[QC]提高高建钢厚板焊接合格率课件.ppt
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- QC 提高 高建钢 厚板 焊接 合格率 课件
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1、腾讯北京总部大楼钢结构腾讯北京总部大楼钢结构QCQC成果汇报成果汇报提高高建钢厚板焊接一次合格率发布人:宋乐乐发布人:宋乐乐 发布日期:发布日期:2017.03.012017.03.01目录01工程概况02 小组简介03选题理由04现状调查05目标设定06原因分析07要因确认08 制定对策09对策实施10效果检查11巩固措施12总结打算巨型桁架合拢节点巨型桁架楼层梁节点斜切面吊柱节点角部桁架节点小组名称小组名称中建三局一公司钢结构攻坚克难中建三局一公司钢结构攻坚克难QC小组小组课题名称课题名称提高高建钢厚板焊接一次合格率注册时间注册时间2015年年6月月课题注册编课题注册编号号ZJS-YGS-
2、001-2016ZJS-YGS-001-2016小组类型小组类型现场型现场型活动频率活动频率1次次/周周活动时间活动时间2015年年6月月14日至日至2016年年4月月28日日小组人数小组人数9人人制表人:宋乐乐 制表时间:2015年06月14日2.小组简介-小组成员姓名姓名职务职务职责职责小组分工小组分工受受QCQC教育时教育时间间出勤率出勤率周进兵周进兵项目经理项目经理组长组长全面负责全面负责48h48h100%100%胥超明胥超明执行经理执行经理副组长副组长资源组织资源组织48h48h100%100%张宝燕张宝燕项目总工项目总工副组长副组长技术指导技术指导48h48h100%100%郁泽
3、洪郁泽洪质量总监质量总监副组长副组长质量监督质量监督48h48h100%100%宋乐乐宋乐乐统计统计组员组员数据分析数据分析48h48h100%100%龚本虎龚本虎探伤主管探伤主管组员组员焊缝验收焊缝验收48h48h100%100%龚世军龚世军焊接主管焊接主管组员组员现场实施现场实施48h48h100%100%赵欣赵欣质检员质检员组员组员现场实施现场实施48h48h100%100%申凯峰申凯峰生产工人生产工人组员组员现场实施现场实施48h48h100%100%制表人:宋乐乐 制表时间:2015年06月18日 理由二理由二 安全要求高,难度大安全要求高,难度大本工程最大悬挑达81米,主要焊接节点
4、为60mm及以上的高建钢,焊接质量对结构安全起决定性作用。业主要求焊接一次合格率95%以上.施工现场质量不容乐观,提高高建钢厚板焊接一次合格率势在必行。 理由一理由一 质量目标要求高质量目标要求高 中国钢结构优秀焊接工程奖 中国钢结构金奖 北京市建筑结构长城杯 中国建筑工程鲁班奖厚板高建钢施工现场综上所述,我们将此次小组活动课题确定为提高高建钢厚板焊接一次合格率制表人:宋乐乐 制表时间:2015年10月7日 检查部位 问题东立面西立面南立面 北立面总计焊缝内部出现夹渣101154焊缝内部局部出现气孔2112根部5毫米内出现未熔合7121110局部出现侧壁未熔合1110其他1010检查点9090
5、9090360合格率(%)86.784.483.385.685序号序号项目项目频数(点)频数(点) 累计频数(点)累计频数(点)频率(频率(% %)累计频率(累计频率(% %)1 1根部5毫米内出现未熔合404074.174.12 2焊缝内部局部出现气孔6461185.23 3局部出现侧壁未熔合3495.590.74 4焊缝内部出现夹渣3525.596.35 5其他2543.7100合计5454高建钢厚板焊接质量问题调查统计表高建钢厚板焊接质量问题排列图-40-40-80-80-100-100-0-0-20-20-60-60 0-0- 12 12- -1818- - 6 6- -2424- -
