提升传祺GS4前悬声学品质-研讨会资料课件.ppt
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- 提升 GS4 声学 品质 研讨会 资料 课件
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1、提升传祺GS4前悬声学品质征服异响 超越极限系列1, 发动机, 9%系列1, 电子电器, 18%系列1, 变速箱, 11%车身15%系列1, 内饰, 13%底盘34%各领域抱怨量占比统计GS4销量逐月攀升,客户抱怨量也逐渐增大累计抱怨348例,底盘占118例56891011127选题背景征服异响 超越极限562510311158%84%94%97%98%99%100%0%20%40%60%80%100%120%0204060商品类问题统计数据125111157%80%85%90%95%100%0%20%40%60%80%100%120%051015质量类问题统计数据提取商品类课题前悬过坑有响声
2、过小坑,哐当一响,有金属敲击音,心理怕怕的低速制动有噪音悬挂硬在小区里速度低于20km/h制动时,有兹兹的噪音过减速带,屁股震得疼123提取质量类课题减振器漏油衬套流出橡胶粒45漏油严重,减振器缸桶上覆盖不少油液稳定杆衬套有橡胶粒析出前悬过坑有响声低速制动有噪音原地转向有响声悬挂硬选档力大方向盘重制动有点肉减振器 漏油衬套流出橡胶粒副车架安装螺栓处生锈方向盘抖动减振器防尘罩皱褶方向跑偏选题背景征服异响 超越极限序号提取的课题课题推进情况是否需要继续推进1前悬过坑有响声 初步明确该响声为金属之间发生撞击 推进方向不明确,挑战难度大2低速制动有噪音 与制动盘散热差和摩擦片摩擦系数大有关3减振器漏油
3、 初步怀疑是减振器缸筒处漏油 缸筒处漏油的缘由还需要进一步确认4悬挂硬 传祺GS4调校风格更倾向于操纵稳定性 客户抱怨占总销量非常低5衬套流出橡胶粒 已明确是稳定杆衬套,拆下分析衬套无裂纹, 仅是由于摩擦导致了表面磨损选题背景对提取的五个课题进一步筛选已有对策已有对策继续推进继续推进继续推进征服异响 超越极限序号备选课题不良现状影响1前悬声学品质差易引起客户抱怨部分客户会到4S店投诉部分客户会担心安全 严重影响品牌竞争力2制动系统声学品质差 低速制动是常用工况,易感知 会影响品牌形象3减振器漏油 更换减振器,增加运作成本课题选定对三个备选课题再分析 抱怨量逐月增多 12月份有39例 抱怨量逐月
4、增多 12月份有17例 抱怨量逐月增多 12月份有10例征服异响 超越极限制动系统声学品质差 24课题选定 评价项目 课题改善要求度小组能力评价分数评价图表重要度紧急度经济性成员参与度独立完成度能否按期完成 =5分 =3分 =1分前悬声学品质差28减振器漏油 20提升传祺GS4前悬声学品质征服异响 超越极限 以40-50km/h的速度过凹坑时底盘前部发出类似金属敲击的“kuang kuang”声发生地点:广东潮州传祺4S店车辆信息:生产日期2015-8-29变速箱DDCT车辆里程5024km颜色象牙白95mm深坑6金属撞击声低于50Km/h80-100mm深坑information现状把握工况
5、确定征服异响 超越极限异响车辆主观评价得分统计数据工况GS4-01GS4-02GS4-03GS4-04GS4-05GS4-06GS4-07制动606.56.56.566.576.550555.5555.554066.5766.577307.57.5877.587.5匀速6077.576.577.5750666.566.5764077.577.57.57.57307.58.5888.58.58商品性评价小组QJ/GAC1521.015 十点评价法主观评价5分主观评价5分代表会引起大部分客户抱怨的得分现状把握工况确定验证方案以30Km/h60Km/h车速进行匀速及制动过100mm深坑异响工况50K
