(完整版)质量分析会课件.ppt
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1、 重庆泓浦汽车工业有限公司重庆泓浦汽车工业有限公司目目 录录一、压铸、机加质量指标完成情况一、压铸、机加质量指标完成情况二、外部质量投诉二、外部质量投诉三、内部典型质量问题三、内部典型质量问题四、客户退货情况汇总四、客户退货情况汇总五、供应商来料质量汇总五、供应商来料质量汇总六、六、4M/调试品等制度的执行情况调试品等制度的执行情况七、工艺纪律执行情况汇总七、工艺纪律执行情况汇总八、上月质量改善情况(本月无)八、上月质量改善情况(本月无)九、本月整改项九、本月整改项一、压铸一、压铸1月份质量月报月份质量月报压铸车间生产及质量情况压铸车间生产及质量情况 (一一)压铸车间生产数为压铸车间生产数为9
2、0691件件,合格数为合格数为88513件件,废品数为废品数为2178件件.合格率为合格率为97.60%,废品率为废品率为2.40%(主要反映压铸车主要反映压铸车间生产及产品质量间生产及产品质量)。(二二)压铸产品压铸产品机加机加总体合格率总体合格率(反映压铸反映压铸毛坯在机加毛坯在机加到成品质量到成品质量情情况况,)生产本厂压铸毛坯生产本厂压铸毛坯36589件件,合格数为合格数为33416件,废品数为件,废品数为3173件件,交验合格率为交验合格率为91.33%,废品率为,废品率为8.67%。质量状况对比:压铸废品质量状况对比:压铸废品(一一)压铸产品毛坯交验质量情况压铸产品毛坯交验质量情况
3、生产数生产数合格数合格数合格率合格率废品数废品数废品率废品率备备 注注本本 月月906918851397.6021782.40去年去年1237816121273097.97250862.03与上年比较与上年比较0.37%0.37%(二二)压铸毛坯机加情况压铸毛坯机加情况:生产数生产数合格数合格数合格率合格率废品数废品数废品率废品率备注备注本本 月月365893341691.3331378.67131摇臂因杂质报废摇臂因杂质报废2494件件去年去年64137259998093.55413926.45与上年比较与上年比较2.22%2.22%机加机加1月份质量月报月份质量月报生产总数及质量情况:工废
4、生产总数及质量情况:工废机加车间总体质量情况机加车间总体质量情况:产品交验总数产品交验总数85432件,合格数件,合格数84729件,合格率件,合格率99.18%,废品总数为废品总数为788件件,废品率为,废品率为0.92。产产 量量合格数合格数合格率合格率工废数工废数工废率工废率本本 月月854328472999.187030.92上上 年年1489622147271298.86169101.14与上年比与上年比较较0.12%0.12%工废、工废率质量统计工废、工废率质量统计:7240/7250机加工废数、工废率对比机加工废数、工废率对比(上月(上月)大洋摇臂大洋摇臂大洋支架大洋支架大洋轴类
5、大洋轴类 备注备注1616年年1212月工月工废数废数6121596本月摇臂本月摇臂孔拉伤孔拉伤499件,拉伤件,拉伤占总不良占总不良96.891616年年1212月工月工废率废率0.120.337.53本月工废数本月工废数51534109本月工废率本月工废率1.440.50%1.94%二、外部质量问题反馈(客诉)二、外部质量问题反馈(客诉)投诉时间产品名称产品图号客户投诉内容/不良数不良批次不良原因处置对策对策书编号整改后发货情况担当责任者备 注1.6摇臂总成7250PSEW支架Rc1/8孔大1件161201返修螺纹攻大完善返修规定2017003质量部1.6摇臂总成7240PSEW螺钉卡死1
6、件161216-1摇臂螺纹内有异物摇臂在装配前用气枪吹20170113技术部1.6摇臂总成7240PSEW端面漏油1件161216-1轴密封槽内有铁屑改进测漏方式20170118技术部1.16摇臂总成S4S三菱摇臂与轴卡死161031摇臂圆度不良1、摇臂轴孔在滚压前增加挤压加工2、入库前对孔进行全检3、装配后灵活性检查时增大偏摆角度20170117技术部质量部1.17摇臂总成7250MIS调整螺钉无硬度1件150505投诉时间产品名称产品图号客户投诉内容/不良数不良批次不良原因处置对策对策书编号整改后发货情况担当责任者备 注1.16壳体216801大环单边0.4至0.51月1.8压铸压铸模具控
7、制不良宣贯教育,并确认要求0.3已验证合格质量部1.17蹄片组件180川渝套管尺寸超差库存供应商零星不良使用游标卡尺分选使用(合计分选200余件,发现6件不良)已分选未发货质量部/配套部2.7壳体216801大环内部组织气孔1月压铸1、抽查其他批次,未发现严重不良。2、不良批次机加后分选质量部/压铸附表一三、内部典型质量问题反馈三、内部典型质量问题反馈日期产品名称图号质量问题简述整改措施及处理结果1.6摇臂轴1203162013油孔对轴中心位置偏50%检具改制;制定调试作业指导书;全数分选使用;报废25件1.13摇 臂120356131基体内部有夹杂物更换颗粒剂;1YZ04B批2546件报废1
8、.16摇臂轴120316201M8螺纹烂牙69/486(14%)不允许在打磨前攻丝;全数分选5牙之上的损伤报废62件1.20摇臂支架1203463612-M6倒角不良240件全数分选返修;专批发无锡;攻丝前倒角1.22摇 臂12035613115孔Ra2.4不良全数分选1096件不良专批发无锡;更换刀具1.11调温器座R3000-1306003压铸表面起层1、改善模具排气系统。2、宣贯教育操作者喷枪使用。1.7润通支撑座R3000-1007102抽芯孔断裂,形成隔层超厚更换抽芯1.17调温器过渡接头R3000-1306008压铸9孔塞规不过压铸时增设塞规检查(原游标卡尺检查)内部典型质量不良附
9、图3油孔偏:7YX21YZ27不良50件131摇臂内部夹杂物:1YZ04B2546件全数报废201轴M8螺纹损伤361支架2-M6倒角不良131摇臂轴孔粗糙度不良-Ra2.4内部典型质量不良附图压铸后,表处理抛丸后起层压铸模具抽芯断,隔皮厚,无法手动敲穿。外部质量问题(客诉)反馈附图密封圈取下后槽内有铁屑附着7240总成:161216摇臂螺纹滑牙7240总成:161216端面漏油S4S总成161031:摇臂卡死7250总成150505:螺钉磨损严重内部组织气孔两边壁厚差值0.45,出现单边,要求0.3来料套管厚度超差,实测28.5(要求27-0.5)外部质量问题(客诉)反馈附图7250总成:1
10、61201Rc1/8螺纹孔大OK11.27mmNG四、退货情况汇总四、退货情况汇总产品类别产品类别交付数量交付数量交付不良交付不良三包退货三包退货PPM退货率退货率 前端盖前端盖0/7018/制动器制动器137040107/0.78 大环大环41712277066400.66 外贸外贸743350672.680.067五、部分来料情况汇总五、部分来料情况汇总 厂家厂家供应品供应品 来料数量 来料批次 交付不良 PPM重庆顺博重庆顺博铝锭29801.053 0/科聚科聚361支架3884521254583铭仪铭仪010镶块 220螺钉780001747395808瑞迪瑞迪S4S螺钉1200012
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