超常规振冲替代方案工艺的研究-厄瓜多尔项目部.pptx
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1、超常规振冲替代方案工艺的研究Contents目 录二、工程概况一、引言三、现场研究四、项目实施五、总结一、引言振冲,又称振动水冲法,是指砂土地基或黏性土地基通过加水振动可以使之密实的原理发展起来的地基加固方法。振冲法是为改善不良地基,以满足建(构)筑物基础要求的地基加固处理方法。主要是通过振冲器在砂土中振动时,使其周围的饱和砂土液化。液化后的土粒在重力、上部土层覆盖压力以及填料的挤压力作用下重新排列,土的孔隙比减小,从而增加了密实度。但是普通振冲只能处理加固普通砂土地基,但对于底部为硬层下存在淤泥软弱层,普通振冲无法进行处理,一般需要采用特殊振冲器进行处理,通过特殊振冲器振冲形成砂桩,形成排水
2、通道后通过堆载预压进行淤泥层的处理,但是特殊振冲工艺,设备特殊且施工效率缓慢,对于工期紧张的项目很难实施。本文将以厄瓜多尔波索尔哈多用途码头项目为例,对超常规振冲进行分析研究,并以此采用替代方案工艺进行分析,从而以此为鉴,指导后续类似项目实施。图1 振冲施工一、引言厄瓜多尔波索尔哈多用途码头项目位于厄瓜多尔瓜亚斯省波索尔哈镇,工程范围主要包括新建400m高桩码头;35.5万平方堆场,包括地基处理、面层施工;场区给排水及消防管道安装;机电设备采购及安装等工作,项目布局如右图所示。本项目有6万平的吹填区由于底部存在多层的淤泥液化层,根据设计要求需要采用超常规振冲工艺进行基础加固处理及形成砂桩排水通
3、道,完成后进行时长4个月、高度5m的堆载预压施工,而项目总工期只有24个月,面对本项目资源设备不足等因素,直接导致项目无法正常履约,如何优化施工工艺,缩短地基处理时间,对项目的正常履约起着至关重要的作用。Contents目 录二、工程概况一、引言三、现场研究四、项目实施五、总结二、工程概况厄瓜多尔波索尔哈多用途码头项目位于厄瓜多尔瓜亚斯省波索尔哈镇,工程位置南侧为西班牙罐头厂SALICA,北侧为瓜亚斯河上游,如图2.1-1所示。图2.1 工程地理位置二、工程概况厄瓜多尔波索尔哈多用途码头项目共有35.5万平堆场,其中有约6万平为海上吹填区如图2.2-1所示。图2.2-1 吹填区二、工程概况根据
4、设计要求需要采用不小于75KW的超常规振冲器进行振冲施工,如图2.2-2所示,桩位要求正三角形布置,间距2.0m,桩径1.0m,如图2.2-3所示,通过形成的振冲砂桩作为后续堆载预压的排水通道,从而达到地基处理的目的。图2.2-2 振冲桩位布置图图2.2-3 振冲桩位布置图二、工程概况根据地质资料分析,在2、3号区域吹填海砂下方为原淤泥质海床,在淤泥质海床下方存在砂层,在砂层下方存在一层淤泥液化A1层,在部分区域的A1层下方存在砂层,具体如图2.3所示。图2.3 地质钻孔情况二、工程概况本分项设计处理方案为采用不小于75KW的超常规底部出料振冲设备进行振冲施工,完成后堆载5m高度预压4个月。设
5、计此处理方案的目的主要为:75KW振冲器将吹填砂层及海床底部砂层进行振冲密实;超常规底部出料振冲形成上下贯通的砂桩,为后期堆载预压排水提供排水通道;堆载5m预压4个月将底部淤泥液化层压载固结。综上所述,通过上述设计地基处理方案对吹填区地基进行加固改良。图2.4 振冲施工Contents目 录二、工程概况一、引言三、现场研究四、项目实施五、总结三、现场研究根据设计方案,项目现场组织召开技术研讨会议,根据项目的特点及设计方案进行分析讨论,根据工期计划地基处理需在8个月内完成,除去堆载预压及卸载的时间4.5个月时间,剩余的处理时间仅为3.5个月的振冲时间,根据与专业地基处理公司进行沟通,设计提出的超
6、常规底部出料振冲的效率为:600m/24小时(两班),且本振冲设备只能为单头设备工作,因此综合分析本项目共有振冲533545m,则按照每个月有效工作时间为26天计算,则需要533545600263.510套设备同时施工作业,详细的资源配置如表3.1-1所示。图3.1-1 超常规振冲资源配置表根据上述分析,总体成本高达314万美元,较投标价格亏损77万美元!三、现场研究根据分析设计方案现场需要10台50T履带吊机共同在现场作业,无论是现场组织还是成本控制都存在很大的挑战,项目部技术团队根据设计方案的目的及现场设备情况进行分析讨论,初步提出了普通振冲加排水板及堆载预压的方案,通过普通振冲紧密砂层,
7、排水板为淤泥液化层堆载预压形成排水通道,但初步方案的实施有三种方式,具体如下:优点:先振冲后打设排水,振冲不会对排水板造成破坏,且堆载预压完成后不需要重新开挖至吹填砂层,减少开挖量,同时地基处理的质量较高;缺点:振冲完成后导致吹填砂层致密,排水板打设困难。方案一:先普通振冲,完成后打设排水板,最后进行堆载预压优点:先打排水板堆载预压,再振冲施工,吹填砂未振冲挤密,排水板打设容易;缺点:需将堆载料全部开挖,增加开挖量,振冲时高压水会将底部已处理的淤泥液化层二次的液化,降低地基处理质量。方案二:先打排水板堆载预压,完成后进行普通振冲优点:排水板打设容易,振冲容易,且堆载预压完成后不需要重新开挖至吹
8、填砂层,减少开挖量;缺点:振冲时对已打设完成的排水板造成破坏,影响堆载预压质量。方案三:先打排水板,再普通振冲,最后进行堆载预压经过对比上述方案及与设计、咨工进行沟通,为了确保堆载预压的质量,方案二、三无法确保,最终确定方案一作为替代方案,且根据设计的计算确定排水板打设的间距为1m。三、现场研究根据分析,替代方案一存在的主要问题为振冲完成后砂层致密,地质较硬如何能确保排水板打设,对此分为如下进步工作进行:理论计算:根据资料测算完成后的砂层的硬度,进行排水板打桩锤的可打性分析;根据常规分析一般海砂振冲完成的SPT值在22-30之间,选择目前最大的排水板打桩锤DZ-40Y进行计算分析:图3.3-1
9、 打桩锤参数图3.3-2 可打性分析计算书综上所述采用DZ-40Y的打桩锤及参照振冲完成后的SPT值30分析,可以进行排水板的打设施工。三、现场研究现场检测:为进一步确定普通振冲后吹填砂层的SPT数值,项目部在现场由第三方实验室进行SPT检测,具体如图3.3-3 SPT检测所示。图3.3-3 SPT检测从上图可以看出,普通振冲完成后SPT值可达61!三、现场研究图3.3-4 SPT 61 排水板可打性分析计算书从上述计算书中可以看出,当SPT达到60后,排水板打桩机无法施工作业;同时现场为进一步验证计算的准确性,现场进行试验,发现与计算结果相同,排水板无法进行打设施工,且长时间的振动导致钢丝绳
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