提高钢筋直螺纹机械连接质量共课件.ppt
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1、所属企业:所属企业:中建五局中建路桥公司中建五局中建路桥公司小组名称:小组名称:南淝河大桥工程项目南淝河大桥工程项目QCQC小组小组活动时间:活动时间:20192019年年2 2月月20192019年年1111月月工程简介工程简介 南淝河大桥位于环巢湖道路跨南淝河处,是合肥南淝河大桥位于环巢湖道路跨南淝河处,是合肥市滨湖新区、巢湖之间连接的重要桥梁。桥梁全长市滨湖新区、巢湖之间连接的重要桥梁。桥梁全长856856米,全桥桥跨布置为米,全桥桥跨布置为3+73+730+330+330+30+(60+100+6060+100+60)+3+330+830+830+330+3米米856856米。其中主桥
2、桥跨布置为米。其中主桥桥跨布置为60+100+6060+100+60米,一联主桥全长米,一联主桥全长220220米,系双塔单索面预米,系双塔单索面预应力混凝土部分斜拉桥;两岸引桥均为先简支后连续应力混凝土部分斜拉桥;两岸引桥均为先简支后连续30m30m小箱梁。全桥设计钢筋用量较大,其中小箱梁。全桥设计钢筋用量较大,其中2525、2828、3232粗大钢筋达粗大钢筋达13001300吨。为加快大桥施工进度,确保吨。为加快大桥施工进度,确保工程质量,工程质量,2525、2828、3232钢筋接头均采用直螺纹钢筋接头均采用直螺纹机械连接。机械连接。工程概况钢筋直螺纹机械连接技术是一种新钢筋直螺纹机械
3、连接技术是一种新型的钢筋连接技术,其原理是将钢型的钢筋连接技术,其原理是将钢筋连接端的横、纵肋剥掉后,再滚筋连接端的横、纵肋剥掉后,再滚压出直螺纹。由于加工过程中不损压出直螺纹。由于加工过程中不损伤钢筋的基圆直径,同时滚压螺纹伤钢筋的基圆直径,同时滚压螺纹是一种无屑加工,采用冷作硬化加是一种无屑加工,采用冷作硬化加工方法,这样使螺纹的综合机械性工方法,这样使螺纹的综合机械性能大幅度提高,从而保证钢筋接头能大幅度提高,从而保证钢筋接头质量。质量。小组概况小组名称南淝河大桥工程项目QC活动小组课题名称提高钢筋直螺纹机械连接质量小组类型攻关型成立时间2010年02月课题注册时间2019.2.26注册
4、编号ZJLQ-QC11-01 小组成员10人课题登记号NHH1101活动起止时间2019年2月至2019年11月小 组 成 员 简 介序号姓 名性别学历工作岗位组内分工1熊学军 男本科项目经理顾问:指导2王治群 男本科项目总工组长:全面负责3雷乙文 男本科生产副经理副组长:施工管理4费创新 男本科质检部长组 员:方案制定并实施5李 旺 男本科工程部长组 员:方案实施 6谢天水 男本科施工员组 员:方案实施 7肖 波 男本科施工员组 员:方案实施 8白大壮 男大专 测量队长组 员:质量监督 9戴新华 男中专 试验室主任组 员:试验 10彭定山 男中专 物资部长组 员:协作实施 11陈思维 男大专
5、 设备主管 组 员:协作实施 选题理由工程特性质量要求实际情况南淝河大桥为合肥市重点工程,是合肥市境内南淝河大桥为合肥市重点工程,是合肥市境内首座矮塔斜拉桥,社会关注度高。业主单位为首座矮塔斜拉桥,社会关注度高。业主单位为合肥市交通局,钢筋直螺纹机械连接为合肥市合肥市交通局,钢筋直螺纹机械连接为合肥市交通系统所承担的建设工程中第一次采用。交通系统所承担的建设工程中第一次采用。本项目质量目标是:争创安徽省优质工程奖本项目质量目标是:争创安徽省优质工程奖(“黄山杯黄山杯”)。积极贯彻局管理方针,实现)。积极贯彻局管理方针,实现项目质量目标,工程质量要求精益求精,避免项目质量目标,工程质量要求精益求
6、精,避免出现大量返工,因此项目部下达目标:出现大量返工,因此项目部下达目标:钢筋直钢筋直螺纹接头一次检查合格率在螺纹接头一次检查合格率在99%。项目对项目对2019年年1月月5日至日至2月月23日期间施工的日期间施工的7#、8#、9#、10#墩桩基钢筋笼直螺纹接头墩桩基钢筋笼直螺纹接头试件试验情况进行了统计分析试件试验情况进行了统计分析钢筋直螺纹接钢筋直螺纹接头一次检查合格率在头一次检查合格率在95.5%左右。左右。选题理由因此,为达到项目部下达的筋直螺纹接头一次检查合格因此,为达到项目部下达的筋直螺纹接头一次检查合格率指标,本率指标,本QCQC小组将本次小组将本次QCQC活动的攻关的课题定为
7、:活动的攻关的课题定为:提高钢筋直螺纹机械连接质量提高钢筋直螺纹机械连接质量 现状调查 1、费创新对2019年1月5日至2月23日期间施工的7#、8#、9#、10#墩桩基钢筋笼直螺纹接头试件试验情况进行了统计分析,发生的不合格破断情况列表如下:序序号号不合格断裂不合格断裂形式形式频数频数(次)(次)累计频累计频数数频率频率()()累计频率累计频率()()1钢筋滑脱钢筋滑脱242461.661.62接头根部断裂接头根部断裂103425.687.23套筒破断套筒破断2365.192.34其其 它它3397.71005合合 计计39100制表人:王治群 日期:2019年3月2日现状调查2、根据上表作
