提高涂装一车间生产效率课件.ppt
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1、提高涂装一车间生产效率提高涂装一车间生产效率单单 位:北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂位:北汽福田汽车股份有限公司诸城奥铃汽车厂发表人:袁栋栋发表人:袁栋栋日日 期期QCQC小组介绍:小组介绍:QCQC小组名称小组名称节能创新节能创新QCQC小组小组注册号注册号TD.2292602.2009-039TD.2292602.2009-039课题名称课题名称提高涂装一车间生产效率提高涂装一车间生产效率课题编号课题编号TD.2292602.2009-039-31TD.2292602.2009-039-31QCQC小组成立日期小组成立日期2011.112011.11课题类型课题类型问题解决型问题解
2、决型(现场型)(现场型)课题指导人课题指导人徐徐 骋骋技术顾问技术顾问张济民张济民资源协调人资源协调人朱油福朱油福人数人数9 9人人活动次数活动次数1212次次课题完成时间课题完成时间2012.32012.3小组成员小组成员序号序号姓名姓名学历学历职务职务组内职务组内职务QCQC活动知识培训课时活动知识培训课时1 1袁栋栋袁栋栋本科本科技术主任技术主任组长组长30H30H2 2李玉峰李玉峰本科本科副部长副部长组员组员45H45H3 3高高 志志专科专科科长科长组员组员20H20H4 4李欣棉李欣棉本科本科涂装工艺员涂装工艺员记录人记录人25H25H5 5邱发芳邱发芳专科专科化验员化验员组员组员
3、35H35H6 6管管 波波专科专科涂装车间设备工程师涂装车间设备工程师组员组员30H30H7 7陈陈 昊昊本科本科电泳漆厂家技术人员电泳漆厂家技术人员组员组员30H30H8 8刘忠豪刘忠豪专科专科前处理厂家技术人员前处理厂家技术人员组员组员15H15H9 9高志亮高志亮本科本科技术员技术员组员组员15H15H目目 录录180150总装总装涂涂装装焊装焊装T.T一、选择课题一、选择课题生产生产现状现状提高涂装一车间生产效率提高涂装一车间生产效率20122012年工厂制造一单元平均每天生产年工厂制造一单元平均每天生产500500台,因此,涂装一车台,因此,涂装一车间双班日产能达到间双班日产能达到
4、500500台台/天天,以满足总装单元每天以满足总装单元每天500500台的订台的订单需求。单需求。订单需求订单需求选选 题题车身、总装生产节拍通过调整已经达到车身、总装生产节拍通过调整已经达到500500台台/天天,但涂装仅但涂装仅为为420420台台/天,因为产品结构的关系,产能不足部分无法转天,因为产品结构的关系,产能不足部分无法转至其余涂装车间生产。至其余涂装车间生产。147瓶颈瓶颈车身车身散件散件 整车中整车中心库心库根据现状对比,确认涂装一车间是瓶颈工序,必须提高涂装一车间生产根据现状对比,确认涂装一车间是瓶颈工序,必须提高涂装一车间生产效率才能满足制造一单元产能要求。效率才能满足
5、制造一单元产能要求。咱们的选题选的好,听我把这选题理由表一表。那是2012年,说的是制造一单元。随着旺季已到来。产能需,满足每天500台。车身总装,把生产节拍来调整。能把计划来完成。可是这涂装仅能每天完成420台,因为产品结构的关系,产能不足部分无法转至其余涂装车间生产。通过对现状来对比。确立了涂装一车间是瓶颈工序。只要把这个车间的效率来提升。就能把订单计划来完成。这就是我们选题。结论结论二、现状调查二、现状调查总装节拍总装节拍150s150s2.1 2.1 脱脂工序现状调查:脱脂工序现状调查:20112011年年1111月月1414日小日小组成员袁栋栋、组成员袁栋栋、李欣棉对脱脂工序各项时间
