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类型高排放标准污水处理厂提标改造工程实践院高守有课件.pptx

  • 上传人(卖家):晟晟文业
  • 文档编号:3070833
  • 上传时间:2022-07-02
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    关 键  词:
    排放 标准 污水处理 厂提标 改造 工程 实践 院高守有 课件
    资源描述:

    1、北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院内容提要 王小郢提标改造及除臭降噪工程背景1 曝气池改造工程方案2 深度处理实验及工程方案3 提标改造工程运行分析4 问题与讨论5北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院项目概况项目概况王小郢与巢湖的关系合肥巢湖王小郢污水厂位于合肥市东南,铜陵南路和太湖路交口西北角。污水处理厂分两期建设,一期、二期工程设计规模分别为15万m3/d,总设计规模为30万m3/d,出水入南淝河,最终排入巢湖。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院王小郢现况平面图北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院潜山路桥断面TPNH3-N

    2、TN0.753 0.753 5.45 5.45 9.58 9.58 TPNH3-NTN0.783 0.783 6.06 6.06 11.1 11.1 合作化路桥断面毫州路桥断面TPNH3-NTN0.768 0.768 4.85 4.85 11.3 11.3 芜湖路桥断面TPNH3-NTN0.518 2.46 12.4 王小王小郢尾水排放水体郢尾水排放水体-南淝河的水质情况南淝河的水质情况南淝河的总氮各断面浓度在9.612.4mg/l之间,TP介于0.520.78mg/l之间。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院巢湖污染情况巢湖污染情况主要污染物为总磷、总氮、氨氮。北京市市政工程

    3、设计研究总院北京市市政工程设计研究总院项目概况项目概况合肥王小郢污水处理厂一期、二期工程设计处理能力分别为15万吨/日,总处理能力30万吨/日,现况深度处理厂设计能力为10万吨/日。一二期工程已建成运行十余年。一期工程:转刷曝气;水深一期工程:转刷曝气;水深3.5m3.5m二期工程:转碟曝气;水深二期工程:转碟曝气;水深4.3m4.3m北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院项目概况项目概况现况污水厂及中水厂流程图现况污水厂及中水厂流程图北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院现况水质水量分析现况水质水量分析实测进水量实测进水量北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设

    4、计研究总院现况水质水量分析现况水质水量分析09100910年进、出水年进、出水CODCOD、BODBOD值值北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院现况水质水量分析现况水质水量分析SSSS进、出水值进、出水值TPTP进、出水值进、出水值北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院现况水质水量分析现况水质水量分析氨氮进、出水值氨氮进、出水值总氮月平均进、总氮月平均进、出水值出水值王小郢出水主要出水指标王小郢出水主要出水指标优于一级优于一级B标准,部分指标准,部分指标达到一级标达到一级A标准。标准。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院现况水质水量分析现况水质水量

    5、分析20082009年进水年进水BOD5/NH4的浓度变化图的浓度变化图在699个有效数据中,BOD5/NH4+比值平均为5.8,比值小于4的数据涵盖率为31%,比值小于3.5的数据涵盖率为24%。说明污水厂的生物脱氮存在碳源瓶颈,如遇水温低的季节更为不可控。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院项目概况项目概况设计出水目标的讨论:设计出水目标的讨论:一级一级A标准标准主要指标主要指标IV类水标准类水标准TN月平均不大于月平均不大于5mg/l(8mg/l)COD月平均不大于月平均不大于30mg/l氨氮不大于氨氮不大于1.5mg/lTP不大于不大于0.3mg/l本提标改造工程的整体

    6、技术路线为:对现况氧化沟进行改造,强化生物处理能力;新建反硝化滤池,经脱氮处理后出水经臭氧脱色、紫外线消毒后达标排放;同时,深度处理方案设计要充分考虑利用王小郢现况中水厂。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院项目概况项目概况工程的主要任务工程的主要任务提标改造,进一步降低污染物。提标改造,进一步降低污染物。除臭,消除臭味对周边居民及职除臭,消除臭味对周边居民及职工的影响。工的影响。降噪,消除噪音对周边居民及职降噪,消除噪音对周边居民及职工的影响。工的影响。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院目标与效果目标与效果出水目标注: 按照月平均出水COD值达到该指标进行设

