博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析课件.ppt
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1、博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析博汇及鲁西双氧水装置事故原因评析12评评 析析 要要 点点 前言:前言:博汇及鲁西双氧水事故简介博汇及鲁西双氧水事故简介 一一、两起两起双氧水事故的事故原因分析双氧水事故的事故原因分析 1. 1.技术层面的事故原因分析技术层面的事故原因分析 2.2.操作层面的事故原因分析操作层面的事故原因分析 二、双氧水生产的技术复杂性二、双氧水生产的技术复杂性 1. 1.双氧水生产的反应机理分析双氧水生产的反应机理分析 2.2.双氧水生产的工艺过程分析双氧水生产的工艺过程分析 3.3.生产原辅材料的危险性分析生产原辅材料的危险性分析 三、双氧水生产安全事故的防范措施三、双氧水
2、生产安全事故的防范措施 1. 1.常规性安全技术常规性安全技术防范措施防范措施 2. 2.生产过程的安全操作要点生产过程的安全操作要点3 前言:前言:博汇及鲁西双氧水事故简介博汇及鲁西双氧水事故简介 1.博汇博汇“8.25”双氧水爆炸事故简介双氧水爆炸事故简介 2012年年8月月25日日18时时46分分许许,博汇集团山东国金化工厂,博汇集团山东国金化工厂4万吨万吨/年双氧水生产装置在停车过程中发生爆炸事故,造成年双氧水生产装置在停车过程中发生爆炸事故,造成3人死亡,人死亡,7人受伤人受伤,伤亡损失惨重,社会影响较大。,伤亡损失惨重,社会影响较大。 距爆炸事故距爆炸事故80m范围内的所有玻璃全部
3、震碎;范围内的所有玻璃全部震碎; 距爆炸现场距爆炸现场30m左右的氯气储罐管线断裂,造成氯气泄漏;左右的氯气储罐管线断裂,造成氯气泄漏; 爆炸物将爆炸物将500m以外的液氨球罐顶部阀门砸坏,罐内液以外的液氨球罐顶部阀门砸坏,罐内液氨全部泄漏,持续泄漏长达氨全部泄漏,持续泄漏长达36小时左右。小时左右。4 1.博汇博汇 “8.25”双氧水爆炸事故简介双氧水爆炸事故简介(续)续) 山东国金化工厂位于淄博市桓台县经济开发区化学产业园,山东国金化工厂位于淄博市桓台县经济开发区化学产业园,原为山东桓台原为山东桓台博汇博汇社会福利化工厂,始建于社会福利化工厂,始建于2000年年9月,由山东月,由山东博汇博
4、汇集团有限公司投资管理。事故发生时的主要产品生产能力集团有限公司投资管理。事故发生时的主要产品生产能力为为:液碱:液碱12万吨万吨/年、液氯年、液氯10万吨万吨/年、双氧水年、双氧水4万吨万吨/年。年。 发生事故的双氧水生产装置由中国天辰化学工程公司设计,发生事故的双氧水生产装置由中国天辰化学工程公司设计, 2006年年5月份投入生产月份投入生产; 2010年年10月因市场原因停车;月因市场原因停车; 2012年年8月月16日恢复生产(已停产日恢复生产(已停产22个月);个月); 2012年年8月月25日发生爆炸事故日发生爆炸事故(还没有试运行正常)。还没有试运行正常)。5 1.博汇博汇 “8
5、.25”双氧水爆炸事故简介(续)双氧水爆炸事故简介(续)-事故发生经过:事故发生经过: 山东国金化工厂山东国金化工厂4万吨万吨/年双氧水装置年双氧水装置2012年年8月月13日至日至14日日重重新调剂人员新调剂人员组织开车,组织开车,8月月16日零时复产投料。日零时复产投料。 装置运行至装置运行至8月月25日日15时时10分左右循环分左右循环工作液泵跳停工作液泵跳停,在开启,在开启备用泵运行备用泵运行5分钟后分钟后氧化液泵又发生跳停氧化液泵又发生跳停,装置于,装置于15时时18分紧急停分紧急停车车(注:距注:距18时时46分分 发生爆炸接近发生爆炸接近3.5小时,应该有足够的时间处小时,应该有