6、李欣棉对脱脂工序各项时间进行了调查。进行了调查。二、现状调查二、现状调查积放链积放链 脱 脂 槽 入槽 浸渍出槽喷淋沥水2.22.2磷化工序现状调查:磷化工序现状调查:20112011年年1111月月13-1513-15日日小组成员袁栋栋、小组成员袁栋栋、李欣棉对磷化工序各项时间李欣棉对磷化工序各项时间进行了调查。进行了调查。三、现状调查三、现状调查积放链积放链 磷 化 槽 入槽 浸渍出槽喷淋沥水2.32.3电泳工序现状调查:电泳工序现状调查:20112011年年1111月月14-1714-17日小组成员日小组成员张济民、张济民、李欣棉对电泳工序各项时间进李欣棉对电泳工序各项时间进行了调查。行
7、了调查。二、现状调查二、现状调查时间分解浸渍电泳时间入槽时间出槽时间0次UF喷淋时间0次纯水时间沥液时间跳压时间时间值/s1808080302010100 0 次次纯水纯水时间时间 浸渍浸渍电泳电泳时间时间入槽入槽时间时间积放链积放链电泳槽电泳槽 跳跳压压时时间间 浸渍浸渍电泳电泳时间时间出槽出槽时间时间 0 0次次 U UF F 喷淋喷淋 时间时间沥液沥液时间时间 通过炉温随时间的变化趋势图分析得出,影响电泳漆及面漆烘干节通过炉温随时间的变化趋势图分析得出,影响电泳漆及面漆烘干节拍时间长的问题点为拍时间长的问题点为保温时间长保温时间长。2.4 20112.4 2011年年1111月月1515
8、日小组成员袁栋栋、李欣棉以及涂装设备工程师管波对电泳漆及面漆的烘干时间日小组成员袁栋栋、李欣棉以及涂装设备工程师管波对电泳漆及面漆的烘干时间进行了调查:进行了调查:二、现状调查二、现状调查升温段升温段降温段降温段保温段保温段通过运用标准作业测绘图对后尾精修线各工序人通过运用标准作业测绘图对后尾精修线各工序人员分布及工位布局进行调查发现,人员作业时间员分布及工位布局进行调查发现,人员作业时间均衡,影响检查修补线的问题点是均衡,影响检查修补线的问题点是作业时间长作业时间长。1010二、现状调查二、现状调查2.52.5 20112011年年1111月月1818日日QCQC成员袁栋栋、李欣棉对后尾检查
9、修补线进行了调查成员袁栋栋、李欣棉对后尾检查修补线进行了调查:粘贴侧标粘贴侧标抛光抛光精修精修检查检查检查检查粘贴侧标粘贴侧标抛光抛光精修精修三、设定目标三、设定目标420420台台/天天2011500500台台/天天2012 涂 颈 装 工 一 序 车 作 间 业 五 时 个 间 瓶 长四、分析原因四、分析原因20112011年年1111月月2323日,日,QCQC小组成员通过利用系统图对涂装一车间瓶颈工序作业时间长进行分析,确定了与小组成员通过利用系统图对涂装一车间瓶颈工序作业时间长进行分析,确定了与其相关的其相关的1010项末端原因。项末端原因。脱脂浸渍时间长脱脂配方未升级脱脂槽液工艺参
10、数设置不合理浸渍电泳时间长电泳漆未升级电压值设置过低磷化配方未更新磷化槽液工艺参数匹配不合理磷化浸渍时间长烘干保温时间长目前涂料配方未更新烘干温度设置太低检查精修作业时间长检查精修线太短操作者作业不合理脱脂反应时间长磷化反应时间过长操作者不熟练序号序号末端原因末端原因确认方法确认方法责任人责任人完成日期完成日期备注备注1 1脱脱脂脂脱脂槽液工艺参数设置不合理脱脂槽液工艺参数设置不合理技术试验技术试验李玉峰、袁栋栋李玉峰、袁栋栋2011.11.152011.11.152 2脱脂配方未升级脱脂配方未升级技术试验技术试验3 3磷磷化化磷化槽液工艺参数匹配不合理磷化槽液工艺参数匹配不合理技术试验技术试
11、验张济民、邱发芳张济民、邱发芳2011.11.172011.11.174 4磷化配方未更新磷化配方未更新匹配性试验匹配性试验袁栋栋、刘忠豪袁栋栋、刘忠豪2011.11.232011.11.235 5电电泳泳电压值设置过低电压值设置过低技术试验技术试验袁栋栋、陈昊袁栋栋、陈昊2011.11.252011.11.256 6电泳漆未升级电泳漆未升级匹配性试验匹配性试验徐骋徐骋2011.12.72011.12.77 7烘烘干干烘干温度设置太低烘干温度设置太低现场检查现场检查李欣棉、高志亮李欣棉、高志亮2011.11.282011.11.288 8目前涂料配方未更新目前涂料配方未更新匹配性试验匹配性试验
