化工企业事故案例汇编3参考模板范本.doc
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1、化工企业事故案例汇编2016年9月压缩工段行吊维修坠落事故一、事故经过2007年8月4日13:40分左右,化工车间水煤气压缩厂房在维修行吊过程中,外包施工队河南省矿山起重机械有限公司发生事故,一人高空坠落死亡,一人水煤气中毒。2007年7月市技术监督局对我单位行吊例行年检,对存在的问题下达了整改通知限期整改。设备工程部给企管部提供了河南省矿山起重机械有限公司等4个厂家进行了招标。7月27日参加招标的人员有:企管部李秋生、设备工程部郭永胜、赵红星、财务部李振中、电仪车间陈军卫、造气车间王永国、法制室高红旭,该单位以6票中标,中标理由是价格低,以前为我公司多次合作,随后起草合同。法律顾问因对未提供
2、详细的报价清单未盖章。8月3日上午,2号造气压缩机维修需用行吊,车间维修班长张岩、设备工程部王青虎向设备工程部部长郭永胜汇报,车间孔振清、调度室杜庆社在场。郭永胜通知厂家来厂对行吊简单进行处理,以不影响压缩机维修工作。8月3日下午维修厂家来人进行维修。设备工程部安排王青虎协助工作。8月4日维修发生事故,当班调度郭银虎、班长蒋自谦,操作工曹洪强、刘宗亮。事故发生后,调度组织人员进行抢救,下午16:30毕总在化工车间会议室组织有关人员召开了事故分析会。8月6日安环部将事故报告送至濮阳市安全生产监督管理局。二、 事故原因1、8月4日,全厂停车检修,停车过程中开1号3号煤气压缩机放空,因2号检修放空未
3、关,煤气经过放空管进入压缩厂房内。造成维修人员中毒,死亡,这是造成事故的主要原因。2、维修人员高空作业未系安全带,高空坠落死亡。3、现场无监护人员。4、压缩厂房因设计原因无通风天窗,水煤气进入厂房无法及时散去。5、对外来施工队管理不到位三、防范措施1、开、停车必须有完善的开停方案并严格执行,对停车检修设备要重点监护,对每一个阀门开关检查要到位。2、登高作业必须系安全带,对违章者加大处理力度。3、现场施工必须安排专门监护人员。4、新建厂房必须规范设计,建设,原料压缩厂房已按要求增加了通风天窗。5、加强对外来施工队的管理,安环部设备工程部已出台外来施工队管理规定低压蒸汽管道破裂1、问题描述2007
4、年11月22日13:50,热电厂动力发电车间主操将除氧器加热蒸汽汽源由低压蒸汽母管供给改为由A汽轮机抽汽供给,当时低压蒸汽管道压力在短时间内急剧升高的过程中(压力在4分钟内由0.46MPa升至0.7MPa)。13:28甲醇装置区的中间管廊集水器与主管道连接处,突然发生爆裂,造成低压蒸汽管线停止运行。2、原因分析(1)操作人员对切换汽源操作不够重视,未能及时调整低压管网蒸汽压力,导致压力上升过快,造成了此次事故。(2)低压蒸汽管道材质不合格,未到设计最高压力而发生爆破,给事故的发生埋下了隐患。(3)工程建设不合格,对管道的材质、安装、焊接、探伤等环节把关不严,也是造成此次事故的原因3、处理措施及
5、建议(1)加强对工程建设的管理,强化监理对工程质量的监督,切实做好压力管道及设备安装、焊接等环节的规范管理,确保安全生产运行。(2)进一步完善蒸汽管网操作规程,明确各项操作程序。(3)判定特殊吹扫工况下的运行方式,制定相关规定。1#锅炉干锅1、问题描述2008年1月14日14:20分,当班运行操作人员发现正处于高负荷运行的1#锅炉的给水压力突然下降,流量大幅度降低,汽包液位迅速下降至“0”液位,与此同时,操作人员一边联系调度,一边停二次风机、给煤机、一次风机做紧急停炉处理。当班人员为了避免水冷壁、过热器等设备的损坏,除尘器打旁通,启动引风机、一次风机迅速放光底料和循环灰,采取强制冷却的方法,使