    7、计,且进水中溶解性不可降解COD值小于20mg/l时才能保证该出水指标。 按照月平均出水TN值达到该指标进行设计。 目标值指标指按照环保监测要求必须保证的达标要求;设计出水指标是在良好工况条件下(主要包括进水水质和运行水温等条件),工艺所能达到的优化出水指标,按照月均值进行考核。项 目一级A目标值(奖励指标)备 注BOD5(mg/L)10 6满足地表水环境质量标准 GB3838-2002中的地表水环境质量IV类标准CODCr(mg/L) 50 30或者高锰酸盐指数10满足地表水环境质量标准 GB3838-2002中的地表水环境质量IV类标准TN(mg/L) 15 5考虑温度因素和氮组分等前提条

    8、件下的力争控制指标;当进水水温小于12时出水指标的TN数值不参与TN 5mg/l的考核。NH4+-N(mg/L) 5(8) 1.5满足地表水环境质量标准 GB3838-2002中的地表水环境质量IV类标准TP(mg/L) 0.5 0.3满足地表水环境质量标准 GB3838-2002中的地表水环境质量IV类标准粪大肠杆菌群(个/L)10001000满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002色度(度) 30 15SS 10浊度(NTU) 5北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院目标与效果目标与效果 根据合肥市环保局相关要求,本次工程经过改根据合肥市环保局相关要求,本次

    9、工程经过改造后,厂界噪声要求达到造后,厂界噪声要求达到工业企业厂界环境噪声工业企业厂界环境噪声排放标准排放标准(GB12348-2008GB12348-2008)2 2类标准。类标准。声环境功能区类别声环境功能区类别时段时段昼间昼间夜间夜间2类类60 dB(A)50 dB(A)厂界环境噪声排放限值厂界环境噪声排放限值降噪目标北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院除臭目标 厂界排放标准执行厂界排放标准执行城镇污水处理厂污城镇污水处理厂污染物排放标准染物排放标准(GB 18918-2002GB 18918-2002)中二级排)中二级排放标准。放标准。序号控制项目一级标准二级标准二级标

    10、准三级标准1氨NH31.01.54.02硫化氢H2S0.030.060.323臭气浓度(无量纲)1020604甲烷(厂区最高体积分数,%)0.511 厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度 单位:单位:mg/m3目标与效果目标与效果北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院 降噪工程:降噪工程: 主要工程内容:二期氧化沟表曝改底曝, 外露电机设备降噪;中水厂鼓风机房降噪;沉淀池出水堰等跌水降噪等 除臭工程:除臭工程: 主要工程内容:一二期工程预处理区、配水配泥井、厌氧池、氧化沟除臭;污泥脱水机房除臭等 曝气池改造工程:曝气池改造工程: 一、二期氧

    11、化沟强化脱氮除磷改造,提高原污水中碳源的利用效率;提高除磷效果。减少药剂投加。 深度处理工程:深度处理工程: 新建深度处理系统主要包括反硝化过滤、臭氧脱色(提高感官效果) 和消毒等目标与效果目标与效果主要改造内容北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院深度处理用地改造工程不新增加用地;提标项目利用原有一二期工程之间,及现况构筑物之间的空余绿地。改造期间污水处理厂不停产。项目用地项目用地北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院氧化沟在脱氮除磷角度的考虑:氧化沟在脱氮除磷角度的考虑:强化硝化:确保出水氨氮小于强化硝化:确保出水氨氮小于1.5mg/l1.5mg/l;深度处;深

    12、度处理不再设曝气措施理不再设曝气措施强化反硝化:强化反硝化:尽可能利用原水中的碳源去除更多的总氮;节省后续反硝化滤池碳源投加节省后续反硝化滤池碳源投加和运行费用;减少反硝化滤池的反冲洗减少反硝化滤池的反冲洗都会增加运行费用和对污水厂水力负荷的影响。避免携带过多的溶解氧避免携带过多的溶解氧进入下一步反硝化滤池,消耗外加碳源。曝气池改造目标曝气池改造目标一期氧化沟二期氧化沟二期氧化沟由于有效水深可达4.3m,有条件改为水下曝气,并对除臭降噪有利;一期氧化沟的有效水深只有3.5m,如改为水下曝气效率不高,采取好氧段增加表曝机的方式强化充氧,同时一期转刷设备状态较好,可继续利用。北京市市政工程设计研究