6、3030- -3636- -90-904242- -5454- -40406 63 32 23 3频数频数累计频率(累计频率(% %)根部5毫米内出现未熔合焊缝内部局部出现气孔局部出现侧壁未熔合焊缝内部出现夹渣其它4848- -制图人:宋乐乐 制表时间:2015年10月7日 调查分析:由以上图表可知,调查分析:由以上图表可知,根部5毫米内出现未熔合的的问题占不合格问题的问题占不合格问题的74.1%74.1%,是影响高建钢厚板焊接一次合格,是影响高建钢厚板焊接一次合格率的主要问题。率的主要问题。目标设定:QCQC小组通过对高建钢厚板焊接质量问题的总结分析,结合公司技小组通过对高建钢厚板焊接质量问
7、题的总结分析,结合公司技术部领导以及外部团队的现场指导,将小组活动目标确定为:术部领导以及外部团队的现场指导,将小组活动目标确定为:焊缝一焊缝一次合格率由次合格率由85%85%提高到提高到95%95%。 制图人:宋乐乐 制图时间:2015年10月10日二、可行性分析1.经现场调查得知根部5mm未融合占焊接缺陷的74.1%。只要解决了这个问题,就可以将一次合格率提升至(360-54+40/360*100%=96.1%95%,目标就能实现。2.经小组成员调查,在本项目举行质量观摩会期间一次合格率达到过95%以上,与以往的历史最高成绩相比,证明这个目标是可以实现的。观摩会期间一次合格率调查结果 20
8、1 2015 5年年7 7月月1212日,日,经过经过QCQC小组成员使用小组成员使用“头脑风暴法头脑风暴法”进行讨论,进行讨论,从从“人、机、料、法、环、测人、机、料、法、环、测”逐一进行问题排查,得出如下原因分析。逐一进行问题排查,得出如下原因分析。焊缝不合格技术交底不详加垫板操作不符合要求安装组对间隙不合格焊接参数选择不当焊接过程温度控制不当焊接电流、电压控制不当焊接过程防风不到位CO2气体流量工人意识差焊接材料选用不当制图人:宋乐乐 制图时间:2015年10月12日焊接材料及机械选择不当焊机出丝不流畅焊丝干伸长过长焊接操作不当焊接选用的套筒不当序号末端原因确认内容确认方法标准负责人完成
9、时间1技术交底不详焊工交底记录调查分析对工人交底覆盖率100%郁泽洪2015年10月12日2焊机出丝不流畅焊丝出丝速度现场检查按照电焊机验收标准检查郁泽洪2015年10月12日3CO2气体流量气流量现场检查按焊接工艺进行检查龚世军2015年10月12日4焊接选用的套筒不当窄间隙焊缝套筒选择现场检查检查焊丝的干伸长赵欣2015年10月12日5焊接过程防风不到位防风措施现场检查对防风棚进行100%验收龚本虎2015年10月12日6安装组对间隙安装组对间隙是否大于10mm(设计值)现场检查对安装间隙进行测量龚世军2015年10月12日7焊接材料选用不当不同材质焊丝选择现场检查焊丝与母材匹配郁泽洪20
10、15年10月12日8加垫板操作不符合要求检查垫板与木材是否存在间隙现场检查检查垫板与木材无间隙赵欣2015年10月12日9焊接过程温度控制不当对焊接过程温度进行监控现场检查温度符合焊接工艺赵欣2015年10月12日10焊接电流、电压控制参数与工艺对比现场检查符合焊接工艺龚世军2015年10月12日为了找出要因,我们小组成员制定了要因确认计划表为了找出要因,我们小组成员制定了要因确认计划表制表人:宋乐乐 制表时间:2015年10月12日技术交底不详现场检查项目部对现场202名焊接人员交底记录进行查询,有详细的三级交底记录,焊工交底率达100%。确认人:郁泽洪 确认日期:2015年10月18日末端
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