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类型-产品质量问题案例汇总课件.ppt

  • 上传人(卖家):三亚风情
  • 文档编号:3225241
  • 上传时间:2022-08-08
  • 格式:PPT
  • 页数:83
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    关 键  词:
    产品质量问题 案例 汇总 课件
    资源描述:

    1、1 质量问题案例分析 主讲人:主讲人:刘鹏程刘鹏程2一、出池后发现钢筋弹出、断筋,以至桩身环裂严重或断裂无法起吊3 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:操作原因操作原因:1、张拉时超值张拉或不水平张拉;2、笼筋主筋长短不一,应力集中造成;3、笼筋骨架滚焊时,焊点过深,烧伤主筋;4、装笼时,主筋错位或扭曲。4材质原因材质原因:1、钢材本身材质问题,有脆断现象;钢筋截面成分偏析,或有杂质、裂纹等缺陷,钢筋在生产过程中热处理、回火等工艺有问题,在应力、温度、湿度影响作用下发生平口断裂。2、钢筋未达到时效期就投入使用,钢筋不稳定,生产中表现出来。5 解决方案:解决方案:操作方面:操作方面:1、加强

    2、张拉机手的培训,严格按张拉工艺制度执行;2、加强笼筋质量控制;3、对端面不平的头尾板或弯曲的螺杆进行更换或维修;4、加强对张拉设备的检查、维护和保养;5、加大笼筋的监测力度,规范滚焊机手的操作,6、加强培训,提高员工的操作水平。6材质方面:材质方面:1、严格执行“先到先用”的原则,待时效期到后再投入使用;2、出现问题后,立即停止相关批号钢筋的使用,查找原因,及时通知厂家沟通解决处理;7二二、套箍凹陷、套箍凹陷8 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:操作原因:操作原因:1、带钢下料长度未按标准,喇叭口偏大或偏小;2、桩套箍整型不到位或未整形3、管模两端没有清理,粘有大量水泥块;94、合模时被

    3、砼料压或被碰撞;5、尾板未紧贴管模就布料,张拉时摩擦、挤压;6、螺杆弯曲,偏心张拉。7、压型工艺、质量不好,刚性差。8、管模长期使用头端不规则等。材质原因:材质原因:1、带钢材质偏软,抗拉强度偏低;10 解决方案:解决方案:1、控制好进厂抱箍板的检测并及时和厂家沟通解决;2、定期对带钢下料长度的抽检力度,及时调整抱箍板的下料长度和抱箍板的压型,保证喇叭口的圆整度与大小;113、加强整型、清模员工培训,规范操作;4、加强管模两端的清理,并打油;5、布料时做到两端饱满中间均匀,两端堆料不得过高,合模时抱箍板上不得有碎石等杂物,并保证严禁碰撞;6、布料前检查尾板是否紧贴管模,未到位及时调整。12三三

    4、、端板倾斜、变形、端板倾斜、变形13 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:端板倾斜端板倾斜1、端板本身材质问题,端板本身平面度超标;螺孔直径偏大,丝牙偏浅2、笼筋主筋长短不一、比铁不到位造成笼筋端面倾斜3、尾板未紧贴管模就张拉,提前张拉,超值张拉4、张拉不水平(张拉螺杆弯曲松动,直接引起张拉时偏心现象);145、管模变形,头、尾板不平整,管模两端粘接的废草绳未清理干净;6、挡板不合格(定位销不合格,只有部分定位销,并且不能靠到管模内壁,在离心时会出现摆动;挡板直径不够大,在合模时盖模不能很好地靠着挡板,使管模错位,挡板不能平靠管模,间接引起端板倾斜);7、没有对称放张。15 解决方案1、加强

    5、进厂端板质量的控制;2、加大笼筋车间监督检查力度,对下料长度和端面倾斜严格控制;3、加强对整形员工的培训,必须将管模尾板贴紧管模才能吊往台前布料。4、及时检查螺丝与螺孔的匹配性,对磨损严重或过大的螺丝及时更换,螺孔偏大或偏小的端板及时通知厂家进行整改;165、更换新的挡板,挡板直径用大一些;定位销用4个,且可以靠得到管模内壁;所有螺杆严格检查,发现弯曲、变形的立即更换6、禁止提前张拉;7、不定期对拆模组场地进行整理,保证场地的平整度;8、要对称放张;9、检查管模,张拉区椭圆度超标的模具及时合模维修;17四、(镦头外观质量)18 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:1、镦头外形不符合工艺要求,