    13、总院北京市市政工程设计研究总院缺氧池好氧池缺氧池好氧池缺氧池好氧池曝气池改造方式曝气池改造方式思路:思路:结合氧化沟的具体情况确定改造方案,土建工程量最小,工期最短为重要原则之一。本工程一二期氧化沟水力停留时间长大1617h,可以在保证硝化条件下,为反硝化预留更长时间。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院一期氧化沟改造一期氧化沟改造一期氧化沟:改造出独立缺氧环境一期氧化沟:改造出独立缺氧环境将一期氧化沟一部分池容分隔出来,建立独立的缺氧池,缺氧池设搅拌器;氧化沟其余部分池容作为独立好氧池,设微孔曝气设备满足充氧要求。一期氧化沟HRT :17.4hr改造后单独缺氧池HRT:8.0

    14、hr;增加1h的脱气段;好氧池HRT为8.4h缺氧池缺氧池好氧池好氧池脱气池脱气池北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院进水点转刷推流器搅拌器回流泵不能同时开启回流硝化液调节转刷不能同时开启一期氧化沟改造一期氧化沟改造利用现况转刷及推流器移位使用设置可调节段,充分发挥反硝化作用的基础上,确保硝化北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院二期氧化沟改造二期氧化沟改造氧化沟:推流氧化沟:推流A/A/OA/A/O反应池反应池将氧化沟一部分池容分隔出来,建立独立的缺氧池,缺氧池设搅拌器;氧化沟其余部分池容作为独立好氧池,设微孔曝气设备满足充氧要求。改造并减产后生化池总HRT :

    15、15.5hr改造后单独缺氧池HRT:4hr,好氧池HRT7.5h,脱气段HRT为1h;并设3h的缺氧可调节段进水点缺氧池好氧池脱气池脱气池缺氧/好氧池可调段缺氧池北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院进水点搅拌器不能同时开启选择性开启调 节 段 内回流二期氧化沟改造二期氧化沟改造利用现况推流器作为搅拌器使用设置缺氧、好氧可调段北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院氧化沟改造氧化沟改造进水点回流泵搅拌器曝气干管搅拌器曝气支管二期氧化沟改造二期氧化沟改造北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院美国康奈尔大学1997年出版的“污水处理厂和管网运行人员健康危害手

    16、册”出处:Brown, Nellie J. , Health Hazard Manual: Wastewater Treatment Plant and Sewer Workers (1997).网址:http:/digitalcommons.ilr.cornell.edu/manuals/2When air-stripping occurs, the volatile chemical moves from an area of higher concentration (the sewage) to one of lower concentration (the air) until th

    17、e air becomes saturated (that is, when the air holds as much chemical as it can). In the activated sludge process, the air-stripping of volatile organic chemicals seems to be greater in surface aeration systems than in bubble aeration systems. The reason seems to be that in the surface aeration syst

    18、em, there is so much air flow above the basin that the air stream doesnt get the chance to become saturated, so there is virtually no limit on the stripping rate.“当气提发生时,可挥发化学物质从高浓度区域(污水)进入低浓度区域(空气),直至空气饱和(即达到空气能吸收该化学物质的最大量)。在活性污泥工艺过程中,可挥发有机在活性污泥工艺过程中,可挥发有机化学物质的气提量在表面曝气系统比在微孔化学物质的气提量在表面曝气系统比在微孔曝气系统要

    19、大曝气系统要大。原因是在表面曝气系统中,由于曝气池面的空气流动较大,以致可挥发化学物质在空气中无法达到饱和,因此实际上不存在气提比的上限。”由于气提现象,表面曝气池池面的进入空气的可挥发性化学物质量大于微孔曝气系统由于气提现象,表面曝气池池面的进入空气的可挥发性化学物质量大于微孔曝气系统北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院美国华盛顿州空气有毒污染源及排放估测方法Washington State Air Toxic Sources and Emission Estimation Methods网址:http:/www.ecy.wa.gov/programs/air/pdfs/ww

    20、tmt3.pdf有毒空气污染物表面曝气系统进水浓度要求 g/L微孔曝气系统进水浓度要求 g/L丙酮14,99632,135三氯甲烷2871,103苯乙烯249705甲苯1,5834,370二氯甲烷3221,626造成一座处理能力造成一座处理能力3千万加仑千万加仑/天(天(11.4万吨万吨/天)的污水处理厂天)的污水处理厂每年排放每年排放10吨以下有毒空气污染物的进水浓度吨以下有毒空气污染物的进水浓度北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院深度处理工艺比选深度处理工艺比选深度处理出水设计目标深度处理出水设计目标一级一级A标准标准主要指标主要指标IV类水标准类水标准COD不大于不大于3

