研发部涨缩和开短路不良品质提升专案计划课件.ppt
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1、QIT Report奈电软性科技(珠海)有限公司Netron Soft-Tech(Zhuhai)Co.,Ltd.QIT 研发部品质提升专案(板涨缩/开短路不良)Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Table of Contents/目录目录Background/背景Member Introducing/成员介绍Problem Solving/问题处理行动计划制定行动计划制定现状分析、调查现状分析、调查改善目标订定改善目标订定要因分析与验证要因分析与验证改善对策制定及检讨改善对策制定及检讨改善对策实施及验证改善对策实施及验证改善效果追踪及问题点检
2、讨改善效果追踪及问题点检讨改善效果确认改善效果确认成果检讨成果检讨 VS 预定目标预定目标标准化标准化持续改善计划及展望持续改善计划及展望Conclusion/结论QIT 研发部板涨缩研发部板涨缩/开短路不良品质提升开短路不良品质提升专案Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Background/背景背景 现阶段公司内频繁出现板涨缩问题和开短路不良增加,研发现阶段公司内频繁出现板涨缩问题和开短路不良增加,研发部针对板涨缩和开短路不良项目两个部分成立专案。部针对板涨缩和开短路不良项目两个部分成立专案。Netron Soft-Tech QIT Act
3、ivityAugust-05-2009Team Name/改善小組組名 Team Name/改善小組組名:勇于试验 Introduction/改善小組組名介紹:自公司搬到新厂后,公司不断在改革,作为管理团队更应该不断随公司发展更新改革,原制程参数不适合新设备生产,造成涨缩产品较多和开短路问题的上升Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Member Introducing/成员介绍成员介绍 Team Leader:刘咏涛,陈伟,张来焕,梁升洲,吴卫钟 john-;jk- 62001,62005 Member Introducing:刘咏涛,陈伟,张
4、来焕,梁升洲,吴卫钟Executive谢春景、彭威、黄寿坤、邓增顺、李霞、刘翠、邓双全、蒋命伟Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Problem Solving/问题处理问题处理行动计划制定Project NameResp.TimeStart Date板涨缩问题改善板涨缩问题改善/开短路不良改善开短路不良改善2009-9-5PM/2009-9-7AM -行动计划制定已完成/已完成2H2009-9-5PM/2009-9-7 -现状分析、调查已完成/已完成1 工作日2009-9-7/2009-9-8 -改善项目目标订定已完成/已完成1工作日2009
5、-9-8/2009-9-9 -要因分析验证及目标分解 已完成/已完成1工作日2009-9-9/2009-9-10 -改善对策制定及检讨待试验结果中/待进行5工作日9-812/9-11-15 -改善对策实施及验证待试验结果中/待进行3工作日9-14-15/9-16-19 -改善效果追踪及问题点检讨(过程)6工作日9-219-28 -改善效果确认(阶段)-成果检讨 vs 预定目标 -标准化1工作日2009-09-29 -持续改善计划及展望1工作日2009-09-30Prepared by:Check:Approve:Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-20
6、09Problem Solving/问题处理问题处理 现状分析、调查Remark:板涨缩问题:主要是新设备与原制程参数出现变化,板涨缩问题:主要是新设备与原制程参数出现变化,造成原涨缩比例不适合现阶段生产造成原涨缩比例不适合现阶段生产开短路不良问题:主要是新设备与原制程参数出现变化,开短路不良问题:主要是新设备与原制程参数出现变化,现需进一步分析和调查现需进一步分析和调查8 8月份良率状况统计月份良率状况统计:单面板单面板双面板双面板多层板多层板89%78%76%Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Problem Solving/问题处理问题处
