提高特厚砂层地质钻孔灌注桩成桩质量课件.ppt
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- 关 键 词:
- 提高 砂层 地质 钻孔 灌注 桩成桩 质量 课件
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1、提高特厚砂层地质钻孔灌注桩成桩质量选题类型:现场型成果编写者:X小组编写日期:X年1月XX金融中心外环建筑群项目工程概况QC小组概况选题理由现状调查设定目标分析原因确定主要原因制定对策对策实施效果检查制定巩固措施总结和下一步打算工程概况 X“X”X金融岛,通过3.7公里长的运河与南侧X东新区CBD相连,形成一个“如意”形金融总部区域,是X东新区建设的点睛之笔,其位于X东新区X湖心岛。X金融岛外环项目由2栋260m超高层建筑(龙门、六星级酒店及金融办公)和22栋100m建筑(4栋六星级酒店、4栋公寓和14栋金融办公楼宇)组成,总建筑面积320万,项目总投资约144亿。工程概况 本次QC活动选取组
2、团二基坑围护结构为对象,围护结构采用等厚度水泥土墙+灌注桩排桩或搅拌墙止水帷幕+灌注桩排桩为竖向支护结构,不同类型止水帷幕采用双排高压旋喷桩密封。灌注桩桩数共计1591个。灌注桩直径850mm和1100mm,本工程灌注桩桩长有20.65m,22.75m,31.75m三种。工程概况 如右图所示,为组团二围护结构2B-2B剖面图,细砂层厚度为39.55m。QC小组概况 本工程项目部围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题,以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的,于X年9月在公司成立并注册成立了QC小组,由项目部管理层及操作层共9人组成。小组名称工匠QC小组小组成员9人活动次数12次
3、课题名称提高特厚砂层地质灌注桩成桩质量课题类型攻关型小组出勤率100%TQM教育人均80小时以上本次活动时间X年10月1日X年12月31日小组注册编号ZGJZ-QC-X-22课题注册号ZGJZ-QC-X-22-1小组成员平均年龄34岁序号姓名年龄文化程度职务小组职务组内分工1杜*52硕士项目经理组长总指挥2岳*30本科质量总监副组长策划、指导3张*31本科生产经理副组长组织、落实4*44专科技术总工副组长技术管理、技术策划5曾*29本科生产经理组员实施效果检查6汪*31本科商务经理组员经济分析、成本控制7王*31专科技术员组员过程资料、成果整理8吴*24专科责任工程师组员现场实施9宋清泉30专
4、科分包技术组员现场实施 制表时间:X年10月1日 制表人:岳*小组活动计划活动项目活动时间(X年10月1日X年12月31日)10月11月12月102031102030102031P选择课题现状调查设定目标原因分析要因确定制定对策D实施对策C效果检查A巩固措施回顾总结实际活动时间计划活动时间 制表时间:X年10月1日 制表人:岳*选题理由钻孔灌注桩工序多,技术要求高并需要在短时间内连续完成,在水下钻孔灌注成桩,本工程砂层厚度达到39m,且靠近水源,使施工难度增加,成桩质量离散性增加,严重影响桩的完整性和承载能力,工期和造价也因此较难控制。根据鲁班奖的评审要求,桩身完整性一类桩要求达到90%以上,
5、其余为二类桩,无三类桩。理由一X金融中心作为X省“X”,开创性打造国内首例七围路网的又一金融中心力作,政府、建设单位及社会各界高度关注。“万丈高楼平地起”,本工程围护结构及工程桩中钻孔灌注桩数量极其庞大,成桩质量尤为重要。建设单位要求一次成桩合格率达到90%以上。理由二理由三钻孔灌注桩理论研究远远落后于实践,缺乏相关理论研究,施工大多借鉴类似工程经验,比如泥浆成孔工艺方面。通过对围护结构厚砂层地质钻孔灌注桩的QC活动,进而保证本工程工程桩成桩质量。理由四现状调查序号序号监测项目监测项目监测总数监测总数合格点合格点不合格点不合格点合格率合格率1爆肚3002118970%2漏筋3002346678
6、%3包砂夹泥3002663489%4垂直度不合格3002762492%5其他3002821894%6合计1500126923185%我QC小组于X年10月4日X年10月14日查阅了X金融中心内环某坑围护桩的地质勘察报告、质量问题统计报表及验收记录,其位置与本工程距离较近且地质情况基本相同,其施工工艺与本工程相同,均为旋挖钻孔灌注桩,现状调查样本具有客观性、可比性和时间性。我们针对调查取得的数据,进行整理、分类,归纳出如下质量问题调查表:制表时间:X年10月14日 制表人:王*特厚砂层地质钻孔灌注桩质量问题调查表特厚砂层地质钻孔灌注桩质量问题调查表序号序号项目项目频数(点)频数(点)累计频数累计
7、频数频率(频率(%)累计频率(累计频率(%)A爆肚898938.538.5B漏筋6615528.567C包砂夹泥3418914.881.8D垂直度不合格2421310.492.2E其他182317.8100特厚砂层地质钻孔灌注桩质量问题调查频数统计表特厚砂层地质钻孔灌注桩质量问题调查频数统计表 制表时间:X年10月14日 制表人:王*我QC小组针对质量问题调查表中的231条问题进行数据统计和详细分析。检查总频数为1500点,合格频数1269点,合格率为合格率为85%85%,编制了调查频数统计表如下:现状调查 从排列图看出,爆肚爆肚和漏筋漏筋的累积频率为67%,是导致特厚砂层地质钻孔灌注桩出现质