    21、0mg/lTN不大于不大于5mg/l氨氮不大于氨氮不大于1.5mg/lTP不大于不大于0.3mg/l?出水水质的可达标性出水水质的可达标性反硝化滤池中试反硝化滤池中试TN与与COD组分分析组分分析北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院深度处理试验深度处理试验探索并比选生物滤池、深床滤池、活性砂滤池生物滤池、深床滤池、活性砂滤池三种不同深度脱氮工艺的运行参数。验证提标改造出水水质标准的可行性: TN5mg/L、TP 0.3mg/L、CODCr 30mg/L。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院1.1m配水渠0.3m卵石承托层2.5m陶粒滤料层25mm陶粒滤料832m

    22、m级配卵石0.66m出水清水层0.5m超高进水出水生物滤池0.5m出水渠0.45m卵石承托层2.4m石英砂滤料层24mm石英砂832mm级配卵石2.4m进水区进水出水深床滤池生物滤池试验装置为长方体型式,长宽高尺寸为:1.0m0.8m5.05m 深床滤池为圆柱体形式,内径590mm,高5.7m北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院活性砂滤池1.0m锥斗2.0m石英砂滤料层11.6mm石英砂出水1.2m清水层进水活性砂滤池内径0.96m ,高4.2m北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院甲醇投加控制 1)精确计算甲醇投加量; 2)现场统一配置; 3)配置完成后贴好封条

    23、; 4)禁止私自揭开封条。水样采集方法1)统一采用自动取样仪采集24小时混合样;2)自动取样仪统一管理,在各方的监督下,集中统一同时取样;3)对水样进行编号,编号每两周更换一次。4)有专人送往水质监测站,进行统一化验。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院序号序号试验目标试验目标试验工况试验工况试验时间(天数)试验时间(天数)1挂膜挂膜阶段3月中旬4.1(20天)2不外加碳源对硝酸盐氮的去除效果不投加甲醇4.24.12(11天)3去除5mg/L硝酸盐氮外加17mg/L甲醇4.134.22(10天)4去除10mg/L硝酸盐氮外加3

    24、2mg/L甲醇4.235.18(26天)5去除15mg/L硝酸盐氮外加46mg/L甲醇5.196.1(14天)6各家设备最大流量提高各家滤速到设计滤速的1.2倍6.26.13(12天)7各家设备最佳脱氮效果根据进水NO3-N含量足量投加甲醇6.146.29(16天)8研究出水TN5mg/L、出水CODCr进水时,各家设备最佳条件根据各家设备情况投加足量投加甲醇6.307.19(20天)9同时脱氮除磷对各家设备的影响除磷脱氮研究7.207.28(9天)10研究出水TN5mg/L、出水CODCr进水时,各家设备最佳条件根据各家设备情况投加足量投加甲醇8.38.14(12天)11去除5mg/L硝酸盐

    25、氮外加17mg/L甲醇8.158.22(8天)12同时脱氮除磷对各家设备的影响除磷脱氮研究8.239.3(12天)试验从2011年3月中旬开始,9月初结束,历时5个半月。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院51015202513/Apr/1114/Apr/1115/Apr/1116/Apr/1117/Apr/1118/Apr/1119/Apr/1120/Apr/1121/Apr/1122/Apr/11浓度浓度 (mg/l)17mg/l甲醇投加量条件下各滤池进出水总氮变化图甲醇投加量条件下各滤池进出水总氮变化图进水TN生物滤池出水TN深床滤池出水 TN活性砂滤池出水TN进水TN生

    26、物滤池出水TN深床滤池出水 TN活性砂滤池出水TN投加投加17mg/l甲醇条件下滤池进、出水总氮变化情况甲醇条件下滤池进、出水总氮变化情况01234567891013/Apr/1114/Apr/1115/Apr/1116/Apr/1117/Apr/1118/Apr/1119/Apr/1120/Apr/1121/Apr/1122/Apr/11浓度浓度 (mg/l)17mg/l甲醇投加量条件下各滤池出水亚硝态氮浓度图甲醇投加量条件下各滤池出水亚硝态氮浓度图进水亚硝态氮生物滤池出水亚硝态氮深床滤池亚硝态氮活性砂出水亚硝态氮投加投加17mg/l甲醇条件下滤池出水亚硝态氮变化情况甲醇条件下滤池出水亚硝态