    6、2、镦头气压、温度调试不当,3、镦头过程中夹具加持力不够导致镦头不合格且已制作成笼筋,极易拉穿端板。19 解决方案:解决方案:1、立即拆掉重新焊接笼筋骨架;2、追溯镦头机号,拆同批次所生产的钢筋镦头是否存在类似现象;3、加强抽检力度,控制镦头的质量;4、定期检修设备,确保设备正常运行5、加强对张拉机手的监控,杜绝超值张拉。20五五、负壁厚、偏心少料、负壁厚、偏心少料21 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、砂、石含水率未及时调整;2、砼料在搅拌时各原材料超出规定的误差范围,至使砼料过少;3、布砼料时未按工艺进行布料,未做到两端饱满中间均匀;224、插捣不密实;5、张拉档板无定位销或缺定

    7、位销。6、离心机不水平,管模变形,离心时偏心;23 解决方案解决方案1、下雨天及时调整砂石含水率,以免造成砂石实际称量偏少的现象;2、及时对拌和楼所用的秤进行校验;3、按布料顺序进行布料,做到两头饱满中间均匀;4、加强对布料员工的培训,严格按工艺规程操作,管模两头的砼料不宜布的过高,一方面防止合模不严,另一方面也防止中间少料,从而避免了增加桩身截面积。245、调整合理的离心工艺;6、控制砼料的和易性;7、张拉时水平张拉,及时锁紧张拉螺母;8、及时补齐张拉档板上的定位销。9、要求车间对跳动严重的管模及时的合修10、合模员工要进行插捣。(但是插捣不能太密实)25六六、笼筋松散、笼筋松散26 质量问

    8、题原因描述:质量问题原因描述:操作原因:操作原因:1、笼筋滚焊质量差,滚焊不牢造成松散;2、拆模组无绑扎员工对松散笼筋进行绑扎;3、吊笼筋入管模时吊点位置不正确,或直接手抬笼筋入管模,造成松散;274、台前布料时,放料员工无绑扎意识或没有检查笼筋是否松散就布料;5、线材拉制次数过少不合理,造成铁线过硬,滚焊不牢。6、笼筋管模内扭曲,材质原因:材质原因:1、采购线材偏硬,造成滚焊不牢易散。28 解决方案解决方案:1、制定合理的拉丝工艺,保证拉丝质量。2、焊笼筋时,滚焊机电流调整到合适电流操作3、笼筋时,起吊点要合适4、拆模区,发现笼筋松散时,及时进行绑扎5、台前布料时,检查笼筋是否松散,并绑扎再

    9、布料 6、笼筋在模内顺直,防止张拉笼筋松散。29七七、内壁砼塌落、余浆层滑落、内壁砼塌落、余浆层滑落30 质量问题原因描述:质量问题原因描述:1、砼料和易性差,如料散(砂过粗、碎石过大、砂率偏低)、料稀(坍落度过大)、砂石含水率过大;2、二次加水以后搅拌时间不够,混凝土搅拌不均匀;3、离心时没有严格按照工艺规程操作,如:提前刹车,缩短高速时间;4、离心过程中管模严重跳动;315、将大量散落在平车上过干或积水太多的料铲起以后,集中放置在管模一处;6、砂的细度模数未控制好,砂过粗;7、砼料搅拌时间过短不均匀,导致局部水化热过高;8、吊模入池时,产生严重碰撞。9、蒸养池内尾端汽管断裂,裂口处蒸汽涌出

    10、形成冲力造成桩尾端内壁砼坍落 32 解决方案解决方案1、根据砂石质量状况,及时调整配合比,控制用水量和减水剂掺量;2、严格控制砼料的坍落度及二次加水后搅拌均匀放料;3、严重跳动的管模及时合模维修;4、保持平车上湿润无明水,散落在平车上的砼料及时铲在管桩非加密区内;5、管模入池时严禁碰撞;6、督促车间定期检查蒸养池汽管状况,及时维修该蒸养池内断裂汽管;33八八、桩内壁龟裂、桩内壁龟裂 34 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、蒸养池升温速度过快;2、拌和机手打料不稳定,砼料质量问题导致;3、水灰比过大,料过稀。4、离心工艺不合理,内分层严重。35 解决方案:解决方案:1、工艺进行修改,明