6、m/h制动过100mm深坑是传祺GS4前悬过坑有响声的工况车辆km/h征服异响 超越极限仿真分析无干涉 利用DMU分析软件对前悬架进行仿真分析,各零部件之间的动态间隙符合要求零件未发生撞击 利用举升机对前悬架各零部件进行目视检测,并未发现零件表面有漆面磨损痕迹现状把握确定异响位置征服异响 超越极限现状把握确定异响位置球形麦克风阵列测试设备广泛应用于声源定位、高空间分辨率的声场录制、声场重现以及声场空间特性分析通过球形麦克风阵列进行声源的定位异响位置在前副车架后安装点对采集的数据进行分析可知异响的位置在前副车架后安装点处征服异响 超越极限现状把握确定异响来源 1. 后安装点焊接在车身上 2. 进
7、行50km/h过100mm 深坑试验,无金属撞击声后安装点滑移是前悬声学品质差的原因后安装点有滑移 1. 安装螺栓与后安装点 有轻微错动痕迹 2. 拆解后,后安装点表面 有脱漆现象车身固定端副车架后安装点(产生滑移)征服异响 超越极限2016年3月30日前50Km/h制动过100mm深坑前悬无金属撞击音,前悬声学品质主观评价达到7.5分10目 标5分7.5分挑战性7.5分是竞争合资车中最好的水平,普通用户不会引起抱怨7.5分50Km/h过坑工况比较恶劣50Km/h紧迫性可行性客户抱怨量增长过快不利于品牌竞争力,影响GS4的销量的快速增长小组成员在副车架设计、强度耐久、动力学分析、尺寸链分析和项
8、目管理各有所长,经验丰富目标设定征服异响 超越极限10活动计划编制 :朱玉珊 刘益东 时间 :2016-1-11 甘特图 征服异响 超越极限要因分析坑过大速度过快副车架与车身滑移影响因素拧紧力矩过小凸台Z向尺寸偏小支架与套管间隙大摩擦力不足紧固力不足外载力过大通过FTA分析找到了与后点滑移相关联的8个末端因素接触面数少安装点数少摩擦系数不足OROROROR1.不产生滑移的条件2.摩擦力的影响因素 外载力摩擦力FF征服异响 超越极限要因分析摩擦力不足接触面数少调查分析OK否安装点数少调查分析OK否摩擦系数不足试验检测OK否外载力过大速度过快调查分析ok否坑太大调查分析ok否末端不良现象末端原因检
9、证方法检验结果是否要因摩擦力不足拧紧力矩过小调查分析OK否安装凸台Z向尺寸过小尺寸检测OK否摩擦力不足支架与套管间隙过大尺寸分析NG待验证对末端因素进行排查:支架与套管间隙过大征服异响 超越极限拆解后中间位置有凹陷变形潜在要因调查纸张可塞入到支架与套管之间切割后支架与套管存在间隙征服异响 超越极限潜在要因调查滑移机理分析安装面能够提供的最大摩擦力8000N大于过坑时后点外载力的最大值 支架与套管间隙为0实际紧固力摩擦力FF间隙与摩擦力成反比间隙=0时不会产生滑移间隙1.2mm时会产生滑移安装面能够提供的最大摩擦力6500N等于过坑时后点外载力的最大值支架与套管间隙为1.2mm 界面摩擦力增长历
10、程曲线 界面摩擦力增长历程曲线征服异响 超越极限设计要求利用3DCS软件分析后安装点的公差链可知潜在要因调查三维空间尺寸链分析 支架与套管间隙大于1.2mm的概率为0.5%支架与套管间隙为0-1.48mm征服异响 超越极限要因确定支架与套管间隙过大总结分析1. 支架与套管间隙大于1.2mm的概率为0.5%2. 支架与套管间隙1.2mm会使副车架后点与车身产生滑移3.后点与车身产生滑移会导致前悬过坑有响声支架与套管间隙过大是真因安装支架支撑套管车架上板征服异响 超越极限对策方案分析1.焊接型面控制公差1.5mm2.支架冲压成型控制公差1mm3.累积公差大支架与套管间隙产生的原因征服异响 超越极限
11、对策方案分析对策方案方案示意图对应措施成本变化周期对策评估优化焊接夹具6个月4个月可以减少间隙成本高周期长1个月优化型面结构优化连接结构1.弧焊缝较长且集中,焊接变形较大2.焊接夹具强度偏小,无法弥补回弹1.重新投入焊接夹具(+750万)2.冲压模具作调整(+25万)1.重新投入支架模具(+8万) 新增模具(+10万)异形边冲压成形精度差,匹配难度大1.采用较多工位来分散焊接工艺2.加大焊接夹持力1.简易直边冲裁2.加大上板与支架贴合平面2.重新投入上板模具(+45万)各零件、工序累积公差较大寻找方案替代安装支架的作用775万53万10万可以减少间隙成本较高周期较长消除间隙成本低周期短征服异响
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