350MW机组启机过程中的节能分析课件.ppt
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1、报告人:XXXX XX XX 公司名称LOGO350MW350MW机组启机过程中机组启机过程中的节能分析的节能分析一、系统简介至有压母管锅炉上水通风阀减温水凝结水箱本体疏水扩容器事故疏水扩容器自空冷岛返回凝结水自小机凝结水来轴封冷却器节流孔板#6低加#5低加除氧器热网回水来至有压母管M#7低压加热器汽轮机低压缸排汽装置B凝结水泵A凝结水泵MMMB凝泵入口门A凝泵入口门B凝泵出口门A凝泵出口门精处理装置低旁减温水至小机真空泵补水至B汽泵前置泵密封水至A汽泵前置泵密封水至B汽泵密封水至A汽泵密封水至电泵密封水至电泵前置泵密封水至有压放水至排汽装置至汽封系统高压减温器喷水至汽封系统低压减温器喷水至燃
2、油吹扫减温器仅供#4机至厂区油管吹扫伴减温器仅供#3机至小机轴封减温减压装置喷水至通风阀减压装置喷水至有压母管三级减温器B三级减温器A除氧器水位调整门凝结水再循环调整门至#4机凝结水减温水及杂项管道低缸喷水减温调整门本体疏水扩容器减温水调整门三级减温器减温水调整门三级减温器减温水调整门事故疏水扩容器减温水调整门低缸喷水减温调整门一、系统简介PIM电 动 给 水 泵电 泵 前 置 泵入 口 门MB汽 泵 前 置泵 入 口 门B汽 泵 前 置 泵电 泵 前 置 泵电泵出口门B汽 动 给 水 泵高 加 入 口三 通 阀高 加 出 口电 动 门锅 炉 上 水 ( 凝 泵 出 口 来 )M3号 高 压
3、加 热 器2号 高 压 加 热 器1号 高 压 加 热 器至有压放水母管至有压放水母管MMPIMM化 学清 洗接 口MM至有压放水母管MMM省 煤 器至 高 压 旁 路 阀前 置 泵 电 动机 加 热 器前 置 泵 电 动机 加 热 器电 泵 电 动机 加 热 器MM汽 泵 出口 门至有压放水母管至有压放水母管内 置 式 除 氧 器化 学清 洗接 口至再热器减温水至 无 压 放 水 母 管至 有 压 放 水 母 管接 充 氮 保 护PTPITIPIPTPIPTPITITIPIPTPITIPTPTPITIPITI化 学清 洗接 口给 水 泵 卸 荷 水MA汽 泵 前 置泵 入 口 门A汽 泵 前
4、 置 泵A汽 动 给 水 泵MMPTPITIPTPIPTPITITIPI至有压放水母管PI给 水 泵 卸 荷 水PT完成情况一、系统简介末级过热器屏式过热器中间联箱燃烧器炉膛及水冷壁冷灰斗高温再热器低温再热器省煤器空预器4二、现有上水方式的缺点 1 1、设备可靠性低。在机组启动过程中,若一台电动给水泵发生设备可靠性低。在机组启动过程中,若一台电动给水泵发生故障,造成联备无法正常运行,同时汽动给水泵不能立即投运,故障,造成联备无法正常运行,同时汽动给水泵不能立即投运,则势必要造成锅给水中断,机组启动将被迫中止。则势必要造成锅给水中断,机组启动将被迫中止。 2、 厂用电率高。机组冷态启动时,从启动
5、电动给水泵至负荷厂用电率高。机组冷态启动时,从启动电动给水泵至负荷100MW(即开启汽动给水泵时),需要很长的时间,电动给水泵(即开启汽动给水泵时),需要很长的时间,电动给水泵要消耗大量的厂用电。要消耗大量的厂用电。 3、 除氧器上水采用凝结水泵上水方式,凝结水泵要消耗大量除氧器上水采用凝结水泵上水方式,凝结水泵要消耗大量的厂用电。的厂用电。 5三、相应的对策 1 1、静压上水方案静压上水方案 2、汽泵前置泵上水方案、汽泵前置泵上水方案 3、邻机辅汽带汽泵上水方案、邻机辅汽带汽泵上水方案 4、启动时用除盐水泵向除氧器上水、启动时用除盐水泵向除氧器上水 6四、可行性分析 除氧器压力的需求。呼和浩
