管理。2、对现场用电的线路架设、接地装置的设置、电箱漏电保护器的选用要严格按、对现场用电的线路架设、接地装置的设置、电箱漏电保护器的选用要严格按照用电规范进行。照用电规范进行。3、建立健全施工现
7、场用电安全技术档案,包括用电施工组织设计、技术交底资、建立健全施工现场用电安全技术档案,包括用电施工组织设计、技术交底资料、用电工程检查纪录、电气设备试验调试纪录、接地电阻测定纪录和电工工料、用电工程检查纪录、电气设备试验调试纪录、接地电阻测定纪录和电工工作纪录等。作纪录等。图片展示图片展示4:高空作业安全高空作业安全保护措施缺乏保护措施缺乏事故分析原因事故分析原因4:2002年2月20日上午,某电厂5、6号机组续建工程现场,屋面压型钢板安装班组5名工人张、罗、贺、刘、代在6号主厂房屋面板安装压型钢板。在施工中未按要求对压型钢板进行锚固,即向外安装钢板,在安装推动过程中,压型钢板两端(张、罗、
8、贺在一端,刘、代在另一端)用力不均,致使钢板一侧突然向外滑移,带动张、罗、贺3人失稳坠落至三层平台死亡,坠落高度19.4米。直接原因:1、临边高处悬空作业,不系安全带。2、违反施工工艺和施工组织设计要求进行施工。根据施工组织设计要求,铺设压型钢板一块后,应首先进行固定,再进行翻板,而实际施工中既未固定第一张板,也未翻板,而是采取平推钢板,由于推力不均从而失稳坠落。3、施工作业面下无水平防护(安全平网),缺乏有效的防坠落措施。间接原因:1、教育培训不够,工人安全意识淡薄,违章冒险作业。2、项目部安全管理不到位,专职安全员无证上岗,项目部对当天的高处作业未安排专职安全员进行监督检查,致使违章和违反
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