    27、氮变化情况三种滤池在运行过程中,都出现了亚硝态氮不断累都出现了亚硝态氮不断累积的情况积的情况,试验最后一日生物滤池、深床滤池和活性砂滤池出水中亚硝态氮分别为3.7mg/l、6.0mg/l和5.9mg/l。平均总氮分别去除量2.8mg/l、1.8 mg/l和2.2mg/l,试验最后一日总氮去除量分别为4.0 mg/l、3.8mg/l和4.8mg/l,三三种滤池启动速度未观察到明显区别种滤池启动速度未观察到明显区别。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院01234567891015/Aug/11 16/Aug/11 17/Aug/11 18/Aug/11 19/Aug/11 20/A

    28、ug/11 21/Aug/11 22/Aug/11浓度浓度 (mg/l)17mg/l甲醇投加量各滤池出水亚硝态氮浓度图(对比试验)甲醇投加量各滤池出水亚硝态氮浓度图(对比试验)进水亚硝态氮生物滤池出水亚硝态氮深床滤池亚硝态氮活性砂滤池亚硝态氮亚硝酸盐积累的验证试验:在实际运行过程中,不足量投加碳源会导致活性砂滤池和生物滤池出水中出现明显的亚硝态氮积累,而深床滤池则表现相对不明显。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院投加32mg/l甲醇:期间进水总氮平均浓度为18.6mg/l,生物滤池、深床滤池和活性砂滤池对总氮的去除量平均为总氮的去除量平均为9.2mg/l、9.8mg/l和和8

    29、.7mg/l;出水中总氮平均浓度分别为9.4mg/l、8.8mg/l和9.9mg/l。投加46mg/l甲醇:期间进水总氮平均浓度为为22.2mg/l,生物滤池、深床滤池和活性砂滤池对总氮的去除量平均为11.6mg/l、16.8mg/l和和14.0mg/l;出水中总氮平均浓度分别为10.5mg/l、5.4mg/l和8.2mg/l。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院滤速试验:滤速试验:生物滤池的基本过滤速度为78m/h;深床滤池的基本过滤速度为56m/h;活性砂滤池的基本过滤速度为68m/h。本阶段试验目的是进一步通过试验明确各滤池的过滤速度。(1.2倍的设计推荐滤速)倍的设计推

    30、荐滤速)生物滤池试验滤速由7.8m/h逐渐提高到试验结束时的9.6m/h,运行稳定,滤速进一步升高效果下降。深床滤池平均滤速在6.6m/h的条件下运行较平稳,滤床阻力增加较快,驱氮及反冲洗频率增加,反冲洗水量约为进水的4%左右。活性砂滤池平均滤速在8.8m/h的条件下,处理效果下降,出水总氮浓度明显高于生物滤池和深床滤池北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院同步脱氮除磷试验主要结论同步脱氮除磷试验主要结论:同时脱氮除磷投药时,三种滤池均出现滤池阻力增加较同时脱氮除磷投药时,三种滤池均出现滤池阻力增加较快,反冲洗频率变短的情况。快,反冲洗频率变短的情况。滤池反冲洗过程同样存在成本以

    31、及对整个系统的水力负荷影响等问题,因此建议反硝化滤池以反硝化为主要目的,化学除磷主要在二级处理中完成,反硝化滤池前投药仅作为辅助和出水保障。如果除磷量较大,建议单独设除磷设施。反硝化滤池同步脱氮除磷试验:反硝化滤池同步脱氮除磷试验:在脱氮试验过程中,在7月20日至28日以及8月23至9月3日之间,分两阶段进行了同步脱氮除磷试验。第一阶段试验期间进水TP平均浓度为0.64mg/l。三种滤池除磷效果均不明显。为一步明确滤池的除磷特性,第二阶段在进水中投加磷酸盐使进水总磷提高1mg/l左右,进水总磷平均浓度为1.46mg/l。PAC投加量均按照摩尔浓度为2.0mol/l的铝盐。第二阶段生物滤池、固定

    32、床砂滤池和连续流砂滤池出水总磷分别为0.94mg/l、0.91mg/l和0.86mg/l,平均去除量为0.52mg/l、0.55mg/l和0.60mg/l。化学除磷过程中,三种工艺脱氮效果良好,生物滤池、固定床砂滤池和连续流砂滤池三种工艺出水平均总氮分别为2.66mg/l、2.43mg/l和2.87mg/l。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院优化运行优化运行标准:按照设备自身特点选择各自不同的滤速和碳源投加比例,实现出水稳定达到确定在试验条件下的最优运行状态,目标均为实现出水总氮小于目标均为实现出水总氮小于5mg/l,并且碳源投加不过量(要求出水,并且碳源投加不过量(要求出水