    11、确什么时间温度升至多少度;2、加强蒸养池看池人员供汽情况跟踪。3、加强拌和机手打料情况跟踪.4、制定合理的离心工艺。36九、内壁挂浆37 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、砂、石含泥量超标;2、砂率过大,集会比过小。3、高速离心速度、时间不足,水泥浆层脱水不彻底,未形成较硬的净浆层。4、砂太细,砂、石含泥过重,砼料干缩性大或较粘,砼料过干;5、水泥或外掺物(如磨细砂)细度过细,水泥标准稠度用水量大,饱水性太好,离心时水份不易析出来,形成浮浆层过厚或挂浆。386、离心过程中管模严重跳动;离心时高速时间过短,转速过低,混凝土内壁离不硬或结构不密实;7、水泥与减水剂匹配性较差(水泥矿物中C

    12、3A水化快,水化热大、大量吸附消耗减水剂。C3A8%时,就会显得浆体偏稠而厚)。39 解决方案解决方案1、严格控制原材料(砂石)的质量,含泥量大的碎石要进行冲洗;2、控制砂石级配、砂细度模数及砂、石含泥量,合理调整砂率;3、在保证质量的情况下,适当降低水泥和外掺和料的比表面积以及水泥标准稠度用水量;404、对跳动严重的管模及时合模维修;5、根据实际情况制定合理的离心制度;6、要求水泥厂与减水剂厂家共同解决匹配性问题;7、规范工艺操作,提高员工的操作水平。41十、内壁露石42 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、碎石中针片状含量较多,大石子偏多,碎石级配过大;2、插头尾板时插得过实,过于

    13、饱满,离心时石子不能顺利沉降,造成露石;3、离心不平稳,离心时,特别是高速阶段,可能管模变形或离心机问题,造成管模跳动严重;434、离心制度不合理:中速时间过短;5、砼料打的过稀;6、混凝土配合比不合理:水泥用量少,砂率低,碎石偏大,使砂浆总体积小于或接近碎石的空隙率,或虽已超过空隙率,但拨开系数考虑不够,便产生局部露石现象。44 解决方案解决方案1、控制碎石中针片状含量及石子大小、级配要合理;2、插料时料插的要饱满,不能够过插;3、及时合模维修严重跳动的管模;4、根据实际情况制定合理的离心制度;5、控制混凝土的坍落度;6、规范工艺操作,提高员工的操作水平。45十一、余浆倒不尽、余浆倒不出来

    14、46 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、吊机手偷懒余浆未倒或倒余浆时间不够;2、砼料不稳定,离心后余浆较浓倒不出来;3、水泥矿物组成中C3A含量太高;4、石膏掺量不合理;5、水泥与减水剂不匹配;6、骨料中含泥量太大7、做节桩用接头,其中间连接杆为实心部分,离心完后,倒不出余浆,蒸养后,余浆硬化影响方桩的外观质量。47 解决方案:解决方案:1、加大对拌合砼料控制力度;2、对吊机手做好培训工作;3、使用新型的连接器;(我们250接桩的那种)4、未解决前采取增加减水剂掺量等方法增加砼料的流动性。48十二、桩身粘皮、麻面49 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:1、粘皮主要是由于砼中砂浆

    15、与石子界面黏结强度低于砂浆与钢模的黏结强度引起的。管模拆模时抗压强度一般为50Mpa左右,此时粘结强度约为45Mpa,光面钢筋与砼粘结强度约3.8Mpa,不涂脱模剂时两者粘结强度很接近,喷洒不均匀,脱模剂配制比例不当或未喷洒脱模剂,脱模剂未有效隔离钢模和砼均会导致粘皮;2、配合比不当,脱模强度未达到要求;3、水泥或脱模剂本身存在质量问题,如水泥泌水、水泥强度不达标等;4、砂石中含泥量或泥块含量偏重,混凝土流动性差;505、已粘皮管模未清理干净就再次被使用;6、管模过冷,喷涂后停留时间短,隔离膜未牢固之前浇注砼,离心时膜层破坏而粘皮。7、离心中低速过底、过长时,特别是低速离心力小于一个重力加速度

    16、时,造成砼在钢模中较长时间翻滚,易将隔离膜破坏。8、拌和楼打料未搅拌均匀。9、钢模长期使用后表面粗糙,管模内部不平,存在麻点,锈蚀等缺陷,导致砼表面粘结强度增加。10、蒸养池内汽管破损或堵塞,造成蒸养池内温度不均匀;管模筋板上的冷凝水出水孔堵塞,造成管模内温度不均匀。51 解决方案解决方案1、加强喷脱模剂员工的责任心,严格按照比例配制脱模剂以达到车间的使用要求;2、在原材料相对紧张时所用含泥量大的砂石时,将对拌合楼配方工艺进行调整(提高减水剂的用量、降低砂率等以保证砼料质量,确保混凝土脱模强度;3、对不合格的原材发现后及时通知厂家沟通解决处理,如提高水泥比表面等;524、严格控制砂石的含泥量,