6、整个锅炉系统温度得到了有效的冷却,避免了烟道后燃灯情况的发生。锅炉停炉冷却后检查发现省煤器有一漏点,其它过热器、预热器正常。2、原因分析此次事故是由因为甲醇给水泵出口除到蒸汽动力厂外,另一个用户是甲醇合成。在锅炉给水泵运行过程中,甲醇合成锅炉给水截止阀前管线撕裂,造成锅炉给水大量泄漏,引起泵出口压力降低、电机超电流运行。为防止事故扩大停高压锅炉给水泵,不能正常给蒸汽动力厂供水。3、处理措施及建议在以后处理给水中断干锅的情况,当班人员应及时加强联系调度,发现干锅立即采取放光底料及循环灰,一次风强制通风降温,关闭各个锅炉给水阀门,防止锅炉给水突然送水。1#锅炉给水泵烧电机1、问题描述:2008年2
7、月25日下午18:07分,锅炉1#给水泵在运行过程中突然跳车,操作人员在切换备泵以后,通知电工检查故障1#泵电机,检测发现1#水泵电机烧坏。2、原因分析:为综合因素:1)给水泵再循阀一直处于全开状态,导致给水泵电机做功增大,出力增大,电机长时间处于超额工况运行状态。2)电机质量存在问题,经电工分析存在以下问题:a绝缘等级不够。b匝间短路。c转子平衡度不够d电机硅钢片材质不好,容易发热。3、处理措施及建议:1)操作人员加强对给水泵循环阀的调整,调整严格参照电机的额定电流,确保电机运行过程中不超电流,加强巡检,发现问题及时处理。2)更换给水泵电机,严把电机质量关。一次风机故障1、问题描述2008年
8、3月24日下午17:10分,当班操作人员在监盘过程中发现料层差压下降,一次风机电流由56A上涨到72.5A,一分钟后恢复到56A,当班人员立刻去现场检查,发现一次风机杂音过大,同时风机电流下降到20A,当班人员迅速做压火处理。停车后发现一次风轴承抱轴,更换损坏主轴与轴承。2、原因分析经过风机厂家人员检查确认,一次风机抱轴事故是由于轴承制造缺陷未到使用寿命就造成滚珠脱离支架,引起轴承散架抱轴,造成轴承与轴的损坏。3、处理措施及建议工艺操作人员加强对动设备的巡检,及时加油保证风机正常油质、油位,经常检查风机冷却水,保证畅通,水量正常。1#炉一次风机联轴器联接处尼龙棒断1、问题描述:2008年7月2
9、5日上午10:05分,1#炉一次风机电机电流突然减小到电机空转电流85A左右,DCS画面的显示电机运行正常,而锅炉风室风压、料层压差、一次风量在画面全部瞬间同时减少,负压迅速增大,汽温、汽压迅速下降,做好紧急停车处理后,经检查发现1#炉一次风电机对轮与风机对轮联结尼龙棒全部断裂。2、原因分析经分析,由于1#炉开停车频繁,开车时产生的扭矩力大,同时间运行对尼龙棒的磨损较严重,在停车时间内又没有进行详细检查,造成尼龙棒断裂停车。3、处理措施及建议1)有机会停车或者倒炉时,不定时对其进行检查,根据情况进行处理。2)更换大对轮,联接用钢柱销连接(现已整改,运行正常)热电锅炉堵煤引起系统停车1、问题描述
10、2008年8月23日2:35分B#锅炉1#、3#给煤机同时断煤,运行班长朱焕清、现场巡检人员李传杰到现场组织人员处理,2分钟后恢复供煤;3:40分B#锅炉1#、2#给煤机又出现同时断煤,现场人员进行处理。3:45分B#锅炉三台给煤机同时出现了断煤,中控人员立刻停运二次风机,减少一次风量由于B#锅炉减负荷,锅炉床温及高压蒸汽压力迅速下降。3:54分,1#、3#给煤机恢复供煤,此时外供高压蒸汽压力下降至7.27Mpa,导致空分空压机组跳车,全系统被迫停车。2、原因分析(1)热电厂领导及动力车间思想上麻痹大意,对出现锅炉断煤的情况没有引起高度重视,同时夜间又安排了A#锅炉点火,分散了人员的力量,导致
11、断煤时处理不及时,造成了此次事故发生。(2)热电厂制定了锅炉断煤应急措施,但动力车间没有将措施贯彻到位,执行到位,同时也没有明确各运行班组断煤责任人,人员职责不清晰,是造成这起事故发生的另一个主要原因。(3)热电厂备炉没有及时投运,也是此次事故发生的一个原因。(4)动力车间对捅煤工没有严格的管理办法和工作标准,导致事故发生时人员组织不力。(5)B#锅炉煤仓改造后安息角度小,经常发生断煤现象。3、处理措施及建议(1)动力车间要加强职工教育,对断煤问题引起高度重视,严格执行锅炉断煤应急措施,明确各运行班组责任人。在上煤前严格检查确认煤质情况,出现断煤时迅速、果断处理,在采取防范措施后立即汇报有关领