    33、COD不大于进水不大于进水COD)。第一步试验运行16天;第二步试验运行46天。运行周期内各装置的进水总氮平均浓度均为20.6mg/l。生物滤池平均过滤速度为8.3m/h。运行周期内生物滤池平均出水总氮浓度为4.4mg/l;在第二步试验过程中,生物滤池根据设备特点确定碳源投加比例,进水总氮平均浓度为18.2mg/l,出水平均TN浓度为3.9mg/l,亚硝态氮平均浓度为0.5mg/l。期间反冲洗水比例占进水的2.8%。固定床砂滤池平均过滤速度为6.1m/h。周期内固定床砂滤池平均出水总氮浓度为4.8mg/l;在第二步试验过程中,固定床砂滤池根据设备特点确定碳源投加比例,进水总氮平均浓度为18.2

    34、mg/l,出水平均TN浓度为4.2mg/l,亚硝态氮平均浓度为0.5mg/l。按照碳源投加不过量以及出水TN小于5mg/l的原则统计,期间反冲洗水比例占进水的8%。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院不同工艺不同工艺反硝化容积负荷(反硝化容积负荷(kgNO3-N/(m3.d)平均值平均值(kgNO3-N/(m3.d)运行时间运行时间6.307.198.38.148.239.3生物滤池0.701.371.141.1固定床砂滤池0.531.030.910.8连续流砂滤池0.691.641.371.2不同工艺反硝化容积负荷统计连续流砂滤池平均过滤速度为7.0m/h。整个运行周期内固定

    35、床砂滤池平均出水总氮浓度为5.1mg/l;在第二步试验过程中,固定床砂滤池根据设备特点确定碳源投加比例,进水总氮平均浓度为17.3mg/l,出水平均TN浓度为4.7mg/l,亚硝态氮平均浓度为1.3mg/l。期间反冲洗水比例大于进水量20%以上。反冲洗水比例高导致实际产水能力下降,说明试验滤速过高,或是反硝化负荷过高。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院基本结论:1、三种滤池在各自适宜的条件下,均能实现出水总氮小于5mg/l的目的;2、本试验条件下得出的本试验条件下得出的生物滤池、固定床砂滤池和连续过滤砂滤池建议滤速分别为不大于8m/h,5.2m/h和6.2m/h;滤池反硝化碳

    36、源投加比例分别为4.28g、3.0g和3.2g甲醇/(gTN去除);对应的反硝化容积负荷平均值分别为1.1、0.8和1.2(kgNO3-N/(m3d);3、不足量投加碳源会导致出水亚硝酸盐的积累,而一旦足量投加即可消除出水的亚硝态氮。4、反硝化滤池仅作为除磷的补充,主要除磷在二级处理中完成,或根据情况设独立的除磷单元。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院日期日期水样水样TCODSCODXCODSSXSSIfSIXI7.147.28一期出水平均5144101.311.0737.90.7610.287.147.27二期出水平均485631.610.4143.20.882.877.2

    37、07.28固定床砂滤池出水平均47.830.002.000.3822.718.997.207.28生物滤池出水平均40.631.502.171.3931.34.337.207.28连续流砂滤池出水平均42.54.510.6318.33.20二级出水二级出水COD组分组分从实验期间进水COD组分分析数据,滤池进水中溶解性惰性组分(SI)一、二期二级出水平均分37.9mg/l和43.2mg/l,因此要实现出水总COD小于30mg/l,必须以滤池进水中的溶解性不可生物降解的COD含量作为限制条件。修订出水COD指标为: 30 或者高锰酸盐指数或者高锰酸盐指数10北京市市政工程设计研究总院北京市市政工

    38、程设计研究总院日期水样TNSTNSNHNO3-NNO2-NTONSONXONXNISNI7.27.28间的5日数据二级出水平均19.0618.843.7913.260.661.351.130.220.01.257.167.28间 5日数据生物滤池平均5.224.842.680.850.490.550.490.190.100.477.167.28间 5日数据固定床砂滤池平均5.524.952.940.820.230.930.370.560.340.187.167.28间 5日数据连续流砂滤池平均7.076.622.810.172.071.450.970.480.170.76二级出水二级出水TN组