7、理板涨缩改善目标订定 找出影响良率的原因,通过测试验证后给予排除;将板涨缩问题成品控制在1:1范围内;开/短路改善目标订定找出影响良率的原因,通过测试验证后给予排除;将整体良率由目前的81.4%提升到92%以上具体改善项目见下图颜色部分断路不良现不良率为2%,短路不良现不良率为 1.72%,Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Problem Solving/问题处理问题处理物料人员机台沉电铜收缩性材料特性不一环境方法板涨缩压折点改善专案板涨缩压折点改善专案板涨缩不良分析板涨缩不良分析涨缩系数不符合品质意识淡薄操作方法不统一板面打皱无尘室管控失误
8、有易产生异物灰尘物品进入镀铜厚度不均匀磨板收缩性压制变异性固化收缩性Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Problem Solving/问题处理问题处理物料人员机台清洁不到位蚀刻进料磨板机吸水海绵贴膜方法不合适环境方法开短路不良压折点改善专案开短路不良压折点改善专案开短路开短路 不良分析不良分析板面有垃圾品质意识淡薄操作方法不正确贴膜压辘硬度不合适喷淋系统异常板面打皱无尘室管控失误有易产生异物灰尘物品进入干膜异物板面清洁不到位干膜异常药水浓度不稳定Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Proble
9、m Solving/问题处理问题处理4M1E4M1E专案项目相关因素专案项目相关因素要因确认要因确认/验证验证备注人人操作方法不统一制作统一作业方向机机沉电铜收缩性未掌握规律试验和测量收缩规律磨板拉长性未掌握规律试验和测量拉长系数规律压制/固化变异性试验和测量变异系数规律料料板面打皱连续收集化学清洗前(电铜后)制品的打皱情况以及蚀刻后制品的打皱情况。镀铜厚度不均匀从电镀工序收集相关整板电镀制品面铜厚度的数据。法法材料特性不一测量每种材料特性涨缩系数不符合收集产线各个料号的涨缩数据环环有易产生异物及灰尘的物品进入参考无尘室管理规范,建立无尘室的物料流通管控流程。要因分析及验证板涨缩问题提升专案N
10、etron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009Problem Solving/问题处理问题处理4M1E4M1E专案项目相关因素专案项目相关因素要因确认要因确认/验证验证备注人人操作方法不正确召开全组自检会,对作业过程中存在的操作方法问题进行收集、整理。(重点为无尘室内的作业方法)机机贴膜机压辘硬度不合适通过咨询供应商,针对多层板线路段重点不良-外层干膜贴合气泡,全组分析后得出的初步改善建议。显影机喷淋系统异常在生产过程中连续收集两天的显影不良数量,确定显影喷淋问题对多层板开短路的影响。药水浓度不稳定由化验室数据以及现场跟进情况,确定所有设备药水浓度的稳定性
11、。料料板面打皱连续收集化学清洗前(电铜后)制品的打皱情况以及蚀刻后制品的打皱情况。镀铜厚度不均匀从电镀工序收集相关整板电镀制品面铜厚度的数据。法法贴膜方法不正确召开全组检讨会,针对目前多层板干膜贴合方式,提出改善对策。板面清洁不到位收集返工不良数量,分析原因。干膜异物切膜人员以及相关监督人员加强对贴膜后制品的检查,收集相关不良数据,分析原因。环环有易产生异物及灰尘的物品进入参考无尘室管理规范,建立无尘室的物料流通管控流程。要因分析及验证开/短路不良问题良率提升专案Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009 改善对策制定及检讨 调查一 目的:改善板涨缩
12、问题 结论:待试验 参与人员:陈经理,吴卫钟,谢春景,胡进,唐义祥,张云仙,刘立佳 检讨内容:Remark:Problem Solving/问题处理问题处理序号 待改进方法改善对策执行人员备注1钻孔无涨缩系数核对增加涨缩系数核对唐义祥2菲林涨缩系数测量每张菲林进行涨缩测量 和核对凌少华3材料特性测量收集各种材料特性的数据吴卫钟/刘立佳板涨缩问题提升专案Netron Soft-Tech QIT ActivityAugust-05-2009改善对策制定及检讨 试验一目的:收集各种材料特性的数据结论:第一阶段:线路菲林达到1:1涨缩控制在线路菲林对位公差内 第二阶段:阻焊菲林达到1:1涨缩控制在线路
13、菲林对位公差内(9-9)第三阶段:成品控制客户要求的公差范围内(9-10)第一总阶段进入数据分析统计报告阶段(9-11)第一总阶段数据分析统计报告已完成(9-14)第二总阶段1测试单面板材料和多层板材料,进入中间阶段(9-14)第二总阶段2测试单面板材料测试完成待分析和多层板材料进入电镀(9-16)参与人员:吴卫钟,刘立佳,谢春景状态:1、双面测试板6500(5种材料)测试完成,测量分析涨缩系数全部完成 2、多层测试板90573图形转移内层线路测试OK 外层钻孔测试OK(9-11)外层线路测试OK(9-14)外层电镀测试(9-16)外层电测测试(9-17)待弯折测试(9-18-22)3、单面测
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