    17、对于石子采用全部水洗后上料方式,对于含泥超标的黄砂拒绝验收;控制送到拌和楼砂石中的含泥量及泥块含量,拌和楼打料要搅拌均匀后方可放料;5、对已粘皮的管模要打磨并清理干净并打油后再喷脱模剂;上模盖采用油性脱模剂,低温时对脱模剂进行加温处理;6、严禁提前开池,并对砼料的脱模强度及时进行跟踪。7、检查蒸养池汽管和清理管模出水孔,保证管桩表面受热均匀。8、合理调整离心工艺。保证低速时料不要在模里长时间翻滚摩擦。53十三、桩身合缝漏浆、穿孔54 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:纵向漏浆:纵向漏浆:1、合模时管模合模螺丝未打紧导致离心时螺丝松脱;2、桩头堆料过高,掉料卡石子致使合模不严3、部分模具长

    18、时间使用未调修,离心时管模跳动大导致合模螺丝脱落;4、管模上下模边清理不干净或草绳接头过大,合缝过宽;555、车间合模螺丝补加不及时,管模单边连续缺螺丝现象严重;6、模具变形或制作过程中风炮手不对称同步打合模螺丝;7、档浆草绳未放或未到位,挡浆草绳粗细不均匀或草绳过细;8、二次扳手工序落实不到位,二次扳手把关不严9、张拉机手提前张拉,导致合模螺丝打不紧;10混凝土配合比不良,砼料和易性差;56环向漏浆:环向漏浆:1、抱箍板整形不到位;2、喇叭口直径过小;3、混凝土配合比不良;砂级配不合理,砂率过低,砼料打的过稀;57 解决方案纵向:纵向:1、加强清模员工责任心,加强对管模的清理和模边坚持打油;

    19、2、布料时做到两端饱满中间均匀;3、合模时把模边清理干净,控制草绳接头不能过大或过小;4、加强车间风炮手的责任心,定期风炮气管进行更换,避免因风炮力度不够造成螺丝打不紧,离心掉螺丝对相关人员处罚585、采取不定期抽查合模螺丝和开口销缺失数量(特别是管模两端一米范围内不允许缺螺丝),对于单条单边缺失累计超过2颗的追究班组长责任;6、连续跳动大的管模要求离心机手做好记录,并及时合模维修,对离心机水平定期校准;7、严格控制草绳质量,草绳粗细不一现象及时反馈供应部要求供应商改进,并要求拉草绳员工按规定放置挡浆草绳;598、严格要求台前二次扳手对每条进行检查螺丝。9、严禁提前张拉,规范张拉机手操作。10

    20、、使用良好的混凝土配合比,合理调整砂、石级配,控制好砼料的坍落度;60环向:环向:1、加强整形员工的工作责任心和工作技能;2、调整抱箍板下料尺寸,保证合适的喇叭口直径;3、使用良好的混凝土配合比;61十四、桩身外观异常(灰斑、油污、表面花斑、桩内壁黄色等)62 质量问题的原因描述:质量问题的原因描述:粘皮:粘皮:1、管桩出池放张强度低;2、水泥早期强度低,材质不合格;3、蒸养工艺落实不到位,提前开池。63油污:油污:清模工序中模边刷机油,机油黏度大,循环使用后宜与水泥残渣混合后粘于模边,极难清理干净,而后台前抹浆时将模边残积物铲入混凝土中,经过离心成型在管桩表面形成大团油污状物质,压蒸后形成棕

    21、黄色物质,无强度。64花斑:花斑:1、室外温度突变,各原材料温度及车间方桩制作时温度下降,砼料凝结时间变长;2、蒸养池池底积水现象严重淹没气管,导致供气出现问题;3、管模内壁不光滑,桩表面水泥水化反应不一致。65 解决方案:解决方案:1、通知车间立即清理模边,包括模边止口处外缘均需重新清理;2、禁止车间使用机油清理模边,改用废柴油与脱模剂混合物;3、试验室对各原材料、拌和楼砂、石仓、车间台前、拆模及室外温度进行全方位测量跟踪及时对工艺作出相应调整;664、蒸养池积水抽水不及时5、加强车间人员及看池人员写盖池时间及供汽情况跟踪;6、及时与水泥、外加剂厂家沟通交流此质量问题,了解所供材料是否有波动