6、足够的时间处理异常)理异常),车间通知电工检修线路、未发现异常。,车间通知电工检修线路、未发现异常。 15时时50分分乙班人员接班乙班人员接班后,因后,因氮气中氧含量一直不合格氮气中氧含量一直不合格无法再无法再次开车。次开车。6 1.博汇博汇 “8.25”双氧水爆炸事故简介双氧水爆炸事故简介-事故发生经过事故发生经过 (续)(续) : 在装置停车时段内,在装置停车时段内,DCS主操发现氧化塔压力由主操发现氧化塔压力由17时时25 分的分的0.08MPa升至升至 18时时24分分的的 0.2MPa,通过远程控制通过远程控制打开打开氧化塔尾气氧化塔尾气调节阀泄压,调节阀泄压,由于由于阀的开度过小阀
7、的开度过小,塔内压力升高速度,塔内压力升高速度短暂减缓后短暂减缓后仍继续升高仍继续升高; 18时时39分塔内压力急剧升高,分塔内压力急剧升高,通过远控阀泄压通过远控阀泄压已已不起作用不起作用,18时时46分压力升至测量传感器满量程(分压力升至测量传感器满量程(0.6MPa)并继续升压;)并继续升压; 18时时46分分22秒发生了氧化塔爆炸,并相继引燃了氧化塔周边秒发生了氧化塔爆炸,并相继引燃了氧化塔周边氢化塔、萃取塔等设备中的物料氢化塔、萃取塔等设备中的物料。 21时时41分,分,工作液工作液配置釜发生二次爆炸。配置釜发生二次爆炸。 26日日6时许,大火被扑灭。时许,大火被扑灭。71.1.博博
8、汇汇双双氧氧水水爆爆炸炸事事故故简简介介现场现场照片照片81.1.博博汇汇双双氧氧水水爆爆炸炸事事故故简简介介现场现场照片照片91.1.博博汇汇双双氧氧水水爆爆炸炸事事故故简简介介现场现场照片照片101.1.博博汇汇双双氧氧水水爆爆炸炸事事故故简简介介现场现场照片照片11 2.鲁西双氧水鲁西双氧水“7.27”火灾火灾事故简介事故简介 2013年年7月月27日日16时时45分左右,鲁西化工集团股份有限公司分左右,鲁西化工集团股份有限公司18万吨万吨/年双氧水生产装置的萃取塔发生火灾事故,直接经济损失约年双氧水生产装置的萃取塔发生火灾事故,直接经济损失约200万元。这起事故虽未造成人员伤亡,但产生
9、了较大社会影响万元。这起事故虽未造成人员伤亡,但产生了较大社会影响(网上传播、东方时空网上传播、东方时空)。 鲁西化工集团股份有限公司是由原鲁西化肥厂(鲁西化工集团股份有限公司是由原鲁西化肥厂(1976年建厂)年建厂)逐步发展起来的国有大型化工企业,总部位于聊城高新技术开发区逐步发展起来的国有大型化工企业,总部位于聊城高新技术开发区鲁西化工园区,总资产鲁西化工园区,总资产159亿元,职工亿元,职工11000余人。余人。 发生事故的发生事故的18万吨万吨/年双氧水生产装置由聊城市鲁西化工工程年双氧水生产装置由聊城市鲁西化工工程设计有限公司设计,鲁西工业装备有限公司安装,设计有限公司设计,鲁西工业
10、装备有限公司安装,2013年年6月月5日取日取得试生产方案备案告知书得试生产方案备案告知书,7月月25日开始投料试生产。日开始投料试生产。12 2.鲁西双氧水鲁西双氧水“7.27”火灾事故简介(续)火灾事故简介(续) -事故发生经过:事故发生经过: 该双氧水装置该双氧水装置于于7月月23日工日工作液进系统循环,作液进系统循环,7月月25日日引氢气引氢气进系统,正式投料试生产;进系统,正式投料试生产;27日日12时时05分,分,萃取塔开始分出双氧水,萃取塔开始分出双氧水,浓度为浓度为27%。 27日日16时时45分左右分左右,中控室操作人员通过远程视频监控,中控室操作人员通过远程视频监控发现萃发
11、现萃取塔、萃余分离器位置有浓烟冒出。随后操作人员离开中控室前往取塔、萃余分离器位置有浓烟冒出。随后操作人员离开中控室前往现场,发现萃余分离器部位起火,火势随萃余液(油质可燃物)的现场,发现萃余分离器部位起火,火势随萃余液(油质可燃物)的泄露增大,并伴有爆鸣声;立即通知中控室其他操作人员进行泄露增大,并伴有爆鸣声;立即通知中控室其他操作人员进行一键一键安全停车安全停车,同时启动装置,同时启动装置切断氢气切断氢气并并充氮保护充氮保护。 企业和当地政府迅速启动应急预案扑救火灾,企业和当地政府迅速启动应急预案扑救火灾,27日日20时时左右火势左右火势得到得到有效控制有效控制,28日日3时时36分分火灾