6、特热电厂锅炉分离器标高为59000 mm,除氧器的标高为12600mm,整体高度4600mm,则由理想流体的伯努利方程得知:2222121122ghpghp式中 为零(静止状态); 为大气压力,由历次停机可知为89.6kPa; 为12.6+4.6=17.2米,为59米;为常温下水的密度,0.998g/则;g为重力加速度;0.0896MPa+0.998kg/*9.8m/*(59-17.2)m=0.498MPa;因此,当除氧器压力小于0.498-0.0896=0.41MPa时,水将返回除氧器,因此只要除氧器压力大于0.5MPa,就肯定可以实现静压上水。2,1,2p1h)h-(h1221gpp7四、
7、现状调查除氧器的相关性能。 DFST-1200150/180无头内置式除氧器型 式卧置内置式设计压力1.23MPa最高工作压力1.061MPa设计温度391最高蒸汽工作温度376.2出力额定出力1200t/h加热蒸汽压力范围0.21.061MPa运行方式定滑定加热蒸汽额定温度376.2启动蒸汽最高温度400出水温度120180.2由表格可知除氧器最高工作压力为1.061MPa,最高蒸汽工作温度376.2,可以满足静压上水时的温度,压力需求。8五、目标确定辅汽联箱的相关性能。 序号项目单位数值备注1型式卧式圆筒形2工作温度3744083设计温度4204工作压力MPa.g0.81.055设计压力M
8、Pa.g2.56工作容积m34267安装地点煤仓间12.6m8数量每炉1台,共2台(两台机组用量)9设备净重2500kg10设备运行重量4000kg11设备满水重量4500kg从表上可以看出;工作压力为从表上可以看出;工作压力为0.8-1.05MPa,工作温度为,工作温度为374-408,汽,汽源正常工作为四段抽汽,其额定工况下抽汽压力为源正常工作为四段抽汽,其额定工况下抽汽压力为0.809MPa。当负荷低。当负荷低时可采用冷在供汽,其额定工况下抽汽压力为时可采用冷在供汽,其额定工况下抽汽压力为4.19MPa。启机时辅汽联箱。启机时辅汽联箱可由邻机供给,能够满足相关需求。实例:可由邻机供给,能
9、够满足相关需求。实例:2012-6-18日,日,#4机组启机时机组启机时,#3机组机组185MW,用冷再提高,用冷再提高#4机组辅汽联箱参数,机组辅汽联箱参数,最终到达最终到达0.6MPa,360。由以上分析可知,理论上用除氧器加压向锅炉上水是可行的。 9六、原因分析2.2 汽泵前置泵上水方案的可行性分析2.2.1 最大静压差。本厂锅炉分离器标高为59000mm,即给水的静压差最大为0.59 MPa。2.2.2 系统沿程阻力损失。厂家设计省煤器最大压降0.23MPa;启动时假设为0.1MPa;给水高压加热器压降0.1MPa(给水走旁路);给水管道、阀门节流压降损失估计为0.1MPa。系统沿程阻
10、力损失合计为0.3MPa。2.2.3 水冷壁压降。从水冷壁人口集箱到汽水分离器之间的压降称为上升系统压降,包括下炉膛水冷壁压降、上炉膛水冷壁压降及各部分连接管压降。当流体在管道内流动时,其压降由4部分组成,分别为摩擦压降、重位压降、局部阻力压降和加速压降。由于加速压降所占比重比较小,可以忽略不计。因此管路总压降可写成下式:jsjbgfPPPPP其中: 总压降; 摩擦压降; 重位压降; 局部阻力压降; 加速压降。:P:fP:gP:jbP:jsP10六、原因分析以下公式均按照JBZ 201-83 电站锅炉水动力计算方法:其中: - - -20*2)(glPf2n0)kd*(lg370041nd;g
11、HPmg 汽水混合物在管内流动时,因受热而引起的动量变化为加速压降,在热负荷不大的管内一般不计算。:jsPgPjb22为了便于数据的采集,以上一系列分析计算时,数据均带入额定负荷时的数据:同时,根据JBZ 201-83 电站锅炉水动力计算方法:在要求精度不高时直流锅炉低于额定负荷时的整体阻力或受热面部件的阻力可按照下式估算: 1.7dd)DD(PP最终将数据带入可得: MPaP1 . 011七、要因确认1运行人员技术培训不到位 汽动前置泵参数如下:项 目单 位运 行 工 况泵 型 号铭牌工况经济运行工况进水温度179.8175.2进水压力MPa.a1.1341.033扬 程m96.75102.
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