12、李欣棉、袁栋栋李欣棉、袁栋栋2011.12.102011.12.109 9检检查查精精修修操作者作业不合理操作者作业不合理现场检查现场检查李欣棉、袁栋栋李欣棉、袁栋栋2011.11.292011.11.291010检查精修线太短检查精修线太短现场检查现场检查高志、管波高志、管波2011.12.102011.12.10五、确定主要原因五、确定主要原因五、确定主要原因五、确定主要原因要因确认一:脱脂反应时间长要因确认一:脱脂反应时间长通过调整脱脂点数可以满足目标节拍通过调整脱脂点数可以满足目标节拍150s150s的要求,但是必须严格控制在脱的要求,但是必须严格控制在脱脂相关参数的调整范围内。脂相关
13、参数的调整范围内。总碱度总碱度温度温度11pt13pt15pt17pt19pt21pt23pt25pt45不合格不合格不合格不合格合格合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格50 不合格不合格不合格合格合格合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格55不合格不合格合格合格合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格60 不合格合格合格合格合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格65 合格合格合格合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格碱腐蚀不合格要因确认二:脱脂配方未升级要因确认二:脱脂配方未升级通过对汽车行业标杆及前处理配套体系进行调通过对汽车行业标杆及前处理配套体系进行调查分析,现阶段还没有新的脱脂配方满足涂装查分析,
14、现阶段还没有新的脱脂配方满足涂装一车间节拍提升的需求。一车间节拍提升的需求。打竹板,响叮当。我把这要因确认讲一讲。脱脂是第一项,首先是脱脂反应时间长。运用正交实验法我们发现可以通过调整脱脂点数控时长。但是要想满足节拍150s这个要求。那必须严格控制调整标准范围不能有纰漏。这一条是要因,解决起来要用心。至于脱脂配方未升级。经过多方调查,咱们脱脂配方是已经是最新。所以这是非要因。15要因确认三:磷化反应时间过长要因确认三:磷化反应时间过长五、确定主要原因五、确定主要原因游离酸游离酸Pt=24Pt=0.71.1Pt=202440 45 促进促进剂剂总酸总酸温度温度磷化磷化槽液的各项工艺参数是磷化固有
15、的技术条件,磷化槽液的各项工艺参数是磷化固有的技术条件,是槽液工作时的最佳匹配参数,是成本最低,质量是槽液工作时的最佳匹配参数,是成本最低,质量最佳的有效工艺参数,一旦偏离,直接造成产品质最佳的有效工艺参数,一旦偏离,直接造成产品质量特性的不能满足要求和制造成本的增加。量特性的不能满足要求和制造成本的增加。所以,槽液各项参数只能在允许的范围内波动。所以,槽液各项参数只能在允许的范围内波动。也因此,缩短磷化反应时间后,磷化的各项工艺参也因此,缩短磷化反应时间后,磷化的各项工艺参数不构成要因。数不构成要因。磷化它是第二项。磷化的反应时间也挺长。也把它缩短怎么样?不行。咱们磷化时长工艺参数是成本最低
16、,质量最佳。绝不能盲目的为了缩短时长而损质量。这条是非要因。要因确认四:磷化配方未更新要因确认四:磷化配方未更新确认确认五、确定主要原因五、确定主要原因通过供应商提供的新型磷化液参数及相关报告可以看通过供应商提供的新型磷化液参数及相关报告可以看出,更新磷化液的参数及性能完全能够满足工艺要求。出,更新磷化液的参数及性能完全能够满足工艺要求。因此,更新磷化液因此,更新磷化液是要因。是要因。20112011年年1212经过咨询供应商,目前天津丰田、保定长城、经过咨询供应商,目前天津丰田、保定长城、一汽解放、哈飞等汽车公司正在使用一种新型的低一汽解放、哈飞等汽车公司正在使用一种新型的低温磷化液,通过实