12、导,尽最大努力避免断煤事故的发生。(2)动力车间要制定完善的捅煤工管理办法和工作标准,确保人员及时有效的组织。(3)针对B#锅炉煤仓安息角度小的问题,建议对加装的高分子聚乙烯板进行拆除,恢复原状。(4)热电厂要加强24小时抓备机、炉,加大系统运行的保险系数。(5)热电锅炉因断煤大幅度减负荷时,要及时通知调度,以便调度能迅速平衡蒸汽管网压力,当高压蒸汽管网压力低于7.5MPa时,调度有权立刻停精馏并切除其用蒸汽。(6)空分厂针对此次空压机跳车,认真分析原因,总结经验,优化操作,并制定出特殊情况的应急措施。(7)完善优化调度蒸汽平衡应急预案,确保在紧急情况下蒸汽更合理的平衡。煤仓架桥坍塌1、问题描
13、述2008年9月23日2:20分,由于煤质较湿,煤仓蓬煤给煤机严重断煤,锅炉负荷波动较大,需要对煤仓内积煤处理。当班人员联系搬运公司人员处理煤仓蓬煤,搬运公司人员未能联系上,于是当班人员从车间领来相关安全防护用品,改由当班协议工班长带队,组成4人小组进行煤仓蓬煤处理。当班协议工没有下煤仓处理断煤的经验,当班人员和车间值班人员商议,先坚持运行,视情况而定具体下煤仓作业时间。当班人员对作业协议工进行相关安全防护知识、夜间作业的危险性和注意事项的讲解,协议工在煤仓做好准备,等候通知在下煤仓作业。2:20分左右,主控对讲突然响起,有人喊:“有人掉煤仓里了。”当班人员迅速做停炉处理,当班人员立刻组织人员
14、对煤仓被埋人员进行抢救。2、原因分析锅炉用煤水份过大,引起煤仓架桥蓬煤严重。协议工未经允许进入煤仓作业,在捅煤过程中,发生坍塌,造成1人被掩埋死亡。3、处理措施及建议煤仓加装空气炮,发生蓬煤现象使用空气炮处理,严禁人员进入煤仓作业;严格控制用煤水份,及时对水份较大的煤进行晾晒。“928”V-1201防爆板撕裂的事故报告一、 事故经过9月28日上午,根据车间工作安排,需要对输煤单元进行调试。在调试过程中,操作人员王红进发现V-1201粉煤储罐中的煤粉发生架桥,煤粉无法按照程序从V-1201输送到V1204,此时按照规程需要启动反架桥程序,把V1204压力稳定在0.2MPA后,打开V-1201和V
15、1204之间的连通阀13XV-0123和13XV0133,低压氮气从V1204流向 V-1201,利用这一股反吹气流,吹开V-1201下部堵塞的煤粉,破除架桥。在操作规程中,在氮气冲开煤粉堵塞的瞬间,由于流速过快,使V-1201升压过快,将V-1201上部的防爆板撕裂,将储存在V-1201中的超细煤粉吹出。二、 事故原因1、操作经验不足,操作熟练程度不够。阀门操作幅度过大,使V-1201升压过快,造成V-1201超压,引起V-1201上部的防爆板撕裂,超细煤粉吹出。 2、对事故的预见性差,对事故估计不足。 3、车间对职工培训不足,操作人员操作不熟练。三、 经验教训1、加强对职工的技能培训,不是
16、熟练工不准上岗操作。2、在以后V-1201发生架桥时启动反架桥程序过程中,将V-1204的压力控制在0.1MPA以下进行操作,严禁超过0.1MPA。杜绝此类事故发生。3、对同类问题认真分析,拿出具体防范措施。四、 事故处理1、对操作员王红进通报批评罚款200元,停止工作进行操作培训。2、对汽化车间主任张士峰通报批评,罚款200元。3、对汽化车间9月份工资按安全结构工资考核。 除盐水站混床再生盐酸泄漏1、问题描述2008年11月12日11时15分,运行二班水系统中控发现外输除盐水PH值突然下降至3.45,严重低于控制指标7.0,操作人员将刚刚投运的B组混床停掉,通知除盐水站值班人员和当班班长,同
17、时检查A组、D组混床出水电导率是否正常。11时20分,副班长开始组织事故抢救工作。首先应确定信号源是否为真,即PH表是否显示正确。他们一边通知化验室取样测量,一边用PH试纸进行定性判断。2分钟后分析人员赶到现场。11时40分,化验结果表明,在线PH表显示正常,除盐水确实受到污染。在这期间副班长已经带人检查了加氨泵进出口阀、吸入口,均未发生堵塞现象。班长要求把加氨量提高到原来的4倍。经过加氨调整后,PH值变化不大,只上升到3.9。12时00分,给排水车间主任赶到现场立刻安排工作:1.加氨箱内的氨水换为原液,加氨泵冲程调到最大。2.打开除盐水箱排污阀将不合格的水置换一部分。3.通知化验室对锅炉给水
