二十五项反措防止汽轮机超速课件.ppt
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- 十五 项反措 防止 汽轮机 超速 课件
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1、防止汽轮机超速、防大轴弯曲防止汽轮机超速、防大轴弯曲运行部案例案例1 119991999年年8 8月月1919日,某电厂日,某电厂200MW200MW机组轴系断裂事故。机组轴系断裂事故。该机组在甩负荷后的热态启动恢复过程中,由于旁路系统该机组在甩负荷后的热态启动恢复过程中,由于旁路系统未能开启,而中压汽门又滞后于高压汽门开启,使再热蒸未能开启,而中压汽门又滞后于高压汽门开启,使再热蒸汽压力高达汽压力高达2.8MPa2.8MPa,导致了在中压汽门开启后产生了压力,导致了在中压汽门开启后产生了压力波冲击,低压隔板损坏,最终造成了轴系断裂的重大事故。波冲击,低压隔板损坏,最终造成了轴系断裂的重大事故
2、。案例案例2 219971997年,某电厂年,某电厂300MW300MW机组旁路系统故障引机组旁路系统故障引发的事故。该机组投产前旁路系统各功能试验正常,投产发的事故。该机组投产前旁路系统各功能试验正常,投产后旁路系统投入自动。在一次机组甩负荷时,旁路自动打后旁路系统投入自动。在一次机组甩负荷时,旁路自动打开,但此时厂用电自动切换失败,厂用电失去,动力设备开,但此时厂用电自动切换失败,厂用电失去,动力设备全停,旁路系统失去冷却水,但旁路系统阀门因失去电源全停,旁路系统失去冷却水,但旁路系统阀门因失去电源不能关闭,导致高温、高压蒸汽通过旁路直接进入低压缸,不能关闭,导致高温、高压蒸汽通过旁路直接
3、进入低压缸,低压缸防爆膜全部爆破,低压缸超温,而且低温蒸汽通过低压缸防爆膜全部爆破,低压缸超温,而且低温蒸汽通过中低压缸连通管进入中压缸,中压缸被急剧冷却。该事故中低压缸连通管进入中压缸,中压缸被急剧冷却。该事故暴露了旁路系统设计上存在的缺陷,具备保护功能的旁路暴露了旁路系统设计上存在的缺陷,具备保护功能的旁路系统,其阀门必须具有可靠的控制电源。系统,其阀门必须具有可靠的控制电源。案例32011年5月19日,某电厂6号机组(150 MW)因旁路使用不当导致的超速事故。该机组在一次非紧急停机过程中,22时57分,负荷减到零,23时06分19秒,汽轮机手动打闸,23时06分26秒,手动解列发电机,
4、解列后运行人员发现汽轮机转速已达到 3200r/min并继续上升,立即在主控室再次按“手动停机”和在机头拍危急遮断器,23时07分27秒,转速升至 3480r/min时开启真空破坏门,23时08分06秒,转速最高升至3654r/min 后开始下降,在降速过程中,转速反复波动。23时33分,机组转速降至1500r/min时,各轴承振动增大,其中2号轴承轴振和瓦振最大均超出测量范围(500m和200m)。23时34分,在检查机组各供汽阀门是否关严时,发现中压主汽门和调门均没有关闭;23时37分,汽轮机转速降至 1360r/min,关闭高压旁路后汽轮机转速才逐渐下降。23时50分,转速到零。经揭缸检
5、查,发现高、中压转子发生永久性弯曲。该事故从发生到找到真正的原因历时约31分钟,其中暴露出的各种问题值得大家认真思考!防止汽轮机超速8.1.8 在任何情况下绝不可强行挂闸。案例1987年9月,某电厂200MW汽轮机严重损坏事故。某电厂 1号机组在运行时出现轴向位移突然增大,保护动作使机组跳闸。在未查明原因的情况下,解除了轴向位移保护,强行启动了两次,结果导致设备严重损坏和事故扩大。8.1.9 汽轮发电机组轴系应安装两套转速监测装置,并分别装设在不同的转子上。8.1.10 抽汽供热机组的抽汽逆止门关闭应迅速、严密,联锁动作应可靠,布置应靠近抽汽口,并必须设置有能快速关闭的抽汽截止门,以防止抽汽倒