17、验验证如下:温磷化液,通过实验验证如下:还发现磷化液配方未更新。这一条它是不是要因?经过咨询和调研。果然有,一种新型的低温磷化液被发现。磷化液配方未更新是这条要因是关键。要因确认五:电压值设置过低要因确认五:电压值设置过低五、确定主要原因五、确定主要原因t1t2电压t1启动时间t2通电时间电泳膜厚与时间的关系MTt1=1minTEM(TEM(投射电镜投射电镜)下电泳漆的状态下电泳漆的状态t2=1.5mint3=0.5min标准膜厚t3t3通电时间极限电压280V260V220V通过实验的曲线分析,电压值设置过低通过实验的曲线分析,电压值设置过低不构成要因。不构成要因。再对电泳线的情况通过实验来
18、确认。发现了,电压值设置过低。不能算要因。要因确认六:电泳漆未升级要因确认六:电泳漆未升级确认确认五、确定主要原因五、确定主要原因通过上述技术指标可以看出,升级后的低温电泳漆完全能够满足生产节拍由通过上述技术指标可以看出,升级后的低温电泳漆完全能够满足生产节拍由180s180s降至降至150s150s的要求,因此,升级电泳漆为要因。的要求,因此,升级电泳漆为要因。把电泳漆为升级为低温电泳漆。这一条才算要因。要因确认七:烘干温度设置太低要因确认七:烘干温度设置太低五、确定主要原因五、确定主要原因通过能量曲线图可以看出:通过能量曲线图可以看出:1 1、可以通过提高涂装车间烘、可以通过提高涂装车间烘
19、干炉温度来减少烘干时间;干炉温度来减少烘干时间;2 2、电泳漆:通过汽车行业调电泳漆:通过汽车行业调查及标杆品牌电泳漆分析发现,查及标杆品牌电泳漆分析发现,电泳漆存在低温涂料且电泳时电泳漆存在低温涂料且电泳时间由间由3 3分钟可缩短至分钟可缩短至2.52.5分钟。分钟。因此,因此,烘干温度设置太低烘干温度设置太低为要为要因。因。要因确认八:目前涂料配方未更新要因确认八:目前涂料配方未更新面漆:通过对汽车行业标杆及前处理配套体系进面漆:通过对汽车行业标杆及前处理配套体系进行调查分析,现阶段还没有新的低温面漆配方满行调查分析,现阶段还没有新的低温面漆配方满足涂装一车间节拍提升的需求。足涂装一车间节
20、拍提升的需求。烘干保温时间长这个问题,关键是烘干温度设置它太低。涂料配方已经是最新。所以烘干温度设置是要因。要因确认九:操作者不熟练要因确认九:操作者不熟练粘贴侧标粘贴侧标抛光抛光精修精修检查检查检查检查粘贴侧标粘贴侧标抛光抛光精修精修通过对上述平衡工序作业的分析可以看出通过对上述平衡工序作业的分析可以看出,操作者不熟练不构成要因。,操作者不熟练不构成要因。五、确定主要原因五、确定主要原因检查精修作业时间长,是不是操作者不熟练来影响。平衡工序作业的分析得数据。这条原因来排除。要因确认十:检查精修线太短要因确认十:检查精修线太短通过对精修线长度与人员节拍关系可以看通过对精修线长度与人员节拍关系可
21、以看出,检查精修线太短是要因。出,检查精修线太短是要因。五、确定主要原因五、确定主要原因粘贴侧标8m抛光8m修补8m检查8m检查精修线的长与短,与人员节拍时间紧相连。经对比,可看出。精修线太短就是要因。QC小组通过对末端原因逐一确认,发现以下五个末端原因为要因:小组通过对末端原因逐一确认,发现以下五个末端原因为要因:五、确定主要原因五、确定主要原因脱脂槽液工艺参数设置不合理脱脂槽液工艺参数设置不合理要因一要因一要因二要因二磷化配方未更新磷化配方未更新电泳漆未升级电泳漆未升级要因四要因四要因五要因五烘干温度设置太低烘干温度设置太低检查精修线太短检查精修线太短要因三要因三序号序号 末端原因末端原因
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