    22、,并加大原材料检测力度。7、对出现无法脱膜桩适当延长其养护时间再拆模生产.。67十五、桩身裂缝68 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:纵向裂纹:纵向裂纹:1、管桩脱模后,起吊装车时发生激烈碰撞;2、未严格执行蒸压工艺、升压、降压速率过快 3、蒸压工艺不合理,未按工艺操作,降温过快、釜内降温时间过短。(压力梯度、温度梯度、湿度梯度)69环裂:环裂:1、脱模强度过低;2、起吊卡模;4、桩身过长,自身重量加起吊动力超过抗裂值,配筋不足。5、吊桩时发生碰撞或吊桩不规范,没有遵循轻吊轻放的原则;6、钢棒预应力损失大或者预应力不足;7、钢筋断裂。70 解决方案解决方案:纵裂:纵裂:1、吊桩时应轻掉轻放

    23、,吊运途中应小心谨慎,避免管桩发生碰撞;2、加强吊机手培训,规范人员操作。3、严格执行蒸压工艺制度,外界环境温度变化时及时应变,临时调整工艺。4、严格要求场地,在釜内外温差较大的情况下出釜时及时加盖油布保暖,防止温差过大造成环裂71环裂:环裂:1、对卡模特别是长桩卡模,要求车间班组必须翻模吊桩,并对管模及时进行维修;2、加强对吊机手的培训及处罚,严禁吊桩时剧烈碰撞;3、严禁张拉不到位、提前张拉、张拉错误等;4、增加配筋。72十六、冬季桩身脱皮73 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:1、对上模盖喷洒脱模剂不均匀,没有形成均匀的隔离膜(造膜困难)粘皮而成,层层加厚、积重难返。2、因上模脱模后,

    24、水蒸汽冷凝成水附在模上,马上喷脱模剂相当于稀释了脱模剂,加之气温降低,钢模冷却快,温度低难以成膜;3、水泥本身质量有问题;4、使用油性脱模剂,增加隔离效果。74 解决方案解决方案1、根据实际情况,冬天用脱模油按比例配置好后与脱模剂掺配使用;2、与水泥厂家沟通共同解决,提供优质的水泥;3、加强喷脱模剂员工的责任心,严格按照比例配制脱模剂以达到车间的使用要求;754、更改配合比,增加水泥用量,提高混凝土脱模强度;5、上模盖的冷凝水用拖把拖干净后方可喷脱模剂;6、对已脱皮的管模要清理干净并打油后再喷脱模剂。76十七、桩身弯曲 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:1、该管模存放不当变形弯曲,车间未及

    25、时合模维修。2、蒸养池摆放不合理,未遵循先大后小、先长后短的原则。2、装车不合理。两边悬空较长,自身重力或上部压桩导致弯曲。截桩直接放在长桩上压弯等。解决方案:解决方案:1、督促车间尽快合模维修 2、蒸养池摆放要合理,制定合理的生产顺序。3、制订合理的装车要求。77十八、端板与套箍分离78 质量问题的原因描述质量问题的原因描述:1、端头板压型不到位,压型设备未对准端板凹槽处压型,导致抱箍板与端板没有完全衔接在一起;2、抱箍和端板焊接质量差;3、尾板未紧贴管模,张拉时头端被拉开或尾板被拉变形;794、端板加工尺寸不达标:端板斜口尺寸或止口尺寸不符合要求;或端板材质问题;5、抱箍板下料尺寸过大,喇叭口直径偏大,导致张拉时与管模卡住脱接;6、员工操作不规范,操作野蛮,随意乱丢造成抱箍皮脱焊。80 解决方案:解决方案:1、定期检查车间压型机是否存在问题,定期测量端板凹槽以及端面到止口的尺寸,发现问题及时调整;2、调整压型设备,对准凹槽处进行压型,调整套箍压型设备,直至喇叭口尺寸符合工艺要求;813、加强对端板和带钢质量的抽查和监督,对不合格的原材发现后及时通知厂家沟通解决处理4、适当调整抱箍板下料尺寸5、加大对焊工组端头板加工的监测力度,规范员工的操作。82 总结总结:最后方桩的质量是大家做出来的,并不是靠我们实验室判出来的。希望大家能够按照我们制定的工艺进行操作。83谢谢大家

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