12、被全部扑灭火灾被全部扑灭。“清净下水清净下水”全部封全部封堵在厂区内并导入环境安全应急池堵在厂区内并导入环境安全应急池,经环保部门对大气和周边水体,经环保部门对大气和周边水体检测,未发现有毒有害物质和水体污染。检测,未发现有毒有害物质和水体污染。 132.2.鲁鲁西西双双氧氧水水火火灾灾事事故故简简介介现场现场照片照片142.2.鲁鲁西西双双氧氧水水火火灾灾事事故故简简介介现场现场照片照片152.2.鲁鲁西西双双氧氧水水火火灾灾事事故故简简介介现场现场照片照片162.2.鲁鲁西西双双氧氧火火灾灾产产事事故故简简介介现场现场照片照片172.2.鲁鲁西西双双氧氧水水火火灾灾事事故故简简介介现场现场
13、照片照片182.2.鲁鲁西西双双氧氧水水火火灾灾事事故故简简介介现场现场照片照片19 一一、两起两起双氧水事故的原因分析双氧水事故的原因分析 相同点相同点: (1 1)都是双氧水分解造成的都是双氧水分解造成的。博汇事故是双氧水急剧分解造。博汇事故是双氧水急剧分解造成的氧化塔物理爆炸事故,鲁西事故是由于双氧水分解较快造成管成的氧化塔物理爆炸事故,鲁西事故是由于双氧水分解较快造成管道内介质流速过快产生静电引起的设备内化学爆炸和燃烧事故。道内介质流速过快产生静电引起的设备内化学爆炸和燃烧事故。 (2 2)都发生在装置的试运行阶段都发生在装置的试运行阶段。一个是长期停车恢复运行,。一个是长期停车恢复运
14、行,一个是新建装置开始试运行。一个是新建装置开始试运行。 不同点:不同点: (1 1)一个造成了人员伤亡,一个没造成人员伤亡。)一个造成了人员伤亡,一个没造成人员伤亡。 (2 2)一个是物理爆炸事故,一个是化学爆炸和燃烧事故。)一个是物理爆炸事故,一个是化学爆炸和燃烧事故。 (3 3)一个是在事故(或异常)发生时没有采取有效的防范)一个是在事故(或异常)发生时没有采取有效的防范(或控制)措施,一个是在事故(或异常)发生时采取了有效的防(或控制)措施,一个是在事故(或异常)发生时采取了有效的防范(或控制)措施。范(或控制)措施。20 1.技术层面的事故原因分析技术层面的事故原因分析 (1)系统内
15、杂质的存在是造成双氧水分解加速的原因系统内杂质的存在是造成双氧水分解加速的原因。 1)博汇未对生产系统中可能产生钯催化剂和氧化铝粉末杂质)博汇未对生产系统中可能产生钯催化剂和氧化铝粉末杂质的因素进行彻底排除,造成开车以后系统内杂质较多。的因素进行彻底排除,造成开车以后系统内杂质较多。 2)鲁西)鲁西通过查找原始记录、询问操作人员,发现开车过程中通过查找原始记录、询问操作人员,发现开车过程中氢化液过滤器、工作液过滤器因阻力大频繁清洗,说明系统清洁度氢化液过滤器、工作液过滤器因阻力大频繁清洗,说明系统清洁度较差,酸洗钝化不彻底或系统内有积留杂质的死角。较差,酸洗钝化不彻底或系统内有积留杂质的死角。
16、 (2)三个基本条件的具备导致火灾爆炸事故的发生。三个基本条件的具备导致火灾爆炸事故的发生。 1) 爆炸物爆炸物。工作液的闪点为。工作液的闪点为42左右,其蒸汽属于火灾爆炸左右,其蒸汽属于火灾爆炸性物质,且爆炸下限较低(性物质,且爆炸下限较低(0.8%-7%)容易形成)容易形成爆炸性混合物爆炸性混合物。 2)助燃物助燃物。(见下页)。(见下页) 3)点火源点火源。(见下页)。(见下页)21 (2)三个基本条件的具备导致火灾爆炸事故的发生(续)三个基本条件的具备导致火灾爆炸事故的发生(续) 。 2)助燃物助燃物。双氧水的大量分解可提供足够的氧气。另外,放空。双氧水的大量分解可提供足够的氧气。另外
17、,放空管设置不合理产生的管设置不合理产生的“烟囱效应烟囱效应”,萃取塔溢流管设计不合理造成萃取塔溢流管设计不合理造成的的“虹吸现象虹吸现象”,都存在负压抽吸进入空气的可能。,都存在负压抽吸进入空气的可能。 3)点火源点火源。 萃取塔与萃余液分离罐高达萃取塔与萃余液分离罐高达6.8米的位差,造成工作液的流速在米的位差,造成工作液的流速在岀液管道内大大加快,易产生静电;岀液管道内大大加快,易产生静电; 萃取塔溢流管设计不合理造成萃取塔塔顶液位不稳定,特别萃取塔溢流管设计不合理造成萃取塔塔顶液位不稳定,特别是在双氧水分解较活跃的状况下,萃取塔萃余液出口管内介质为气是在双氧水分解较活跃的状况下,萃取塔