8、量问题的主要因素。现状调查 制图时间:X年12月14日 制图人:王*设定目标根据现状调查,结合本工程地质实际条件,X年10月18日召开会议,共同讨论,确定了以下目标值:小组活动目标:小组活动目标:特厚砂层地质条件下,钻孔灌注桩一次成桩合格率特厚砂层地质条件下,钻孔灌注桩一次成桩合格率92%92%制图时间:X年10月18日 制图人:王*在特厚砂层地质围护结构钻孔灌注桩施工中,质量不合格点率=1-85%=15%,其中,“爆肚”和“漏筋”这两项占梁模质量问题总频数的67%,如能解决其中的80%,将使特厚砂层地质围护结构钻孔灌注桩施工质量合格点率提高到85%+15%67%80%=93.04%92%,满
9、足既定目标满足既定目标。可行性分析:可行性分析:分析原因 小组针对特厚砂层地质钻孔灌注桩质量问题召开了小组全体成员原因分析会,采用头脑风暴法,从5W1E,即人、机、料、法、环、测等方面进行讨论,广泛收集成员的看法后,绘制了如下关联图:爆肚漏筋工人操作不熟练,质量意识淡薄 制图时间:X年10月28日 制图人:岳*成孔、清孔时间较长,泥浆在孔壁形成较厚泥皮正循环清孔需要消耗时间较长。泥浆池设置混乱,无法准确控制配合比。混凝土浇筑过程中堵管混凝土运输距离远,搅拌时间较长钢筋笼沉放调运方法不当钢筋笼加工存放场地不平整。混凝土浇筑与导管抬升全凭工人经验操作。泥浆池储量不足,不能及时补浆。护筒埋设随意,桩
10、位处泥泞不堪。孔壁泥皮较厚,混凝土浇铸过程中泥皮脱落护筒高度不够混凝土搅拌站不能连续供应专项施工方案交底不到位泥浆配比有问题,护壁作用不佳。泥浆液面抬升高度较低,对孔壁压力不够。护筒埋深过浅,周围封闭不密实,出现漏水漏浆。清孔方法不当,冲刷孔壁,造成垮孔。混凝土搅拌时间和坍落度不够。钢筋笼沉放吊运碰触孔壁混凝土浇筑过程中混凝土面的标高和导管埋入深度掌握不准确。根据关联图中找出的8条末梢原因,小组制定了要因确认计划表,对其进行了逐项调查分析论证,要因确认计划表要因确认计划表如下:序号序号末梢原因末梢原因确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准责任人责任人计划完成计划完成时间时间1专项施工
11、方案交底不到位。查验是否进行专项交底,交底是否充分彻底,交底内容是否全面,有针对性。查看记录,进行考核。有交底且充分、全面,针对性强*X.10.192泥浆配比有问题,护壁作用不佳。泥浆配比及其护壁效果现场验证设计要求曾*X.10.273泥浆液面抬升高度较低,对孔壁压力不够。泥浆液面抬升高度现场验证孔内泥浆液面必须高出地下水位1.52.5m曾*X.10.274护筒埋深过浅,周围封闭不密实,出现漏水漏浆。护筒埋置深度及其周围密封情况现场验证调查分析护筒埋深满足设计要求,周围封闭密实吴*X.10.225清孔方法不当,冲刷孔壁,造成垮孔。清孔方法的有效性、适宜性。现场验证调查分析满足设计要求吴*X.1
12、0.256混凝土坍落度有问题。坍落度现场测量坍落度1820cm宋清泉X.10.267钢筋笼沉放吊运碰撞孔壁。钢筋笼沉放需垂直、居中现场验证钢筋笼沉放使用扁担梁宋清泉X.10.278混凝土浇筑过程中混凝土面的标高和导管埋入深度掌握不准确。混凝土浇筑过程中的标高变化及导管埋入深度现场验证导管在混凝土面的埋入深度宜保持在24m*X.10.28 制表时间:X年10月28日 制表人:岳*分析原因确定主要原因根据要因确认计划表,小组成员针对8条末端因素逐一进行了要因确认。确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准确认人确认人确认时间确认时间查验是否进行专项交底,交底是否充分彻底,交底内容是否全面,有
13、针对性。查看记录进行考核有交底且充分、全面、针对性强*X.10.19 QC小组成员检查相关档案资料,确认项目部针对特厚砂层地质钻孔灌注桩施工进行过多次讨论和技术交底会,主要技术工人均到场,技术交底资料完整。会后,针对交底内容对与会技术工人进行测试,考核成绩均90分。结论非要因 制表时间:X年11月2日 制表人:岳*末端因素一专项施工方案交底不到位专项施工方案交底不到位确定主要原因确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准确认人确认人确认时间确认时间泥浆配比及其护壁效果现场验证设计要求曾*X.10.27 厚砂层地质条件下,钻孔灌注桩成孔(桩)易出现塌孔、包砂等现象,而泥浆工艺是保证孔壁稳定
14、的关键因素,且泥浆工艺的理论研究远远落后于实践,施工大多借鉴类似工程经验。受操作班组施工经验的影响较大,因此,如果不能切实改进、优化泥浆配比,必然影响灌注桩施工质量。结论要因要因 制表时间:X年11月2日 制表人:岳*末端因素二泥浆配比有问题,护壁作用不佳。泥浆配比有问题,护壁作用不佳。确定主要原因确认内容确认内容确认方法确认方法确认标准确认标准确认人确认人确认时间确认时间泥浆液面抬升高度现场验证孔内泥浆液面必须高出地下水位1.52.5m曾*X.10.21 结论非要因 制表时间:X年11月2日 制表人:岳*末端因素三泥浆液面抬升高度较低,对孔壁压力不够。泥浆液面抬升高度较低,对孔壁压力不够。经
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