    39、分组分从实验期间进水氮组分看,多数时间进水氨氮含量较高,成为后续处理出水TN过高的瓶颈。有机氮(有机氮(TON)滤池进水平均浓度为)滤池进水平均浓度为1.35mg/l,三种滤池出水有机氮浓度在0.551.45mg/l之间,不是出水总氮小于5mg/l目标的限制性因素。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院深度处理方案深度处理方案经过与业主单位协商;结合当地招投标的具体要求,决定通过招标的方式确定工艺:由设计单位提出设计条件,如占地、滤速、进出水条件等等设计条件,通过设备招标确定滤池工艺。序序号号参数参数生物滤池生物滤池深床滤池深床滤池活性砂活性砂滤池滤池1设计滤速(m/h)8.05

    40、.46.02滤床厚度(m)2.52.443.03反冲洗水比例(%)10.010.020.0基本条件基本条件滤池占地北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院深床滤池深床滤池运行简单,维护量小;处理效果稳定,对预处理要求低;跌水噪音较大,敏感地区需要采取措施;专利滤砖技术,投资较大;占地较大专利滤砖技术,投资较大;占地较大适合较大规模处理厂(不小于10万吨/日)生物滤池生物滤池滤速较高,占地相对较小;报道的反硝化容积负荷较高;预处理要求较高;预处理要求较高;跌水噪音较大,敏感地区需要采取措施;设备国产化,投资相对较低;适合较大规模处理厂(不小于10万吨/日)连续流砂滤池连续流砂滤池结构

    41、简单,便于实施;处理效果稳定,对预处理有一定要求;噪音问题较小;专利技术,但可形成有效竞争;适合较小规模处理厂(10万吨/日以下)规模较大,则单元数较多,配水均匀性差及维规模较大,则单元数较多,配水均匀性差及维修量大等问题修量大等问题投资适中;占地较小北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院反硝化碳源深度处理方案比选深度处理方案比选碳源类型碳源类型甲醇甲醇乙酸乙酸乙酸钠乙酸钠分子式CH3OHCHO或CH COOHCH3COONa CH3COONa *3H2O分子量3260136(三水);82(无水)作为碳源的特点对微生物有毒性作用;低分子量易于利用;投加量较小;不需要溶解,液态投加

    42、;国内外应用广泛;属于甲类危险品;水溶液为酸性低于16摄氏度存在结晶问题,工程应用存在问题。6以上的醋酸又叫冰醋酸。冰醋酸极易吸湿,能灼伤皮肤,造成皮肤脱水。用量大;极易溶解,反硝化反应速度快;需要溶解;投加后通常会产生大量的泡沫问题;投加1mg/l时水中BOD增值1.5mg1.07mg0.42mg(三水)0.68mg(无水)投加比例3:13.2:15.0:1(无水)工业品价格(浮动较大)3500(元/吨)(纯度99%)4500(元/吨)(纯度98%)6300(元/吨)(纯度98%,无水)物化性质闪点 12.22,遇明火会爆炸。熔点为16.6,纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体无色透明结晶或

    43、白色颗粒。运输要防止甲醇渗漏,严防明火。装运甲醇的容器要有易燃和有毒的标志。塑料桶包装,每桶净含量: 200kg 、 50kg ;或用槽车发运可按一般化学盐类储运。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院序号序号统计年统计年份份企业详细名称企业详细名称企业详细地址企业详细地址排入的污水排入的污水处理厂名称处理厂名称工业总产值工业总产值(现价)(现价)( (万元万元) )产品名称产品名称工业废水工业废水排放量排放量( (吨吨/ /年年) )m3/dm3/d年正常生年正常生产产时间时间( (小时小时) )化学化学需氧量需氧量( (毫克毫克/ /升升) )1 12009合肥旺旺食品有限公

    44、司合肥市高新区合欢路王小郢污水处理厂9500旺旺食品85040233 876022462 22009安徽青松食品有限公司合欢路王小郢污水处理厂2200面点1920053 28004683 32009上海南洋食品厂肥西县高刘镇100饼干2601 12008074 42009合肥伊利乳业有限责任公司荣事达大道169号蔡田铺污水处理厂20000液态奶350000959 84003445 52009安徽白帝乳业有限公司合肥市蜀山区陈村路21号望塘污水处理厂13018液态奶60000164 579224006 62009安徽东宝食品有限公司双墩工业园长丰县碧尔水处理有限公司5300加工农产品180004