18、萃余液出口管内介质为气液非均相混合物,管内介质流速快而紊乱,易产生静电;液非均相混合物,管内介质流速快而紊乱,易产生静电; 萃取塔、萃余分离器、高位集液槽、工作液计量槽的气液相萃取塔、萃余分离器、高位集液槽、工作液计量槽的气液相管路法兰(管路法兰(4个螺栓以上个螺栓以上 )未进行静电跨接等原因,造成静电积聚。)未进行静电跨接等原因,造成静电积聚。22 2.2.操作层面的事故原因分析操作层面的事故原因分析 (1 1)对双氧水装置的危险特性认识不足。对双氧水装置的危险特性认识不足。 1 1)对双氧水装置的工艺技术了解不深,对开车过程中可能出现)对双氧水装置的工艺技术了解不深,对开车过程中可能出现的
19、危险性情况分析不透。的危险性情况分析不透。 2 2)对行业发生的事故案例了解不全面、学习不透彻、分析不深)对行业发生的事故案例了解不全面、学习不透彻、分析不深入,没有认真汲取各类事故教训、研究制定相关完备的预防措施。入,没有认真汲取各类事故教训、研究制定相关完备的预防措施。 (2 2)没有抓住项目开车的关键点和重点注意事项。没有抓住项目开车的关键点和重点注意事项。 1 1)对影响装置试生产安全的酸洗钝化关键环节管控不到位,对)对影响装置试生产安全的酸洗钝化关键环节管控不到位,对双氧水原始开车过程设备、管路杂质积聚和双氧水分解活跃的认识双氧水原始开车过程设备、管路杂质积聚和双氧水分解活跃的认识不
20、足,酸洗不彻底,预防措施落实不到位。不足,酸洗不彻底,预防措施落实不到位。 2 2)没有针对可能出现的系统杂质含量高情况,制订和采取针对)没有针对可能出现的系统杂质含量高情况,制订和采取针对性的应对措施。如:及早加大萃取塔内双氧水的放出量,降低金属性的应对措施。如:及早加大萃取塔内双氧水的放出量,降低金属等杂质的含量,控制双氧水分解的速率等。等杂质的含量,控制双氧水分解的速率等。 23 2.2.操作层面的事故原因分析操作层面的事故原因分析(续)续) (3 3)对双氧水装置静电危害的重视程度不够。对双氧水装置静电危害的重视程度不够。 1 1)防静电设施和措施不够全面。萃取塔至萃余液分离器、高)防
21、静电设施和措施不够全面。萃取塔至萃余液分离器、高位集液槽、工作液计量槽的气液相管路法兰既未做静电跨接,也没位集液槽、工作液计量槽的气液相管路法兰既未做静电跨接,也没有测量接触电阻,存在静电积聚的安全隐患。有测量接触电阻,存在静电积聚的安全隐患。 2 2)系统设计缺陷导致多个易产生静电的环节。)系统设计缺陷导致多个易产生静电的环节。 萃取塔与萃余液分离罐高达萃取塔与萃余液分离罐高达6.86.8米的位差,造成工作液的流速米的位差,造成工作液的流速在岀液管道内大大加快,易产生静电;在岀液管道内大大加快,易产生静电; 萃取塔溢流管设计不合理造成萃取塔塔顶液位不稳定,特别是萃取塔溢流管设计不合理造成萃取
22、塔塔顶液位不稳定,特别是在双氧水分解较活跃的状况下,萃取塔萃余液出口管内介质为气液在双氧水分解较活跃的状况下,萃取塔萃余液出口管内介质为气液非均相混合物,管内介质流速快而紊乱,易产生静电。非均相混合物,管内介质流速快而紊乱,易产生静电。24 (4)开车(试运行)运行准备工作不到位。开车(试运行)运行准备工作不到位。 1)装置开车的管理组织设置不合理,技术、管理人员配置不够、)装置开车的管理组织设置不合理,技术、管理人员配置不够、力量薄弱。力量薄弱。 2)开、开、停车方案不完善,未对生产系统中可能产生杂质、粉末停车方案不完善,未对生产系统中可能产生杂质、粉末的因素进行彻底排除。的因素进行彻底排除
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