提高整机生产合格率QCC课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《提高整机生产合格率QCC课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 提高 整机 生产 合格率 QCC 课件
- 资源描述:
-
1、2022-8-12提高整机生产合格率QCC提高整机生产合格率提高整机生产合格率QCC提高整机生产合格率QCC小组简介1、小组名称:啄木鸟小组2、所属单位:制造总部海外分厂3、课题类型:现场型4、活动时间:09.07.0109.12.315、活动次数:15次6、出席率:85%小组成员组长:王杰生产部陈远超 肖 兵何文志SQM李强QA/QC孙振江 谭 强工程部王贤文 张繁荣客 服 部 总 监:张总质量工程部经理:莫小荣顾问提高整机生产合格率QCC提高整机生产合格率QCC提高生产员工保留率(50%)降低整机生产不良率FOR(30%)提高30,生产员工工作效率降低生产线转换的时间(50)-3124提高
2、整机生产合格率QCC制造总部的号召各单位开展QCC改善活动,提升质量管本单位存在的问题是选定课题理水平,降低质量管理成本1.目前生产不良率与既定的目标存在差距,造成生产效率降低,生产成本增加;2.主要客户对目前的质量水平有一定程度的,期望提升我司质量控制水平;降低整机生产不良率FOR-选取产量占总整机产量70%的A产品我得想个好办法降低质量管理成本提高整机生产合格率QCCFOR Summary for Philips Model2.20%0.60%FOR2.00%2.00%Target 2.00%2.00%2.00%2.00%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%1.50
3、%1.50%Jun1.68%Jul1.70%AugJul-081.92%Aug1.60%Sep1.36%Oct1.47%Nov1.50%Dec1.76%Jan-091.85%Feb1.81%Mar1.86%Apr1.74%May1.71%从10月份开始增加外观不良1.80%1.40%1.00%与09年度目标有一定的差距目前FOR 水平为1.70%左右,与既定的目标存在差距;提高整机生产合格率QCC设定目标1.70%1.45%1.30%1.20%0.00%0.50%1.50%1.00%2.00%现状一期目标(Sep)二期目标(Oct)三期目标(Nov)目标设定我们的目标是将FOR下降30%,即目
4、标设定为由目前的1.70%降低为1.20%;目标这么严格,我们能达到吗?提高整机生产合格率QCC项目说明占总不良实际FOR%目标 备注1CRT彩管25%0.42%0.30%技术相当成熟2机芯31%0.55%0.25%出货SKD线不良0.25%3部品31%0.52%0.42%降低0.1%是非常有希望达到的;达到目标=-1.20%1.70%减去0.3%)+(0.1%)=1.18%故障类型饼型图整机操作不良5%25%机芯相关不良31%部品不良CRT不良机芯相关不良其他不良整机操作不良其他不良8%部品不良31%(-12%)+(-CRT不良改进估算提高整机生产合格率QCC故障类型Pareto647517
5、299264126775756262530.7%55.2%69.3%81.8%87.8%91.5%94.2%96.8%98.1%0100200300400500700600整机操作机芯检焊部品CRT不良机芯手插机芯操作整机装配副板工程设计0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%99.2%100.0%1.我们取09年5月到7月份质量日报按照故障类型制定Pareto,以确认改善方向:根据质量改善的二八原则,这应该是我们改善的重点提高整机生产合格率QCC部品不良31%整机操作不良5%其他不良8%部品不良CRT不良机芯相关不良其他不良整机操作不良涵盖的种类多且大多符合质量协议要求,因此我们只关
6、注批量性问题改善周期长,主要通过供应商方面进行改善CRT不良25%工厂内部可控制的不良,且预计改善所需时间及效果会比较显著机芯相关不良31%2.对故故障类型按照饼型图做进一步的分析:提高整机生产合格率QCC3.采用系统图对FOR不良前三项做进一步的分析:FOR不良率与目标存在差距部品不良CRT不良机芯相关不良供应商来料不良员工不良操作导致供应商来料不良QC检验员工误判所致软件与CRT匹配存在缺陷机芯手插不良机芯检焊不良员工操作不良漏插、插反/插错、飞脚虚焊、连焊铜断、断脚、板面异物主要不良主要不良主要不良9条末端因素不可控制因素可控制因素工装夹具不规范导致仔细分析认真对待提高整机生产合格率QC
7、CNo项目确认内容确认方法判别标准负责人日期1员工不良操作导致检查操作的规范性1.作业者是否有相关的资格证明。2.进行现场考核。1.是否符合公司要求。2.考核合格谭 强8.17-8.192工装夹具不规范导致包装或运输生产物料时工装是否符合要求现场测量调查是否符合工装规格及要求张繁荣8.17-8.203QC检验员工误判所致QC检验人员对标准掌握的程度及对不良判定的一致性现场试验及调查是否熟练掌握检验标准,对不良判定的一致性是否统一孙振江8.17-8.244软件与CRT匹配存在缺陷是否匹配存在缺陷与设计师沟通确认与设计师及供应商确认判断李 强8.17-8.245机芯手插不良利用Pareto、鱼骨图
展开阅读全文