8、出直螺纹连接试件不合格破断形式排列图如下:制表人:王治群 日期:2019年3月2日现状调查3、从排列图可看出,影响钢筋直螺纹接头一次检查合格率的主要问题是:钢筋滑脱钢筋滑脱 目标设定设定目标:确保钢筋直螺纹机械连接接头检确保钢筋直螺纹机械连接接头检验批一次检查合格率到达验批一次检查合格率到达99%。95.5%99%目标可行性分析目标可以实现建设部已发布钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2019)及滚轧直螺纹钢筋连接接头(JG163-2019)的行业标准,钢筋直螺纹连接质量控制有章可循。QC小组成员由施工一线的项目总工、生产经理、技术主管和技术骨干组成,年青人占主体,学历高、责任心强、有较
9、强的团队协作精神和攻关能力。作为合肥市交通系统建设工程第一次采用该项技术,建设单位及监理工程师对此高度重视。钢筋作业班组通过多方面考察选定,曾经从事过钢筋套筒挤压机械连接施工,有类似的钢筋接头施工经验。原因分析根据钢筋直螺纹连接施工质量现状调查,经QC小组成员深入现场调查和认真讨论,采用5M1E法分析造成钢筋滑脱的各种因素,将讨论的结果一一列举在因果图上:要因确认通过对引起“钢筋滑脱钢筋滑脱”问题的原因分析,得到15条末端因素。我们针对以上15条末端因素逐条进行确认,找出影响目标实现的主要因素,形成要因确认表。要因确认表要因确认表序序号号末端因素末端因素确确 认认方方 法法 确认情况确认情况结
10、论结论1工人未培训、技术交底不到位现场调查从事过钢筋直螺纹连接施工的仅是班组长,其他大部分工人没有接触过该工艺。检查项目培训记录,所有工人均未进行培训。查技术交底,只有施工技术人员对班组长交底,班组长未向操作人员交底。要要 因因2现场管理人员对标准不熟悉现场调查根据对现场6名施工技术人员了解,均能正确讲出钢筋直螺纹连接操作要点。非要因3质量意识差现场调查经调查,操作工人和管理人员均能意识到钢筋接头质量重要性,班组长和施工技术员均能坚守岗位,过程质量控制意识较强。非要因4机具未定期保养现场调查现场连续检查三个作业班,班前均有专人进行例行保养,并有日常保养记录。非要因5刀具损耗大、行程挡板松动现场
11、测试 现场套丝机剥肋、滚压刀具使用时间较长,损耗大,刀具变钝,性能较差。行程挡板松动,导致工人套丝加工时,套丝长度掌握不好,施工中直螺纹接头滚丝太长或太短造成接头不合格比率较高。要要 因因要因确认要因确认表要因确认表序序号号末端因素末端因素确确 认认方方 法法 确认情况确认情况结论结论6力矩扳手精度不准现场测试对现场8把扭力钳进行校验,只发现一把误差较大,但在误差允许范围内。非要因7钢筋端头存在马蹄形现场调查进场钢筋原材料端头存在马蹄形,变形较大,直螺纹加工前已用砂轮切割机切除。非要因8套筒质量差现场调查套筒相关质量证明材料齐全,而且进场时,质检员和材料员用环通规和环止规按照国家检验标准检验,
12、检验结果合格。非要因9丝头螺纹中径偏小现场调查丝头加工完成后,采用环止规、环通规检查螺纹直径,丝头螺纹中径偏小不合格率较高。要要 因因10钢筋轴线与滚丝机轴线不同轴现场调查现场随机检查30个丝头,丝头径向螺纹高度基本均匀一致,表明钢筋轴线与滚丝机轴线基本同轴。非要因要因确认要因确认表要因确认表序序号号末端因素末端因素确确 认认方方 法法 确认情况确认情况结论结论11接头连接质量差现场调查现场抽查20个接头,发现有5个接头连接不饱满、不居中,露丝超过2个以上,套筒中钢筋间空隙偏大。不合格率在25%。要要 因因12丝头未保护现场调查丝头加工完后,逐根自检,合格后均带上了保护套,现场只有极个别由于碰
13、撞滑落。非要因13雨天露天作业现场调查现场已搭设防雨操作棚,套丝作业均在室内进行。非要因14夜间操作照明不足现场调查加工场、作业现场局部视线不佳,通过增加碘钨灯等照明灯具,可满足夜间施工照明要求。非要因制表人:王治群 日期:2019年3月10日要因确认确定要因丝头螺纹中径偏小丝头螺纹中径偏小 连接操作不当连接操作不当 工人未培训、技术交工人未培训、技术交底不到位底不到位 刀具损耗大、行程挡刀具损耗大、行程挡板松动板松动 根据对造成根据对造成“钢筋滑脱钢筋滑脱”的的14个末端因素分析,确定要因如下:个末端因素分析,确定要因如下:针对确定的4个要因,制定了相应的对策。(见下表)制定对策序序号号主要
14、原因主要原因对策对策目标目标措施措施地点地点时间时间负责人负责人1工人未培训、技术交底不到位组织业务培训、加强技术交底对所有工人培训,合格后重新上岗、集中专业技术培训,组织熟练工现场演示、下发施工作业指导书项目部会议室2019.03.0103王治群费创新2刀具磨损大、行程挡板松动定期更换新剥肋、滚丝刀具;定期调试挡板 保证丝头符合规范要求统一更换新剥肋、滚丝刀具,由设备厂家供货;联系厂家维修人员对现有套丝机进行调试,并按要求设置行程 加工场2019.03.04起按时检查彭定山陈思维3丝头螺纹中径偏小对丝头加工进行过程控制丝头饱满、完整、定人定岗、责任落实到人、及时对丝头质量检查加工场实时谢天水
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