18、和炉水进行取样分析,请锅炉上做好调节加氨泵的准备。 13时00分,在线PH表显示值已经达到6.5。13时30分,经化验分析除盐水pH值恢复到7.5以上。2、原因分析经检查发现B组混床进酸阀(气动蝶阀)阀板销钉脱落,此阀门的过流部件材质为304ss,酸浓度为4%,长期在酸环境下销钉腐蚀严重,在开启的过程中脱落,阀板的开度保持在40%的位置,导致C组混床进酸再生时,通过此阀门盐酸进入到B组混床,在B组混床切换运行时,将此混床中的酸打到除盐水箱中,导致除盐水pH值下降。3、处理措施及建议(1)将混床再生进酸、进碱管道增加手动阀门,阀门材质改为ABS,再生期间将其他混床的进酸、进碱手动阀、气动阀全部关
19、闭。(2)增加混床出口总管的在线PH计,并将PH值信号传输到中控,现场操作人员和中控人员在混床再生时同时监控出水PH值。(3)修改混床再生操作票步骤,将手动阀门的操作加入到操作票中,并且在再生结束后增加手动检测该套混床出水PH值的操作。滤油器阀门漏油事故报告一、事故经过:2008年12月20日。空分车间总控操作人员姜涛、管建丽,现场操作人员主操张威、付操王建芳。接班后生产正常。5点50分,总控操作人员发现汽轮机油压波动较大,电话通知现场检查,现场操作人员检查油箱,发现油泵声音异常、油压正常、油温正常、油位正常。打电话向总控操作人员汇报,总控操作人员发现汽轮机油压波动仍较大,让现场操作人员再检查
20、,现场操作人员再次检查,发现从滤油器接向地沟的阀门漏油,且阀门无法关住。向总控操作人员及车间领导汇报,车间组织人员加油,在加油过程中油泵无压,空分停,最终导项目各车间全停。二、事故原因:1、现场操作人员主操张威、付操王建芳未能按时巡检是造成本次事故的主要原因。2、总控室操作人员发现异常后,现场操作人员未能及时发现问题。3、本岗位主操张威是今年刚分的大学生,付操王建芳到岗位时间较短,两人缺少操作经验。4、滤油器阀门内漏。三、防范措施:1、车间加强对操作人员的管理,督促现场操作人员按时巡检。2、加强对操作人员的培训,不合格人员不准上岗。3、公司在岗位操作人员配备时必须考虑新老搭配,不要按排都无操作
21、经验的人员在同一个岗位。4、严把进厂设备质量关,防止不合格的设备入厂。四、处理决定:1、对现场操作人员主操张威罚款500元,行政记过处分。2、对现场付操王建芳罚款200元,通报批评。3、车间主任程东兆对本次事故负有管理责任,通报批评。各单位要吸收本次事故的教训,杜绝各类事故的发生。“12.5” 事故报告一、事故经过:2008年12月5日2:30分,气化装置60%负荷已基本正常,净化工段已通气,王总通知调度让化工车间做好并气工作。调度郭振宇通知化工车间主任孔振清启动4#循环机准备接气,在4#循环机送电后启动时,高压配电室开关跳闸,同时引起热力车间动力设备停车,最终导致新项目各车间全停。二、事故原
22、因:1、高压配电室配电开关整定值小,在启动4#循环机时启动电流较大引起配电室开关跳闸,是造成本次事故的直接原因。2、该进线的整定值,由安装施工单位十一化建,按设计值进行整定。因为设计院在计算负荷时只考虑运行负荷,没有考虑到压缩机启动时负荷。所以在启动4号循环机时,造成该开关跳闸。3、在设计院制定供电运行方案后,电器技术人员在供电方案审查时未查出此问题。从而造成事故。4、配电室管理不到,卫生较差。三、防范措施:1、在制定供电运行方式时必须对配电开关整定值认真计算、周全考虑,对配电开关整定值认真落实。 2、在设计院制定供电运行方案后,我单位技术人员在方案审查时必须认真审查,对存在的问题及时查出。3
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