    45、9 24002927 72009合肥国泰食品有限责任公司双凤工业区双凤大道93号蔡田铺污水处理厂6000炒货1000027 24003448 82009安徽华恒生物工程有限公司长丰县双凤开发区蔡田铺污水处理厂1000L-丙氛酸560015 54003449 92009中国植物油公司长丰分公司长丰县水湖镇长淮路北段长丰县碧尔水处理有限公司9560油2900079 2800103010102009合肥包公酒业有限公司肥西县上派镇包公路319号400白酒38000104 180021011112009华润雪花啤酒(安徽)有限公司合肥分公司陈村路10号望塘污水处理厂35535啤酒4140001134

    46、6480150012122009合肥太古可口可乐饮料有限公司莲花路1370号经开区污水处理厂84048碳酸饮料产品144560396 640080013132009合肥娃哈哈饮料有限公司安徽省长江西路2221号经开区污水处理厂80000营养快线350000959 7200155814142009合肥统一企业有限公司锦绣大道182号经开区污水处理厂67608饮料224600615 72002000甲醇替代品的落实情况甲醇替代品的落实情况北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院可收集有机废液2000吨/天COD浓度为2000mg/L,相当于2.67吨甲醇/天甲醇价格3500元/吨有机废

    47、液运输费30元/吨200030=6万元/天可节约甲醇费用2.673500=9345元/天设计甲醇用量6.76吨/天甲醇替代品的落实情况甲醇替代品的落实情况基于以上分析,由于有机废液存在运费昂贵,投加量过大,以及来源不稳定等问题,无法满足污水厂稳定运行,因此不推荐采用。北京市市政工程设计研究总院北京市市政工程设计研究总院除臭工程方案比选除臭工程方案比选u除臭方案的比较项项 目目 化学洗涤法化学洗涤法 充填式生物除臭法充填式生物除臭法 臭氧氧化法臭氧氧化法 土壤除臭法土壤除臭法 特特 点点 使用药液洗净法来处理恶臭物质能得到比较稳定的除臭效果。 日常需要管理的设备较多,对于自控系统和检测仪表等,定

    48、期的维护管理是不可缺少的。 本方法的适用范围广,从低浓度到高浓度的臭气都可处理。微生物可以根据臭气成份的不同而相应地自然增殖,因此运行管理十分容易简便,运转费用也相对低廉,却能达到很好的除臭效果。 臭氧的特性是能除去低浓度的恶臭物质,适合处理大风量的除臭装置。 但是故该法处理效率较低。 为了防止残留臭氧引起的二次公害,臭氧分解装置(硫代硫酸钠洗净或活性碳吸附)是必须安装的。 本方法的除臭对象为小风量且低浓度臭气,适合于能确保用地面积的情况下。其优点为建设费比其它的处理方式低。 除臭处理过程中产生的排水中的氧化生成物会令土壤酸性化,所以须用石灰进行中和,或在混凝土壁面和底面上铺设隔膜以防止腐食。

    49、 臭气臭气性能性能低浓度低浓度 高浓度高浓度 (除臭効果降低) (除臭効果降低) 占地面积占地面积 建设费建设费 (中) (中) (大) (小) 主要设备主要设备除臭风机 洗净塔 循环泵 药液泵 药液注入泵 中和罐 控制盘 除臭风机 充填式生物脱臭塔 臭氧产生器 空气压縮机 洗浄槽(层) 循环水槽 循环水泵 药液循环泵 药液循环水槽 原液贮留罐 原液注入泵 运转控制盘 除臭风机 土壤除臭床 运行管理费运行管理费 (中) (小) (中) (小) 运行运行管理管理低浓度低浓度 高浓度高浓度 (需考虑防止土壤酸性化的对策) 操作的难易度操作的难易度 (普通) (容) (普通) (容) 业业 绩绩 多

    50、 逐増加 少 较多 设计条件设计条件 空塔速度 1.3m/秒以下 接触时间 1.5秒以上 液气比 3 L/Nm3 增加水量 0.0050.01 L/Nm3 空间负荷 150360m3/m3时 接触时间 1024秒 散水量 0.245m3/日(按除臭风量1m3/分钟)空塔速 0.050.3/秒 臭氧注入量 约1.7ppm 液气比 约1.4 L/N3 气体空塔速度 约1.3/秒 接触时间 约1.5秒 土壤内通过速度 5mm/秒以下 土壤接触时间 约80秒 土壤床的厚度 40cm以上 土壤内压力损失 1.47kPa(约150mmAq)以下 评评 价价 除臭效果好,适用于大、中风量的浓度较高臭气处理。

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