6、流引起超速。案例11991年,某电厂一台50MW机组在正常停机的过程中,未预先关闭工业抽汽热网电动隔离门,逆止门联锁保护也未投入,因而,在机组打闸后逆止门未能关闭,致使热网蒸汽倒流进入汽轮机,引起机组严重超速,造成了轴系断裂事故。案例21999年,某地方电厂一台50MW机组超速事故。其事故原因是:在机组甩负荷的过程中,抽汽逆止门故障而未能关闭,致使热网蒸汽倒流,从而造成了机组严重超速损坏。8.1.11 对新投产机组或汽轮机调节系统经重大改造后的机组必须进行甩负荷试验。8.1.12 坚持按规程要求进行汽门关闭时间测试、抽汽逆止门关闭时间测试、汽门严密性试验、超速保护试验、阀门活动试验。某制造厂新
7、型高压调门结构带来的问题。8.1.13 危急保安器动作转速一般为额定转速的1101。8.1.14 进行危急保安器试验时,在满足试验条件下,主蒸汽和再热蒸汽压力尽量取低值。8.1.15 数字式电液控制系统(DEH)应设有完善的机组启动逻辑和严格的限制启动条件;对机械液压调节系统的机组,也应有明确的限制条件。8.1.16 汽轮机专业人员,必须熟知调节系统(DEH)的控制逻辑、功能及运行操作,参与DEH系统改造方案的确定及功能设计,以确保系统实用、安全、可靠。案例某电厂一台引进型300MW机组,由于左、右两只中压调节汽门控制信号接反,因此,在进行中压主汽门活动试验时,致使左侧中压主汽门和右侧调节汽门
8、同时关闭,截断了中压缸进汽,从而导致了推力瓦烧损事故的发生。8.1.17 电液伺服阀(包括各类型电液转换器)的性能必须符合要求,否则不得投入运行。运行中要严密监视其运行状态,不卡涩、不泄漏和系统稳定。大修中要进行清洗、检测等维护工作。发现问题应及时处理或更换。备用伺服阀应按制造商的要求条件妥善保管。8.2.5 严格按超速试验规程的要求,机组冷态启动带1025额定负荷,运行3h4h后(或按制造商要求)立即进行超速试验。案例某电厂一台200MW机组,在机组一次检修后,没有按规程在启动过程中完成超速试验,而是利用停机的机会,在发电机解列后进行。汽轮机打闸后,由于没有退出大联锁保护致使锅炉灭火,运行人
9、员没有再次点火,而是利用锅炉的蓄热,继续进行超速试验,汽轮机升速过程中高压转子振动急剧增大,被迫停机,在投入盘车时,盘车电流及晃度值均严重超标。后经揭缸检查,冷态下测量高压缸前轴封第1档内段处最大晃度超过0.4mm,转子已塑性弯曲。防止汽轮机大轴弯曲事故防止汽轮机大轴弯曲事故8.3.1 应具备和熟悉掌握的资料:(1)转子安装原始弯曲的最大晃动值(双振幅),最大弯曲点的轴向位置及在圆周方向的位置;(2)大轴弯曲表测点安装位置转子的原始晃动值(双振幅),最高点在圆周方向的位置;(3)机组正常启动过程中的波德图和实测轴系临界转速;(4)正常情况下盘车电流和电流摆动值,以及相应的油温和顶轴油压;(5)
10、正常停机过程的惰走曲线,以及相应的真空值和顶轴油泵的开启时间和紧急破坏真空停机过程的惰走曲线;(6)停机后,机组正常状态下的汽缸主要金属温度的下降曲线;(7)通流部分的轴向间隙和径向间隙;(8)应具有机组在各种状态下的典型启动曲线和停机曲线,并应全部纳入运行规程;(9)记录机组启停全过程中的主要参数和状态。停机后定时记录汽缸金属温度、大轴弯曲、盘车电流、汽缸膨胀、胀差等重要参数,直到机组下次热态启动或汽缸金属温度低于150为止;(10)系统进行改造、运行规程中尚未作具体规定的重要运行操作或试验,必须预先制定安全技术措施,经上级主管领导或总工程师批准后再执行。8.3.2 汽轮机启动前必须符合以下
11、条件,否则禁止启动:(1)大轴晃动(偏心)、串轴(轴向位移)、胀差、低油压和振动保护等表计显示正确,并正常投入;(2)大轴晃动值不超过制造商的规定值或原始值的 0.02mm;(3)高压外缸上、下缸温差不超过50,高压内缸上、下缸不超过35;(4)蒸汽温度必须高于汽缸最高金属温度50,但不超过额定蒸汽温度,且蒸汽过热度不低于50。四、防止汽轮机大轴弯曲事故四、防止汽轮机大轴弯曲事故 案例11995年6月,某电厂2号机组(200MW)高压转子弯曲事故。其事故原因为:1)高压内缸上、下壁温度测点损坏,启动中无法监视高压内缸上、下壁温度变化。2)冲转前,暖管时间不够,机侧主蒸汽温度只有200220,而
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